劉 林,華 敏,盧偉明
(1. 浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 311121;2. 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 寧波 315200)
某廠#1燃?xì)廨啓C型號為PG9171E,由美國GE公司設(shè)計制造,該機組于1998年投產(chǎn),至今運行已達(dá)20多年,存在燃?xì)廨啓C外缸多處變形、透平間溫度異常升高現(xiàn)象。夏季工況下,透平間溫度可達(dá)180~190 ℃,機組運行中經(jīng)常需開啟兩臺透平間冷卻風(fēng)機(88BT-1/2),保持透平間內(nèi)溫度。
5月17日晚上11:10左右機組正常解列,11:40機組盤車投入,12:20盤車跳閘。跳閘后重新投運盤車,盤車電流晃動,轉(zhuǎn)速無法穩(wěn)定,現(xiàn)場有明顯的刮擦聲音。對比該機組5月16日與5月17日盤車時間,發(fā)現(xiàn)5月17日惰走時間大約減少7~8 min,且惰走時間減少主要集中在低轉(zhuǎn)速區(qū),大約在100 r/min以下時轉(zhuǎn)速下降速率加快。
由于GE系列燃?xì)廨啓C曾發(fā)生過多起壓氣機葉片斷裂引發(fā)的惡性事故,在葉片斷裂發(fā)生后,也會導(dǎo)致脫落葉片卡澀引發(fā)的盤車跳閘現(xiàn)象,因此在加強人工手動盤車的同時,先期進行了壓氣機進氣濾網(wǎng)檢查及IGV(進口可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉)入口檢查,透平溫度下降后,同步進行了排氣段檢查和內(nèi)窺鏡檢查。
各項檢查均未發(fā)現(xiàn)明顯異常,消除壓氣機葉片斷裂風(fēng)險后,進一步分析壓氣機缸體擦缸原因。結(jié)合機組結(jié)構(gòu)及運行特點進行了初步分析,認(rèn)為可能有以下幾方面的原因:
1) 2號瓦損壞,導(dǎo)致油膜不穩(wěn),引起惰走時間下降。
2) 結(jié)合GE TIL1617技術(shù)通報文件,燃?xì)廨啓C透平缸與排氣缸發(fā)生錯位,燃?xì)廨啓C透平缸下沉[1-2]。
3) 缸體冷卻過快,導(dǎo)致缸體與動葉發(fā)生動靜摩擦,誘發(fā)因素可能為缸體處有火焰檢測器冷卻水泄漏,透平間冷卻風(fēng)機過度投運或是打開透平間門進行不正常冷卻[3-4]。
PG9171E型燃?xì)廨啓C側(cè)共有3道軸承,壓氣機進口為#1軸承(橢圓偏心瓦),壓氣機排氣缸處為#2軸承(橢圓瓦),燃?xì)廨啓C透平排氣框架處為#3軸承(橢圓瓦),結(jié)構(gòu)見圖1。同類型機組曾多次發(fā)生因2號瓦損壞引發(fā)的類似事件。調(diào)閱當(dāng)日運行曲線,檢查1,2,3號瓦瓦溫、潤滑油油溫及振動曲線,潤滑油溫度控制在運行規(guī)程范圍內(nèi),各道軸瓦溫度均平滑下降,無明顯突變點或上升趨勢。由此認(rèn)為2號瓦損壞導(dǎo)致的盤車跳閘可能性極低[5]。
圖1 燃?xì)廨啓C本體軸承位置圖
根據(jù)TIL1617技術(shù)通報文件顯示,9E燃?xì)廨啓C存在燃?xì)廨啓C透平缸與排氣缸錯位,引發(fā)3號軸承過載、2號軸承上半瓦與燃?xì)廨啓C轉(zhuǎn)子發(fā)生碰磨的可能。
現(xiàn)場檢查燃?xì)廨啓C透平缸與排氣缸連接部位,如圖2所示,可見兩缸中分面未對齊,有多個徑向定位插銷脫離原位置,下缸有一個軸向連接螺栓螺母頭部斷裂。
圖2 透平缸與排氣缸結(jié)合面
判斷該機組存在較為明顯的缸體錯位,為確定錯位程度,進一步檢查透平三級動葉葉頂六點間隙,判斷是否有缸體變形和下降,估算對透平轉(zhuǎn)子與缸體的同心度影響及缸體錯位下降程度。通過對比上次檢修測量值,數(shù)值無異常,結(jié)合2號瓦瓦溫變化程度,認(rèn)為缸體錯位導(dǎo)致的盤車跳閘可能性也較小。
由于在停機過程中發(fā)生較嚴(yán)重的刮缸現(xiàn)象,無法判斷對葉片的影響程度,后期進行了開缸檢查,檢查透平部分,葉片無異常。
現(xiàn)場檢查,火焰冷卻器區(qū)域閉式冷卻水正常,無泄漏痕跡,缸體表面無過冷情況;調(diào)查監(jiān)控錄像及詢問運行人員,機組停機后運行人員未對透平間內(nèi)進行過檢查,各道透平間門均在正常關(guān)閉狀態(tài)。
透平間共安裝有三臺冷卻風(fēng)機,用于透平間日常冷卻,抽出少量透平間泄漏的可燃?xì)怏w。88BT-1/2用于機組正常運行時使用,88BT-3用于機組停機后連續(xù)抽吸可能存在的可燃?xì)怏w。各風(fēng)機電壓及功率見表1。
表1 透平間冷卻風(fēng)機配置
由于機組缸體漏氣嚴(yán)重,夏季正常運行期間需保持兩臺透平間冷卻風(fēng)機(88BT-1AUTO,88BT-2HAND)運行。按照運行操作要求,停機時,需將88BT-2由HAND位置切回AUTO,88BT-2自動停運。88BT-1AUTO位置時,88BT-1停運條件為:
1) 燃?xì)廨啓C停機,當(dāng)TNH≤0.06%SPD(L14HR=1)且透平間溫度低于(105±2)℉(L26BT2L=1)時,L4BTZ1=1,88BT-1停運。在停機期間(L14HR=1)若透平間溫度又升高至(115±5)℉(L26BT2L=0),88BT-1也不會啟動。(TNH為燃?xì)廨啓C透平轉(zhuǎn)速,SPD為轉(zhuǎn)速簡寫,燃?xì)廨啓C3 000 r/min時定義為100%SPD。)
2) 發(fā)生火災(zāi)時,中間繼電器(45FTX-1=1,52BT-1)失電,88BT-1不允許啟動,已經(jīng)啟動的自動跳閘(包括HAND位置)。
當(dāng)TNH≤0.06%SPD,透平間溫度低于(105±2)℉后該風(fēng)機即刻投入運行。
現(xiàn)場各風(fēng)機電流表、風(fēng)機風(fēng)壓歷史數(shù)據(jù)記錄顯示,88BT-3處于故障狀態(tài),無法投入運行,當(dāng)日運行人員在停機過程中,未將88BT-2風(fēng)機切回AUTO位置,而是一直保持在HAND位置,導(dǎo)致機組盤車投運后,88BT-2一直連續(xù)運行,對透平間缸體造成過度冷卻,由此可能造成缸體的動靜碰磨。與停機期間隨意打開透平間門造成的過度冷卻效果類似。
檢查9E燃?xì)廨啓C壓氣機間隙標(biāo)準(zhǔn)值,間隙需要控制在0.889~2.159 mm內(nèi)。壓氣機外缸材質(zhì)為碳鋼,直徑按2 m計算,若外缸溫度下降100 ℃,則收縮幅度可以達(dá)到2.6 mm。由此可見,內(nèi)外缸若不同步冷卻,就可能導(dǎo)致外缸收縮過快,引起動靜碰磨。
通過上述檢查分析,判斷透平間缸體過度冷卻為造成缸體動靜碰磨的最可能因素,但還需開缸檢查及后期開機驗證。
由于機組實際已發(fā)生動靜碰磨,由于部分內(nèi)窺鏡探孔無法開啟,導(dǎo)致無法判斷整機內(nèi)部損傷情況,所以對該機組進行了開缸檢查。檢查結(jié)果見圖3,發(fā)現(xiàn)壓氣機8/9級動葉葉頂有摩擦痕跡,壓氣機輪盤也有光亮的摩擦痕跡,其余葉片正常。通過對上次大修間隙數(shù)據(jù)核對,發(fā)現(xiàn)8/9級葉片間隙為最小間隙。進一步可以驗證動靜碰磨為壓氣機內(nèi)外缸不均勻冷卻引發(fā)。
圖3 壓氣機轉(zhuǎn)子碰磨
對壓氣機動葉磨損嚴(yán)重的各道葉片重新打磨后機組重新裝復(fù),并對各道間隙進行復(fù)測。
通過比較各項檢查數(shù)據(jù),雖然此次停機狀態(tài)下盤車跳閘發(fā)生了兩次,但是并未對機組后續(xù)運行造成不利的影響。通過開缸檢查也證實了這一點,部分葉片雖有動靜碰磨,但也是輕微的,葉輪頂端沒有大的卷曲或磨損,GE公司認(rèn)為這不會對燃?xì)廨啓C運行產(chǎn)生影響。
機組檢修完成后,進行盤車狀態(tài)試運、高盤狀態(tài)試運,機組各項指標(biāo)均正常后,機組進行了點火并網(wǎng)試運行,各項指標(biāo)均無異常,恢復(fù)到正常運行狀態(tài)。
通過規(guī)范運行操作,機組已投入運行三個多月,且經(jīng)歷了多次啟停,均無異常。進一步說明機組停機后,風(fēng)機的過度投運引發(fā)的缸體過度收縮是本次缸體碰磨的根本原因。
結(jié)合本次事件對現(xiàn)場燃?xì)廨啓C的操作提出以下預(yù)防性建議:
(1) 嚴(yán)格按照GE操作手冊,規(guī)范88BT風(fēng)機啟停,嚴(yán)禁在運行及啟停階段開啟透平間各道出口。
(2) 檢查燃?xì)廨啓C透平間火焰探測器上的閉冷水管線,確保無漏點。
(3) 對燃?xì)廨啓C各道密封冷卻空氣管線進行檢查,確保無泄漏。
(4) 對燃?xì)廨啓C缸體的過度漏氣引發(fā)的透平間高溫進行處理,減少由此引發(fā)的振動風(fēng)險。