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        2 150 kW背壓式汽輪機節(jié)能改造實踐與運用

        2021-03-29 08:18:12朱家績魏林松田文軍楊澤友
        硫酸工業(yè) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:汽封汽缸軸承座

        朱家績,魏林松,田文軍,楊澤友

        (云南磷化集團海口磷業(yè)有限公司,云南昆明650113)

        云南磷化集團??诹讟I(yè)有限公司(以下簡稱??诹讟I(yè))330 kt/a硫磺制酸裝置于2002年建成投產(chǎn),裝置的主要動力由2 150 kW汽輪機拖動離心式鼓風機提供。汽輪機投入生產(chǎn)運行近18年時間,在后期汽輪機控制系統(tǒng)運行故障頻繁,隔板汽封間隙增大、前后汽封泄漏嚴重,使得汽輪機的運行能效急劇下降,蒸汽消耗明顯增加,根據(jù)統(tǒng)計,汽封泄漏嚴重時蒸汽泄漏量達到6 t/h。為了有效解決存在的問題,??诹讟I(yè)根據(jù)汽輪機的設計參數(shù)對汽輪機以及控制系統(tǒng)進行升級改造,并取得了良好的經(jīng)濟效益。

        1 汽輪機簡介

        1.1 汽輪機的概述

        該機組是沖動背壓式汽輪機,用于驅(qū)動風機,汽輪機的排汽用于工業(yè)管道保溫。機組采用單汽缸結(jié)構(gòu),安裝在1個底盤上,汽輪機進汽是通過直接固定于汽缸上的主汽閥進入。調(diào)節(jié)閥室與汽缸下半部分鑄成一體,調(diào)節(jié)閥室的法蘭與調(diào)節(jié)閥相連。機組有2個調(diào)節(jié)閥,各個閥的閥桿分別與各自的油動機相連。蒸汽從調(diào)節(jié)流經(jīng)噴嘴室,噴嘴進入調(diào)節(jié)級,而后流經(jīng)各壓力級。調(diào)節(jié)級采用雙列速度級,其動片設計成堅固的結(jié)構(gòu),采用的自帶圍帶。葉根采用倒“T”型結(jié)構(gòu)固定。壓力級由4個沖動級組成,各級葉片圍帶都采用鉚接圍帶,若干片1組,全周由若干組組成,各級葉根均采用倒“T”型葉根,末葉片插入鎖口用銷釘鎖緊,機組各組圍帶與鑲于導葉環(huán)和隔板上的阻汽片相密封。汽輪機結(jié)構(gòu)示意見圖1。

        轉(zhuǎn)向?qū)~環(huán),分成上下兩半,均用鍛件制成,下半固定在噴嘴環(huán)上,上半和下半在中分面用螺栓固定,這樣即保證中心不變又固定牢靠。

        圖1 汽輪機結(jié)構(gòu)示意

        各隔板采用堅固的焊接結(jié)構(gòu)。冷軋靜葉片焊接成柵格后與隔板外環(huán)和隔板體焊接成一體。隔板在汽缸上的固定采用懸掛銷和底鍵,保證了運行中能自由膨脹又確保對中。

        轉(zhuǎn)子為整鍛轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),通過膜片柔性聯(lián)軸器與風機連接。轉(zhuǎn)子上位于前汽封高壓段部位做成臺階結(jié)構(gòu),構(gòu)成平衡活塞,以平衡轉(zhuǎn)子的部分軸向力。轉(zhuǎn)子通過2個徑向軸承支承。前軸承為徑向推力聯(lián)合軸承,安裝在前軸承座上。前軸承座內(nèi)裝有液壓控制、保安部套。電轉(zhuǎn)換器CPC安裝在前軸承座的上面。前軸承座下半和汽缸下半采用法蘭連接。在汽缸下半的前底部與彈性支承連接并固定在總底盤上,后軸承安裝于后軸承座上,后軸承座則通過半圓法蘭與汽缸后部相連接。汽缸后部通過下半兩側(cè)的后座架支承在底盤上,汽缸的后端部還通過汽缸支架固定在底盤上,以確保汽缸的徑向位置。通過汽缸的前底彈性支承和后缸兩側(cè)的支座、后端部的支架,組成了機組的滑銷系統(tǒng),保證了機組運行中軸和橫向的自由膨脹又確保中心不變。汽機的軸向線和后架橫向銷的中心線的交點形成了機組的膨脹死點。

        汽輪機的汽缸為單缸結(jié)構(gòu),為了加工方便,分為前后缸,從中心面分成上下兩半并用螺栓連接。下半前部有噴嘴室,前端與軸承座連接,下端有彈性支撐,后缸下半有排汽口,后端部與后軸承座相連。后缸下半的兩側(cè)有座架并支承在總底盤上。蒸汽在通流部分做功后由排汽管排入管網(wǎng),作為工業(yè)用汽。

        電動盤車裝置安裝在風機的后端,汽輪機動前,必須停用盤車裝置,才能沖轉(zhuǎn)汽輪。

        1.2 汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)概述

        進入汽輪機的蒸汽經(jīng)過主汽閥后,由2個調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié)。主汽閥由液壓油動機控制,而2個調(diào)節(jié)閥也分別由各自的油動機控制。調(diào)節(jié)用油即分配油和潤滑油由電動主油泵供給,電動油泵出口的高壓油,通過濾油器過后分成兩路,一路為分配油與前軸承座相連供調(diào)節(jié)系統(tǒng)用油;另一路為潤滑油,通過節(jié)流閥節(jié)流經(jīng)冷器冷卻后流向各個軸承。

        汽輪機的轉(zhuǎn)速由電子調(diào)速器 WOODWARD Peak150控制,2個轉(zhuǎn)速傳感器MPU將轉(zhuǎn)速信號輸入調(diào)速器,調(diào)速器將汽輪機實際轉(zhuǎn)速和目標值比較求得差值,然后調(diào)整其輸出信號(4~20 mA),電液轉(zhuǎn)換器CPC的輸出液壓信號(二次油0.1~0.4 Pa)也隨之變化,通過調(diào)節(jié)閥油動機控制調(diào)節(jié)閥調(diào)整其開度和進汽量,從而使轉(zhuǎn)速趨向目標值。

        汽輪機保護系統(tǒng)必須保持正確的功能,當汽輪機轉(zhuǎn)速升高至定轉(zhuǎn)速值的109%~110%時,超速保護裝置動作,將保護裝置中的操作油關(guān)閉,引起快閉油突然泄掉,主汽閥立即關(guān)閉。

        汽輪機轉(zhuǎn)子的前端部,布置了位移傳感器,當轉(zhuǎn)子軸向位移發(fā)生變化時,使傳感器信號發(fā)生變化,這種變化超過允許值時,使電磁閥動作,泄掉速關(guān)油和二次油,主汽閥和調(diào)節(jié)閥立即關(guān)閉。

        油系統(tǒng)是根據(jù)其作用分為潤滑油系統(tǒng)和分配油(調(diào)節(jié)油)系統(tǒng)。潤滑油系統(tǒng)是供汽輪機、風機各軸承的潤滑油。分配油則提供液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)和保安系統(tǒng)的用油。為了運行的方便,這兩個系統(tǒng)共用1套油系統(tǒng)。油系統(tǒng)包括油箱、主油泵、備用泵、直流危急油泵、冷油器,濾油器和所連接的油管道組成完整的油站。

        2 2 150 kW汽輪機運行能效降低原因分析

        2.1 汽輪機缸體出現(xiàn)塑性變形

        機組投入運行將近18年,服役時間較長,存在一定程度的老化問題,相關(guān)部件磨損較為嚴重。在硫酸裝置大檢修、反復開停車、負荷的增減時產(chǎn)生交變應力作用導致汽輪機缸體結(jié)合面出現(xiàn)塑性變形[1],發(fā)生塑性變形存在安全運行風險,而且塑性變形是不可逆的,還會影響汽輪機的整體密封性能,間接增加蒸汽的泄漏。

        2.2 隔板汽封、前后端汽封泄漏嚴重

        2018年打開汽缸上半部分檢查,隔板汽封間隙在0.6~2.0 mm,間隙較大,主要是機械設備長期運行的正常使用損耗,而且是不可逆的,要徹底解決需要整體更換隔板阻汽片、前后端汽封組件,修復難度大。隔板汽封間隙增加導致各壓力級之間竄汽,嚴重影響汽輪機組的運行能效,造成優(yōu)質(zhì)的蒸汽資源浪費。

        汽輪機的前后汽封在使用了10年之后,汽封漏汽開始惡化,每次大檢修測汽封間隙a、b測量值在0.5~0.8 mm。前、后汽封局部示意見圖2。

        圖2 前、后汽封局部示意

        2012年大檢修時更換了汽輪機前后汽封環(huán),汽封間隙a、b測量值在0.4~0.6 mm,仍然不能消除汽封泄漏的問題。據(jù)統(tǒng)計,汽封泄漏最嚴重時蒸汽泄漏量達到6 t/h。2016年對汽封結(jié)構(gòu)形式進行改型,由梳齒型改為蜂窩密封,改型投入運行后效果依然不理想,平均蒸汽泄漏量仍有3 t/h左右,未能達到預期的效果。

        蒸汽的泄漏不僅增加蒸汽的消耗,降低設備的運行能效,還帶來了噪聲污染。最嚴重的是泄漏的蒸汽流竄到汽輪機的軸承潤滑系統(tǒng),導致潤滑油水分超標、潤滑油乳化變質(zhì)。在秋冬季節(jié)尤為突出,潤滑油中w(H2O)高時達到1.2%,必須通過定期置換潤滑油來保證汽輪機的安全運行,嚴重影響汽輪機組的穩(wěn)定運行。

        預應力錨桿支護是我國煤礦巷道目前最為經(jīng)濟、有效的主動支護方式[1],錨固劑-圍巖界面作為錨固系統(tǒng)相對薄弱、容易滑移脫黏部位[2],在錨固段承受張拉載荷條件下,當界面剪應力值超過界面抗剪強度而發(fā)生滑移脫黏失效時,造成錨固支護效果降低甚至誘發(fā)安全事故發(fā)生。為此,研究并掌握圍巖-錨固劑界面剪應力分布規(guī)律,對采取有效的工程防范措施,保證煤礦安全生產(chǎn)具有重要意義。

        2015年大修期間,汽輪機增設了1臺汽封漏氣冷卻器,對汽輪機前后兩端汽封泄漏的蒸汽分開進行收集,潤滑油質(zhì)的含水量得到了一定的改善。

        3 汽輪機運行故障頻繁原因分析

        汽輪機組的調(diào)節(jié)用油和潤滑油由電動離心油泵供給,電動離心油泵出口的高壓油,通過濾油器后分成兩路:一路為分配油供調(diào)節(jié)系統(tǒng)用油;另一路為潤滑油,通過節(jié)流閥節(jié)流供給汽輪機、風機軸承。在安全生產(chǎn)過程中經(jīng)常需要調(diào)節(jié)潤滑油和分配油的壓力,在調(diào)節(jié)過程中操作困難,容易引起汽輪機組停機,另外,離心油泵的運行穩(wěn)定性相對較差,隨著使用年限的增加故障率逐漸上升,檢維修頻繁。

        因汽輪機汽封泄漏導致潤滑油水分超標、乳化變質(zhì),容易出現(xiàn)汽輪機、風機軸瓦溫度偏高,造成軸瓦的損壞;汽封泄漏的蒸汽改變了汽輪機前后軸承座周圍的溫度,影響測振點測量精準度,極易出現(xiàn)儀表測量值超標引起機組停機。

        汽輪機的調(diào)節(jié)、監(jiān)測控制采用PLC系統(tǒng),因系統(tǒng)版本較低,基本不能實現(xiàn)在線數(shù)據(jù)刷新,系統(tǒng)的數(shù)據(jù)冗余、抗干擾能力存在不足,平均每年有2次因為PLC系統(tǒng)引起機組停機。

        4 解決措施

        4.1 采用新的技術(shù)重新設計制造汽輪機

        汽輪機技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 在用汽輪機技術(shù)參數(shù)

        根據(jù)汽輪機的設備參數(shù)以及運行存在的問題,與廣州某公司合作,采用新的設計平臺、新的技術(shù)重新設計制造。新汽輪機本體采用多級迷宮式汽封密封,前汽封分成3個汽封段室,后汽封有2個汽封段室。汽封從內(nèi)到外排列,各段的汽封環(huán)均裝在前汽封體上。前汽封第 I 段汽室蒸汽直接引至背壓排汽;前汽封第 II 段室的蒸汽與后汽封第 I 段室相連通,合并后引送到汽封冷凝器;前汽封第 III 段室的蒸汽與后汽封第 I 段室的漏氣直接排到漏汽冷凝器。對汽封漏氣實現(xiàn)分級回收,有效防止蒸汽進入前、后軸承座以及廠房內(nèi)[2]。優(yōu)化汽輪機運行效率,提升系統(tǒng)運行的安全性。

        4.2 對汽輪機的潤滑系統(tǒng)進行優(yōu)化改造

        將電動離心式油泵改型為螺桿泵,油壓、流量控制穩(wěn)定。同時,調(diào)節(jié)油/控制油、潤滑油分別采用單獨的油泵供油,改造前后的供油工藝流程見圖3。

        改造后有效降低了油壓調(diào)節(jié)操作互相影響的風險。改造投入運行,油泵故障率明顯降低,汽輪機組的穩(wěn)定運行性能大幅提升。

        4.3 對汽輪機的控制系統(tǒng)進行升級改造

        圖3 改造前后的供油工藝流程

        將機組調(diào)速控制器由WOODWARD PK150升級為WOODWARD PK200,汽輪機控制系統(tǒng)由PLC改為DCS集散控制系統(tǒng)。采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),在數(shù)據(jù)模擬量的處理功能上,控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡傳輸,數(shù)據(jù)冗余上得到了大幅提升。DCS系統(tǒng)具有良好的可擴展性,能夠讓系統(tǒng)可以靈活的增加新的節(jié)點,還會讓系統(tǒng)處于一種比較輕的通信負荷狀態(tài),具備良好的在線網(wǎng)絡重構(gòu)功能,這樣可以有效提升系統(tǒng)的實時性和可靠性[3],有效提升了汽輪機機組的運行控制能力。

        5 結(jié)語

        在實施改造投運后,裝置72 h考核數(shù)據(jù)顯示,前、后汽封平均蒸汽泄漏量為0.45 t/h,蒸汽消耗由25.06 t/h降到20.84 t/h,節(jié)約蒸汽達到4.22 t/h,給企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。

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