馬付云
(云南磷化集團(tuán)有限公司,云南昆明 650600)
云南磷化集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱云南磷化)1套800 kt/a硫磺制酸裝置配套835項(xiàng)目建設(shè),以固體硫磺為原料,采用“3+1”二轉(zhuǎn)二吸+低溫?zé)峄厥展に嚿a(chǎn)硫酸[1]。副產(chǎn)的中壓過熱蒸汽用于驅(qū)動(dòng)透平機(jī)組,帶動(dòng)空氣鼓風(fēng)機(jī)向系統(tǒng)供氧,并用于發(fā)電機(jī)組發(fā)電,實(shí)現(xiàn)了余熱資源綜合利用,節(jié)約了生產(chǎn)成本。主產(chǎn)品硫酸供300 kt/a飼料級(jí)磷酸鈣裝置使用,裝置尾氣排放ρ(SO2)≤400 mg/m3,低于國家標(biāo)準(zhǔn)排放限值[2]。硫酸裝置配套的干燥塔尺寸φ7 670 mm×17 600 mm,填料高度為5 000 mm,分酸器為管式分酸器,塔頂設(shè)置金屬絲網(wǎng)除沫器,酸循環(huán)采用獨(dú)立循環(huán)槽。為了確保系統(tǒng)水平衡和合理控制液位,在干燥酸泵、二吸酸泵、高溫酸泵上酸管處增加了串酸管。
在干燥塔運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)填料層阻力上升,絲網(wǎng)除沫器壓差下降,干燥塔整體阻力上升的情況。從視鏡處觀看塔內(nèi)情況,一側(cè)空氣帶液明顯,另一側(cè)比較干凈,判斷干燥塔一側(cè)有氣體走短路的情況。在該狀況下運(yùn)行,增加了絲網(wǎng)除沫器負(fù)荷,縮短了絲網(wǎng)除沫器的使用壽命,導(dǎo)致了絲網(wǎng)除沫器穿孔。運(yùn)行過程中干燥塔阻力變化情況見表1。
表1 干燥塔阻力變化統(tǒng)計(jì)
干燥塔填料為散堆填料,正常情況100%負(fù)荷整塔壓差7 kPa,當(dāng)填料和金屬絲網(wǎng)除沫器故障時(shí),整塔壓差上升至8.5 kPa,且是在絲網(wǎng)除沫器壓差下降的情況下;93%負(fù)荷時(shí)整塔壓差和正常時(shí)的壓差接近;負(fù)荷往下降,塔北面空氣帶液明顯減少,硫爐進(jìn)口取樣管酸滴消除。結(jié)合上述塔內(nèi)情況,確認(rèn)為干燥塔內(nèi)部分磁環(huán)出現(xiàn)粉碎現(xiàn)象,局部氣速過快,絲網(wǎng)除沫器有局部穿孔。根據(jù)該情況計(jì)劃篩分或更換填料。根據(jù)裝置情況和下游工序生產(chǎn)情況,考慮從降低能耗方面著手,分析透平機(jī)組用汽情況。硫酸廠透平機(jī)組用汽統(tǒng)計(jì)見表2。
表2數(shù)據(jù)收集過程中,裝置運(yùn)行平穩(wěn)數(shù)據(jù)具有分析、參考意義,從表2中數(shù)據(jù)看硫酸負(fù)荷由98%至100%時(shí)透平機(jī)組進(jìn)氣量增幅較大。同時(shí)統(tǒng)計(jì)了不同負(fù)荷下透平機(jī)組用汽變化時(shí)發(fā)電量的變化情況,結(jié)果見表 3。
表2 硫酸廠透平機(jī)組用汽統(tǒng)計(jì)
表3 不同負(fù)荷下發(fā)電量的變化統(tǒng)計(jì)
從表3可以看出,發(fā)電機(jī)組發(fā)電量受背壓壓力和裝置負(fù)荷影響。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以得到如下結(jié)論:90%以下的負(fù)荷時(shí)發(fā)電量不小于50 kWh/t;裝置負(fù)荷大于90%時(shí),用汽量增大,發(fā)電量下降至小于45 kWh/t,降低系統(tǒng)阻力是降低能耗的關(guān)鍵因素[5]。
填料按裝填形式可分為散堆填料和規(guī)整填料。原干燥塔使用的是散堆填料,存在阻力大、填料易碎等缺陷;技改從降低系統(tǒng)阻力出發(fā),采用阻力小、使用周期長(zhǎng)的規(guī)整填料代替散堆填料,從而降低能耗。最終選擇了江西某公司生產(chǎn)的S流線型規(guī)整波紋填料,讓液體、氣體均勻分布充分吸收,提升干燥效果滿足生產(chǎn)所需,同時(shí)該公司的規(guī)整填料有生產(chǎn)上使用的案例,有效降低了資金投入風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)整填料直角流道和S流線型流道對(duì)比示意見圖1。
圖1 直角流道和S流線流道對(duì)比示意
由圖1可見:S流線流道解決了酸泥沉積問題,可有效降低填料層阻力。江西某公司生產(chǎn)S流線型規(guī)整波紋填料分為A、B型,鑒于填料的特性,S流線型規(guī)整波紋填料裝填至干燥塔內(nèi)可以明顯降低干燥塔壓差,壓差可以控制在 2 kPa以下(100%負(fù)荷),使系統(tǒng)阻力下降,從而降低裝置能耗。
規(guī)整填料更換后,填料層壓差滿負(fù)荷時(shí)小于2 kPa,干燥塔更換填料前后對(duì)比見表4。
表4 干燥塔更換填料前后對(duì)比
從表4可以看出,在系統(tǒng)裝置負(fù)荷提升至100%,干燥塔填料壓差和原正常值相比下降4.64 kPa,和異常時(shí)相比下降5.04 kPa。系統(tǒng)阻力下降后,透平機(jī)組轉(zhuǎn)速下降,從而減少了透平機(jī)組蒸汽用量,中壓發(fā)電蒸汽量增加,最終體現(xiàn)在發(fā)電量提升[6]。若將透平機(jī)組轉(zhuǎn)速提升至4 575 r/min時(shí),裝置負(fù)荷提升至104%,尾排可以達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)干燥空氣水分指標(biāo)合格率也提升。干燥空氣指標(biāo)統(tǒng)計(jì)見表5。
表5 干燥空氣水分指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 單位: g/m3
從表5可以看出:規(guī)整填料不僅阻力較小,且干燥空氣指標(biāo)合格率提升,同時(shí)在發(fā)電量和裝置負(fù)荷方面也產(chǎn)生了變化。發(fā)電量變化統(tǒng)計(jì)見表6,裝置負(fù)荷變化統(tǒng)計(jì)見表7。
表6 發(fā)電量變化統(tǒng)計(jì)
從表6可以看出:規(guī)整填料更換后發(fā)電量明顯上升;從表7可以看出,規(guī)整填料在100%負(fù)荷時(shí)所需要的透平機(jī)組轉(zhuǎn)速低于散堆填料93%負(fù)荷時(shí)的轉(zhuǎn)速。填料更換后對(duì)裝置進(jìn)行了72 h性能考核,除發(fā)電量變化明顯外,裝置負(fù)荷也能提升至104%左右運(yùn)行,且尾氣排放滿足GB 26132—2010《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。但裝置負(fù)荷和催化劑的篩分、添加有密切關(guān)聯(lián),故計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益時(shí)不考慮負(fù)荷變化產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。
表7 裝置負(fù)荷變化統(tǒng)計(jì)
在2019年年度檢修時(shí),將散堆填料更換為規(guī)整填料,其投入的費(fèi)用見表8。
表8 篩分/更換填料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
規(guī)整填料的更換包含貨款、增值稅、運(yùn)雜費(fèi)、清理費(fèi)用等,合計(jì)產(chǎn)生費(fèi)用93.9萬元。
規(guī)整填料更換后,系統(tǒng)能耗損失下降,發(fā)電量上升。2017—2019年的年均電價(jià)分別為0.36元/kWh、0.33元/kWh、0.366元/kWh,3年的平均電價(jià)為0.352元/kWh,多發(fā)電量產(chǎn)生的效益見表9。
表9 多發(fā)電量產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)
從表9可以看出,規(guī)整填料更換前后發(fā)電量變化明顯。結(jié)合表8可看出,和2018年下半年數(shù)據(jù)比,投入經(jīng)費(fèi)可以在9個(gè)月收回投資;和2019年上半年比,投入經(jīng)費(fèi)可以在6個(gè)月收回投資。
散堆填料更換為規(guī)整填料后,有效降低了塔阻力,降低了透平機(jī)組的能耗,提高了中壓發(fā)電機(jī)組的發(fā)電量,降低了硫酸生產(chǎn)成本。當(dāng)散堆填料出現(xiàn)老化、粉碎時(shí),更換為規(guī)整填料的投資較大,應(yīng)充分評(píng)估更換后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益,若沒有較大改觀則不建議更換,可采用篩分方式進(jìn)行檢修。散堆填料更換為規(guī)整填料后,雖然可以提升裝置負(fù)荷,但在負(fù)荷提升時(shí)應(yīng)做好詳細(xì)的評(píng)估論證,以免發(fā)生不良后果。