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        1036MW超超臨界機(jī)組鍋爐燃燒調(diào)整優(yōu)化研究分析

        2021-03-27 02:36:18華能臨沂發(fā)電有限有限公司段傳洋
        電力設(shè)備管理 2021年8期
        關(guān)鍵詞:熱汽氧量飛灰

        華能臨沂發(fā)電有限有限公司 段傳洋

        燃煤鍋爐運(yùn)行階段會(huì)頻繁的調(diào)整煙氣氧量,波動(dòng)幅度較大,適宜的氧量是鍋爐安全運(yùn)行的重要基礎(chǔ),在這樣的工況下煤粉著火過程才會(huì)更加穩(wěn)定,一方面確保了煤粉燃燒的充分性,另一方面也減少了飛灰與爐渣內(nèi)可燃物含量,對(duì)煙氣量的排放過程也能起到一定調(diào)控作用,降低鍋爐階段的熱損失,這是其獲得較高熱效率的重要基礎(chǔ),還可能減少煙氣內(nèi)NOx 的排放量。怎樣在鍋爐設(shè)備運(yùn)行階段為其配置最佳運(yùn)行氧量,始終是業(yè)內(nèi)人員不斷研究的共同問題之一,過往主要采用兩種方法進(jìn)程,一構(gòu)建數(shù)學(xué)模型,在遺傳算法等的協(xié)助下探尋到最優(yōu)解;二是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)燃燒活動(dòng)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn),經(jīng)縝密測(cè)算過程后確定最適宜運(yùn)行氧量。

        1 影響燃燒的主要因素

        B 電廠4×1036MW 發(fā)電機(jī)組內(nèi)置超超臨界鍋爐為研究對(duì)象(G3000/26.15-111型),BHK 公司規(guī)劃設(shè)計(jì)本產(chǎn)品的性能。最大連續(xù)蒸發(fā)量3033t/h,燃燒器應(yīng)用的是前后墻對(duì)沖分級(jí)式燃燒方法,整個(gè)鍋爐布置了48支燃燒器,68個(gè)燃盡風(fēng)(SAP)噴口;在燃燒的不同時(shí)段中,燃燒起中的內(nèi)、外二次風(fēng)被以此整合至爐膛內(nèi),內(nèi)、次風(fēng)分別是直流、旋流。

        1.1 燃料的自身性質(zhì)

        大部分工況下,燃料內(nèi)揮發(fā)分含量越高煤粉著火過程就越易發(fā)生,主要因?yàn)閾]發(fā)組分為氣體可燃物,其著火溫度處于較低水平,故而當(dāng)其在燃料內(nèi)所占比重較大時(shí)煤粉越容易燃燒、燃燒過程越穩(wěn)定,不完全燃燒的損失率也相應(yīng)降低[1]。在燃燒過程中原煤灰分會(huì)吸熱,如果將高灰分的劣質(zhì)煤添加至鍋爐內(nèi)時(shí),鑒于燃料自身發(fā)熱量較低,增加了燃料的耗用量,燃燒過程中存有較多灰分時(shí)會(huì)吸收掉更多熱量,造成爐膛中煙氣溫度下降,使煤粉氣流著火過程遲緩進(jìn)行,也對(duì)著火穩(wěn)定性形成不良影響。

        1.2 煤粉細(xì)度

        這是影響煤粉氣流著火溫度的主要因素之一,煤粉越細(xì)著火過程就越容易進(jìn)行。這主要是在煤粉濃度相同的工況下,煤粉越細(xì)參與燃燒過程的表面積就越大,煤粉自身的熱阻有不斷跌落趨勢(shì),加熱工序推進(jìn)時(shí)溫度快速上升誘導(dǎo)揮發(fā)分析出過程,燃燒活動(dòng)快速推進(jìn),有助于短縮燃燒時(shí)間,提升燃料的完全燃燒率。

        1.3 一次風(fēng)的風(fēng)量、風(fēng)速、風(fēng)溫

        在正常工況下,若降低風(fēng)粉混合物的一次風(fēng)量則等同提升了煤粉自身的濃度,降低其著火熱;也能在等同的煙氣回流量條件下誘導(dǎo)煤粉快速抵達(dá)更高溫度,故而加快著火進(jìn)程,對(duì)煤粉著火與燃燒過程均是有一定助益的。如果一次風(fēng)量偏低,則可能造成煤粉著火早期不能獲得充足的氧氣,反應(yīng)遲緩進(jìn)行,對(duì)爐膛內(nèi)燃料著火范疇的拓展不能起到促進(jìn)作用。故而,對(duì)于某個(gè)煤種而言,其擁有一次風(fēng)率的最適值,一次風(fēng)量具體大小應(yīng)以符合揮發(fā)分的燃燒為基準(zhǔn)。

        一次風(fēng)速也影響著火過程,偏高時(shí)會(huì)降低煤粉氣流的加熱速率、使著火點(diǎn)后移,不利于維持燃燒過程的平穩(wěn)性,且不能確保煤粉燃燒的完全性;過低時(shí)會(huì)增加一次風(fēng)管被堵塞的概率且著火明顯前移,部分情境下可能會(huì)燒損燃燒器[2]。著火速度快慢和一次風(fēng)溫高低之間存在正相關(guān)性,但鍋爐內(nèi)燃燒的是高揮發(fā)分煤種時(shí),此時(shí)若提供過高的一次風(fēng)溫,可能會(huì)因著火點(diǎn)和燃燒器噴口相距過近而引起較多結(jié)渣或?qū)娙计髟斐刹煌潭葻龘p等情況。

        2 燃燒系統(tǒng)調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn)

        2.1 燃盡風(fēng)量

        該試驗(yàn)在1000MW 負(fù)荷下展開,試驗(yàn)階段要維持制粉系統(tǒng)、燃燒器主要運(yùn)行參數(shù)的穩(wěn)定性,只調(diào)整燃盡風(fēng)風(fēng)箱擋板的張開度,調(diào)整燃盡風(fēng)、主燃燒區(qū)風(fēng)量配置比例,觀測(cè)燃盡風(fēng)風(fēng)量大小。本試驗(yàn)于1000MW 負(fù)荷工況下保持大概3.2%時(shí)分別進(jìn)行了三種不同工況,各工況前/后墻燃盡風(fēng)擋板開度(A/B)依次是48/47/49/46%、60/60/61/61%、79/78/79/78%。

        統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果后,發(fā)現(xiàn)在以上三種工況下主蒸汽溫度依次是60.1、599.9、599.6℃,過熱器減溫水流量204、102、182t/h;再熱蒸汽溫度598.2、600.1、601.1℃,再熱器總的減溫水流量17.3、17.5、17.2;經(jīng)修正后的排煙溫度依次是129.4、130.2、130.3℃,干煙氣熱損失率4.557、4.584、4.610;飛灰內(nèi)碳含量2.4、3.1、1.7%。

        系統(tǒng)分析以上實(shí)驗(yàn)所得數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),燃盡風(fēng)量大小對(duì)汽溫特性會(huì)形成十分明顯的影響。在直流鍋爐運(yùn)行階段,在煤水比恒定的工況下,火焰中心向上移位水冷壁加熱段相應(yīng)延長(zhǎng),過熱段縮小過熱汽溫稍稍下降;反過來過熱汽會(huì)有所升高。而抬高火焰中心抬高時(shí),爐膛出口溫度值隨即上升,再熱器吸收更多的熱量,再熱汽溫提高;反過來,再熱器對(duì)熱量的吸收量減少,再熱汽溫也有跌落。如果要維持過熱汽溫恒定,也需再度調(diào)整煤水比或減溫水量指標(biāo),利用煙氣擋板調(diào)整再熱汽溫。

        縱觀本實(shí)驗(yàn)研究過程,在燃盡風(fēng)開大以后,因火焰中心上移,過熱汽溫短時(shí)間內(nèi)降低,壁溫同步下降,在確認(rèn)煤水比、減溫水調(diào)整過程平穩(wěn)以后壁溫回升。把以上這種特性設(shè)定成暫時(shí)降低壁溫的可行方法之一,整改以后方可關(guān)小燃盡風(fēng)擋板[3]。通過比較后發(fā)現(xiàn),鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)階段A、B 兩側(cè)屏過、高過管溫整體傾向于A 側(cè)較高,屏過形成的偏差相對(duì)較大,鑒于以上情況單獨(dú)調(diào)整了A、B 側(cè)燃盡風(fēng)擋板,依次開到70%、40%以后管壁溫度趨于穩(wěn)定狀態(tài)。綜合以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果,推薦把1000W、750MW 負(fù)荷燃盡風(fēng)擋板分別開到40%、25%左右,600MW 之下負(fù)荷要全關(guān),若過熱器溫差過大,則建議適度調(diào)大壁溫高相對(duì)較高的那一側(cè)燃盡風(fēng)。

        2.2 磨煤機(jī)出口溫度

        本試驗(yàn)中保持磨煤機(jī)風(fēng)量、燃燒系統(tǒng)主要參數(shù)恒定,只將磨煤機(jī)出口溫度作為變量,觀測(cè)該變量對(duì)鍋爐運(yùn)行成本形成的影響。試驗(yàn)階段具體是在1000MW 負(fù)荷下應(yīng)用ABDEF 四臺(tái)磨煤機(jī),將空預(yù)器進(jìn)口氧量維持在2.9%上下,共計(jì)進(jìn)行2個(gè)工況,2個(gè)工況中分別設(shè)定磨煤機(jī)出口溫度60、70℃。

        在以上2種工況下,發(fā)現(xiàn)提升磨煤機(jī)出口溫度后火焰中心下移,過熱汽溫均有提升,再熱汽溫下降。建議指派人工去提升水煤比、減溫水量,保持適宜的過熱汽溫,適度降低過熱器壁溫。鍋爐設(shè)備在現(xiàn)實(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),通過控制、調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度,其目的主要是規(guī)避發(fā)生制粉系統(tǒng)炸裂的情況。一定的氧量、高溫條件及濃度較高的揮發(fā)分可燃物是系統(tǒng)爆炸的基本條件,現(xiàn)實(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)階段煤粉始終處于流動(dòng)狀態(tài),只要無氣流死角造成較多的可燃物聚集時(shí),爆炸事件的發(fā)生率會(huì)相應(yīng)降低[4]。結(jié)合本調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn)中統(tǒng)計(jì)到的主蒸汽溫度、過熱器的減溫水流量、再熱蒸汽溫度、排煙溫度、干煙氣熱損失率等,建議將磨煤機(jī)出口溫度調(diào)控在68~70℃范圍中,并確保風(fēng)溫≤280℃。啟動(dòng)、暫停磨煤機(jī)過程中要濕度延長(zhǎng)吹掃時(shí)間并適時(shí)降低出口溫度。

        2.3 煤粉細(xì)度

        在本實(shí)驗(yàn)中需維持磨煤機(jī)出力、風(fēng)量等參數(shù)不變,只調(diào)整旋轉(zhuǎn)分離器的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,借此方式整改煤粉細(xì)度指標(biāo),主要觀測(cè)煤粉細(xì)度對(duì)飛灰內(nèi)碳含量形成的影響。在1000MW 負(fù)荷下進(jìn)行,選擇處于運(yùn)行狀態(tài)中4臺(tái)ABDEF 磨煤機(jī),維持空預(yù)器進(jìn)口氧量2.9%上下,分別進(jìn)行了三個(gè)工況,三個(gè)工況磨煤機(jī)內(nèi)分離器轉(zhuǎn)速依次是700、800、900rpm。

        統(tǒng)計(jì)本實(shí)驗(yàn)中所得結(jié)果后不難發(fā)現(xiàn),在分離器轉(zhuǎn)速調(diào)整區(qū)間中(700~900rpm),伴隨分離器轉(zhuǎn)速增加,飛灰內(nèi)碳含量有降低的趨勢(shì)、但減少幅度并不顯著。這主要是由于在以上轉(zhuǎn)速范疇中,采用增加分離器轉(zhuǎn)速的方法后煤粉細(xì)度降低幅度不大。鑒于膛容積熱負(fù)荷整體偏低的實(shí)際狀況,鍋爐正常運(yùn)轉(zhuǎn)氧量下高負(fù)荷相比較,低負(fù)荷工況下飛灰內(nèi)碳含量相對(duì)較高,爐膛溫度對(duì)飛灰內(nèi)碳含量多少表現(xiàn)出較高的敏感性[5]。鍋爐爐膛運(yùn)行氧量增多時(shí),飛灰內(nèi)碳含量稍有降低,但當(dāng)氧量增加至一定水平后其對(duì)飛灰內(nèi)碳含量基本不會(huì)再形成影響,故而減小煤粉細(xì)度是降低飛灰內(nèi)碳含量的有效方法之一。當(dāng)下國(guó)產(chǎn)分離器皮帶轉(zhuǎn)速提升較大,故而應(yīng)盡早更換運(yùn)行更加安穩(wěn)、可靠的皮帶以降低煤粉細(xì)度。為確保煤粉細(xì)度長(zhǎng)時(shí)間處于安穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下,綜合試驗(yàn)結(jié)果,建議在各臺(tái)磨煤機(jī)出力達(dá)到80t/h 左右時(shí)將煤粉細(xì)度R90調(diào)控在26~30%范圍中。

        綜上,采用調(diào)整優(yōu)化措施后經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)1000 MW 負(fù)荷鍋爐效率在94.0%以上,最高能達(dá)到95.1%,明顯超出了鍋爐的設(shè)計(jì)熱效率。通過比較調(diào)整優(yōu)化前后過熱器壁溫,不難發(fā)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整以后鍋爐的運(yùn)行狀態(tài)明顯改善。為進(jìn)一步減少飛灰內(nèi)碳含量,提升鍋爐燃燒過程中的節(jié)能、減排效果,后續(xù)研究中相關(guān)人員應(yīng)探究是否可基于運(yùn)行調(diào)整過程進(jìn)一步降低煤粉細(xì)度的問題,使鍋爐燃燒效率更上一層樓。

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