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        40萬t/a CO2汽提法尿素裝置節(jié)電技改措施研究應(yīng)用

        2021-03-26 03:30:32趙小芳
        氮肥與合成氣 2021年2期
        關(guān)鍵詞:往復(fù)式電耗壓縮機(jī)

        趙小芳

        (河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司, 河南開封 475100)

        河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司二分公司有3套40萬t/a CO2汽提法尿素裝置,主要利用往復(fù)式壓縮機(jī)加壓和往復(fù)式柱塞泵加壓提供原料輸送,單套設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1 330 t/d,每套尿素裝置的主要用電設(shè)備為3臺(tái)往復(fù)式壓縮機(jī)、3臺(tái)往復(fù)式高壓氨泵、3臺(tái)往復(fù)式高壓甲銨泵、30臺(tái)離心泵、2臺(tái)循環(huán)水泵和8臺(tái)循環(huán)水風(fēng)機(jī)。尿素裝置運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)噸尿素電耗較高。經(jīng)分析對(duì)比發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)余量較大,在滿負(fù)荷情況下仍存在余量,設(shè)計(jì)匹配上余量較大;循環(huán)水分?jǐn)傠娏枯^多。為了徹底解決噸尿素電耗較高的問題,在2017年對(duì)尿素裝置主要用電設(shè)備進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)改造,最終使噸尿素電耗大幅下降。

        1 主要設(shè)備工藝流程

        該尿素裝置采用國內(nèi)改良型CO2汽提法工藝,其中小顆粒裝置2套,大顆粒裝置1套,每套生產(chǎn)能力均為40萬t/a。從凈化工段送來的CO2氣體,經(jīng)往復(fù)式壓縮機(jī)壓縮在三段出口脫硫后,經(jīng)五級(jí)壓縮并通過脫氫工藝后與從氨庫來的液氨經(jīng)往復(fù)式高壓氨泵加壓后一起進(jìn)入高壓合成系統(tǒng)反應(yīng)生成尿素,往復(fù)式壓縮機(jī)、往復(fù)式高壓氨泵、往復(fù)式高壓甲銨泵均為2開1備。工藝流程方框圖見圖1[1]。

        圖1 工藝流程方框圖

        2 尿素裝置電耗高的原因分析

        2.1 原料核心動(dòng)設(shè)備設(shè)計(jì)不匹配

        尿素裝置核心原料輸送動(dòng)設(shè)備為壓縮機(jī)和高壓氨泵,該尿素裝置設(shè)計(jì)往復(fù)式壓縮機(jī)和往復(fù)式高壓氨泵均為2開1備,在裝置超產(chǎn)摸索期間,高壓氨泵滿流量運(yùn)行情況下,往復(fù)式壓縮機(jī)的運(yùn)行還有余量,提升流量的一回一閥門開還有開度,其余配套設(shè)備都能滿足超負(fù)荷15%運(yùn)行,整個(gè)裝置達(dá)到115%長周期穩(wěn)定運(yùn)行。由于壓縮機(jī)屬于大功率耗電設(shè)備,占噸尿素電耗的60%,用電量直接關(guān)系到尿素成本,所以壓縮機(jī)余量是造成噸尿素電耗高的一個(gè)原因。

        2.2 前工藝未完全利用

        前系統(tǒng)凈化工藝采用低溫甲醇洗0.8 MPa富CO2甲醇,經(jīng)過閥門減壓后在閃蒸塔上段閃蒸出CO2產(chǎn)品氣,該CO2產(chǎn)品氣經(jīng)過2組繞管換熱器換熱到常溫后,送下游尿素車間。前期負(fù)荷低,為了多產(chǎn)CO2產(chǎn)品氣,將CO2產(chǎn)品氣外送,壓力控制在20 kPa左右;后期由于CO2產(chǎn)品氣富裕用戶少,CO2產(chǎn)品氣壓力升高為60 kPa,前系統(tǒng)提壓后壓縮機(jī)打氣量增大,為保證高壓所需的CO2氣量,壓縮機(jī)需要打開一回一流量閥來控制流量,造成壓縮機(jī)做功流量回流,電耗升高。因此前系統(tǒng)外送的CO2壓力未被壓縮機(jī)一段完全合理利用,使凈化工段送來的CO2氣體的壓力與壓縮機(jī)設(shè)計(jì)壓力不匹配,造成壓縮機(jī)回流做功,電耗升高。

        2.3 壓縮機(jī)設(shè)計(jì)余量較大

        該往復(fù)式壓縮機(jī)型號(hào)為6M40-235/157,設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

        表1 往復(fù)式壓縮機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)

        原設(shè)計(jì)壓縮機(jī)入口CO2氣體的溫度壓力與目前前系統(tǒng)實(shí)際送尿素裝置的CO2氣體的壓力溫度情況見表2。

        從表2可以看出:原設(shè)計(jì)的CO2氣體壓力和溫度與目前實(shí)際的CO2氣體壓力和溫度差別較大,且原設(shè)計(jì)余量較大,造成壓縮機(jī)運(yùn)行后余量較大(尿素合成系統(tǒng)已滿量),往復(fù)式壓縮機(jī)調(diào)節(jié)流量的一回一閥門有開度,造成往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行過程存在回流量,造成電量的浪費(fèi)[2]。

        表2 CO2氣體的壓力和溫度

        2.4 循環(huán)水電量分?jǐn)傒^高

        2.4.1 循環(huán)水風(fēng)機(jī)

        該尿素裝置共有6臺(tái)循環(huán)水體積流量為5 000 m3/h的涼水塔,循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)水體積流量分別為30 000 m3/h和15 000 m3/h,采用電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)風(fēng)機(jī)對(duì)循環(huán)水進(jìn)行強(qiáng)制機(jī)械抽風(fēng),采用方形逆流式的鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)冷卻塔,冷卻塔型號(hào)為NL-II-5000m3/h,單塔循環(huán)水體積流量為5 000 m3/h,風(fēng)機(jī)尺寸為Φ9 750 mm,風(fēng)量(體積流量)不小于300×104m3/h。設(shè)施管道布置流程平面圖見圖2。供水、回水壓力分別為0.5 MPa、0.25 MPa,回水水溫為42 ℃,供水水溫≤32 ℃,風(fēng)機(jī)由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),傳動(dòng)器為碳纖維軸,電動(dòng)機(jī)功率為200 kW(10 kV接線),實(shí)際效率約85%,風(fēng)機(jī)負(fù)荷受水量及溫度影響,分?jǐn)傠娏枯^高。

        圖2 設(shè)施管道布置流程平面簡圖

        2.4.2 循環(huán)水水泵電動(dòng)機(jī)

        該尿素裝置與硝銨裝置共用1個(gè)循環(huán)水系統(tǒng),尿素裝置設(shè)計(jì)用循環(huán)水體積流量1.5萬m3/h,硝銨裝置設(shè)計(jì)用循環(huán)水體積流量5 000 m3/h,因此設(shè)計(jì)采用2臺(tái)1.2萬m3/h的循環(huán)水泵運(yùn)行。原設(shè)計(jì)為尿素裝置和硝銨裝置全部滿負(fù)荷運(yùn)行,由于在硝銨市場和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況下不能都達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,所以造成2臺(tái)循環(huán)水大泵運(yùn)行余量大、分?jǐn)傠娏慷?,使噸尿素電耗升高[3]。

        3 改造措施

        3.1 摸索前工藝提高CO2壓力

        分階段逐步提高了CO2產(chǎn)品氣壓力到80 kPa左右。在提壓過程中主要評(píng)估了CO2產(chǎn)品氣解吸減少后導(dǎo)致冷量減少對(duì)原料氣降溫的影響,另外評(píng)估了尾氣量增加后,尾氣冷量的回收情況,最后將壓力提高到80 kPa。

        3.2 往復(fù)式壓縮機(jī)一段缸改造

        對(duì)一段缸進(jìn)行改造(與一段缸配套的附屬設(shè)備不變),后面的二、三、四、五段的所有設(shè)備不變,也不影響運(yùn)行,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)一回一流量閥全部關(guān)閉,使壓縮機(jī)的一段出口壓力達(dá)到0.22 MPa,一回一流量閥不再留余量(不滿負(fù)荷時(shí)調(diào)節(jié)一回一流量閥不影響壓縮機(jī)運(yùn)行),達(dá)到節(jié)電的目的[4]。

        改造前后往復(fù)式壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)見表3。

        表3 改造前后往復(fù)式壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)

        往復(fù)式壓縮機(jī)改造后的各缸參數(shù)情況和工藝指標(biāo)情況見表4和表5。

        表4 進(jìn)、排氣的壓力、溫度、氣缸直徑

        表5 各列活塞力、軸功率

        由表5可以看出,改造后往復(fù)式壓縮機(jī)的總軸功率為2 109 kW。

        2017年8月3套尿素裝置所使用的8臺(tái)壓縮機(jī)一段缸全部改造完成,運(yùn)行穩(wěn)定,目前滿負(fù)荷運(yùn)行。在同樣氣量的情況下,改造前往復(fù)式壓縮機(jī)的電流為180 A左右,改造后電流為140 A左右,根據(jù)電氣電量計(jì)量每臺(tái)往復(fù)式壓縮機(jī)每天約節(jié)電約1.6萬kW·h,3套每年約節(jié)電2 880萬kW·h,噸尿素電耗降低19.5 kW·h。

        3.3 循環(huán)水泵改造

        循環(huán)水系統(tǒng)新上1臺(tái)體積流量為6 000 m3/h的循環(huán)水小泵,在硝銨裝置負(fù)荷不滿的情況下,可以開循環(huán)水泵1大1小就可以滿足生產(chǎn),降低了尿素的循環(huán)水分?jǐn)傠娏?,改造后約降低噸尿素電耗3.5 kW·h。

        3.4 循環(huán)水風(fēng)機(jī)改造

        隨著企業(yè)的不斷發(fā)展、水輪機(jī)技術(shù)的不斷升級(jí),以及新型市場化節(jié)能機(jī)制的產(chǎn)生,利用自身能量增加水輪機(jī)代替用電風(fēng)機(jī),達(dá)到節(jié)電目的。改造要有足夠的循環(huán)水量及壓頭以保證水輪機(jī)動(dòng)力源,且循環(huán)水水泵電流在改造前后不能發(fā)生變化,用水輪機(jī)替換原電動(dòng)機(jī)來驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)。目前改造2臺(tái),降低噸尿素電耗約2.5 kW·h,改造后的平面布置圖見圖3。

        4 結(jié)語

        通過以上改造,噸尿素電耗總體降低了25.5 kW·h,夏季噸尿素電耗降低至130 kW·h左右,冬季高產(chǎn)情況下噸尿素電耗降低至120 kW·h以內(nèi),效果非常理想。

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