趙建森,朱百智,占彬,江紅兵
南京高速齒輪制造有限公司 江蘇南京 211122
風(fēng)電齒輪箱技術(shù)創(chuàng)新堅(jiān)持以“低度電成本和高性能”為目標(biāo),正在向著大型化、高可靠性、高扭矩密度、高效率、低振動(dòng)噪聲和易維修等方向發(fā)展[1]。海上風(fēng)力齒輪箱主流機(jī)型多為4~10MW,隨著風(fēng)電齒輪箱型號(hào)的增大,對(duì)齒輪箱的質(zhì)量穩(wěn)定性和輕量化提出了更高的要求。
目前,兩級(jí)行星和一級(jí)平行軸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是大兆瓦風(fēng)電齒輪箱的主流機(jī)型之一[1]。為了保證傳動(dòng)比,平行級(jí)齒輪齒數(shù)增多,而基于輕量化的考慮,平行級(jí)齒輪設(shè)計(jì)時(shí)更傾向于扁平狀結(jié)構(gòu),這就增加了平行級(jí)齒輪熱處理過(guò)程的難度,對(duì)熱處理變形帶來(lái)新的考驗(yàn)。
圖1所示為某公司大兆瓦機(jī)型的平行級(jí)齒輪,材料為18CrNiMo7-6鋼,輪齒模數(shù)為10mm,要求采用滲碳淬火。此齒輪外徑1680mm,齒寬180mm,內(nèi)孔直徑500mm,采用薄輻板設(shè)計(jì)。熱處理技術(shù)要求見表1。
圖1 齒輪外形尺寸
表1 18CrNiMo7-6鋼齒輪熱處理技術(shù)要求
齒輪加工工藝流程為鍛造→正火→粗車→滾齒→倒角→滲碳淬火→噴丸→半精車→精車→插鍵槽→裝配→鏜→磨齒→入庫(kù)。
在試制過(guò)程中,該齒輪經(jīng)滲碳、高溫回火、淬火、低溫回火及噴丸后,在磨齒加工時(shí),發(fā)現(xiàn)齒部畸變較大,試磨削后零件公法線小于要求值,同時(shí)齒根位置出現(xiàn)磨削臺(tái)階,零件作報(bào)廢處理。
在試制初期,考慮齒輪徑寬比達(dá)9.3,輻板較薄,減重孔大,零件容易發(fā)生翹曲變形,綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,選擇序列號(hào)為H1的零件進(jìn)行試制。試制熱處理工藝如圖2所示[2,3],采用“滲碳-高回-淬火-低回”工藝模式,在升溫時(shí)采用階梯升溫,淬火采用鹽浴淬火[4,5]。零件使用2m井式滲碳爐工裝平裝,裝爐時(shí)為方便操作,選擇8間隔的底盤工裝,墊放4塊扇形蜂窩板并間隔擺放,如圖3所示,在高溫回火后淬火裝爐更改為掛裝,掛裝位置為零件內(nèi)孔,如圖4所示。
零件熱處理后各項(xiàng)理化指標(biāo)檢測(cè)合格,在磨齒工序反饋齒部畸變大,試磨削后零件公法線604.74mm,低于要求值下限605.014mm,部分輪齒齒根存在磨削臺(tái)階,零件作報(bào)廢處理。
為了確定零件的變形原因,收集了H1零件磨齒時(shí)的對(duì)中數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
1)查看齒部的磨齒對(duì)中余量報(bào)告,多個(gè)齒形出現(xiàn)齒向交叉,整個(gè)齒向變形很大。
2)匯總左右齒面的磨齒對(duì)中高點(diǎn)與低點(diǎn)之差,采用雷達(dá)圖分析,如圖5所示,發(fā)現(xiàn)在57號(hào)~82號(hào)齒位置變形最大,其余位置變形尚可接受。
3)對(duì)比左右齒面的磨齒余量分配,未發(fā)現(xiàn)磨齒時(shí)存在顯著的偏心,車削內(nèi)孔和端面基準(zhǔn)時(shí)滿足要求。
4)將左右齒面的磨齒對(duì)中數(shù)據(jù)進(jìn)行平均,如圖6所示,發(fā)現(xiàn)零件節(jié)圓存在明顯的橢圓,橢圓趨勢(shì)呈梨狀分布,橢圓量約0.18mm。
根據(jù)對(duì)H1零件磨齒對(duì)中數(shù)據(jù)的分析,暫無(wú)法判定零件齒向變形是由端面翹曲或齒部畸變?cè)斐傻?。零件的橢圓趨勢(shì)呈梨狀分布,雖無(wú)法確定具體位置是否與掛裝有關(guān),但根據(jù)單點(diǎn)掛裝的情況推測(cè),梨柄位置(148號(hào)齒附近)應(yīng)是與工裝接觸的位置,此處凸起最大;左右齒面變形量最大位置無(wú)顯著規(guī)律,但在橢圓的梨狀尾部附近(即掛裝下部)變形趨勢(shì)最大。
圖2 H1零件熱處理工藝(原工藝)
圖3 H1零件滲碳裝爐
圖4 H1零件淬火裝爐
圖5 H1零件左右齒面變形
圖6 H1零件左右齒面平均磨量
根據(jù)以上分析,工件變形的主要原因有:
1)零件齒部變形的隨機(jī)分布與滲碳工藝有關(guān),如升溫速度、滲碳溫度等。
2)零件滲碳時(shí)僅采用4個(gè)蜂窩盤間隔擺放,在滲碳時(shí)發(fā)生蠕變,端面產(chǎn)生翹曲變形,從而引起齒向交叉。
3)在掛裝淬火時(shí),淬火加熱時(shí)的蠕變引起變形,主要表現(xiàn)為淬火時(shí)掛裝引起的橢圓。
4)零件鹽浴淬火時(shí),最先接觸的位置表現(xiàn)出更大的變形趨勢(shì),該位置首先與鹽浴發(fā)生接觸,且該位置距離底部攪拌器較近,流體相對(duì)流動(dòng)速度較快。
根據(jù)對(duì)H1零件的分析,我們無(wú)法找到引起該零件變形的關(guān)鍵因子?;诜治龅脑颍紫葘?duì)熱處理工藝進(jìn)行了改善,同時(shí)跟蹤齒輪滲碳后的變形情況,以判定在滲碳階段是否已經(jīng)發(fā)生了較大的熱處理變形。試驗(yàn)零件序列號(hào)為H2,滲碳裝爐方式同H1。
為了減小滲碳時(shí)零件產(chǎn)生的熱應(yīng)力,減少加熱過(guò)程中產(chǎn)生的畸變,滲碳工藝更新如圖7所示。工藝降低了零件進(jìn)爐的溫度,延長(zhǎng)了650℃和880℃的等溫時(shí)間,增加了770℃的等溫段,并降低了強(qiáng)滲段的滲碳溫度。
圖7 H2零件熱處理工藝(改進(jìn)工藝)
為了分析齒輪在滲碳時(shí)的端面翹曲,以及端面翹曲對(duì)后續(xù)磨齒對(duì)中齒形數(shù)據(jù)的影響,H2零件重復(fù)了首次生產(chǎn)時(shí)H1齒輪的裝爐方式,并在高溫回火出爐后做好標(biāo)記,預(yù)先車出端面基準(zhǔn),在磨齒機(jī)上進(jìn)行磨齒對(duì)中。
在車床車削基準(zhǔn)時(shí),發(fā)現(xiàn)端面存在嚴(yán)重的跳動(dòng),具體數(shù)據(jù)如圖8所示。在蜂窩板支撐到的位置,所有位置均為高點(diǎn),在未墊放蜂窩板的位置,所有位置均為低點(diǎn),高點(diǎn)間相差約0.2mm,低點(diǎn)間相差約0.25mm。
磨齒對(duì)中數(shù)據(jù)顯示,零件齒向已經(jīng)產(chǎn)生明顯的齒向交叉,零件未產(chǎn)生明顯的橢圓,左右齒面的磨齒對(duì)中高低點(diǎn)差最大位置均為未墊放蜂窩板的位置。
通過(guò)對(duì)H2零件的滲碳裝爐方式的摸索,可以確定,滲碳時(shí)的蠕變引起軸向圓跳動(dòng)過(guò)大是零件變形的主要原因之一。
為保證齒輪在滲碳后的軸向圓跳動(dòng)盡可能小,滲碳時(shí)底部支撐蜂窩板由4塊增加到8塊,如圖9所示,滲碳淬火后零件的軸向圓跳動(dòng)可控制在0.52mm以下。
圖8 H2零件滲碳后軸向圓跳動(dòng)
圖9 改善后的滲碳裝爐
綜上所述,齒輪下部約1/4位置冷速較快是齒輪變形的影響因素之一[6],故對(duì)淬火的裝爐形式進(jìn)行調(diào)整。
使用已滲碳的H2零件進(jìn)行試驗(yàn),在底料盤上增加網(wǎng)孔阻尼工裝,以減小在淬火時(shí)流體對(duì)齒輪下端的相對(duì)流動(dòng)速度。隨爐攜帶相同規(guī)格的齒形試樣驗(yàn)證相關(guān)理化指標(biāo)是否受到影響。
隨爐攜帶的齒形試樣淬火后的檢測(cè)結(jié)果見表2,檢測(cè)結(jié)果合格。H2零件淬火后的變形較H1有一定幅度的降低,零件磨齒后公法線較標(biāo)準(zhǔn)值下限小0.03 mm,零件可讓步使用。
表2 H2零件熱處理結(jié)果
在序列號(hào)為H3和H4的零件生產(chǎn)時(shí),同時(shí)采用圖8的滲碳工藝、滲碳時(shí)底部蜂窩板滿鋪的平放裝爐方式(見圖9),在掛裝淬火裝爐時(shí),在底盤上增加網(wǎng)孔阻尼工裝,零件滲碳淬火后,變形得到大幅度改善。圖10和圖11為H3零件的磨齒對(duì)中數(shù)據(jù)匯總雷達(dá)圖,其中109號(hào)齒位置為掛放時(shí)的支點(diǎn)位置,從圖中可以看出,橢圓與H1零件基本保持一致,整體變形和淬火時(shí)與液面首先接觸區(qū)域的變形均大幅減小。
表3和圖12為零件采用不同的滲碳工藝、裝爐方式熱處理后的變形情況匯總。從對(duì)比中可以看出,采用改善后的滲碳工藝、優(yōu)化的滲碳和淬火裝爐方式后,零件齒部畸變降低了約40%。
圖10 H3零件左右齒面變形
圖11 H3零件左右齒面平均磨量
表3 不同裝爐和熱處理工藝對(duì)齒輪變形的影響
圖12 不同裝爐方式和熱處理工藝變形的箱線圖
針對(duì)在樣機(jī)階段總結(jié)的經(jīng)驗(yàn),又重新優(yōu)化了淬火掛裝的工裝,從原有的單點(diǎn)支撐更改為兩點(diǎn)支撐,零件的橢圓從原有的0.14~0.18m m減小至0.05~0.10mm。
在冷熱加工配合上,針對(duì)該零件在滲碳淬火后公法線呈現(xiàn)收縮,收縮約0.25mm,在熱處理前補(bǔ)償0.25mm的滾齒公法線留量。經(jīng)過(guò)以上改善,小批量生產(chǎn)的30件齒輪全部合格。
1)對(duì)扁平狀的齒輪,在滲碳時(shí)應(yīng)保證端面各點(diǎn)均勻支撐,齒輪平裝滲碳時(shí)從原4塊蜂窩盤間隔擺放更改為8塊蜂窩板滿鋪,可降低因蠕變?cè)斐傻亩嗣媛N曲變形。
2)采用掛放工裝淬火,在淬火料盤底部增加網(wǎng)狀阻尼工裝后,由于降低了淬火冷卻介質(zhì)和零件的相對(duì)流速,掛裝下部區(qū)域齒部變形大幅減小。
3)對(duì)扁平狀齒輪,通過(guò)降低滲碳入爐溫度,增加升溫階梯段,延長(zhǎng)等溫時(shí)間,降低滲碳溫度,可減少熱處理時(shí)的應(yīng)力和高溫蠕變,有助于變形改善。
4)通過(guò)熱處理裝爐和工藝改善,齒輪端面翹曲變形從1.06mm以上降低至0.52mm以下,節(jié)圓跳動(dòng)從原來(lái)的0.18mm減小至0.1mm以下,齒部畸變降低約40%,小批量生產(chǎn)合格率達(dá)100%。