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        選煤廠用自動配煤系統(tǒng)研究與實現(xiàn)

        2021-03-24 00:54:00宿國平
        煤礦機電 2021年1期
        關(guān)鍵詞:屯蘭煤質(zhì)選煤廠

        宿國平

        (西山煤電集團 屯蘭選煤廠, 山西 太原 030026)

        0 引言

        為實現(xiàn)煤炭資源高效利用、減少污染排放、擴大經(jīng)濟效益,自動配煤系統(tǒng)成為選煤廠的關(guān)鍵設備之一。自動配煤系統(tǒng)可滿足不同客戶對煤質(zhì)的要求,可提高鍋爐熱效率,優(yōu)化煤質(zhì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高選煤廠經(jīng)濟效益[1-2]。為進一步提高自動配煤技術(shù)、提升混合煤的品質(zhì),國內(nèi)外學者展開一系列的研究。如王浩然等[3]為解決鐵路煤炭裝車站配煤系統(tǒng)人工工作量較大、自動化程度不高的問題,將列車車號和儀表稱重數(shù)據(jù)智能關(guān)聯(lián),將配煤儀表參數(shù)形成專家配方,優(yōu)化自動配煤過程,該系統(tǒng)在哈拉溝裝車站進行實際應用,效果良好。付勝等[4]將線性優(yōu)化算法應用與自動配煤控制系統(tǒng),建立配煤系統(tǒng)數(shù)學模型,引入配比線性控制,實現(xiàn)配煤參數(shù)的實時調(diào)整。于立軍等[5]為解決均質(zhì)配煤的問題,設計返煤自動配煤系統(tǒng),基于模糊控制策略實現(xiàn)了配煤灰分精度控制在±1.5%以內(nèi),并實際應用于南屯選煤廠。萬麗榮等[6]考慮配煤過程的時變、非線性特征,設計基于模糊PID的遠程自動控制自動配煤系統(tǒng),有效穩(wěn)定了輸送帶運煤量,提高了運煤效率。陳波等[7]將動力煤的發(fā)熱量、灰分、硫分等6個參數(shù)作為自動配煤系統(tǒng)的約束條件,以經(jīng)濟總成本為目標函數(shù),建立動力煤自動配煤控制模型,以PLC、上位機、檢測裝置等搭建并實現(xiàn)自動配煤系統(tǒng),經(jīng)實際使用可知該系統(tǒng)在簡化人工操作過程的同時,取得了可觀的經(jīng)濟效益。自動配煤系統(tǒng)面臨的主要技術(shù)難題是無法有效實現(xiàn)配煤參數(shù)的實時在線調(diào)整,從而導致當原料煤煤質(zhì)參數(shù)變化時,混合煤的質(zhì)量不穩(wěn)定。針對上述問題,提出基于線性優(yōu)化算法與配煤系統(tǒng)閉環(huán)控制相結(jié)合的自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)配煤參數(shù)實時在線調(diào)整,提高并穩(wěn)定混合煤的質(zhì)量。

        1 系統(tǒng)工作原理

        自動配煤系統(tǒng)的工作原理為根據(jù)原料煤的配煤參數(shù),建立數(shù)學模型,求解出最優(yōu)配煤參數(shù)以及配煤帶式輸送機帶速,指導自動控制系統(tǒng)驅(qū)動帶式輸送機按照指定帶速對該原料煤進行運輸,以期滿足配煤產(chǎn)品質(zhì)量的同時,經(jīng)濟效益最大化。自動配煤系統(tǒng)如圖1所示,根據(jù)數(shù)學模型求解原料煤配比后,經(jīng)上位機將參數(shù)信息傳送至PLC控制器,并控制變頻器驅(qū)動帶式輸送機按照指定帶速運輸原料煤;在帶式輸送機上安裝有稱重傳感器和速度傳感器,將信號傳送至核子皮帶秤,計算出帶式輸送機單位長度原料煤的重量和速度[8-10]。PLC控制器獲取核子皮帶秤傳送的原料煤的重量和速度,同時獲取煤質(zhì)監(jiān)測信號,與上位機給定的參數(shù)進行對比、修正,經(jīng)邏輯處理后控制變頻器實現(xiàn)對帶式輸送機的按需調(diào)速,完成對原料煤配比的閉環(huán)控制。

        圖1 選煤廠自動配煤系統(tǒng)

        2 自動配煤模型與算法

        自動配煤的目的為在滿足用戶對配煤產(chǎn)品質(zhì)量要求的同時,使得配比后的混合煤價格最低。自動配煤模型以原料煤的灰分、水分、硫、發(fā)熱量以及揮發(fā)份6個配煤參數(shù)為參考,基于線性優(yōu)化算法建立自動配置數(shù)學模型,給出前提條件、約束條件,求解出目標函數(shù)的最優(yōu)解,為自動配煤系統(tǒng)理論依據(jù)。

        1) 前提條件。定義自動配煤系統(tǒng)中參與混配原料煤種類為n,且原配比數(shù)據(jù)分別為x1,x2,…,xn,單價分別為P1,P2,…,Pn。原料煤配比指標A灰分的約束值為As;M水分的約束值為Ms;S硫的約束值為Ss;Q發(fā)熱量的約束值為Qs;V揮發(fā)份的約束值為最大揮發(fā)份值Vmax、最小揮發(fā)份值Vmin。

        2) 目標函數(shù)。目標函數(shù)為降低配煤成本,降低優(yōu)質(zhì)高價煤料配比、提高低質(zhì)廉價煤料配比、經(jīng)濟效益最大化,可表示為式(1):

        (1)

        3) 約束條件。灰分、水分、硫、發(fā)熱量以及揮發(fā)份的約束條件見式(2)~(6):

        (2)

        (3)

        (4)

        (5)

        (6)

        且有x1,x2,…,xn≥0,x1+x2+…+xn-1+xn=1。

        4) 求解。原料煤配比最優(yōu)解為(x1,x2,…,,xn-1,xn)。利用圖解法或單純形法可求得該最優(yōu)解,求得每一種原料煤的配比值xi,運輸該原料煤的帶式輸送機帶速vi,混合煤的價格Z。以西山煤電集團屯蘭選煤廠為例,基于線性優(yōu)化算法,利用Matlab求解原料煤配比最優(yōu)解,如表1所示。

        表1 屯蘭選煤廠煤質(zhì)參數(shù)統(tǒng)計

        根據(jù)上述線性優(yōu)化算法并經(jīng)Matlab計算后可知,最優(yōu)配比值為1#原料煤x1為0.38,2#原料煤x2為0.35,3#原料煤x3為0.27,即最優(yōu)解為(0.38,0.35,0.27),目標函數(shù)Z為444.8。

        3 自動配煤PLC控制系統(tǒng)

        自動配煤系統(tǒng)以PLC控制器為核心控制單元,完成的工作包括:

        1) 以CAN通信模式接收上位機的原料煤配比參數(shù)以及優(yōu)化后的原料煤配比參數(shù),發(fā)送由煤質(zhì)監(jiān)測儀采集的煤質(zhì)參數(shù)給上位機。

        2) 采集核子輸送帶秤的帶式輸送機單位長度的原料煤重量和運煤速度,采集煤質(zhì)監(jiān)測儀信號。

        3) 對采集到的信號、接收到原料煤配置參數(shù)經(jīng)邏輯處理后輸出控制指令給變頻器,以驅(qū)動帶式輸送機并進行調(diào)速。

        4) 完成對自動配煤系統(tǒng)的故障報警、急停、聯(lián)鎖控制以及手動、自動配煤模式控制。

        為完成上述工作,需自動配煤系統(tǒng)的數(shù)字量輸入、輸出點、模擬量輸入、輸出點進行統(tǒng)計,根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果擴展PLC控制系統(tǒng)的I/O點。自動配煤PLC控制系統(tǒng)部分I/O點分配見表2所示。

        表2 自動配煤PLC控制系統(tǒng)I/O分配(部分)

        自動配煤PLC控制器系統(tǒng)軟件流程如圖2所示,PLC控制器首先會根據(jù)上位機給定的原料煤配比參數(shù)驅(qū)動變頻器控制帶式輸送機運行。自動配煤系統(tǒng)啟動后,核子皮帶秤實時采集稱重、速度傳感器信號并傳送至PLC控制器;同時PLC控制器會采集安裝在帶式輸送機機身的煤質(zhì)監(jiān)測儀信號,與上位機給定的配比參數(shù)進行比較,不一致時,利用基于線性算法求解原料煤最優(yōu)配比參數(shù)以及帶式輸送機帶速,同時修正變頻器驅(qū)動輸出信號,進而控制帶式輸送機調(diào)速運行,實現(xiàn)原料煤配比實時調(diào)節(jié)。圖2中煤質(zhì)要求是指混合煤的揮發(fā)量、發(fā)熱量、水分、灰分、粒度等煤質(zhì)參數(shù)設計要求。經(jīng)自動配煤系統(tǒng)后的混合煤的上述煤質(zhì)參數(shù)實際指標需滿足煤質(zhì)參數(shù)設計指標,如表1所示。

        圖2 自動配置系統(tǒng)控制流程

        4 使用情況分析

        2019年9月,西山煤電集團屯蘭選煤廠對自動配煤系統(tǒng)進行升級改造,采用該自動配煤系統(tǒng)并進行試運行。圖3所示為設計的屯蘭選煤廠自動配煤系統(tǒng)監(jiān)控平臺,主要監(jiān)測參數(shù)為設定配比、準確率以及煤料流速等。

        升級改造前混合煤的平均灰分穩(wěn)定率為35%~70%,升級改造后的平均灰分穩(wěn)定率可提高40%左右。表3為自動配煤系統(tǒng)升級改造前后灰分穩(wěn)定率以及發(fā)熱量數(shù)據(jù)。由表3可知,改造后混合煤的參數(shù)有了較大的提升。據(jù)統(tǒng)計,屯蘭選煤廠自動配煤系統(tǒng)升級改造后,生產(chǎn)效率提高近10%,產(chǎn)品合格率提高近16%,在提高經(jīng)濟效益的同時,降低了現(xiàn)場工人的勞動強度。

        表3 屯蘭選煤廠配煤系統(tǒng)升級前后參數(shù)比較

        5 結(jié)論

        設計的自動配煤系統(tǒng),采用線性優(yōu)化模型與閉環(huán)控制結(jié)合的方法,使得配煤系統(tǒng)能夠?qū)崟r適應配煤過程的時變、非線性特點,達到控制精度高、靈活性好的目的。在屯蘭選煤廠的實際使用證明,該系統(tǒng)可有效提高產(chǎn)品合格率和生產(chǎn)效率,經(jīng)濟效益明顯。在實際使用中發(fā)現(xiàn),稱重傳感器、速度傳感器受帶式輸送機振動的影響較大,設計時應選用質(zhì)量好、精度高的傳感器,使用時,需對上述設備及時維護。

        圖3 屯蘭選煤廠自動配煤系統(tǒng)

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