石曉鑫,劉小軍,馮宇陽
(新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠)
鋼鐵工業(yè)中存在大量高溫?zé)煔?、荒煤氣、燒結(jié)礦、高爐渣等豐富的余熱資源[1]。目前國外先進(jìn)鋼鐵企業(yè)對余熱資源的利用率已超過90%,而我國的余熱資源回收利用率遠(yuǎn)低于國際水平[2、3]。因此,我國一些鋼鐵企業(yè)將提高余熱資源利用率作為企業(yè)轉(zhuǎn)型與升級的重要舉措。
以軋鋼熱軋加熱爐為例,其能耗約占總工序能耗的50%以上,并存在70%~80%的熱量損失[4、5],而燃?xì)鉅t中的煙氣所帶走的熱量約占爐子總熱量的30%~50%[5、6]。因此,煙氣余熱的回收與利用不僅具有良好的環(huán)境效益,還具有顯著的工程意義[7]。
近年來,八鋼積極吸收國內(nèi)外先進(jìn)余熱回收與利用技術(shù),已采用空氣加熱器對軋鋼加熱爐煙道廢氣余熱進(jìn)行了有效回收利用,并在此基礎(chǔ)上對低品位余熱(溫度低于400℃的低溫尾氣煙氣)進(jìn)行了回收利用,進(jìn)一步完善了加熱爐余熱回收系統(tǒng),更加有效地節(jié)約了生產(chǎn)成本,全面提升了企業(yè)效益。
目前八鋼廠區(qū)內(nèi)擁有7條軋鋼產(chǎn)線,共配備10臺加熱爐,每臺加熱爐最高可利用廢氣總流量可達(dá)12萬Nm3/h(標(biāo)),入口廢氣溫度測點(diǎn)約350~450℃,余熱資源量充足且穩(wěn)定。
八鋼軋鋼系統(tǒng)加熱爐采用混合煤氣作為燃料,將產(chǎn)生大量的高溫?zé)煔猓淞鲃勇窂饺鐖D1所示,加熱爐溫度參數(shù)如表1所示。
由圖1和表1可知,加熱爐爐內(nèi)燃料燃燒后的高溫區(qū)域溫度為1200~1400℃,煙氣隨加熱爐尾部排出時溫度為600~750℃,尾部煙氣余熱相當(dāng)于送入爐內(nèi)熱量的50%,余熱開發(fā)空間可觀;從加熱爐尾部排出后的煙氣將進(jìn)入空氣加熱器,其可將空氣溫度加熱至300~400℃,同時使煙氣溫度降低到350~450℃,再由煙囪排入大氣。
表1 軋鋼加熱爐溫度參數(shù) ℃
圖1 八鋼軋鋼系統(tǒng)加熱爐煙氣流動示意圖
由此可知,加熱爐排放的具有較高溫度(600~750℃)的煙氣通過空氣加熱器的作用已轉(zhuǎn)換為熱能,得到了合理回收利用。但通過煙囪排放入大氣中具有較低溫度(350~450℃)的煙氣,其熱量約為爐內(nèi)熱量的35%~25%,尚未得到有效的回收利用。
八鋼軋鋼系統(tǒng)采用余熱鍋爐對加熱爐所產(chǎn)生低品位余熱進(jìn)行回收利用,余熱利用技術(shù)如圖2所示。由圖2可知,在保持原有工藝布局不變的基礎(chǔ)上,首先在空氣加熱器至煙囪的煙氣管道之間增設(shè)煙氣閥門;其次在空氣加熱器至新增煙氣閥門的煙氣管道之間新增煙氣管道,并接入余熱鍋爐,使煙氣在新增煙氣閥門關(guān)閉的條件下順利流入余熱鍋爐;新增煙氣管道將余熱鍋爐與煙囪連接,并安裝引風(fēng)機(jī),確保經(jīng)余熱鍋爐回收利用后的煙氣順利進(jìn)入煙囪排出。余熱鍋爐主要性能參數(shù)如表2所示,煙氣參數(shù)如表3所示。
表2 余熱鍋爐性能參數(shù)
表3 余熱鍋爐煙氣參數(shù)
圖2 軋鋼加熱爐余熱利用技術(shù)示意圖
加熱爐在正常運(yùn)行時,空氣加熱器與煙囪間氣閥處于關(guān)閉狀態(tài),加熱爐爐內(nèi)產(chǎn)生的高溫?zé)煔庀冉?jīng)空氣加熱器對其中、高品位余熱進(jìn)行回收,再經(jīng)余熱鍋爐對其低品位余熱進(jìn)行回收,最后由引風(fēng)機(jī)加壓后通過煙囪進(jìn)行排放。
低品位余熱利用所產(chǎn)生蒸汽將直接送至汽機(jī)外,余熱鍋爐生產(chǎn)約0.8MPa,220℃的過熱蒸汽并入蒸汽管網(wǎng)。工程中保留了原有煙道作為備用排煙道,當(dāng)余熱鍋爐或電站故障檢修時,鍋爐控制系統(tǒng)將發(fā)送相應(yīng)問題信號至加熱爐控制系統(tǒng),加熱爐控制系統(tǒng)將切斷內(nèi)部氣動調(diào)節(jié)閥與余熱鍋爐的連接,并打開與煙囪連接的氣閥,調(diào)整系統(tǒng)按照改裝前模式運(yùn)行,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)的繼續(xù)運(yùn)行。
軋鋼生產(chǎn)線加熱爐外排廢氣低品位余熱將通過余熱鍋爐進(jìn)行回收,并將產(chǎn)生的過熱蒸汽并入蒸汽管網(wǎng),圖3為加熱爐余熱利用技術(shù)示意圖。在采暖季余熱鍋爐所生產(chǎn)過熱蒸汽,經(jīng)各自的主蒸汽母管并入廠區(qū)蒸汽管網(wǎng)全部用于生活區(qū)供暖;非采暖季余熱鍋爐所生產(chǎn)過熱蒸汽,經(jīng)各自的主蒸汽母管進(jìn)入廠區(qū)蒸汽管網(wǎng),再將蒸汽引出進(jìn)入汽輪機(jī)系統(tǒng)用于發(fā)電,所發(fā)電量全部回用于生產(chǎn)區(qū)域。
表4為采暖季、非采暖季低品位余熱回收參數(shù)。由表4可知,在采暖季本余熱回收系統(tǒng)共運(yùn)行3200小時,外送蒸汽量達(dá)133000t,蒸汽壓力為0.8MPa,蒸汽溫度為220℃;在非采暖季本余熱回收系統(tǒng)通過電站將熱能轉(zhuǎn)換為電能,電站年發(fā)電量約2686萬度,電站汽水系統(tǒng)補(bǔ)水量為6~8t/h。蒸汽余熱回收收益及余熱蒸汽發(fā)電收益可觀。
圖3 八鋼軋鋼系統(tǒng)加熱爐余熱利用技術(shù)示意圖
表4 八鋼軋鋼系統(tǒng)加熱爐采暖季、非采暖季余熱回收參數(shù)
軋鋼低品位余熱的回收以加熱爐煙氣低品位余熱為原料,變廢為寶、靈活使用資源。在采暖季熱軋余熱鍋爐外送溫度為220℃,壓力為0.8MPa的蒸汽;在非采暖季熱軋余熱鍋爐所產(chǎn)蒸汽用于發(fā)電,有效提高了企業(yè)能源的利用效率。
通過有效回收熱軋加熱爐低品位余熱,在不產(chǎn)生新的污染物的基礎(chǔ)上,將煙囪排放煙氣溫度從600~700℃將至約 140℃,降低了工作區(qū)域的環(huán)境溫度,改善工作環(huán)境。
在采暖季節(jié), 所產(chǎn)生蒸汽優(yōu)先用于供暖,基本上解決了冬季優(yōu)先八鋼居民區(qū)供暖造成廠區(qū)內(nèi)蒸汽不足的問題;在非采暖季節(jié),所產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電,其所發(fā)電量主要用于生產(chǎn)區(qū)的用電,大大降低生產(chǎn)用電成本。
八鋼軋鋼系統(tǒng)加熱爐低品位余熱的回收及利用,有效提高熱量利用率。在余熱回收工程保留了原有煙道作為備用排煙道,當(dāng)余熱鍋爐或電站故障檢修時,可按原煙氣處理系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)作,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。采暖季節(jié)所產(chǎn)蒸汽全部用于生活區(qū)供暖,非采暖季節(jié)汽輪發(fā)電機(jī)組所發(fā)電回用于生產(chǎn)區(qū)域,具有優(yōu)良的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。