王旭廷
(潞安化工集團 王莊煤礦,山西 長治 046031)
帶式輸送機因其運輸能力大、運輸效率高等獨有優(yōu)勢,以及較強的機械化礦井適應(yīng)能力,在礦井運輸中被廣泛應(yīng)用,但在礦井運輸過程中會產(chǎn)生較大粉塵,危害作業(yè)人員的身體健康,尤其在輸送機連接處、卸載點、礦井運輸需要拐彎的地點,污染更為嚴重,主要是由于礦井通風(fēng)系統(tǒng)形成的風(fēng)流在這些地點極易發(fā)生方向改變形成渦流,從而將粉塵擴散到巷道空氣中,造成粉塵濃度超限。如果粉塵顆粒較小,在風(fēng)流作用下擴散距離更遠,造成的粉塵危害會更為嚴重。
隨著礦井產(chǎn)量的不斷增加,礦井生產(chǎn)和運輸過程中產(chǎn)生的粉塵量也不斷增加,而其中顆粒小的粉塵量占比越來越大。為了保證作業(yè)人員自身安全和礦井安全,國家對粉塵治理的管控和要求也越來越嚴格,這種環(huán)境也不斷促進了降塵技術(shù)的發(fā)展[1-2]。目前,降塵技術(shù)主要分為濕式及干式兩種,但由于礦井粉塵產(chǎn)生的源頭較為開放,不容易對粉塵源頭進行封閉處理,所以干式降塵技術(shù)在礦井粉塵治理中應(yīng)用較少。而考慮到礦井的節(jié)能增效,從粉塵治理的效率和礦井自身經(jīng)濟條件綜合考慮,氣動噴霧在礦井應(yīng)用范圍較為廣泛、操作簡單、使用時間較長,霧化產(chǎn)生的液滴較適應(yīng)目前礦井粉塵治理需求,能夠在較大程度上降低小顆粒粉塵對作業(yè)人員造成的危害。
王莊煤礦井田范圍內(nèi)共有4個回風(fēng)井、7個進風(fēng)井,每個風(fēng)井裝有兩臺同等能力的主要通風(fēng)機,一用一備,礦井通風(fēng)方式為混合式,礦井總進風(fēng)量為50 640 m3/min,總回風(fēng)量為51 740 m3/min。主扇排風(fēng)量52 510 m3/min,礦井有效風(fēng)量46 290 m3/min,全礦井有效風(fēng)量率為91.4%。王莊煤礦礦井防塵系統(tǒng)采用防塵灑水與消防用水共用系統(tǒng),礦井主要進、回風(fēng)巷和采區(qū)進回風(fēng)巷靜壓水管直徑均為159 mm,采掘工作面靜壓水管直徑為108 mm。管路每50 m安設(shè)1個三通并配備25 m長的消防軟管,能滿足全礦井防塵、消防等需要。通過對礦井主井膠帶巷、采區(qū)運輸大巷、綜采工作面等地點進行粉塵測試,粉塵總濃度為60~523 mg/m3,呼吸性粉塵濃度在4.2~32.5 mg/m3,小于20 μm的細微粉塵占粉塵總量的89%~98%,這部分細微粉塵用噴霧或濾袋除塵效果最佳。
濕式除塵又叫水霧捕塵,是霧滴顆粒捕捉區(qū)域環(huán)境中粉塵顆粒的過程,兩者在發(fā)生慣性碰撞、截留、重力、擴散、靜電力等多種機理作用下完成降塵[3]。對于濕式除塵,多種機理不是在同一時間發(fā)生作用,而是根據(jù)選擇的降塵方式和降塵設(shè)備的不同,在不同時間發(fā)生作用。而礦井空氣中漂浮的粉塵顆粒大小、粉塵密度以及霧滴尺寸和類型、風(fēng)流流速和形成的流場形式、環(huán)境內(nèi)是否存在電場等多種因素,綜合決定各種機理在粉塵治理中的作用效果。氣動噴霧除塵技術(shù)是基于負壓誘導(dǎo)式氣水混合噴霧降塵原理,通過壓縮空氣與水在風(fēng)水噴頭混合相互作用形成高壓水霧,從而起到降塵的作用。液滴的霧化機理按照氣動過程中噴發(fā)空氣、水等液體兩者之間的相對速度形成三種不同狀態(tài)的分裂。在相對速度較低的情況下,噴氣對液滴的破壞程度較弱,液滴僅發(fā)生滴狀分裂;兩者相對速度逐漸增大,兩者之間會產(chǎn)生足夠大的摩擦力,將液滴形狀進行擠壓,且破壞液滴結(jié)構(gòu)平衡,形成細小的霧滴,速度越大,液滴形成霧滴的速度也越快,且霧滴的顆粒大小越小,即為絲狀分裂,若是氣流的速度非常高,則產(chǎn)生膜狀分裂。
噴嘴孔徑的大小是決定噴霧效果的重要參數(shù),水霧顆粒的大小與噴嘴孔徑成反比,而在氣流擾動下,霧粒太小會影響到除塵效果。為了選擇合理的噴嘴孔徑,分別選取噴嘴孔徑為1 mm、2 mm、3 mm、4 mm、5 mm等5種不同孔徑的噴嘴進行孔徑選擇實驗,其他條件一致,模擬礦井環(huán)境溫度23 ℃、濕度73%、氣壓0.4 MPa、流量0. 8 L/min,根據(jù)實驗結(jié)果,繪制相應(yīng)的<10 um霧滴比例與孔徑變化之間的曲線圖,見圖1。
圖1 <10μm霧滴比例隨噴嘴孔徑的變化
從圖1中可以看出,<10 μm霧滴比例在0~2 mm孔徑范圍內(nèi)的變化較小,而隨著孔徑從2 mm變化至5 mm,<10 μm霧滴比例下降趨勢明顯。綜合考慮霧化效果,選擇噴嘴孔徑為2 mm。
流量限制了除塵強度以及可持續(xù)除塵的時間。在噴嘴孔徑2 mm、其他影響因素條件不變的情況下,對不同流量條件的<10 μm霧滴比例的變化情況進行試驗,結(jié)果見圖2。水流量在0.15~0.6 L/min范圍內(nèi),隨著水流量強度的不斷增大,<10 μm霧滴比例不斷增加,而水流量在0.6~1 L/min范圍內(nèi),水流量強度對<10 μm霧滴比例的影響較小,曲線較為平緩。而在實際應(yīng)用中,為了提升水流量的壓力就必須提升機械設(shè)備的承壓能力,所以,綜合考慮,選擇水流量為0.6 L/min。
圖2 <10 μm霧滴比例隨流量的變化
以噴嘴孔徑2 mm為研究對象,構(gòu)建規(guī)格為高500 mm×半徑50 mm的圓柱體噴霧流場幾何模型,見圖3。噴霧過程中,邊界條件設(shè)定為入口是速度入口,出口為自由流動,將氣體流場視為連續(xù)相,并且氣相為不可壓縮非穩(wěn)態(tài)湍流流動,液體水視為離散相,采用湍流模型、泰勒比破碎模型、碰撞模型和蒸發(fā)模型,氣液間無能量交換,進行相間耦合計算,直到迭代收斂。通過對同一噴嘴采用不同的空氣速度:10 m/s、15 m/s、20 m/s和25 m/s進行模擬,比較其霧化效果,噴嘴空氣速度在10~25 m/s范圍內(nèi)變化,小顆粒霧滴比例隨著空氣速度的增加不斷提高,液滴的均勻程度也不斷提升,最終選擇氣流速度為25 m/s的氣動噴霧。
為了避免噴霧量過大導(dǎo)致膠帶打滑跑偏,每套噴霧系統(tǒng)設(shè)置7個噴嘴,2個噴嘴噴射機頭處導(dǎo)料槽入口,4個噴嘴噴射導(dǎo)料槽出口,1個噴嘴噴射機尾,在受料系統(tǒng)安裝噴霧除塵裝置。安裝地點及數(shù)量:導(dǎo)料槽下方與膠帶轉(zhuǎn)載點1臺、導(dǎo)料槽上方2臺、導(dǎo)料槽下方出口處4臺,除塵方式為空氣輔助噴霧,工作水速25 m/s,工作氣壓為0.5~0.7 MPa,分別在導(dǎo)料槽出口、機尾處、機頭處使用粉塵濃度測量儀在治理后200 s內(nèi)分別測量8次粉塵濃度,見表1。根據(jù)表中數(shù)據(jù)得出,導(dǎo)料槽出口、機尾及機頭在噴霧前粉塵質(zhì)量濃度在99.6~518.3 mg/m3,而噴霧后粉塵質(zhì)量濃度降至7.3~46.6 mg/m3,降塵率均達到了90%以上。
圖3 氣動噴霧網(wǎng)格劃分
通過氣動噴霧降塵試驗,選擇了適合王莊煤礦小顆粒粉塵降塵的氣動噴霧參數(shù)。通過現(xiàn)場試驗,降塵率達到了90%以上,有效地降低了作業(yè)場所小顆粒粉塵的質(zhì)量濃度。但由于氣動噴霧降塵對較大顆粒的粉塵降塵效果較差,為了對膠帶輸送機粉塵有效治理,還應(yīng)當(dāng)綜合防塵灑水等降塵手段,有效降低較大顆粒的粉塵質(zhì)量濃度,從而真正起到膠帶輸送機工作區(qū)域粉塵治理作用。
表1 導(dǎo)料槽出口/機尾/機頭除塵率