郭 通,王 軍,孫 健,侯玉茂,賀文鵬,孔春鵬
(1.新汶礦業(yè)集團(tuán)洗煤分公司內(nèi)蒙古區(qū)域公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016299;(2.新汶礦業(yè)集團(tuán)洗煤分公司,山東 泰安 271219)
目前,由于在一般工業(yè)生產(chǎn)中常用重介旋流器的分選下限僅達(dá)到0.5 mm,浮選的分選上限也僅達(dá)到0.5 mm,而浮選的理想分選上限為0.3 mm,因此,介于浮選和重選之間粗煤泥的分選成為選煤行業(yè)面臨的一大難題。上海廟礦區(qū)中心選煤廠原設(shè)計(jì)采用TBS干擾床分選機(jī)進(jìn)行1.00~0.25 mm的粗煤泥分選,隨著采煤機(jī)械化程度的提高,原煤中煤泥含量不斷增加。TBS分選機(jī)自2008年建廠使用至今,已經(jīng)超過(guò)設(shè)備使用年限,設(shè)備老化、元器件磨損嚴(yán)重等問(wèn)題造成其故障率高、分選精度低,增加了不必要的設(shè)備維修成本和人工投入,不僅造成企業(yè)效益損失,更造成煤炭資源的浪費(fèi)。針對(duì)這一情況,中心選煤廠選用了基于TBS分選機(jī)工作原理升級(jí)而來(lái)的TZS-2700智能粗煤泥分選機(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)TZS)替換原有的TBS粗煤泥分選機(jī)。設(shè)備投用后,取得了良好效果,提升了粗煤泥分選的穩(wěn)定性,減少了人工操作,為企業(yè)帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)收益。
上海廟礦區(qū)中心選煤廠總設(shè)計(jì)能力為7.0 Mt/a,主要入洗2個(gè)礦井生產(chǎn)的1/3焦煤、氣肥煤。選煤廠洗選系統(tǒng)分兩期建設(shè),一期設(shè)計(jì)能力3.0 Mt/a,二期設(shè)計(jì)能力4.0 Mt/a,兩期系統(tǒng)使用的分選工藝基本相同,均為原煤升井后在礦井經(jīng)動(dòng)篩車(chē)間破碎至100 mm以下粒級(jí)后轉(zhuǎn)運(yùn)至選煤廠經(jīng)脫泥篩分級(jí),篩上1.0~100 mm原煤采用有壓兩段兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選;篩下煤泥經(jīng)分級(jí)旋流器處理后,底流0.25~1.00 mm粗煤泥采用TBS分選系統(tǒng),溢流小于0.25 mm煤泥采用浮選柱分選;浮選尾煤泥壓濾回收。精煤產(chǎn)品由重介精煤、TBS精煤和浮選精煤組成,主要作為煉焦用煤。
由于入洗煤種復(fù)雜多樣,原煤粒度組成、密度組成變化明顯,加上選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)使用年限較長(zhǎng),密度儀、錐形閥及紊流板等元件經(jīng)常發(fā)生故障,造成粗煤泥系統(tǒng)分選效果極不穩(wěn)定,生產(chǎn)的粗精煤泥灰分波動(dòng)范圍大。以1/3焦煤為例,選煤廠生產(chǎn)的氣肥精煤灰分要求為7.5%~8.0%,而采用TBS分選得到的粗精煤產(chǎn)品灰分范圍為6.5%~11.0%,嚴(yán)重影響精煤產(chǎn)品質(zhì)量和精煤產(chǎn)率。為有效提升粗煤泥系統(tǒng)分選效果,中心選煤廠選用TZS智能粗煤泥分選機(jī)替代原有TBS粗煤泥分選機(jī)進(jìn)行粗煤泥分選,以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,減少精煤損失。
TZS分選機(jī)由驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、耙架、觀察平臺(tái)、入料井、筒體、探測(cè)器、紊流板和擾動(dòng)器等組成,如圖1所示。
圖1 TZS分選機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)示意
TZS分選機(jī)工作原理如圖2,其從原有TBS分選機(jī)改進(jìn)而來(lái),同樣是利用槽體底部具有一定壓力的上升水流在槽內(nèi)產(chǎn)生紊流作用來(lái)分選粗顆粒物料(0.15~2 mm)的干擾沉降式分選機(jī)。
圖2 TZS分選機(jī)工作原理示意
當(dāng)上升水流以預(yù)定的壓力和流速送到壓力箱,再通過(guò)紊流板從壓力箱均勻地分散到TZS箱體底部,干擾床的下部形成由懸浮顆粒組成的床層,該床層中顆粒物高度富集,形成自生介質(zhì)。顆粒在下降過(guò)程中相互干擾,在懸浮物中形成不同的密度梯度,以限制物料通過(guò)底流。
物料進(jìn)入TZS后分層,粗或重的物料集中于槽體的底部,細(xì)物料和全部輕物料則朝上部走;隨著新物料的給入,細(xì)而輕的物料通過(guò)溢流堰到溢流水槽;沉降到底部大而粗或重的物料,經(jīng)過(guò)TZS核心裝置即耙架驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),將高密度物料由邊緣向中心匯集,從尾礦口排出,避免尾礦在分選機(jī)內(nèi)部沉積,使排料過(guò)程更為均勻、連續(xù)。
入料中的顆粒在分選機(jī)中做干擾沉降運(yùn)動(dòng),由于顆粒之間密度的不同,使干擾沉降速度存在差異,從而達(dá)到分選的目的。
尾礦口安裝智能控制閥,由PLC控制器自動(dòng)控制。探測(cè)器浸入到TZS槽體內(nèi)的紊流層一定計(jì)算高度,用于連續(xù)監(jiān)測(cè)槽體內(nèi)的密度,一旦床層密度低于或者超過(guò)預(yù)先設(shè)定值,控制器即送出1個(gè)4~20 mA的信號(hào)到控制閥。通過(guò)控制閥來(lái)關(guān)閉或開(kāi)啟尾礦口排料直至床層密度接近或達(dá)到預(yù)先設(shè)定值。執(zhí)行器能在0~200 mm范圍內(nèi)自由、平穩(wěn)地運(yùn)動(dòng),閥門(mén)可任意定位。
尾礦智能控制閥出口連接尾礦排料泵,排料泵將定壓水箱內(nèi)清水抽出,對(duì)尾礦進(jìn)行稀釋作用,排料泵可根據(jù)床層密度自動(dòng)調(diào)節(jié)工作頻率,調(diào)節(jié)排料速度,約束排料閥放料量,更有利于床層密度控制。
(1)與TBS分選機(jī)比較,TZS分選機(jī)需要更高的空間來(lái)放置耙架驅(qū)動(dòng)裝置。
(2)定壓水箱要求安裝高度高于TZS分選機(jī)主體。
(3)尾礦排料泵出料管道要求最高點(diǎn)高于定壓水箱高度,以減少設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)水箱內(nèi)清水壓力對(duì)排料泵流量的影響。
TZS分選機(jī)操作界面如圖3所示。
1—擾動(dòng)器控制欄,主要功能為控制擾動(dòng)器轉(zhuǎn)速,實(shí)際頻率可根據(jù)需要自行設(shè)定;2—排料泵控制欄,控制排料泵的工作狀態(tài);3—系統(tǒng)后臺(tái)控制參數(shù);4—尾礦控制閥門(mén),最大開(kāi)啟度建議不超過(guò)40%,防止放礦過(guò)快,影響桶內(nèi)料層的穩(wěn)定;5—供水參數(shù)顯示欄;6—尾礦泵稀釋水設(shè)定;7—供水參數(shù)控制欄,根據(jù)生產(chǎn)指標(biāo),調(diào)整供水流量和壓力。穩(wěn)壓水箱補(bǔ)水閥門(mén)控制欄;8—穩(wěn)壓水箱液位控制閥門(mén);9—密度探測(cè)器密度設(shè)置欄
中心選煤廠在TZS分選機(jī)安裝完成后,結(jié)合粗煤泥系統(tǒng)配套設(shè)備工藝參數(shù),指定了擾動(dòng)器工作頻率、供水泵壓力和流量、穩(wěn)壓水流量等參數(shù),主要對(duì)TZS的分選密度、尾礦閥、尾礦泵控制參數(shù)進(jìn)行了試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)TZS分選機(jī)適用于中心選煤廠入洗煤種的主要工作參數(shù),設(shè)定值如表1所示。
表1 中心洗煤廠TZS分選機(jī)工作參數(shù)
擾動(dòng)器工作頻率控制擾動(dòng)器轉(zhuǎn)速,從而控制桶底煤泥的收集速度,一般在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)控制為45~50 Hz,根據(jù)尾礦量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
供水泵工作頻率與供水流量、供水壓力成正比。頻率值上限需要考慮TZS上下游環(huán)節(jié)處理量,當(dāng)供水流量過(guò)高時(shí),TZS精礦桶和尾礦桶可能發(fā)生冒桶事故,同時(shí)影響供水箱液位控制;頻率過(guò)低時(shí)則會(huì)造成干擾水壓力過(guò)低,床層密度提升困難,影響浮料效率。
尾礦排料泵調(diào)頻上限根據(jù)排料閥門(mén)調(diào)節(jié)范圍設(shè)置,不能使尾礦排料速度過(guò)快,影響床層密度穩(wěn)定;調(diào)頻下限一般不能低于15 Hz,否則會(huì)造成排料管道堵塞,根據(jù)尾礦量和濃度還可適當(dāng)提高調(diào)頻下限。
定壓水補(bǔ)水流量不能低于20 m3/h,否則尾礦濃度過(guò)高時(shí)會(huì)造成管道堵塞和壓泵事故;流量上限則需要考慮尾礦桶處理量,當(dāng)流量過(guò)高時(shí)會(huì)造成冒桶事故。
尾礦排料閥門(mén)必須有一定的最小開(kāi)度,確保尾礦可以連續(xù)排出,不會(huì)在排料口堆積;開(kāi)度上限值應(yīng)保證在此開(kāi)度下,床層密度可以平緩降低,不會(huì)出現(xiàn)突降而影響床層穩(wěn)定,需要在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)中不斷調(diào)試。
TZS分選機(jī)密度計(jì)精度為0.005 g/cm3,在實(shí)際探測(cè)密度與設(shè)定密度值差值超過(guò)0.005 g/cm3時(shí),探測(cè)器會(huì)反饋密信號(hào)給執(zhí)行裝置,調(diào)節(jié)尾礦排料閥開(kāi)度和尾礦泵工頻,從而控制底流排料量,調(diào)節(jié)床層密度。通過(guò)執(zhí)行器的計(jì)算參數(shù)設(shè)置可以調(diào)節(jié)排料閥和尾礦泵的調(diào)節(jié)速度,計(jì)算參數(shù)的設(shè)置要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試效果判定,調(diào)節(jié)速度過(guò)低時(shí),床層密度調(diào)整過(guò)程緩慢,可能出現(xiàn)長(zhǎng)期過(guò)高或長(zhǎng)期過(guò)低的情況,影響產(chǎn)品質(zhì)量;而調(diào)節(jié)速度過(guò)高時(shí),床層密度上下波動(dòng)較大,不利于床層穩(wěn)定,會(huì)造成精礦損失。
床層密度根據(jù)洗選產(chǎn)品的精礦和尾礦的灰分指標(biāo)進(jìn)行調(diào)節(jié),當(dāng)密度設(shè)定較高時(shí),床層中的高灰分細(xì)顆粒物料也會(huì)從溢流排出,造成精礦灰分升高,而密度較低時(shí),尾礦中的低密度級(jí)物料增多,造成尾礦灰分降低。
安裝調(diào)試工作完成后,中心選煤廠對(duì)TZS分選機(jī)依據(jù)國(guó)標(biāo)進(jìn)行了工藝性能評(píng)定,結(jié)果如表2所示。
表2 TZS入料及產(chǎn)品浮沉試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果顯示TZS分選機(jī)數(shù)量效率可以達(dá)到96.96%,不完善度僅為0.058 g/cm3,分選效果十分理想。中心選煤廠使用TZS分選機(jī)后,粗煤泥分選系統(tǒng)數(shù)量效率提升接近5%,減少了精煤損失量,精煤產(chǎn)量增加約2.8 Mt/a,按精煤價(jià)格650元/t計(jì)算,中心選煤廠每年可增加經(jīng)濟(jì)效益1 820萬(wàn)元。
表3 TZS分配率計(jì)算
表4 計(jì)算入料浮沉試驗(yàn)結(jié)果
表5 TZS錯(cuò)配物計(jì)算
圖4 計(jì)算入料可選性曲線
表6 TZS工藝效果評(píng)定
中心選煤廠在TZS分選機(jī)的實(shí)際使用過(guò)程中,根據(jù)自身工藝特點(diǎn)和入洗原煤性質(zhì),對(duì)設(shè)備安裝方式、洗選參數(shù)進(jìn)行了有效調(diào)整,取得了良好的應(yīng)用效果。TZS分選機(jī)作為T(mén)BS分選機(jī)的改良產(chǎn)品,攻克了TBS分選機(jī)底流排料不均、床層密度不穩(wěn)定的技術(shù)難題,對(duì)于0.25~1.0 mm粗煤泥分選有良好應(yīng)用效果,不僅精煤產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和回收率都得到了穩(wěn)定提升,而且減少了崗位工工作量和維修成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。