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        水煤漿氣化摻用石油焦運(yùn)行的實(shí)踐及問題分析

        2021-03-17 02:28:54黃劍平
        煤化工 2021年1期
        關(guān)鍵詞:工藝

        黃劍平

        (金陵石油化工股份有限公司,江蘇 南京 210033)

        金陵石油化工股份有限公司化工一部(簡稱金陵石化化工一部)以煤和純氧為原料和氣化劑,采用美國德士古公司的水煤漿加壓氣化技術(shù),激冷流程,年產(chǎn)9 萬t 氫氣,供煉油裝置使用。氣化爐氣化壓力為4.0 MPa(G)、氣化溫度1 350 ℃。系統(tǒng)配置3 臺(tái)氣化爐(A 爐、B 爐和 C 爐)、3 臺(tái)洗滌塔,正常生產(chǎn)時(shí)均為兩開一備;同時(shí)配置3 套閃蒸系列裝置。

        近年來,隨著環(huán)保管控的日益嚴(yán)格,江蘇省控煤指標(biāo)逐年收窄,2019 年金陵石油化工股份有限公司全年控煤指標(biāo)127 萬t,一季度已耗煤40.38 萬t,上半年耗煤超過70 萬t,控煤任務(wù)迫在眉睫。在此背景下,2019 年7 月4 日,金陵石化化工一部對(duì)水煤漿氣化裝置進(jìn)行了摻用石油焦的運(yùn)行實(shí)踐,并對(duì)摻焦運(yùn)行過程中遇到的問題進(jìn)行了分析和針對(duì)性的技術(shù)改造與優(yōu)化,保證了裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)相關(guān)裝置原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有一定參考意義。

        1 摻加石油焦制漿實(shí)驗(yàn)

        1.1 原料煤及石油焦性質(zhì)

        金陵石化化工一部實(shí)際生產(chǎn)以神華煤為原料煤,石油焦來自金陵石化公司Ⅲ焦化裝置,原料煤及石油焦的性質(zhì)見表1。

        從表1 可以看出,石油焦的全水和內(nèi)水含量均低于原料煤,灰分和揮發(fā)分也低于原料煤,可磨指數(shù)高于原料煤,硫、固定碳含量遠(yuǎn)高于原料煤,灰熔融性溫度較原料煤高70 ℃左右。與神華煤相比,石油焦的揮發(fā)分和灰分明顯偏低,分子結(jié)構(gòu)緊密,屬相對(duì)致密的半焦石墨化結(jié)構(gòu),反應(yīng)活性較差,因此摻加石油焦比例越高,所制水煤漿析水率越高,煤氣化過程碳轉(zhuǎn)化率也隨之下降[1]。

        1.2 摻石油焦制漿實(shí)驗(yàn)及結(jié)果

        為研究石油焦的摻加對(duì)成漿性能的影響,進(jìn)行了不同比例原料煤與石油焦摻混制漿的實(shí)驗(yàn)。制漿過程采用NDJ-5S 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測(cè)定水焦煤漿表觀黏度;采用GB/T 18856.2—2008 水煤漿質(zhì)量試驗(yàn)方法測(cè)量水焦煤漿濃度。實(shí)驗(yàn)得到的煤漿性能見表2。

        表2 煤漿的成漿性能參數(shù)

        由表2 可知,在相同的添加劑添加量條件下,隨著石油焦摻加量的增加,制備的水焦煤漿濃度升高,煤漿黏度下降,24 h 析水率增加,穩(wěn)定性較好,無硬沉淀產(chǎn)生;在摻加相同比例的石油焦下,隨著添加劑添加量的增加,所制水焦煤漿濃度差異不大,黏度降低。

        2 摻加石油焦的生產(chǎn)實(shí)踐

        2.1 摻加石油焦對(duì)煤漿性能的影響

        2019 年7 月4 日氣化爐開始摻焦運(yùn)行,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果顯示:原料煤摻燒石油焦后,煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以控制在61.77%左右,而未摻燒石油焦時(shí)原料煤的煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為61.07%,升高0.7 個(gè)百分點(diǎn);煤漿黏度可以控制在 800 mPa·s~1 000 mPa·s,相比于原煤時(shí),煤漿黏度降低200 mPa·s左右。

        2.2 摻加石油焦對(duì)氣化爐運(yùn)行的影響

        2.2.1 氣化爐運(yùn)行過程中出現(xiàn)的異常狀況

        2019 年7 月4 日氣化爐開始摻焦運(yùn)行時(shí)石油焦所占質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%,7 月10 日摻焦質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到20%,7 月17 日摻焦質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高到30%,摻焦比例提高后,氣化B 爐仍可正常運(yùn)行,氣化C 爐運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng),隨后將摻焦質(zhì)量分?jǐn)?shù)下調(diào)至20%左右。具體表現(xiàn):

        (1)7 月18 日凌晨,氣化C 爐渣口壓差開始逐漸升高,由0.02 MPa 最高升到0.11 MPa,于是氣化C 爐開始降負(fù)荷(由45 m3/h 降至40 m3/h)運(yùn)行,渣口壓差逐漸降低,穩(wěn)定在0.06 MPa。

        (2)氣化爐摻焦質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到30%后,激冷室液位也出現(xiàn)波動(dòng),7 月20 日氣化C 爐液位降到2 600 mm左右,嚴(yán)重影響氣化爐安全運(yùn)行。

        2.2.2 原因分析

        為穩(wěn)定氣化C 爐液位,只能關(guān)小氣化C 爐黑水排放閥,將黑水排放量由140 m3/h 降至100 m3/h 左右,但氣化爐黑水排放量過小,可能會(huì)導(dǎo)致黑水管線堵塞,需停車處理??紤]到氣化爐黑水排放量過小,會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)熱負(fù)荷升高、水質(zhì)變差等一系列問題,所以加大氣化C 系統(tǒng)洗滌塔黑水排放量(排放量約20 m3/h 左右),以解決氣化C 爐帶水問題。

        氣化C 爐渣口壓差升高可能是由于燃燒室到激冷室工藝氣出口某處發(fā)生堵塞造成的。但由于工藝氣中CO、CH4含量沒有升高趨勢(shì),并且撈渣機(jī)排渣情況正常,渣量沒有減少,渣也沒有拉絲現(xiàn)象,所以判斷是上升管和下降管環(huán)隙或者是氣化C 爐工藝氣出口處有堵塞現(xiàn)象。

        因2019 年7 月氣化A 爐尚未檢修完畢,所以氣化C 爐只能低負(fù)荷運(yùn)行,在氣化C 爐運(yùn)行后期,激冷室液位可以穩(wěn)定在3 000 mm 左右,并且沒有波動(dòng)現(xiàn)象。洗滌塔補(bǔ)水量只有40 m3/h 左右,激冷水流量為230 m3/h,因此可以判斷是上升管和下降管之間的環(huán)隙堵塞造成激冷室?guī)畤?yán)重。隨后在8 月12 日氣化C 爐停車檢修時(shí),也驗(yàn)證了這一判斷。

        上升管和下降管環(huán)隙堵塞原因:(1)石油焦顆粒的密度較小,不易沉淀,易漂浮在激冷水水面上,在高比例摻燒石油焦的過程中,因?yàn)槭徒够曳窒鄬?duì)較少,不足以將未反應(yīng)的固定碳進(jìn)行包裹,導(dǎo)致其直接裸露在外部,碳與碳之間不能團(tuán)聚,無法形成較大的顆粒,不容易通過沉淀除去,大量浮灰漂浮在激冷水表面[2],長期和下降管末端接觸,造成其結(jié)垢,如果再有大塊煤渣卡在環(huán)隙中,極易造成環(huán)隙堵渣,長此以往,將整個(gè)環(huán)隙通道堵死。(2)石油焦的黏溫特性差,氣化爐運(yùn)行末期,激冷水分布效果不佳,煤焦渣沿下降管落下的過程中,會(huì)黏附在下降管表面,最后落在下降管末端,被工藝氣帶入到環(huán)隙通道中,造成堵渣。

        2.2.3 解決方案及預(yù)防措施

        針對(duì)上述問題,適當(dāng)提高氣化爐爐溫,氧煤比控制在480 以上,注意工藝氣中CO 和CH4含量;增加氣化系統(tǒng)的水循環(huán)量,保持激冷水量在250 m3/h 以上,適當(dāng)提高氣化爐液位,通過液位波動(dòng)來降低下降管堵渣的風(fēng)險(xiǎn)。定期用清水置換灰水槽內(nèi)灰水,提高系統(tǒng)水質(zhì),減少工藝氣帶灰。

        2.3 摻加石油焦對(duì)渣水處理系統(tǒng)的影響

        2.3.1 異常情況及原因分析

        氣化C 爐渣水系統(tǒng)未見異常情況,打開洗滌塔內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)各層塔盤和頂部旋流盤情況較好,沒有明顯結(jié)垢,但是洗滌塔頂工藝氣出口處有一層大約1 cm 厚的灰渣,質(zhì)地很軟,和以往有所不同;原煤工況下的結(jié)垢大多在管道內(nèi)部,無洗滌塔頂部結(jié)垢情況。因此判斷為摻焦后系統(tǒng)飛灰增加所致[3]。

        檢查高壓閃蒸罐和真空閃蒸罐時(shí),發(fā)現(xiàn)高壓閃蒸罐頂部結(jié)灰情況比以往嚴(yán)重,但灰的硬度不高,用鏟子等工具就可以清理;原煤工況下的結(jié)垢需要用高壓水槍射流清洗。綜合以上分析,摻燒石油焦后,工藝氣和黑水中質(zhì)地較軟的細(xì)灰增加,造成渣水處理系統(tǒng)設(shè)備、管線結(jié)垢嚴(yán)重。

        原料煤摻焦后,最明顯的一個(gè)變化就是渣量的增加,包括粗渣量和細(xì)渣量的增加。粗渣量增加后,其顆粒也在變細(xì),瀝水效果變差,導(dǎo)致粗渣運(yùn)輸困難。摻加石油焦后,真空過濾機(jī)進(jìn)料口曾發(fā)生一次堵料故障,經(jīng)射流清洗后恢復(fù)正常,目前沉降槽底流泵盡量保持高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),避免發(fā)生堵料,并及時(shí)更換濾布,保證過濾效果?;宜到y(tǒng)分散劑添加量1 t/d,絮凝劑添加量10 kg/d,未作調(diào)整。

        石油焦的顆粒較小,不容易團(tuán)聚,所以會(huì)導(dǎo)致灰水系統(tǒng)中水質(zhì)變差,但是目前來看,灰水各項(xiàng)數(shù)據(jù)變化不大,只有硫化物質(zhì)量濃度由原來的1 mg/L 左右上升到10 mg/L 左右,這主要是由于石油焦中硫含量高造成的。硫含量升高,對(duì)污水系統(tǒng)的SBR 池的菌群影響較大。灰水硫含量高到一定值時(shí),會(huì)影響菌群的活性,使其產(chǎn)生中毒現(xiàn)象,對(duì)生化反應(yīng)產(chǎn)生抑制作用[4]。

        2.3.2 解決方案及預(yù)防措施

        氣化系統(tǒng)中的灰水水質(zhì)對(duì)于系統(tǒng)穩(wěn)定具有重要影響,在日常生產(chǎn)中,要保證灰水系統(tǒng)絮凝劑和分散劑的投用量分別為10 kg/d 和1 t/d,對(duì)其輸送設(shè)備和管線定期進(jìn)行檢查,防止設(shè)備故障對(duì)水質(zhì)造成的影響。定期對(duì)灰水進(jìn)行置換,提高灰水水質(zhì),進(jìn)而提高激冷水傳熱效果,從而減緩氣化爐工藝氣帶水現(xiàn)象,以有效降低出洗滌塔工藝氣和閃蒸系統(tǒng)的帶灰。

        2.4 摻加石油焦對(duì)凈化脫硫系統(tǒng)的影響

        2.4.1 摻加石油焦后系統(tǒng)中硫化氫含量的變化

        摻加石油焦前后(2019 年 5 月 4 日—8 月 29日),氣化爐出口水煤氣中硫化氫含量對(duì)比見圖1。

        圖1 摻焦前后水煤氣中硫化氫含量對(duì)比

        由圖1 可知,從7 月4 日開始摻入石油焦后,氣化爐出口水煤氣中硫化氫含量增加,其體積分?jǐn)?shù)由摻焦前的0.15%升高至0.25% ;且隨著摻焦比例增加,氣化爐出口水煤氣中硫化氫含量持續(xù)升高。

        水煤氣中硫化氫含量的變化,主要影響凈化脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行[5]。隨著摻焦比例的增加,凈化工序各變換爐出口工藝氣中硫化氫含量也在增加,變換爐R6202、R6203、R6204 出口工藝氣中硫化氫體積分?jǐn)?shù)分別由 0.097%、0.097%、0.102%增加至 0.168%、0.164%、0.181%。

        2.4.2 調(diào)整措施

        NHD 脫硫工序的主要任務(wù)是脫除變換氣中的硫化氫,并將工藝氣中H2S+COS 體積分?jǐn)?shù)降至小于10×10-6。

        變換氣中硫化氫含量的升高,增加了脫硫系統(tǒng)的負(fù)荷,使脫硫溶液貧度升高,7 月24 日,脫硫溶液貧度由正常約2.00%上升至4.26%,貧度越高,則脫硫溶液吸收效果越差,無法滿足脫硫后工藝氣含硫體積分?jǐn)?shù)小于10 ×10-6的指標(biāo)。

        為確保NHD 溶液對(duì)變換氣中硫化氫的吸收及脫硫氣的凈化度,需要調(diào)節(jié)進(jìn)脫硫塔貧液的流量。7 月4日氣化裝置原料煤摻入質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%石油焦后,提高進(jìn)脫硫塔貧液的流量至690 m3/h~700 m3/h,貧液溫度不低于22 ℃,脫硫氣中硫化氫體積分?jǐn)?shù)降低至1.2×10-6~3.6×10-6;8 月 5 日開始,因濃縮塔 T6302 壓差升高,進(jìn)脫硫塔貧液流量減少到670 m3/h~680 m3/h,脫硫氣中硫化氫體積分?jǐn)?shù)為5.0×10-6~6.3×10-6。

        7 月20 日隨著石油焦質(zhì)量分?jǐn)?shù)調(diào)整至20%,水煤氣中硫化氫體積分?jǐn)?shù)上升至24×10-6,脫硫工序負(fù)荷增加,脫硫凈化度急劇上升,脫硫凈化度越高,說明脫硫效果越差,因此,在實(shí)際生產(chǎn)中降低裝置負(fù)荷約5%,在保證摻焦比的條件下,降低脫硫凈化度,以確保凈化度在小于10×10-6。

        摻焦后高壓閃蒸槽閃蒸氣中硫化氫體積分?jǐn)?shù)由0.122%增加至0.222%(摻加質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%石油焦時(shí))。為保證高壓閃蒸液在濃縮塔內(nèi)閃蒸氣中硫化氫的吸收,將濃縮塔貧液流量由196.4 m3/h 增加至212.9 m3/h。濃縮塔尾氣中硫化氫體積分?jǐn)?shù)降至0.009 1%,確保了其達(dá)標(biāo)(<100×10-6)。

        3 運(yùn)行能效分析

        水煤漿制氫用能結(jié)構(gòu)和比例見表3。由表3 可知,水煤漿制氫裝置的綜合能耗組成主要是煤耗及中壓蒸汽消耗,其中煤耗占比為75%左右,中壓蒸汽單耗占比為25%左右,其他為水、電等消耗,占比很小。

        表3 水煤漿制氫用能結(jié)構(gòu)和比例 %

        2019 年金陵石化化工一部水煤漿制氫裝置的綜合能耗指標(biāo)為6 164 kgEo/t,煤焦耗占產(chǎn)品綜合能耗的3/4 左右,當(dāng)摻用質(zhì)量分?jǐn)?shù)27%的熱值高于原煤28.6%的石油焦之后(原煤熱值按2.3×104kJ/kg 即5 501 kcal/kg、石油焦熱值按3.0×104kJ/kg 即7 076 kcal/kg 算),會(huì)造成綜合能耗上升約6%。但是,公司積極響應(yīng)江蘇省政府的控煤要求,通過調(diào)整優(yōu)化工藝操作,到年底共摻用石油焦5.8 萬t,減少了煤炭使用量,圓滿完成了控煤任務(wù),同時(shí)也解決了公司煉油裝置生產(chǎn)出的石油焦部分銷路問題,而且也在裝置原料多元化的應(yīng)用方面進(jìn)行了摸索??傮w上看,水煤漿裝置在摻用石油焦后,通過優(yōu)化調(diào)整,能夠安全、穩(wěn)定的長周期運(yùn)行,還是取得了一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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