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        GE氣化技術(shù)降低成本方法探討

        2021-03-15 08:26:02倪龍宇
        氮肥與合成氣 2021年3期
        關(guān)鍵詞:灰水原水氣化爐

        倪龍宇

        (實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司,江蘇淮安 223001)

        實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司(簡(jiǎn)稱實(shí)聯(lián)化工)年產(chǎn)1 000 kt純堿項(xiàng)目采用GE氣化技術(shù),年產(chǎn)45 kt合成氨作為中游產(chǎn)品。該氣化裝置設(shè)計(jì)壓力為6.5 MPa,氣化爐規(guī)格為Φ3.2 m×19.4 m,采用2開1備模式,單爐處理煤質(zhì)量流量1 000 t/d,最大質(zhì)量流量可達(dá)到1 350 t/d。氣化爐自2013年12月4日一次性投料成功后,至今已經(jīng)運(yùn)行7 a。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)各廠家多年經(jīng)驗(yàn)的吸收,結(jié)合該裝置的實(shí)際情況,筆者就實(shí)聯(lián)化工氣化裝置降低運(yùn)行成本的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和探討。

        1 裝置運(yùn)行現(xiàn)狀

        實(shí)聯(lián)化工氣化裝置經(jīng)過(guò)多年的磨合,生產(chǎn)逐步穩(wěn)定,單爐連續(xù)運(yùn)行能力正常達(dá)到150~160 d,最高達(dá)到180 d(運(yùn)行期間需更換1次燒嘴)。氣化爐的開停完全做到了計(jì)劃性,下一步需要尋找降低生產(chǎn)成本的方法使企業(yè)效益最大化。

        2 降低運(yùn)行成本的方法

        筆者根據(jù)實(shí)聯(lián)化工的實(shí)際情況,通過(guò)不斷地摸索、改進(jìn)、優(yōu)化,針對(duì)GE氣化技術(shù)節(jié)能降耗的方法總結(jié)出一些經(jīng)驗(yàn)。

        2.1 采取氣化爐先開后停的倒?fàn)t模式

        GE工藝包設(shè)計(jì)時(shí)氣化爐一直是按先停后開的思路設(shè)計(jì),大多數(shù)廠家多年來(lái)也一直延用此模式。每當(dāng)氣化爐運(yùn)行到達(dá)檢修周期必須停爐時(shí),由于只能先停后開所以白白損失了較多的產(chǎn)量,造成了成本的上升[1]。通過(guò)對(duì)比分析影響氣化爐先開后停的各項(xiàng)因素,發(fā)現(xiàn)制約氣化爐先開后停的主要因素為設(shè)計(jì)時(shí)高壓灰水總量無(wú)法滿足3臺(tái)氣化爐同時(shí)在線。為此,增設(shè)1臺(tái)高壓灰水泵,最終完成了氣化爐倒?fàn)t時(shí)先開后停的改造。通過(guò)近4 a的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比,先開后停的倒?fàn)t模式每次僅損失2%~3%的液氨產(chǎn)量,而先停后開的倒?fàn)t模式每次會(huì)損失33%~35%的液氨產(chǎn)量,按液氨價(jià)格2 500元/t估算,僅此項(xiàng)改造每次開停車可降低成本110萬(wàn)元。

        2.2 深挖節(jié)水措施

        GE氣化技術(shù)的水系統(tǒng)是一個(gè)閉路循環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)的水絕大部分都經(jīng)過(guò)閃蒸、沉降等水處理過(guò)程后回到系統(tǒng)內(nèi)重新使用,少量的水通過(guò)外排送入污水處理單元(見(jiàn)圖1)。由于GE氣化技術(shù)的水系統(tǒng)是一個(gè)閉路循環(huán)系統(tǒng),會(huì)造成水中氨氮、氯離子、鈣鎂離子等有害物質(zhì)聚集,導(dǎo)致水質(zhì)變差,所以必須通過(guò)一定量的新鮮水置換以維持水質(zhì)的平衡。氣化裝置外來(lái)新鮮水的途徑主要有2種:(1) 直接補(bǔ)充原水;(2) 動(dòng)設(shè)備運(yùn)行機(jī)封水及部分液位計(jì)運(yùn)行沖洗水[2-3]。由于動(dòng)設(shè)備機(jī)封水和液位計(jì)沖洗水基本是定量的,故想節(jié)省此部分水源消耗基本上沒(méi)有太大的實(shí)施空間。所以,降低原水用量以減少外來(lái)水源成為解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

        2.2.1 磨煤水改用低壓灰水

        原設(shè)計(jì)原水送入原水槽再經(jīng)過(guò)磨煤水泵增壓送入磨煤機(jī),經(jīng)過(guò)改造將低壓灰水直接送入了磨煤機(jī)。改造后,既省去了磨煤水泵的電耗又降低了原水的使用成本,同時(shí)將空余的磨煤水槽改造為添加劑存儲(chǔ)槽,可謂一舉多得。

        圖1 氣化裝置改造前內(nèi)部水流向示意圖

        2.2.2 各界區(qū)沖洗水改用低壓灰水

        原設(shè)計(jì)上使用原水沖洗設(shè)備、管線、地面,經(jīng)過(guò)改造后利用系統(tǒng)內(nèi)的低壓灰水替代了沖洗用原水。降低了原水使用成本,也減少了系統(tǒng)多余水量的產(chǎn)生,降低了外排水體積流量約10 m3/h。

        2.2.3 細(xì)渣過(guò)濾機(jī)濾布沖洗水改用低壓灰水

        原濾布沖洗水使用原水,原水壓力偏低,雖然水質(zhì)干凈,但是并不能達(dá)到較好的清洗效果,同時(shí)也增加了系統(tǒng)內(nèi)的外來(lái)水量,造成了排水的壓力。通過(guò)改造,用低壓灰水替代了原水,低壓灰水壓力為0.9 MPa,原水壓力才0.4 MPa,二者清洗效果相差甚遠(yuǎn),采用低壓灰水降低了成本及外排水量。

        2.2.4 撈渣機(jī)鏈條沖洗水改造

        撈渣機(jī)設(shè)計(jì)上采用原水沖洗鏈條滾輪及刮板,通過(guò)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)沖洗效果并不理想;同時(shí),外來(lái)水源的增加,給外排水造成了壓力。經(jīng)過(guò)改造,在每個(gè)滾輪下方開落渣口,從根本上解決了煤渣聚集的問(wèn)題,廢棄了原水沖洗水。

        2.2.5 高低壓煤漿泵沖洗水改用低壓灰水

        高低壓煤漿泵設(shè)備及管線設(shè)計(jì)沖洗用的原水被低壓灰水取代,效果較好。單從管線的沖洗來(lái)說(shuō),0.9 MPa的低壓灰水甚至做到了不用開煤漿泵,起到了節(jié)電的作用。

        2.2.6 沉降槽底部反沖洗水改用低壓灰水

        原設(shè)計(jì)反沖洗水為原水,改用低壓灰水后,反沖洗效果更好。

        2.2.7 設(shè)計(jì)雨污分流裝置并回收雨水作為生產(chǎn)水

        整個(gè)氣化裝置區(qū)設(shè)計(jì)有1套完整的雨水收集管網(wǎng)及收集池,雨季收集雨水送入污水處理單元,非雨季使用收集池內(nèi)及地下管網(wǎng)的雨水作為氣化裝置的生產(chǎn)補(bǔ)水。同時(shí),在非雨季氣化裝置處理完內(nèi)部雨水后,逐步回收公司其他裝置區(qū)的雨水作為生產(chǎn)水使用。既減輕了整個(gè)公司外排的環(huán)保壓力,又降低了原水的使用成本。

        2.2.8 回收排入污水廠的循環(huán)冷卻水

        在消耗完雨水管網(wǎng)積水后,氣化裝置回收外排的循環(huán)冷卻水作為生產(chǎn)補(bǔ)水,維持整個(gè)水系統(tǒng)的平衡,不僅降低了氣化裝置自身原水的使用成本,而且降低了污水處理廠外排廢水的成本。

        通過(guò)上述改造,除配置藥劑使用原水外,氣化裝置每日原水消耗量幾乎為零,極大地降低了生產(chǎn)成本。同時(shí),氣化裝置每天消耗約700 m3外來(lái)水源,也降低了污水處理廠的處理成本。氣化裝置改造后內(nèi)部水流向示意圖見(jiàn)圖2。

        2.3 回收凈化液氮洗尾氣

        實(shí)聯(lián)化工中游產(chǎn)品為合成氨,凈化裝置會(huì)產(chǎn)生約5 000 m3/h液氮洗尾氣排放到火炬燃燒。原設(shè)計(jì)這部分氣體回收一部分作為氣化爐烘爐使用,但實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn)由于熱值太低,僅能烘爐至200~300 ℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到氣化爐烘爐需求。若投資單獨(dú)回收這股氣體,由于其有效價(jià)值太低,投入成本和回報(bào)不成比例[4]。

        針對(duì)上述情況,對(duì)凈化系統(tǒng)液氮洗尾氣進(jìn)行了改造,引出一部分作為火炬裝置的長(zhǎng)明燈氣源,取代了原來(lái)長(zhǎng)明燈的天然氣氣源。同時(shí)保留天然氣與液氮?dú)馕矚馇袚Q的功能,這項(xiàng)改造還成功申請(qǐng)了國(guó)家實(shí)用新型專利技術(shù)。僅此一項(xiàng),天然氣的用量每年節(jié)省132萬(wàn)m3,折合人民幣400余萬(wàn)元。

        圖2 氣化裝置改造后內(nèi)部水流向示意圖

        2.4 提高關(guān)鍵部位及易損部位使用壽命

        GE氣化技術(shù)整個(gè)流程中存在一些關(guān)鍵設(shè)備,特別容易損壞且價(jià)格昂貴,這些設(shè)備的壽命長(zhǎng)短直接影響了整個(gè)氣化裝置運(yùn)行成本的高低。比如磨煤機(jī)、高壓煤漿泵、燒嘴、氣化爐耐火磚、高壓灰水泵、激冷水泵、細(xì)渣過(guò)濾機(jī)濾布等。

        通過(guò)嚴(yán)格工藝管理和設(shè)備管理盡可能地維護(hù)這些設(shè)備的狀態(tài),讓其始終處于較佳的工作環(huán)境,一定會(huì)延長(zhǎng)其壽命,降低維修和更換頻次,從而達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。同時(shí)需要發(fā)動(dòng)全員集思廣益,找到設(shè)備損壞的原因和避免的辦法。

        2.5 減少大修頻次

        實(shí)聯(lián)化工原設(shè)計(jì)每年運(yùn)行330 d,約有30 d作為年度大修及解決異常工況的處理時(shí)間。合理縮短大修時(shí)間,甚至減少大修頻次,由原來(lái)每年大修延長(zhǎng)至1.5 a或者2 a一次大修,會(huì)帶來(lái)較為直接且可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        通過(guò)多年實(shí)際運(yùn)行總結(jié),氣化裝置水路管線結(jié)垢是影響裝置長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行的重要原因。為此,嚴(yán)控系統(tǒng)水質(zhì)指標(biāo),并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)灰水系統(tǒng)共用管線鋪設(shè)了備用管線,且具備在線切換功能。改造后,水路管線結(jié)垢的問(wèn)題被徹底消除,氣化裝置具備了2 a大修一次的能力,有力地降低了生產(chǎn)成本及大修費(fèi)用。

        2.6 優(yōu)化開停車時(shí)間

        GE氣化技術(shù)開停車流程繁瑣,牽涉多專業(yè)、多工種,耗費(fèi)人力物力巨大,幾乎相當(dāng)于一項(xiàng)工程。僅以開車為例,從烘爐開始到投料成功再到并氣結(jié)束,整個(gè)過(guò)程需要約3 d。若這個(gè)過(guò)程中任何一環(huán)發(fā)生意外,會(huì)導(dǎo)致投料失敗,造成更大損失。合理的組織、嚴(yán)密的開停車流程、落實(shí)到位各項(xiàng)票證制度、嚴(yán)格執(zhí)行開車進(jìn)度表和操作規(guī)程等管理手段是實(shí)施計(jì)劃成功的第一步。同時(shí),在不斷強(qiáng)化鍛煉的過(guò)程中,逐步縮短開停車時(shí)間也是降低成本的重要內(nèi)容。

        2.7 利用高壓閃蒸汽發(fā)電

        高壓閃蒸汽溫度為179℃,壓力為0.9 MPa,目前國(guó)內(nèi)已有廠家回收此股氣體的熱源用于發(fā)電。據(jù)了解,已經(jīng)有南京誠(chéng)志清潔能源有限公司、江蘇華昌化工有限公司等一批煤化工企業(yè)投入了使用,效果良好。

        3 結(jié)語(yǔ)

        上述改造確實(shí)起到了一些實(shí)際的降成本的作用,但有些改造又帶來(lái)了新的問(wèn)題。比如低壓灰水取代原水雖然降低了原水使用成本,但是由于灰水易結(jié)垢,又帶來(lái)了由于管道堵塞而增加了清洗管道成本的新問(wèn)題。因此,在看待成本的角度更應(yīng)該總體衡量事情的利與弊,選擇更大的利益作為改造優(yōu)化的方向。

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