程書暢
(晉能控股集團(tuán)長(zhǎng)平公司,山西 高平048400)
隨著厚煤層綜合機(jī)械化采煤工作面開采強(qiáng)度的增大,工作面采動(dòng)影響下留巷的受壓及變形十分顯著[1-2],因此減少留巷的變形,降低其巷修難度及成本是厚煤層工作面回采面臨的主要困難之一。以往主要通過增大巷間保護(hù)煤柱的寬度,或者對(duì)留巷進(jìn)行后期補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)以減少留巷圍巖變形,不僅浪費(fèi)煤炭資源而且并未徹底解決留巷的大變形及復(fù)用巷修問題。
長(zhǎng)平煤礦主要回采3 號(hào)煤,平均厚度為5.75m,煤體普氏系數(shù)在0.3,正在回采的5302 工作面埋深平均550m,最大埋深可達(dá)720m。工作面采用四巷布置,應(yīng)用重型放頂煤工藝,留巷與順槽間煤柱寬度為50m?;夭上锏谰孛簩禹敯寰蜻M(jìn),毛斷面為5.8m×4.3m。
留巷受工作面采動(dòng)影響,頂?shù)装逡平科骄?.5m,最大可達(dá)2m;兩幫收縮量在900m,最大可達(dá)1.3m。受工作面超前支撐壓力影響,巷道圍巖變形不大(一般在200~400mm),從滯后工作面開始,留巷變形顯著提高。留巷圍巖變形觀測(cè)如圖1 所示。
圖1 留巷圍巖變形觀測(cè)
1)首先長(zhǎng)平礦3# 煤煤體松軟,裂隙發(fā)育,導(dǎo)致其強(qiáng)度低,在采動(dòng)應(yīng)力作用下進(jìn)一步破碎,在破碎煤體的剪漲作用下,圍巖變形逐漸增大。
2)隨著工作面的推進(jìn),采空區(qū)直接頂、老頂不斷塌落,同時(shí)頂板破壞區(qū)繼續(xù)向上覆巖層擴(kuò)展,使得頂板破壞所產(chǎn)生的應(yīng)力集中影響范圍不斷增大,通過煤柱傳遞至留巷[3-4],導(dǎo)致留巷圍巖兩幫塑性區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大,導(dǎo)致原基礎(chǔ)支護(hù)的錨桿進(jìn)入到重新分布的塑性區(qū)內(nèi),使得原基礎(chǔ)支護(hù)的大部分錨桿對(duì)巷幫的支護(hù)作用大幅下降或者失效。
3)在頂板壓力的作用下,留巷兩幫已破壞的煤體失去強(qiáng)度,壓力繼續(xù)向底板傳遞,導(dǎo)致無支護(hù)狀態(tài)下的底板自由面成為釋放壓力的通道,留巷底鼓量增大。
為提高留巷圍巖穩(wěn)定,在原錨桿、錨索支護(hù)基礎(chǔ)上,對(duì)頂板進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),形成每排4 根7.3m 的錨索;為強(qiáng)化留巷巷幫支護(hù),阻止巷幫塑性區(qū)的擴(kuò)展,對(duì)巷幫進(jìn)行回采前的補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),形成每排3 根5.3m 錨索支護(hù),如圖2 所示。
圖2 留巷支護(hù)參數(shù)
根據(jù)懸臂梁力學(xué)模型,當(dāng)在采空區(qū)側(cè)進(jìn)行切縫阻斷懸臂梁的力學(xué)傳遞[5],可降低采空區(qū)頂板塌落對(duì)煤柱的壓應(yīng)力,從而降低留巷圍巖所受壓力,進(jìn)而降低留巷圍巖巷幫、底板的變形。應(yīng)用切頂卸壓技術(shù),在工作面順槽煤柱側(cè)進(jìn)行切頂卸壓,以減少回采工作面頂板垮落后對(duì)留巷圍巖的壓力傳遞。
1)切頂高度確定。根據(jù)長(zhǎng)平煤礦巷道圍巖地質(zhì)力學(xué)測(cè)試,3 號(hào)煤層頂板以上0~7.7m 為中粒砂巖,強(qiáng)度平均值為85.10MPa,7.7~10.0m 為砂質(zhì)泥巖,強(qiáng)度平均值為63.56MPa,結(jié)合頂板鉆孔窺視結(jié)果分析以及綜合柱狀圖,爆破處理的高度應(yīng)良好波及到強(qiáng)度較高、完整性較好的細(xì)粒砂巖頂板,設(shè)計(jì)爆破垂高為25.6m。
2)爆破鉆孔間距確定。利用3 號(hào)煤礦許用乳化炸藥進(jìn)行爆破時(shí),取炸藥密度ρ=1 120kg/m3,爆速D=3 600m/s,根據(jù)巖石性能參數(shù),在被筒直徑50mm,鉆孔直徑65mm 情況下,通過理論計(jì)算得到頂板砂巖中形成的粉碎圈半徑為0.2m,裂隙圈半徑為0.8m。并應(yīng)用工程類比法,切頂卸壓孔的間距步設(shè)計(jì)為2m,同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)爆破效果,可將爆破間距調(diào)整為1.5m。
3)切頂參數(shù)確定。切頂爆破作業(yè)超前回采工作面60m 開始,以減少超前支護(hù)范圍內(nèi)頂板的擾動(dòng)。鉆孔深度確定為26m,爆破孔沿巷道軸向向采空區(qū)方向偏10°打設(shè);為了避免“管道效應(yīng)”(溝槽效應(yīng))產(chǎn)生炸藥殘爆,炸藥被筒直徑50mm、炮孔直徑65mm 時(shí)不耦合系數(shù)1.30 最佳;炮孔單排布置,孔間距初步確定為2m;炮孔斜長(zhǎng)26m,裝藥長(zhǎng)度16m、封泥10m。爆破參數(shù)圖如下圖2 所示,備桶斷面如下圖3 所示。
圖3 爆破參數(shù)圖
圖4 備桶斷面圖
通過加強(qiáng)巷幫及頂板支護(hù),在順槽煤柱側(cè)頂板進(jìn)行切頂卸壓,實(shí)測(cè)得到典型的留巷圍巖變形觀測(cè)數(shù)據(jù),可知巷道兩幫收縮量在420mm,底鼓量在800mm,與未采用留巷圍巖控制技術(shù)前相比,巷幫收縮量減少了53%,底鼓量減少了33%,如圖5 所示。
圖5 巷圍巖變形觀測(cè)數(shù)據(jù)
本文針對(duì)長(zhǎng)平礦松軟厚煤層條件下,留巷圍巖變形大、復(fù)用巷修工程量大的問題,通過分析留巷大變形特征及機(jī)理,給出了綜合的留巷圍巖控制技術(shù),結(jié)果表明:
1)針對(duì)松軟厚煤層留巷巷幫變形大,通過加強(qiáng)巷幫錨索支護(hù)強(qiáng)度,并補(bǔ)強(qiáng)頂板錨索支護(hù)強(qiáng)度,有效提高了留巷圍巖的承載力,降低了巷幫圍巖在采動(dòng)應(yīng)力作用下塑性區(qū)的擴(kuò)展。
2)采用切頂卸壓技術(shù),將工作面頂板懸臂梁對(duì)煤柱形成的應(yīng)力傳遞切斷,降低留巷圍巖的壓力,有效降低了留巷圍巖變形。
3)切頂卸壓技術(shù)在松軟厚煤層的應(yīng)用,也為該條件下實(shí)現(xiàn)小煤柱或者無煤柱開采提供了技術(shù)及工程實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。