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        家用空調(diào)齒輪機(jī)構(gòu)異響原因的分析及解決方法

        2021-03-13 06:55:30付百強(qiáng)馮文科賴海波曹端輝
        日用電器 2021年1期

        曾 望 付百強(qiáng) 馮文科 賴海波 曹端輝

        (珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)

        引言

        齒輪傳動是利用兩齒輪的相互嚙合傳遞動力和運(yùn)動的機(jī)械傳動。按齒輪軸線的相對位置分為平行軸圓柱齒輪傳動、相交軸圓錐齒輪傳動和交錯(cuò)軸螺旋齒輪傳動,都具有結(jié)構(gòu)緊湊、傳動平穩(wěn)、可靠性高等特點(diǎn)。在家用空調(diào)領(lǐng)域,平行軸圓柱齒輪傳動運(yùn)動機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于導(dǎo)風(fēng)部件中,以實(shí)現(xiàn)整機(jī)運(yùn)行過程中導(dǎo)風(fēng)的平穩(wěn)、可靠,且已有多位學(xué)者進(jìn)行研究。

        1 現(xiàn)行產(chǎn)品存在的問題

        本論文以生產(chǎn)反饋異常為例,對運(yùn)動機(jī)構(gòu)異響機(jī)理展開深入研究分析,以便鎖定失效機(jī)理解決異響問題。某款產(chǎn)品在運(yùn)轉(zhuǎn)測試時(shí)發(fā)現(xiàn)部分空調(diào)內(nèi)機(jī)導(dǎo)風(fēng)板上下掃風(fēng)過程中周期性出現(xiàn)類似“咯”的一聲異響,異響聲音主要集中在導(dǎo)風(fēng)板右側(cè),不合格比例 50 %。部分出現(xiàn)異響樣機(jī)經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn) 5~10 min后異響自動消失,部分出現(xiàn)異響樣機(jī)重新裝配導(dǎo)風(fēng)機(jī)構(gòu)或更換步進(jìn)電機(jī)后異響消失,異響原因一直未能有效鎖定,對生產(chǎn)造成較大影響。為確保產(chǎn)品質(zhì)量,故對異響原因展開深入的調(diào)查分析。

        2 噪聲源定位及關(guān)鍵因素排查分析

        2.1 噪聲源定位

        針對反饋異常的下線內(nèi)機(jī)異響進(jìn)行音質(zhì)體驗(yàn),分辨出類似“咯”的異響為注塑件摩擦跳動產(chǎn)生的異響,且異響部位鎖定在出風(fēng)口右側(cè)。使用機(jī)械故障聽診器對出風(fēng)口右側(cè)的步進(jìn)電機(jī)、齒輪盒及連桿組件進(jìn)行聲源定位,確認(rèn)異響由齒輪盒(圖1)內(nèi)部產(chǎn)生。對多臺存在異響的齒輪盒內(nèi)部齒輪運(yùn)動情況進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)異響產(chǎn)生時(shí),1號齒輪(圖2)有瞬間跳動現(xiàn)象。

        圖1 家用空調(diào)內(nèi)機(jī)導(dǎo)風(fēng)板傳動機(jī)構(gòu)示意圖

        圖2 機(jī)械故障聽診器確定異響部位

        2.2 關(guān)鍵因素排查

        2.2.1 異物、零件毛刺排查

        對多臺異常樣機(jī)上下導(dǎo)風(fēng)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)軸及軸孔部位進(jìn)行常規(guī)檢查,未發(fā)現(xiàn)運(yùn)動部位有凸點(diǎn)、毛刺、異物等明顯異常。

        2.2.2 電機(jī)排查

        通過檢驗(yàn)不同日期生產(chǎn)的電機(jī)制品,檢驗(yàn)結(jié)果均符合企標(biāo)要求,可排除上下掃風(fēng)步進(jìn)電機(jī)問題。

        2.2.3 關(guān)鍵轉(zhuǎn)動部位同軸度排查

        對面板體上導(dǎo)風(fēng)板三個(gè)軸孔同軸度以及連桿同軸度進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)面板體與底殼裝配后,面板體導(dǎo)風(fēng)板軸孔同軸度超差 1.27 mm,超出設(shè)計(jì)圖紙同軸度要求,為確認(rèn)面板體導(dǎo)風(fēng)板同軸度超標(biāo)是否為造成上下掃風(fēng)異響的主要因素,通過局部矯形,將面板體與底殼裝配后的導(dǎo)風(fēng)板軸孔同軸度調(diào)整到合格范圍內(nèi)后異響消失。按照此方案進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)異響下線率由 50 %下降為 5 %左右,雖下線率出現(xiàn)大幅下降,但問題尚未徹底解決,證明僅靠內(nèi)機(jī)面板體導(dǎo)風(fēng)板軸孔同軸度進(jìn)行控制,無法徹底解決異響問題,需進(jìn)一步排查其他因素。

        2.2.4 鎖定最終異響源

        橫向?qū)Ρ冉栌么她X輪盒的另一款機(jī)型,也出現(xiàn)了相同的導(dǎo)風(fēng)板上下掃風(fēng)異響問題。經(jīng)對比結(jié)構(gòu)異同點(diǎn),上下掃風(fēng)齒輪盒及步進(jìn)電機(jī)為共用物料,結(jié)合前期噪聲源定位及相關(guān)排查結(jié)果,可確定齒輪盒是導(dǎo)致異響的主要因素。

        3 齒輪盒齒輪跳動異常理論分析

        3.1 齒輪偏心后存在受力偏移跳動

        根據(jù)圖3所示齒輪盒結(jié)構(gòu)三維示意圖,針對異響情況下1號齒輪跳動特征點(diǎn)進(jìn)行理論分析,核實(shí)在理論設(shè)計(jì)尺寸下,機(jī)構(gòu)力矩變化較為平穩(wěn),力矩最大值10.8 N·cm;假設(shè)齒輪1與齒輪2偏心0.1 mm時(shí),發(fā)現(xiàn)力矩整體增大(最大值為14 N·cm),且波動幅度增大,如圖4力矩仿真對比圖,易產(chǎn)生階躍激勵,會導(dǎo)致齒輪受力存在偏移,易導(dǎo)致齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)過程存在跳動造成振動異響。

        圖3 齒輪盒結(jié)構(gòu)三維示意圖

        圖4 正常尺寸與偏心尺寸力矩仿真對比

        3.2 電機(jī)軸與主動齒輪配合虛位時(shí)也存在齒輪跳動異響

        齒輪盒內(nèi)部驅(qū)動力來源于電機(jī),通過電機(jī)軸與主動齒輪軸孔相互配合,及主動齒輪與從動齒輪件嚙合進(jìn)行力的傳輸。在家用空調(diào)導(dǎo)風(fēng)板運(yùn)動機(jī)構(gòu)中該處配合通常為過盈或者零間隙配合,以保證電機(jī)力矩平穩(wěn)的傳輸至齒輪結(jié)構(gòu),及避免在導(dǎo)風(fēng)板運(yùn)行重力轉(zhuǎn)化受力方向突變情況下,導(dǎo)風(fēng)板轉(zhuǎn)動的明顯跳動及異響問題。

        但因生產(chǎn)加工誤差,在電機(jī)軸與軸孔產(chǎn)生間隙配合存在虛位時(shí)(如圖5所示),當(dāng)電機(jī)軸扁位與齒輪切向力方向平行或接近平行時(shí),電機(jī)軸無法因摩擦力在軸孔中自鎖,會間隙產(chǎn)生滑移,從而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)產(chǎn)生階躍激勵抖動,產(chǎn)生異響。

        圖5 電機(jī)軸與主動齒輪裝配結(jié)構(gòu)及異常受力情況

        3.3 齒輪齒廓加工生產(chǎn)異常時(shí)也存在齒輪跳動異響

        主動輪齒廓與從動輪齒廓在嚙合點(diǎn)的絕對速度大小及方向各不相同, 在嚙合過程中主動輪齒廓與從動輪齒廓之間存在滑動摩擦,且大小與方向均成周期性波動,當(dāng)注塑偏差導(dǎo)致齒輪精度較差時(shí),齒形表面粗糙不規(guī)則如圖6所示,會導(dǎo)致嚙合過程中配合表面間的有效接觸面積減小,在電機(jī)輸出施加相同作用力情況下,導(dǎo)致局部壓強(qiáng)增大,受力局部失衡,增大齒輪局部磨損。同步因齒輪的制造及裝配誤差,會導(dǎo)致嚙合輪齒的法向齒距與理論齒距存在較大誤差,導(dǎo)致輪齒無法正確進(jìn)行嚙合,此時(shí)齒輪傳動瞬時(shí)傳動比不再為定值,所產(chǎn)生的角加速度會引起載荷或沖擊,將增加齒輪異響出現(xiàn)的概率及加大齒輪異響聲值。

        圖6 X光投影下的異響齒輪齒廓

        3.4 潤滑脂差異影響

        在齒輪嚙合過程中,常使用潤滑油潤滑來減小齒間摩擦及噪音。其潤滑機(jī)理作用過程如圖7所示,在(1-2)齒輪嚙合入口區(qū):剪切速率增加,潤滑脂網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)破裂,形成稠化劑塊狀物;在(3)接觸區(qū)邊緣:剪切速率繼續(xù)增加,稠化劑塊狀物被分解為稠化劑纖維碎片;在(4)接觸區(qū)內(nèi):剪切速率變小,稠化劑及基礎(chǔ)油混合物在赫茲壓力下處于玻璃態(tài),形成潤滑膜,起到減小摩擦,降低磨損的作用;在(5-6)齒輪嚙合出口區(qū):無剪切作用,齒輪表面形成含有稠化劑碎片的沉積物。

        4 齒輪盒關(guān)鍵部件尺寸數(shù)據(jù)測量分析

        4.1 齒輪盒上蓋尺寸

        經(jīng)由三座標(biāo)排查全檢100件齒輪盒蓋(見表1)發(fā)現(xiàn),只有編號40號齒輪盒蓋平面度不合格,但是與標(biāo)準(zhǔn)平面度之間偏差值較小(要求平面度小于 0.1 mm),可排除齒輪盒上蓋因素。

        4.2 齒輪齒形及齒頂圓尺寸

        排查四種模腔下四種齒輪(圖8)的齒頂圓尺寸數(shù)據(jù)(見表2),測量結(jié)果均符合齒輪尺寸標(biāo)準(zhǔn)。對于齒輪整體外形尺寸控制由模具廠開發(fā)相應(yīng)通止規(guī)進(jìn)行測量,以齒輪理論尺寸設(shè)計(jì)通規(guī),尺寸和圓度無異常,可排除齒輪尺寸異常因素。

        表2 各齒輪齒頂圓尺寸數(shù)據(jù)(mm)

        4.3 齒輪軸間距尺寸

        在排查齒輪中心距過程中,發(fā)現(xiàn)3號齒輪軸與2號齒輪軸間距較圖紙要求尺寸偏小 0.1~0.2 mm,進(jìn)一步對現(xiàn)有的 B1/B2 模齒輪盒底座上的三個(gè)齒輪軸的間距進(jìn)行測量(如圖9所示),隨機(jī)抽取 100 件樣品,發(fā)現(xiàn)圖紙標(biāo)注40#尺寸測量均偏小,齒輪軸間距下寬上窄,呈內(nèi)八字狀態(tài),其實(shí)測詳細(xì)數(shù)據(jù)如表3所示。

        圖9 齒輪軸間距示意圖

        表3 齒輪軸間距實(shí)測數(shù)據(jù)(mm)

        此尺寸異常情況與前期理論分析3.1一致,齒輪軸間距偏小,裝配齒輪后會導(dǎo)致齒輪1與齒輪2偏心,使力矩整體增大,齒輪受力存在偏移,易導(dǎo)致齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)過程存在跳動造成振動異響,為造成齒輪盒異響的重要因素。

        同步安排對齒輪軸垂直度進(jìn)行測量,從測量結(jié)果表4來看,3號齒輪軸垂直度超差較大,與圖紙要求的 0.02 mm垂直度相差 10 倍。

        表4 齒輪軸垂直度測量數(shù)據(jù)(mm)

        為了驗(yàn)證3號齒輪軸與2號齒輪軸間距偏小對齒輪異響聲的影響,鎖定最終導(dǎo)致齒輪異響最終原因,選取生產(chǎn)實(shí)物中測量過的間距偏小的20組齒輪軸底座,在20個(gè)未涂抹硅脂油確認(rèn)無異響的齒輪盒上進(jìn)行了更換,更換后,齒輪盒16組出現(xiàn)了異響。隨后將出現(xiàn)異響齒輪盒的3號齒輪軸用鉗子朝2號齒輪軸的反方向進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后兩個(gè)齒輪軸呈上寬下窄外八形態(tài),重新裝配齒輪盒,異響消失。

        4.4 硅脂油力矩性能差異對比分析

        生產(chǎn)線更換A硅脂油后,齒輪盒異響故障由下線50 %降低至23.4 %,為進(jìn)一步分析A、B硅脂造成以上差異的原因,現(xiàn)使用旋轉(zhuǎn)流變儀(如圖10所示)對其進(jìn)行性能分析,其流變曲線如圖11、12所示,實(shí)驗(yàn)表明A硅脂油彈性模量較B潤滑油高20.65 %,A硅脂油損耗模量為B潤滑油損耗模量的3.85 倍。故在有剪切應(yīng)變時(shí),A硅脂油具有更強(qiáng)的抵抗變形能力,可維持潤滑層抵抗法向、切向變形,其整體粘性、韌性較高,可更好的維持油層附著在齒輪表面。

        圖10 潤滑脂測試儀器:旋轉(zhuǎn)流變儀

        圖11 A硅脂油流變曲線

        圖12 B硅脂油流變曲線

        A、B硅脂油粘度曲線如圖13所示,在各剪切速率下,A硅脂油粘度均高于B硅脂油,可以更好的抵抗齒輪轉(zhuǎn)動過程中的應(yīng)力形變、提供更好的潤滑效果,可有效減小異響產(chǎn)生。

        圖13 A、B硅脂油粘度對比曲線

        5 解決和預(yù)防齒輪運(yùn)行過程中異響的方法

        齒輪傳動因傳動平穩(wěn)、工作可靠等優(yōu)點(diǎn)在家用空調(diào)運(yùn)動傳動、電機(jī)傳動、家用電器運(yùn)動傳動等多方面具有廣泛應(yīng)用,隨著用戶對于生活質(zhì)量的提升,在后續(xù)的家電產(chǎn)品開發(fā)初期應(yīng)該更多避免齒輪傳動機(jī)構(gòu)中因生產(chǎn)加工誤差、生產(chǎn)控制誤差等方面造成的異常噪音問題。結(jié)合理論分析及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,現(xiàn)提供三種較為可靠、可供借鑒的改善齒輪噪音問題的思路:

        1)齒輪配合間距偏小,嚙合時(shí)齒輪偏心,受力偏移跳動易產(chǎn)生階躍激勵,易導(dǎo)致齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)過程存在跳動造成振動異響,批量生產(chǎn)過程可通過制作齒輪軸通止規(guī)(如圖14所示)來對此處關(guān)鍵尺寸進(jìn)行檢驗(yàn),保證生產(chǎn)控制可靠性,避免偏心異響問題。

        圖14 齒輪軸間距尺寸檢測工裝

        2)齒輪齒廓異常,嚙合過程中配合表面間的有效接觸面積減小,增大齒輪局部磨損,批量生產(chǎn)過程因齒輪的制造及裝配誤差,導(dǎo)致輪齒無法正確進(jìn)行嚙合,將增加齒輪異響出現(xiàn)的概率及加大齒輪異響聲值,可通過制作齒形精度工裝(如圖15所示)檢驗(yàn),保證生產(chǎn)過程可靠性。

        圖15 齒輪齒形精度檢測工裝

        3)硅脂油對異響問題的改善效果,及本身特性參數(shù)實(shí)驗(yàn)分析,其硅脂油彈性模量、損耗模量參數(shù)對潤滑作用產(chǎn)生重要影響,彈性模量和損耗模量越高,齒輪傳動的階躍激勵抖動越小,在批量生產(chǎn)解決齒輪嚙合異響問題時(shí),可從優(yōu)化硅脂油粘性方向入手優(yōu)化解決。

        6 結(jié)論

        家用空調(diào)齒輪機(jī)構(gòu)異響有齒輪嚙合偏心、電機(jī)軸與主動齒輪配合虛位過大、齒輪注塑精度差、齒廓異常等主要影響因素??赏ㄟ^齒輪組過盈或者零間隙配合設(shè)計(jì)、制作齒輪軸中心距標(biāo)準(zhǔn)通止規(guī)、制作齒形精度工裝、優(yōu)化硅脂油彈性模量、損耗模量參數(shù)改善粘性等手段對家用空調(diào)齒輪機(jī)構(gòu)異響問題進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程控制。

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