李光磊 劉世超 牛玉溫 王旭穎 常春青
(太原重工股份有限公司,山西030024)
轉子作為發(fā)電機設備的心臟,因使用工況復雜而要求較高的綜合性能。PPI十字轉子又稱無刷勵磁同步發(fā)電機轉子,除了普通轉子要求的高性能外,還對磁性能有較高的要求。
34CrMo1A和34CrNi1Mo均為轉子鍛件常用材質,34CrNi1Mo因含有較高的Cr、Ni成分被常用于綜合性能較高的轉子鍛件。某用戶訂貨的PPI十字轉子因使用工況及工作環(huán)境復雜、惡劣,一直以來均選用34CrNi1Mo材質。近幾年,用戶機組升級換代,也為降低鍛件采購成本,決定更換十字轉子材質為34CrMo1A,為保住客戶資源,提升工藝水平,我公司優(yōu)化制造工藝,成功制造出符合用戶要求的PPI十字轉子。
調質熱處理后,在兩端和轉身5處進行硬度均勻性檢測,每處圓周均布測4點,共20點,要求同一圓弧表面硬度差≤30HBW,所有點硬度差≤40HBW。
硬度檢測合格后按圖1取樣,表1為力學性能指標值,表2為磁性能要求值。具體取樣如下:
(1)在兩端P1、P4位置各套取兩個拉伸試樣、兩個沖擊試樣,取樣中心距鍛件表面13半徑處。
(2)在轉子軸身兩端P2、P3位置取切向、徑向及磁性能試樣,切向每個位置取四個拉伸試樣、三個沖擊試樣,徑向每個位置取三個拉伸試樣、三個沖擊試樣,磁性能每處取兩個試樣,磁性能要求見表2。
表1 力學性能要求Table 1 Mechanical properties requirements
表2 磁性能要求Table 2 Magnetic performance requirements
按照圖1位置,用切環(huán)法做殘余應力,殘余應力σt不應大于切向實測屈服值的10%。
調質并加工外輪廓后,對鍛件進行全覆蓋超聲檢測,超聲檢測方法采用標準ASTM A388A 388M:2007,驗收標準為JBT 7026—2004。
出廠加工并經尺寸檢驗合格后,要求對軸承部位、圓弧角及極身上所有凸極四周過渡部位進行磁粉檢測,磁粉檢驗方法采用標準ASTM A275A275M:2008,驗收標準為JBT 7026—2004。
十字轉子鍛件的制造主要工序如下:冶煉鋼錠、鍛造成型、鍛后正火加回火、調質熱處理、各項性能檢測。
采用“電爐粗煉+精煉+VD+底注”方法冶煉鋼錠,錠重37 t。鍛件綜合性能要求較高,需對冶煉過程進行嚴格控制,以提高鋼錠純凈性,煉鋼控制要點如下:
(1)原材料選用優(yōu)質廢鋼和優(yōu)質生鐵,內控殘余元素,防止Sn、As、Bi、Sb等元素超標[2]。
(2)堿性電爐粗煉鋼水,采用深度吹氧去除鋼水中的有害元素。
(3)精煉爐精煉,在真空條件下采用氬氣攪拌,使氣體隨同氬氣氣泡一同上浮,凈化鋼液[3]。
(4)采用底注澆注,在澆注時鋼水上升過程中,型腔及鋼水中夾雜物有效上浮,聚集到冒口部位,鍛件本體的偏析、夾渣、裂紋等產品缺陷可以得到有效解決,也使得鍛件性能穩(wěn)定可靠。
鋼錠利用率為70%,保證了底部及冒口的切除率,使成分偏差在合理的范圍,要求冒口切除率占錠身重的18%,底部切除率占錠身重的3%。
鍛造過程采用兩鐓兩拔,實際鍛造比大于等于5,確保鍛件鍛透,有效將粗大的鋼錠鑄造組織打碎,壓實、焊合鋼錠中的疏松和空洞等缺陷,確保無損檢測合格。第一火,利用鋼錠冒口壓鉗把,鋼錠錠身倒棱后壓成圓柱,之后切除鋼錠底部,第二火,鐓粗工序,采用連續(xù)鐓粗變形,保證鐓粗變形量,拔長工序,采用上、下平砧大壓下量拔長,寬砧強壓法確保拔長鍛比,控制每砧壓下量均勻一致,盡可能得到相對均勻細小的鍛造組織。
控制較低的終鍛溫度以保證鍛件結構緊密并細化晶粒,防止過高的終鍛溫度使晶粒長大。
鍛造完成后進行正火加回火,以消除鍛件內部應力、改善晶?;炀闆r,另外,在650℃左右回火,使鍛件芯部氣體尤其是氫含量擴散到表面,進而排出鍛件本體,有效防止了白點的產生。鍛后正火加回火曲線見圖2所示。
在制定調質熱處理工藝前,利用Forge有限元數值模擬軟件對PPI轉子預先進行了淬火工藝模擬優(yōu)化,模擬結果如圖3所示。由圖3可以看出,鍛件在整個淬火過程中,鍛件外圓表面的拉應力不超過300 MPa,因此鍛件在淬火過程中開裂的風險極低。在整個鍛件心部的大部分區(qū)域,組織分布以貝氏體為主,有少量的鐵素體,說明熱處理工藝能達到很好的效果,獲得良好的綜合力學性能。
基于數值模擬結果編制了合理的調質熱處理曲線,見圖4。在鍛件熱處理過程中裝上鎧裝熱電偶,測試鍛件表面的實際溫度。
圖2 鍛后正火加回火曲線Figure 2 Normalizing and tempering curve after forging
圖3 淬火數值模擬結果Figure 3 Numerical simulation results of quenching
圖4 調質熱處理工藝Figure 4 Quenched and tempered heat treatment process
表3 成品化學成分(質量分數,%)Table 3 Chemical composition of finished products(mass fraction, %)
表4 硬度值(HBW)Table 4 Hardness value (HBW)
鍛件成品分析見表3。P、S、Cu的含量均控制在較低的水平,氫含量為0.55×10-6,遠低于技術要求。其余成分均滿足要求。
硬度檢測結果見表4,可以看出,各部位圓周方向上硬度值差值最大的為軸身處,差值為18HBW。全部硬度值中最大差值為27HBW,整體硬度值較均勻,符合技術要求。
表5 力學性能檢測結果Table 5 Test results of mechanical properties
表6 磁性能結檢測果Table 6 Test results of magnetic performance
力學性能結果見表5,從結果可以看出,綜合性能較好,縱向P1屈服強度平均值較要求值高出38%,抗拉強度平均值較要求值高出32%;縱向P4屈服強度平均值較要求值高出31%,抗拉強度平均值較要求值高出29%。切向和徑向的強度值更高,最高的為P2處的徑向值,屈服強度和抗拉強度分別比要求值高出59.6%和43.7%。各處沖擊值均大于80 J,最大沖擊值為P3處徑向沖擊,沖擊值高達164 J。
磁性能檢測結果見表6,從表中可以看出,磁性能結果符合技術要求,滿足了34CrMo1A材料對磁性能的要求。
綜上,鍛件的綜合力學性能良好。
調質熱處理完成并經過機加工后,對全部外圓進行超聲檢測。檢測結果顯示鍛件無可記錄缺陷,無超標缺陷,符合JBT 7026—2004標準。
鍛件出廠加工后按要求對軸承部位、圓弧角及極身上所有凸極四周過渡部位進行磁粉檢測,檢測結果顯示,所有檢測表面均無長度超過1 mm的缺陷。
(1)PPI轉子的材質為34CrMo1A,材料較為常見,采用研究的生產工藝,包括煉鋼、鍛造、鍛后熱處理及調質熱處理等,通過各項指標檢測,生產的轉子鍛件均滿足性能要求,說明其整體工藝合理、可行。
(2)PPI轉子成品形狀較為特殊,機加工及取樣難度較大,在實際過程中,通過數控加工及樣板測量,成功完成了機加工過程。
(3)首次利用數值模擬得到淬火時的組織和應力分布情況,根據經驗及模擬手段得出合理的調質曲線,產品力學性能、磁性能、硬度等各方面均符合要求。