苗 壯 劉濤濤 任甲林 孫寧磊 李少龍
(1.北京友鴻永盛科技有限公司, 北京 100041;2.中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038)
金屬鎳具有良好的使用性能,已成為航空工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等不可缺少的金屬之一。鎳的最大用途是生產(chǎn)不銹鋼。隨著不銹鋼需求的迅猛增長(zhǎng),鎳的需求量將進(jìn)一步提高[1-2]。目前可供開發(fā)利用的鎳資源為硫化鎳礦和紅土鎳礦,但可供利用開發(fā)的硫化鎳礦資源日漸匱乏,且勘探和建設(shè)周期較長(zhǎng),開發(fā)和利用難度較大[3];而紅土鎳礦資源豐富,占整個(gè)鎳資源量的70%,是未來(lái)鎳增長(zhǎng)的主要來(lái)源,因此紅土鎳礦開發(fā)將會(huì)成為未來(lái)鎳生產(chǎn)的熱點(diǎn),受到了整個(gè)鎳行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。紅土鎳礦采礦成本低,選冶工藝成熟,可生產(chǎn)鎳鐵、氫氧化鎳鈷、硫化鎳鈷等多種中間產(chǎn)品,適應(yīng)性強(qiáng),同時(shí)紅土鎳礦礦源大多臨海,便于運(yùn)輸。因此開發(fā)和利用紅土礦具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[4-5]。
紅土鎳礦處理工藝主要有火法和濕法。火法工藝主要有鎳鐵工藝和鎳锍工藝,更適合處理鎂、硅含量高,鐵含量較低的礦石(過(guò)渡層或殘積層的礦石),但只有在處理鎳品位較高的礦石時(shí)才有經(jīng)濟(jì)性[6-7]。由于許多國(guó)家規(guī)劃未來(lái)逐步以新能源汽車取代燃油車,三元高鎳動(dòng)力電池迎來(lái)了蓬勃發(fā)展,紅土鎳礦濕法浸出工藝逐漸成為研究熱點(diǎn)。目前行業(yè)主流的鎳濕法冶煉工藝為加壓酸浸工藝。該工藝具有鎳、鈷浸出率高,可有效分離鐵、鋁、硅與鎳鈷的優(yōu)點(diǎn),且具有成本優(yōu)勢(shì),受到世界鎳行業(yè)的青睞和不斷關(guān)注[8]。目前在印度尼西亞建設(shè)的兩個(gè)紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目——力勤OBI鎳鈷及華越鎳鈷項(xiàng)目,引進(jìn)了世界上最先進(jìn)的第三代紅土鎳礦加壓酸浸濕法冶煉工藝。其中力勤項(xiàng)目于2021年5月一次性投產(chǎn)成功,產(chǎn)出產(chǎn)品氫氧化鎳鈷,目前產(chǎn)能也在不斷提高。華越鎳鈷項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2021年下半年投產(chǎn)。這兩個(gè)濕法項(xiàng)目的成功,必將對(duì)未來(lái)鎳行業(yè)的發(fā)展格局產(chǎn)生巨大影響,從而使其發(fā)生顯著變化。
在整個(gè)紅土鎳礦加壓酸浸的工藝技術(shù)指標(biāo)中,如浸出率、pH值控制等,進(jìn)料濃度是非常重要的指標(biāo)之一。進(jìn)料濃度指經(jīng)過(guò)洗礦、選礦作業(yè)以及高效濃密機(jī)濃縮后進(jìn)入加壓酸浸系統(tǒng)的礦漿濃度。某項(xiàng)目的進(jìn)料濃度設(shè)計(jì)值為32%,經(jīng)過(guò)后期不斷調(diào)整優(yōu)化,目前可以達(dá)到38%。進(jìn)料濃度的提高對(duì)礦漿流動(dòng)性、用水消耗、鎳鈷產(chǎn)量、蒸汽消耗量、加壓釜單向閥使用壽命等方面都有較大的影響。
紅土鎳礦的礦漿屬于非牛頓流體,性質(zhì)比較復(fù)雜。當(dāng)?shù)V漿濃度略微提高時(shí),其屈服應(yīng)力迅速變大,從而影響礦漿的流動(dòng)性。
通過(guò)對(duì)某項(xiàng)目鎳紅土礦漿流動(dòng)性實(shí)驗(yàn)研究,總結(jié)的礦漿濃度與屈服應(yīng)力之間的關(guān)系如公式(1)所示。從公式(1)中可以看出,礦漿濃度與屈服應(yīng)力成指數(shù)關(guān)系。
Γy=1.755×10-2e23.60x
(1)
式中,Γy表示屈服應(yīng)力,Pa;x表示礦漿質(zhì)量濃度,%,取22.2% 礦漿濃度與屈服應(yīng)力關(guān)系曲線如圖1所示。從圖1可以看出,當(dāng)?shù)V漿濃度超過(guò)35%后,屈服應(yīng)力迅速增加;當(dāng)?shù)V漿濃度升高到38%時(shí),屈服應(yīng)力達(dá)到140 Pa,而屈服應(yīng)力偏高,會(huì)降低礦漿的流動(dòng)性。因此,為保障濕法冶煉工藝操作的連續(xù)性,礦漿濃度不宜太高,否則會(huì)影響濃密機(jī)底流泵的運(yùn)行以及后續(xù)礦漿輸送,產(chǎn)生礦漿堵塞現(xiàn)象,在生產(chǎn)過(guò)程中,某項(xiàng)目將進(jìn)料濃度逐步由32%提高至38%,雖未出現(xiàn)較明顯的堵管和礦漿輸送困難現(xiàn)象,但屈服應(yīng)力增加了4.12倍,受屈服應(yīng)力的影響,礦漿輸送泵的頻率達(dá)到90%左右。因此,受礦漿流動(dòng)性影響,生產(chǎn)過(guò)程中濃度達(dá)到了上限,目前生產(chǎn)濃度基本控制在38%以內(nèi)。 圖1 礦漿濃度與屈服應(yīng)力關(guān)系曲線 紅土鎳礦經(jīng)洗礦及選礦后,產(chǎn)出濃度約10%的礦漿輸送至冶煉原礦漿濃密機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行濃密,而原礦在洗選的過(guò)程中需要消耗大量的水。這些水的來(lái)源主要有兩部分:一為礦漿濃密后的溢流水,二為補(bǔ)充的新水,這兩部分水的總量基本保持不變。因此,隨著濃密后進(jìn)料濃度的提高,溢流水量增多,可減少新水的消耗量。 以百噸干礦量為基礎(chǔ)計(jì)算礦漿濃密底流濃度30%~45%的溢流水量,得到礦漿濃度與溢流水量關(guān)系,如圖2所示。從圖2中看出,以百噸干礦量計(jì)算,進(jìn)料濃度達(dá)到38%時(shí),相比濃度30%,溢流水量增加了70 t/h,從而減少洗選過(guò)程中的新水消耗量約70 t/h,按照年運(yùn)行7 920 h,小時(shí)處理干礦量400 t進(jìn)行計(jì)算,年節(jié)約用水量可達(dá)221.76萬(wàn)t,節(jié)水效果明顯。 圖2 礦漿濃度與溢流水量關(guān)系曲線 濃密后的礦漿進(jìn)入加壓酸浸系統(tǒng)進(jìn)行連續(xù)選擇性浸出反應(yīng),在反應(yīng)的過(guò)程中需要利用大量的飽和蒸汽對(duì)礦漿進(jìn)行加熱加壓,且蒸汽是高壓釜加熱的唯一熱源。加壓釜反應(yīng)溫度控制在255 ℃左右,壓力為5 MPa。在進(jìn)入系統(tǒng)干礦量一定的情況下,提高濃密后的礦漿濃度,相應(yīng)礦漿的含水率必然會(huì)有所降低,無(wú)需對(duì)這部分水加熱,從而降低了加壓酸浸過(guò)程的蒸汽消耗。 以百噸干礦量為基礎(chǔ)計(jì)算礦漿濃度為30%~45%時(shí)加壓酸浸熱平衡所需的飽和蒸汽量,結(jié)果如圖3所示。從圖3中可看出,以百噸干礦量計(jì)算,進(jìn)料濃度達(dá)到38%時(shí),相比濃度30%,蒸汽消耗量減少了7.98 m3,蒸汽節(jié)約可達(dá)22%。按照年運(yùn)行7 920 h,小時(shí)處理干礦量400 t計(jì)算,年節(jié)約蒸汽量可達(dá)25.3萬(wàn)m3,蒸汽節(jié)約效果明顯。節(jié)約的蒸汽可以用于發(fā)電,從而減少外購(gòu)電量,降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本。 圖3 礦漿濃度與蒸汽消耗量關(guān)系曲線 進(jìn)料濃度的變化,對(duì)產(chǎn)能也會(huì)產(chǎn)生較大的影響。隨著進(jìn)料濃度提高,礦漿密度也逐漸提高。在同等進(jìn)料流量情況下,進(jìn)料濃度提高,進(jìn)料干固量會(huì)增加,因?yàn)橛袃r(jià)金屬量投入量增多。在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,進(jìn)料濃度的提高不會(huì)影響加壓酸浸的浸出率,也不會(huì)影響后續(xù)的除雜沉淀等工序,但會(huì)直接提高產(chǎn)能,增加經(jīng)濟(jì)效益。 按照百噸干礦量為基礎(chǔ)計(jì)算礦漿濃度30%~45%進(jìn)料干固量,如圖4所示。從圖4中可以看出,當(dāng)?shù)V漿濃度從30%提高到38%時(shí),進(jìn)料干固量明顯提高。這表明在后續(xù)工序設(shè)備能力都滿足的前提下,提高進(jìn)料濃度是提產(chǎn)的重要手段之一。巴新某項(xiàng)目自2017年以來(lái),金屬鎳產(chǎn)量都超過(guò)設(shè)計(jì)產(chǎn)能10%以上,主要原因之一是提高了原礦漿濃縮后的底流濃度。該項(xiàng)目的礦漿濃密濃度設(shè)計(jì)值為32%,目前穩(wěn)定運(yùn)行在38%左右,在同等流量條件下,增產(chǎn)了25.5%,提產(chǎn)效果顯著。 圖4 礦漿濃度與干固量關(guān)系曲線 在巴新某項(xiàng)目的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,加壓釜給料泵單向閥的使用壽命較短,對(duì)初期生產(chǎn)影響較大。當(dāng)進(jìn)料濃度達(dá)到35%時(shí),加壓釜給料泵單向閥的使用壽命基本在500 h左右,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率偏低,因?yàn)槊扛鼡Q一次加壓釜給料泵的單向閥,加壓酸浸系統(tǒng)都會(huì)出現(xiàn)明顯的波動(dòng),需要操作人員進(jìn)行不斷調(diào)整,影響了生產(chǎn)效率。 然而隨著進(jìn)料濃度的提高,加壓釜給料泵單向閥的使用壽命明顯延長(zhǎng)。當(dāng)濃度提高至38%時(shí),單向閥的使用壽命基本在700~800 h。進(jìn)料濃度的提高,降低了汽蝕對(duì)單向閥的影響,提升了單向閥的使用壽命,大大提高了加壓釜給料泵的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少了系統(tǒng)波動(dòng)的頻次,也節(jié)約了維檢費(fèi)用。 紅土鎳礦加壓酸浸工藝受到全世界鎳行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。原礦漿濃縮底流濃度是加壓酸浸工藝非常重要的一個(gè)指標(biāo)。底流濃度的提高既可以節(jié)約新水消耗,又可以減少蒸汽消耗量,還能提高生產(chǎn)產(chǎn)能,延長(zhǎng)加壓釜給料泵單向閥的使用壽命,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低單位生產(chǎn)成本。但是濃度的提高可加速提高屈服應(yīng)力,降低礦漿流動(dòng)性。因此,在礦漿流動(dòng)性及設(shè)備性能允許的條件下,應(yīng)盡可能地提高礦漿底流濃度。2 進(jìn)料濃度對(duì)選礦新水消耗的影響
3 進(jìn)料濃度對(duì)蒸汽消耗的影響
4 進(jìn)料濃度對(duì)產(chǎn)能的影響
5 礦漿濃度對(duì)單向閥使用壽命的影響
6 結(jié)束語(yǔ)