甘 捷,姚孝庭,邱天友,朱志強(qiáng)
(國家管網(wǎng)集團(tuán)川氣東送天然氣管道有限公司,湖北 武漢 430000)
隨著我國未來經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,對能源需求的總量將會(huì)加大,引發(fā)的環(huán)境問題更加突出[1]。天然氣作為清潔能源,它的使用范圍越來越廣泛。天然氣長輸管道在輸送、增壓處理過程中對于離心式壓縮機(jī)組的依賴性越來越強(qiáng),壓縮機(jī)作為重要的動(dòng)力裝置,主要用來輸送氣體和提高氣體介質(zhì)的壓力[2],是天然氣長輸管道高耗能設(shè)備。目前,國內(nèi)對于離心式壓縮機(jī)組的能耗分析偏重于理論計(jì)算分析,卻對于離心式壓縮機(jī)組在天然氣長輸管道上實(shí)際應(yīng)用中產(chǎn)生的能耗分析研究較少?,F(xiàn)階段,離心式壓縮機(jī)的驅(qū)動(dòng)裝置有電動(dòng)機(jī)、汽輪機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī),針對天然氣長輸管道使用的大型離心式壓縮機(jī)組,電動(dòng)機(jī)是主要的驅(qū)動(dòng)裝置,往往采用的是變頻調(diào)速系統(tǒng),通過轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),達(dá)到節(jié)能目的。在天然氣長輸管道實(shí)際生產(chǎn)中,由于壓縮機(jī)運(yùn)行工況與設(shè)計(jì)工況之間往往存在一定的差異,很多管道的運(yùn)行參數(shù)僅憑經(jīng)驗(yàn)確定,從而導(dǎo)致能耗過高[3-5],同時(shí),在電動(dòng)機(jī)裝置選型方面,由于不同廠家的電動(dòng)機(jī)裝置在管道運(yùn)行使用上產(chǎn)生的能耗不同,節(jié)能方面還有挖掘空間。針對管道輸氣工況,在單臺(tái)機(jī)組或雙臺(tái)機(jī)組運(yùn)行方式選取上的不同,產(chǎn)生的能耗也會(huì)有所不同,這些都是可以開展壓縮機(jī)節(jié)能降耗的研究方向。對此,從壓縮機(jī)的驅(qū)動(dòng)裝置入手進(jìn)行實(shí)際分析,運(yùn)用類比法,對各個(gè)壓縮機(jī)性能進(jìn)行比較,計(jì)算和預(yù)測壓縮機(jī)的實(shí)際能耗,通過現(xiàn)場實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證,以此為提高壓縮機(jī)的管理水平和實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗提供參考依據(jù)[6-7]。
離心式壓縮機(jī)利用高速回轉(zhuǎn)的葉輪對氣體做功,使氣體的動(dòng)能大為增加,同時(shí),氣體在離心慣性力和在葉輪氣道中降速的共同作用下,其靜壓能也得到大幅度提高,在葉輪后面的擴(kuò)張流道中部分氣體動(dòng)能又轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,而使氣體壓力進(jìn)一步提高,經(jīng)過多級(jí)壓縮后,被壓縮的氣體排出,實(shí)現(xiàn)對氣體的增壓、輸送的目的。某壓氣站共有4臺(tái)離心式壓縮機(jī)組,壓縮機(jī)本體都是GE公司生產(chǎn)的PCL503,轉(zhuǎn)子通徑為DN500,葉輪3個(gè),其中3臺(tái)壓縮機(jī)組的驅(qū)動(dòng)電機(jī)是西門子電機(jī),2×4.16 kV/7 200 kW,變頻器為西門子變頻器GM150,齒輪箱變速比為4.55;1臺(tái)新建的壓縮機(jī)組的驅(qū)動(dòng)電機(jī)是ABB電機(jī),6.6 kV/7 200 kW,變頻器為ABB變頻器ACS5000,齒輪箱變速比為3.77。壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子是相同的,額定轉(zhuǎn)速都是6 820 rpm,但驅(qū)動(dòng)電機(jī)及配套變頻裝置不一樣,機(jī)組運(yùn)行中產(chǎn)生的能耗肯定也會(huì)有所不同,由此,可以對比分析在相同工況運(yùn)行條件下,不同變頻驅(qū)動(dòng)裝置的壓縮機(jī)能耗特點(diǎn)。
從電機(jī)的特性曲線進(jìn)行考慮,將電機(jī)的理論計(jì)算驅(qū)動(dòng)功率和壓縮機(jī)帶負(fù)載運(yùn)行時(shí)的電機(jī)輸出功率在直角坐標(biāo)系中以曲線的形式表示出來(圖1),可以得到電機(jī)的特性曲線,從曲線圖中可以看出,電機(jī)在實(shí)際帶載運(yùn)行中的輸出功率與理論計(jì)算驅(qū)動(dòng)功率存在較大差異,這就給壓縮機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行中采取一些方法降低電機(jī)的輸出功率提供了依據(jù)。
圖1 電機(jī)特性曲線圖
首先,我們從這新、老機(jī)組電機(jī)驅(qū)動(dòng)的變頻器調(diào)速原理進(jìn)行分析,由于西門子變頻器的機(jī)組為恒扭矩控制,ABB變頻器機(jī)組為恒功率控制(也稱弱磁調(diào)速),在相同的轉(zhuǎn)速下,輸出力矩不一樣,輸出功率也就不一樣。西門子變頻器采用在基頻以下調(diào)速,基頻頻率FN為50 Hz,采用的調(diào)速方式為恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,西門子變頻器在基頻以下調(diào)速的時(shí)候,能夠保證恒定的輸出轉(zhuǎn)矩,而ABB變頻器采用恒功率控制,也就是弱磁調(diào)速,ABB變頻器在基頻以上調(diào)速的時(shí)候,也就是如圖2所示:F>FN之后,實(shí)際上是個(gè)弱磁調(diào)速狀態(tài),由于電壓U不變,只有降低磁通量Φm進(jìn)行調(diào)速,對應(yīng)的電磁轉(zhuǎn)矩Tm有所下降,但是對應(yīng)的速度和轉(zhuǎn)矩的乘積是不變的,速度和轉(zhuǎn)矩的乘積代表電動(dòng)機(jī)輸出功率,因此在基頻以上的可以稱之為恒功率調(diào)速。
圖2 變頻器弱磁調(diào)速控制圖
P=(N*T)/9 550
式中T——轉(zhuǎn)矩/N·m;
P——輸出功率/kW;
N——電機(jī)轉(zhuǎn)速/r·min-1。
可知,當(dāng)轉(zhuǎn)速N上升,輸出功率P恒定,轉(zhuǎn)矩T下降,輸出功率一定,轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩成反比。由此可以推出,西門子電機(jī)輸出力矩大,帶載能力強(qiáng);ABB變頻器輸出力矩小,帶載能力弱。對于滿負(fù)荷工況運(yùn)行的情況,從生產(chǎn)需要來看,西門子電機(jī)更顯優(yōu)勢,帶載能力更強(qiáng)。
為了更好地得出兩種變頻器裝置能耗不同,我們將其中1臺(tái)老機(jī)組西門子變頻器的機(jī)組命名為1#機(jī)組,ABB變頻器的機(jī)組命名為4#機(jī)組,將這兩種變頻器的機(jī)組在相同工況同時(shí)運(yùn)行,在相同的轉(zhuǎn)速下,壓縮機(jī)的進(jìn)出口壓力一致的情況下,我們先從瞬時(shí)電量進(jìn)行分析,根據(jù)變電所后臺(tái)監(jiān)控的變頻器10 kV隔離變運(yùn)行時(shí)的瞬時(shí)電流值,計(jì)算1#機(jī)組變頻器和4#機(jī)組變頻器在相同工況下的瞬時(shí)功率
③但是,如果從及物系統(tǒng)過程類的角度講,[2a]和[2b]是不同過程間的語法隱喻;而就“baby”這個(gè)詞而言,它在[2a]和[2c]分屬不同的參與者成分,也可看作是語法隱喻。
P1-P2=6 207.141 6-5 634.438 48=572.703 12 kW;
在相同運(yùn)行工況下,從這兩臺(tái)機(jī)組的瞬時(shí)功率來看,4#機(jī)組比1#機(jī)組更為節(jié)能,但瞬時(shí)電流只能作為一個(gè)參考,無法準(zhǔn)確的計(jì)算壓縮機(jī)組真實(shí)消耗的電量,我們將在同一工況條件下,對西門子機(jī)組和ABB機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行3天,根據(jù)實(shí)際耗電量進(jìn)行計(jì)算。
由于機(jī)組運(yùn)行時(shí)的能耗跟壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速與進(jìn)口流量存在關(guān)聯(lián),對此,我們在壓縮機(jī)組進(jìn)出口壓力一致的情況下,分別從機(jī)組運(yùn)行時(shí)的轉(zhuǎn)速和流量進(jìn)行對比分析。
在10月25日到10月27日,并聯(lián)同時(shí)運(yùn)行壓縮機(jī)1#、4#機(jī)組,由于是在同一管網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行,1#、4#機(jī)組的進(jìn)出口壓力一致,將壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)整為相同,在每日的同一時(shí)刻記錄1#、4#機(jī)組在72 h內(nèi)運(yùn)行時(shí)的瞬時(shí)流量、瞬時(shí)功率和當(dāng)日消耗電量,從記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析(表1)。
表1 相同轉(zhuǎn)速下西門子電機(jī)與ABB電機(jī)運(yùn)行參數(shù)表
在測試中,1#、4#機(jī)組的壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速一致,進(jìn)出口壓力相同的情況下,1#機(jī)組的進(jìn)口流量是40.7萬Nm3/h,4#機(jī)組的進(jìn)口流量是43萬Nm3/h,1#機(jī)組的電機(jī)運(yùn)行功率是3 647 kW,4#機(jī)組的電機(jī)運(yùn)行功率是3 515 kW,4#機(jī)組的進(jìn)口流量明顯比1#機(jī)組多2.3萬Nm3/h,但電機(jī)功率比1#機(jī)組低,同一時(shí)間段消耗的電量,4#機(jī)組比1#機(jī)組低。
在10月28日到10月30日,對并聯(lián)同時(shí)運(yùn)行壓縮機(jī)1#、4#機(jī)組的進(jìn)出口壓力保持一致,將壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,保持兩臺(tái)機(jī)組的進(jìn)口流量一致,在每日的同一時(shí)刻記錄1#、4#機(jī)組在72 h內(nèi)運(yùn)行時(shí)的壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速、瞬時(shí)功率和當(dāng)日消耗電量,從記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析(表2)。
表2 相同流量下西門子電機(jī)與ABB電機(jī)運(yùn)行參數(shù)表
1#、4#機(jī)組的運(yùn)行工況基本一致,進(jìn)口流量基本相同,進(jìn)出口壓力也是一致,1#機(jī)組壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速為5 720 rpm,4#機(jī)組壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速為5 586 rpm;1#機(jī)組的電機(jī)功率為4 260 kW,4#機(jī)組電機(jī)功率為3 840 kW,可以得出,在機(jī)組進(jìn)出口壓力、進(jìn)口流量相同的情況下,4#機(jī)組的壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速要求低一些,對應(yīng)的電機(jī)功率也低,消耗的電量也低。
從以上兩臺(tái)機(jī)組的流量、轉(zhuǎn)速對比分析,我們可以得出,4#機(jī)組相比1#機(jī)組運(yùn)行,消耗的電量低,也就是在同等工況運(yùn)行條件下,4#機(jī)組比1#機(jī)組更為節(jié)能。因此,對機(jī)組的運(yùn)行工況方式研究是壓縮機(jī)能耗管理的重要一項(xiàng)內(nèi)容,深度優(yōu)化機(jī)組的負(fù)荷運(yùn)行控制策略,從而提升機(jī)組經(jīng)濟(jì)性能并解決機(jī)組協(xié)調(diào)控制問題[8-10]。
為了更好地對比分析單臺(tái)機(jī)組與雙臺(tái)機(jī)組運(yùn)行情況,我們選取驅(qū)動(dòng)電機(jī)都為西門子電機(jī)進(jìn)行比較,將其命名為2#、3#機(jī)組。
當(dāng)3#機(jī)組單獨(dú)運(yùn)行時(shí),我們選取3月25日、3月26日、3月27日的同一時(shí)刻運(yùn)行時(shí)的參數(shù)進(jìn)行比較(表3)。
表3 單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)表
在2#、3#兩臺(tái)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí),我們選取4月11日、4月12日、4月13日的同一時(shí)刻運(yùn)行時(shí)的參數(shù)進(jìn)行比較(表4)。
表4 兩臺(tái)機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行參數(shù)表
從以上數(shù)據(jù)對比,我們可以得出,單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),3#機(jī)組進(jìn)口平均壓力為6.71 MPa,出口平均壓力為8.27 MPa;兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),3#機(jī)組進(jìn)口平均壓力為6.38 MPa,出口平均壓力為9.0 MPa。兩臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行時(shí),進(jìn)口壓力由6.72 MPa降低到6.38 MPa,比單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行降低了0.34 MPa左右,降低了5.06%;出口壓力由8.22 MPa升高至9.06 MPa,升高了0.84 MPa左右,升高了10.21%;進(jìn)口流量由單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行的70萬Nm3/h增加至兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行的86萬Nm3/h,增加了18萬Nm3/h左右,增加了26.5%。其中由于管道工況輸氣量的影響,兩臺(tái)機(jī)組在同時(shí)運(yùn)行時(shí),防喘振閥不能全關(guān),處于一定開度打回流的流量合計(jì)約18萬Nm3/h,根據(jù)進(jìn)口總流量,按防喘振閥開度比例大致計(jì)算2#機(jī)組回流量約43×32%=13.7萬Nm3/h,3#機(jī)組的回流量約42×10%=4.2萬Nm3/h,合計(jì)17.9萬Nm3/h。由此可得出,實(shí)際上兩臺(tái)壓縮機(jī)同時(shí)運(yùn)行的輸氣量與單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行相比較,變化不大,單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行也可以完全滿足生產(chǎn)需要。
另外,單臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行時(shí)的機(jī)組防喘閥都處于全關(guān)位置,不會(huì)出現(xiàn)壓縮機(jī)出口氣體回流的情況,而兩臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行時(shí),受管道氣量不足影響,兩臺(tái)運(yùn)行的壓縮機(jī)進(jìn)口流量較低,防喘振閥處于一定的開度,通過打回流來增加壓縮機(jī)進(jìn)口流量,額外造成壓縮機(jī)的能耗損失。對此,這樣雙臺(tái)機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行模式效率更低,穩(wěn)定性更差,當(dāng)兩臺(tái)壓縮機(jī)并聯(lián)工作時(shí),總的流量表面上增加了,但每臺(tái)壓縮機(jī)本身的實(shí)際做功流量要比單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)減少了,工況點(diǎn)落入到喘振區(qū)的可能性也增加了[ 11],如果壓縮機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn)長期在喘振線附近運(yùn)行,就會(huì)存在進(jìn)口流量波動(dòng)導(dǎo)致壓縮機(jī)發(fā)生喘振的風(fēng)險(xiǎn),從而給壓縮機(jī)組造成了一定的運(yùn)行隱患。
(1)壓縮機(jī)本體型號(hào)一致時(shí),當(dāng)選取不同型號(hào)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)及變頻器時(shí),由于其工作原理的不同,在機(jī)組運(yùn)行中產(chǎn)生的能耗也是不同的,在機(jī)組節(jié)能方面從設(shè)計(jì)選型方面入手是最直接的節(jié)能方式。
(2)在特定的運(yùn)行工況下,兩臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行時(shí)比單臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行時(shí)的能耗有較高程度的增加,但是壓縮機(jī)的增壓能力未有相應(yīng)程度的提高,管道輸氣量幾乎沒有增加,在管道氣量不充足的情況下,建議采納單臺(tái)機(jī)組加載運(yùn)行的方式,以達(dá)到優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行模式、降低機(jī)組運(yùn)行能耗的效果。
(3)通過對不同工況下的壓縮機(jī)各個(gè)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行比較,利用實(shí)際產(chǎn)生的電量數(shù)據(jù)得到壓縮機(jī)在運(yùn)行中的實(shí)際能耗,對壓縮機(jī)的能耗管理有一定的的參考作用。