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        土壓平衡盾構(gòu)穿越全斷面無水砂層施工技術(shù)

        2021-03-08 04:54:00呂和祥
        工程建設(shè)與設(shè)計 2021年2期
        關(guān)鍵詞:泡沫劑土壓砂層

        呂和祥

        (中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司,河南 洛陽471000)

        1 引言

        近年來,盾構(gòu)施工技術(shù)快速發(fā)展,很多學(xué)者對土壓平衡盾構(gòu)在砂層中的施工技術(shù)進行研究。本文在已有研究的基礎(chǔ)上,通過工程實例分析土壓平衡盾構(gòu)機在全斷面砂層中施工的渣土改良技術(shù)及刀盤脫困技術(shù)。

        2 工程概況

        石家莊地鐵3 號線二期2 標段包含2 個盾構(gòu)區(qū)間,盾構(gòu)段總長2 019.4m。區(qū)間線路主要下穿售樓部、雨污水等市政管線、機械加工廠廠房。區(qū)間穿越的地層主要為中砂、細沙,局部為粉質(zhì)黏土及含卵礫石的粗砂,地下水水位較低,均在隧道底板以下。

        3 渣土改良技術(shù)

        渣土改良對土壓平衡盾構(gòu)機在全斷面砂層中的掘進非常重要,且是一個比較復(fù)雜的綜合技術(shù)問題。渣土改良就是向刀盤前方注入泡沫劑、膨潤土、高分子聚合物等添加劑,使渣土具有良好的流塑性、合適的稠度、較低的透水性和較小的摩擦力。

        3.1 掘進中遇到的問題

        本項目中,在無水砂層中掘進時,渣土改良不好經(jīng)常會出現(xiàn)以下問題:(1)干砂層推進刀盤扭矩特別大,平均在2 400kN·m,出土速度慢,且渣土密度較小。推進速度慢,推進壓力低,出土量不好控制,地面沉降量大。(2)黏土含量較少的地層段扭矩較大,此地層土倉中渣少用氣保不住壓,土倉渣多扭矩大,停機時間長時,會導(dǎo)致水分流失較快,流塑性不好,容易沉渣卡刀盤,特別是卡攪拌棒,由于水分流失快,干土也容易形成土拱。

        3.2 全斷面砂層渣土改良方案

        該區(qū)間前260 環(huán)主要采用的是泡沫劑進行渣土改良,隨著斷面內(nèi)砂層范圍的增大,渣土改良效果越來越差,刀盤扭矩增大、掘進速度降低,由原來的平均40mm/min 降低到15mm/min、土壓保不上去、出土量加大、地面沉降量也逐漸增大。在全斷面砂層中僅用泡沫劑進行渣土改良,很難建立掘進土壓力,很難控制掘進參數(shù),對成型隧道及地面建筑影響較大。該區(qū)間260環(huán)之后采用的是泡沫劑+化學(xué)漿液(樁博士)進行渣土改良,改良參數(shù)如下:(1)泡沫劑,進口砂性專用泡沫劑。泡沫劑的氣泡發(fā)泡倍率約為16 倍,原液注入量約40L,氣泡的注入率約為30%(與渣土的體積比)。(2)化學(xué)漿液(樁博士)?;瘜W(xué)漿液配合比樁博士∶水=1∶1 000(質(zhì)量比),pH 為10,馬氏漏斗檢測黏度為55s,注入率15%(與渣土體積比)。

        3.3 渣土改良效果

        渣土改良后,得到如下效果:(1)砂土的流塑性、和易性得到改善,刀盤的扭矩降低,掘進速度得到提高。渣土改良前土倉壓力平均在40kPa,刀盤扭矩平均2 400kN·m,掘進速度在10~20mm/min;渣土改良后土倉壓力平均在116kPa,刀盤扭矩平均1 600kN·m,掘進速度在30~50mm/min。(2)砂層的氣密性提高,土倉壓力提高,出土量正常,地面沉降能有效控制在設(shè)計范圍之內(nèi)。該區(qū)間在前500 環(huán)(左右線相加)時由于渣土改良效果不理想,地面沉降較大,黃色預(yù)警38 次,橙色預(yù)警9 次。經(jīng)過渣土改良后地面沉降得到了有效控制,后期預(yù)警次數(shù)較少,其中黃色預(yù)警8 次,橙色預(yù)警1 次。(3)渣土改良后,盾構(gòu)機快速、安全地穿越了祁連街市政管網(wǎng)及無地下基礎(chǔ)的磚砌排架結(jié)構(gòu)的機械廠房。

        4 刀盤脫困技術(shù)

        春節(jié)假期期間,右線停止推進,盾構(gòu)機停在了戶外停車場下方,由于盾構(gòu)機處于全斷面砂層中,在停機期間導(dǎo)致砂層固結(jié),盾構(gòu)刀盤卡死,無法轉(zhuǎn)動。

        4.1 處理措施

        刀盤卡住后,首先運用盾構(gòu)機自身設(shè)備自帶的脫困措施進行處理。例如,通過盾構(gòu)機的泡沫管路向刀盤前方注射化學(xué)漿液,使開挖艙內(nèi)的渣土松散;通過盾體徑向孔向盾構(gòu)周圍注入發(fā)酵好的膨潤土,減少盾體與周圍地層的摩擦力,然后收縮千斤頂及鉸接油缸,使盾構(gòu)機后退;利用盾構(gòu)機的脫困扭矩轉(zhuǎn)動刀盤等措施。經(jīng)過上述措施的多次試驗,刀盤仍然無法轉(zhuǎn)動。

        根據(jù)國內(nèi)相關(guān)工程的處理經(jīng)驗,在盾構(gòu)機自身脫困措施無效的情況下,主要采用的是圍護樁+豎井的處理方案,安全性高,可操作性強,但是工序較多,工期較長,費用較高。

        經(jīng)綜合分析考慮,刀盤被卡住無法轉(zhuǎn)動的原因主要是砂層的固結(jié),刀盤底板的螺旋機出土口上方已形成拱形,開挖艙內(nèi)的渣土無法出來,只要能將螺旋機出土口上方的松散掉落下來,開挖倉內(nèi)的渣土運出來,刀盤就能轉(zhuǎn)動。于是項目部嘗試了新的處理方案:通過螺旋機的反轉(zhuǎn),向開挖艙內(nèi)輸入“加氣塊+短方木”,通過螺旋機的轉(zhuǎn)動來擾動出土口上方的渣土,使其松散掉落下來,然后通過螺旋機的正轉(zhuǎn)使掉落下來的渣土運出來,原理如圖1 所示。

        圖1 螺旋機反轉(zhuǎn)向開挖艙內(nèi)輸入加氣塊+方木

        經(jīng)過反復(fù)幾次,進一步將開挖艙內(nèi)的渣土清理出來。然后左右旋轉(zhuǎn)刀盤,刀盤恢復(fù)轉(zhuǎn)動。通過螺旋機反轉(zhuǎn)向開挖艙內(nèi)輸入“加氣塊+段方木”的處理方案,有效解決了刀盤脫困的問題。此方法簡單有效、經(jīng)濟實惠、安全、脫困時間短,可為后續(xù)類似情況提供借鑒和參考。

        4.2 注意事項

        在方案實施之前,需把刀盤上面的地面圍起來,避免地面坍塌導(dǎo)致其他的事故發(fā)生,并派專人值守。同時也可以提前進行地面土體加固,防止地面坍塌的危險。由于停機時間長,刀盤擾動大,導(dǎo)致多出土。盾體通過刀盤卡住的位置后,在掘進過程中應(yīng)加大同步注漿量并及時進行二次注漿;同時在地面進行注漿加固,防止后期地面塌陷。

        5 結(jié)語

        渣土改良技術(shù)是土壓平衡盾構(gòu)掘進的關(guān)鍵技術(shù),特別是在砂層等復(fù)雜地層中掘進,對成型隧道及地面沉降影響較大。在施工過程中應(yīng)根據(jù)地層特點選擇合理的渣土改良方式,以保證盾構(gòu)機安全、連續(xù)、快速的推進。在全斷面砂層中盾構(gòu)機刀盤被困存在較大的施工風(fēng)險,如果被困,需根據(jù)實際情況采取實用、快捷的處理措施。在施工過程中應(yīng)盡量避免被困現(xiàn)象的發(fā)生,當需要長時間停機時,應(yīng)向開挖艙內(nèi)注入適量的懸浮劑,防止砂土固結(jié),并隔段時間轉(zhuǎn)動下刀盤;同時通過盾體的徑向注漿孔向盾體周圍注射發(fā)酵好的黏稠的膨潤土。

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