歐陽(yáng)連燚
(福建省福能龍安熱電有限公司 福建福鼎 355200)
福建省福能龍安熱電有限公司 (以下簡(jiǎn)稱為公司)1 號(hào)、2號(hào)鍋爐為HX150/13.7-Ⅱ1 型鍋爐,是華西能源股份有限公司生產(chǎn)的高溫超高壓、自然循環(huán)、固態(tài)排渣、單汽包、無中間再熱循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,額定蒸發(fā)量為150 t/h,額定蒸汽溫度540 ℃,額定壓力13.7 MPa。 主要結(jié)構(gòu)由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡“U”形回料器和尾部對(duì)流煙道組成。
為了減少受熱面的積灰, 該公司1 號(hào)、2 號(hào)鍋爐尾部煙道受熱面均布置有北京儲(chǔ)能生產(chǎn)的激波吹灰器, 每臺(tái)爐均布置24 個(gè)激波吹灰點(diǎn), 其中高溫過熱器前2 個(gè)、 低溫過熱器前2個(gè)、低溫過熱器后4 個(gè)、省煤器8 個(gè)、空預(yù)器8 個(gè);點(diǎn)火控制系統(tǒng)配置12 套,即點(diǎn)火控制系統(tǒng)與發(fā)生罐采用“一拖二”形式。氣源為瓶裝的乙炔,乙炔壓力要求0.02 MPa~0.15 MPa,壓縮空氣壓力要求0.3 MPa~0.6 MPa,其作用范圍約40 m2~60 m2。
該公司1、2 號(hào)鍋爐激波吹灰器分別于2017 年3 月和4月份投運(yùn)。在正常情況下,每個(gè)班激波吹灰器運(yùn)行1 次(每天3次),運(yùn)行8 個(gè)月后,經(jīng)常出現(xiàn)吹灰器工作不正?,F(xiàn)象,尾部受熱面積灰越來越嚴(yán)重, 經(jīng)過加強(qiáng)吹灰頻率和改變乙炔與空氣配比后效果還是不佳,甚至還出現(xiàn)受熱面塌灰的現(xiàn)象。 專業(yè)人員到相關(guān)兄弟單位進(jìn)行調(diào)研,并組織人員多次到現(xiàn)場(chǎng)排查、檢測(cè),發(fā)現(xiàn)該公司1 號(hào)、2 號(hào)鍋爐激波吹灰器存在以下3 個(gè)問題:
(1)乙炔管路存在回火、積炭等現(xiàn)象,存在火災(zāi)安全隱患。
(2)燃燒氣體能量不足,部分發(fā)生罐出現(xiàn)堵灰。
(3)設(shè)置在高溫過熱器前的激波吹灰器工作不穩(wěn)定,經(jīng)常性出現(xiàn)啞炮或多響炮問題。
(1)由于整套乙炔充氣管道均未設(shè)置阻火器,當(dāng)點(diǎn)火器工作后,燃燒的乙炔氣體沿管路下行,從不嚴(yán)密法蘭處噴出。
(2)目前乙炔充氣控制電磁閥為球閥,經(jīng)常出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象,造成進(jìn)入混合器的乙炔量和壓縮空氣量的配比難于控制,過量的乙炔無法完全燃燒,導(dǎo)致管道積碳。
(1)由于燃?xì)夥峙淇谥? 個(gè)發(fā)生罐之間的距離設(shè)計(jì)安裝不一致,導(dǎo)致脈沖氣體通過2 個(gè)發(fā)生罐的阻力和流量不同,造成同一側(cè)的2 個(gè)噴射口產(chǎn)生紊流,長(zhǎng)期運(yùn)行后,上揚(yáng)的飛灰積集在噴射口,最后造成噴射口發(fā)生罐堵塞。
(2)現(xiàn)場(chǎng)配置的混合器設(shè)備性能差,未能使空氣和乙炔充分混合,導(dǎo)致燃燒的氣體能量不穩(wěn)定。
(3)控制系統(tǒng)管段布置位置比脈沖發(fā)生罐低,消耗了燃燒氣體的部分動(dòng)能。
(4)燃?xì)庖龉芩焦芏纹L(zhǎng),容易造成凝結(jié)水和殘余物質(zhì)遺留在管子中。
(1)吹灰器在進(jìn)行充氣期間,由于高達(dá)800 ℃的高溫?zé)煔夥锤Z或?qū)嶙饔孟?,?dǎo)致部分乙炔提前燃燒。
(2)高溫過熱器左、右兩側(cè)吹灰器的發(fā)生罐距離遠(yuǎn),阻力差別大,導(dǎo)致阻力較小的發(fā)生罐先工作,另一側(cè)阻力較大的發(fā)生罐后工作或不工作。
(1)在每臺(tái)爐的吹灰器乙炔總管上各增設(shè)1 個(gè)阻火器。
(2)將“一拖二”的2 個(gè)脈沖發(fā)生罐接引管重新改裝,使分配口至2 個(gè)發(fā)生罐進(jìn)口的距離一致, 保證流體進(jìn)入2 個(gè)反應(yīng)罐的阻力一致。
(3)將乙炔進(jìn)氣調(diào)節(jié)球閥更換為針形閥,確保乙炔控制量更加穩(wěn)定。
(4)進(jìn)一步優(yōu)化乙炔母管壓力調(diào)整,每次吹灰前,保證乙炔站開啟2 個(gè)乙炔罐接入乙炔母管, 將乙炔母管壓力控制在0.12 MPa~0.15 MPa[1]。
(5)進(jìn)一步優(yōu)化壓縮空氣壓力,每次吹灰前檢查母管的乙炔壓力后,通過減壓閥調(diào)整壓縮空氣壓力,一般控制為乙炔壓力的1.5 倍~2 倍。
(6)優(yōu)化程控吹灰順序,將吹灰順序由“從左到右”改為“從上到下”, 即吹灰順序從左高溫過熱器—左低溫過熱器—左省煤器—左空氣預(yù)熱器—右高溫過熱器—右低溫過熱器—右省煤器—右空氣預(yù)熱器改為, 左高溫過熱器—右高溫過熱器—左低溫過熱器—右低溫過熱器—左省煤器—右省煤器—左空氣預(yù)熱器—右空氣預(yù)熱器。
(1)將原有混合器更換為新型混合器,新型混合器分為兩級(jí)混合裝置:一級(jí)為精混裝置;另一級(jí)為二級(jí)再混點(diǎn)火加速裝置[2]。這保證了空氣與乙炔精度混合,減小了乙炔的損耗,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,同時(shí)具有均混和防沖擊波反向沖擊的作用,改造后管路示意圖見圖1(虛線部分為改造部分)。
圖1 激波吹灰器混合器改造管路示意圖
(2)將各點(diǎn)火控制系統(tǒng)管段改接至脈沖發(fā)生罐上部位置,同時(shí)將混合器豎直布置改為水平布置, 不但縮短了燃?xì)夤艿乐涟l(fā)生罐的距離,同時(shí)提高了燃燒氣體的勢(shì)能。
(1)在脈沖發(fā)生罐與煙道連接處加裝1 道隔離風(fēng)。
(2)在吹灰器引發(fā)罐底部與煙道連接彎頭垂直處(φ159 mm)中間位置開1 個(gè)孔,加裝1 個(gè)(φ28 mm×200 mm)的管子,管子交錯(cuò)布置有9 個(gè)φ6 mm 的小孔, 管子氣源引至附近的壓縮空氣母管;當(dāng)乙炔充氣時(shí),開啟壓縮空氣,讓引發(fā)罐底部與煙道連接管充滿壓縮空氣作為隔離風(fēng), 防止熱煙氣外竄提前引燃乙炔。
1 臺(tái)爐吹灰器優(yōu)化改造費(fèi)用大約9 萬元,其中需要材料費(fèi)用4 萬元,施工費(fèi)用5 萬元。
(1)吹灰器改造前,每次吹灰后排煙溫度只下降1 ℃~2℃; 而吹灰器改造后, 每次吹灰后排煙溫度可下降約3 ℃~5℃。因此,同樣工況每次吹灰結(jié)束后,吹灰器改造后排煙溫度可降低2.5 ℃。 正常情況下,該公司鍋爐爐膛溫度為900 ℃,則鍋爐效率大約提高2.5/900=0.28%。噸汽煤耗按122 kg、每臺(tái)鍋爐產(chǎn)汽量按80 萬t 計(jì)算, 則每年每臺(tái)鍋爐可以節(jié)省201 t 標(biāo)煤。若標(biāo)煤價(jià)800 元/t 計(jì)算, 則每年每臺(tái)爐可節(jié)約燃料費(fèi)用16.08萬元。
(2)經(jīng)統(tǒng)計(jì)1 個(gè)月的乙炔用量,發(fā)現(xiàn)同樣每個(gè)班進(jìn)行吹灰1 次、每天吹灰3 次的情況下,吹灰器優(yōu)化改造前1 臺(tái)爐乙炔用量是4.1 瓶/d, 改造后1 臺(tái)爐乙炔用氣量2.8 瓶/d (詳見表1)。 乙炔費(fèi)用按90 元/瓶, 鍋爐每年運(yùn)行小時(shí)數(shù)按6 700 h 計(jì)算,則每年每臺(tái)鍋爐可節(jié)約乙炔費(fèi)用3.27 萬元。
表1 激波吹灰器改造前后乙炔耗量統(tǒng)計(jì)對(duì)比表 單位:瓶
綜上所述,該公司1 號(hào)、2 號(hào)爐激波吹灰器優(yōu)化改造,投資省、效益可觀,每年大約可節(jié)約費(fèi)用約38.7 萬元,6 個(gè)月就可回收成本;同時(shí)可有效避免受熱面塌灰等不安全事件的發(fā)生。
(1)激波吹灰器控制部分與脈沖引發(fā)器按一體設(shè)計(jì),優(yōu)先采用采取“一拖一”形式。
(2)激波吹灰器點(diǎn)火控制管段設(shè)置位置比脈沖發(fā)生罐高,可增加吹灰效果。
(3)乙炔和空氣混合器是激波吹灰器的核心部分,建議采用兩級(jí)混合。
(4)設(shè)置在高溫過熱器的吹灰器,在其噴管和發(fā)生罐出口處布置隔熱裝置,可有效杜絕可燃?xì)怏w未達(dá)到預(yù)期值就爆燃,從而達(dá)到穩(wěn)定、有效的吹灰效果。