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        謙比希銅礦東南礦體大流量膏體自流充填技術(shù)及應(yīng)用*

        2021-03-02 06:13:26張兵王勇吳愛祥胡國斌王洪江王貽明鄭學(xué)敏
        采礦技術(shù) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:全尾砂膏體東南

        張兵,王勇,吳愛祥,胡國斌,王洪江,王貽明,鄭學(xué)敏

        (1.中色非洲礦業(yè)有限公司, 贊比亞 基特韋;2.北京科技大學(xué) 土木與資源工程學(xué)院, 北京 100083)

        0 引言

        謙比希銅礦東南礦體是中色非洲礦業(yè)有限公司開采的三大礦體之一,礦山于 2018年投產(chǎn)。該礦床埋藏較深,埋深在445 m~1230 m之間,礦體呈舒緩波狀,平面投影呈不規(guī)則條帶狀。N1礦體賦存在一套淺變質(zhì)的泥質(zhì)、砂質(zhì)板巖中,呈層狀產(chǎn)出[1]。礦體走向北西,傾向北東,沿走向長(zhǎng)2700 m,沿傾向?qū)?69 m~1237 m,延伸較穩(wěn)定。礦體厚度2.32 m~23.73 m,平均厚度9.63 m。傾角5°~20°,局部有變化[2]。

        N1工業(yè)礦體總體上看是南高北低,南部礦體傾角較陡,北部?jī)A角較緩,南薄北厚,西薄東厚,以880 mL為界分為南北2個(gè)采區(qū)。北采區(qū)首先探采1080 mL至980 mL之間的礦體,該處礦體的控制程度較高,厚度大,礦體傾角小(傾角0~10°),品位高,估算資源量約為1330萬t,運(yùn)輸水平設(shè)在1100 mL和1000 mL。南采區(qū)首采地段為780 mL至880 mL的礦體。該部分礦體厚度較大,品位高,資源量約1220萬t,運(yùn)輸水平設(shè)在900 mL和800 mL。

        礦體屬薄至中厚緩傾斜礦體,礦體底板以下的基底巖石和長(zhǎng)石石英巖地層穩(wěn)固性良好。礦體本身穩(wěn)固性中等,礦體頂板巖石穩(wěn)固性較差,礦石銅品位較高[3]。礦山建設(shè)規(guī)模為10 000 t/d,根據(jù)開采工程技術(shù)條件和礦體賦存情況,設(shè)計(jì)以預(yù)切頂下向中深孔分條空?qǐng)龇ā⒎謼l進(jìn)路充填法和房柱采礦法為主,礦山采用智能機(jī)械化采礦作業(yè)。

        為保證東南礦體采礦作業(yè)安全,降低圍巖遇水泥化危害影響,實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、高效采礦[4],該礦于2015年6月開始啟動(dòng)膏體充填系統(tǒng)建設(shè)工作,經(jīng)歷基礎(chǔ)條件試驗(yàn)、初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)、單機(jī)運(yùn)行、聯(lián)動(dòng)試車等多個(gè)階段,于2019年 12月系統(tǒng)成功投入使用,建成的謙比希銅礦東南礦體膏體充填系統(tǒng)如圖1所示。本文從充填工藝、關(guān)鍵技術(shù)、工業(yè)試驗(yàn)情況等方面對(duì)謙比希銅礦東南礦體膏體充填系統(tǒng)進(jìn)行介紹,為同類礦山膏體充填技術(shù)應(yīng)用提供參考。

        1 膏體充填工藝

        謙比希銅礦東南礦體膏體充填工藝最大的特點(diǎn)就是兼顧井下充填和地表高濃度排尾,建成了全新的全尾砂膏體充填系統(tǒng)和尾砂排放系統(tǒng)。該膏體充填系統(tǒng)以全尾砂為主,選廠全部尾砂由渣漿泵輸送到膏體充填制備站的2臺(tái)濃密機(jī)。濃密機(jī)的直徑為18 m、總高16.6 m、錐角30°,每臺(tái)濃密機(jī)的處理能力為5000 t/d,最大底流流量165 m3/h,最大底流濃度72%。水泥倉采用2套容積832 m3的矩形斷面、錐形底部結(jié)構(gòu)的儲(chǔ)存?zhèn)},計(jì)量采用微粉稱。濃密機(jī)制備的高濃度尾砂由底流泵輸送進(jìn)入攪拌機(jī)與水泥混合,制成全尾砂膠結(jié)膏體充填料,然后采用內(nèi)徑 175 mm的管道自流輸送到采場(chǎng)進(jìn)行充填。多余的高濃度尾砂由3套隔膜泵(2用1備)通過管道輸送到尾礦庫,輸送距離約15 km,每臺(tái)隔膜泵輸送能力265 m3/h,輸送壓力7 MPa。整個(gè)工藝通過中控室遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,流量和濃度關(guān)鍵參數(shù)測(cè)量采用核密度計(jì)和聲吶流量計(jì)。

        圖1 謙比希東南礦體膏體充填系統(tǒng)外觀

        謙比希銅礦東南礦體膏體充填工藝流程如圖2所示。

        圖2 謙比希銅礦東南礦體膏體充填工藝流程

        2 膏體充填關(guān)鍵技術(shù)

        中色非洲礦業(yè)有限公司是我國企業(yè)“走出去”的成功典范,謙比希銅礦東南礦體大流量膏體充填系統(tǒng)成功應(yīng)用是我國膏體技術(shù)“走出國門”的又一次突破。本系統(tǒng)的成功應(yīng)用,是基于多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)的突破,主要有以下幾個(gè)方面。

        2.1 基于深錐濃密的膏體充填與排尾聯(lián)合處置技術(shù)

        尾礦是礦山生產(chǎn)排棄量最大的固廢之一,全尾砂膏體充填可以最大限度的利用全尾砂[5],但即使這樣,礦山依然會(huì)產(chǎn)生多余尾礦,如若直接堆存地表,會(huì)造成生態(tài)破壞和安全隱患[6]。為此,需要對(duì)現(xiàn)有膏體充填系統(tǒng)高效利用,使得深錐濃密機(jī)發(fā)揮井下充填和地表排尾的雙重功效。目前基于深錐濃密的膏體充填與排尾聯(lián)合處置工藝在國內(nèi)外應(yīng)用很少,謙比希東南礦體通過攻克深錐大范圍底流濃度(55%~72%)快速柔性調(diào)控技術(shù)、開發(fā)大流量勻質(zhì)供料自稀釋進(jìn)料系統(tǒng)、構(gòu)建壓力-高度協(xié)同互饋及底流濃度穩(wěn)定技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)有深錐濃密機(jī)的高效利用,既滿足了千米深井膏體充填的要求,又實(shí)現(xiàn)了15 km長(zhǎng)距離高濃度地表排尾,建立了基于深錐濃密的膏體充填與排尾聯(lián)合處置技術(shù)示范工程。

        2.2 細(xì)粒級(jí)全尾砂膏體大能力均質(zhì)攪拌技術(shù)

        隨著礦山機(jī)械化程度的不斷提高,礦山的開采規(guī)模也在逐漸增大,與之對(duì)應(yīng)的充填能力要求也越來越高。目前國內(nèi)外膏體充填能力大部分在 120 m3/h以下,從膏體充填工藝技術(shù)來講,濃密機(jī)脫水能力和泵壓輸送能力在200 m3/h以上,大流量膏體充填在某種程度上受限于膏體攪拌技術(shù)[7]。針對(duì)膏體攪拌的技術(shù)瓶頸,謙比希銅礦東南礦體膏體充填系統(tǒng)首次采用了容積10 m3、攪拌能力180 m3/h的雙軸臥式攪拌機(jī),是目前國內(nèi)外所公開報(bào)道的能力最大的臥式攪拌機(jī);通過采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的液位提升穩(wěn)定裝置,實(shí)現(xiàn)了細(xì)粒全尾膏體高液面逆向圍流均質(zhì)攪拌技術(shù);針對(duì)傳統(tǒng)臥式攪拌機(jī)軸承漏漿、更換頻繁的問題,研發(fā)了軸承油壓密封防漏漿耐磨技術(shù)。這些技術(shù)的突破保證了謙比希東南礦體細(xì)粒全尾膏體大能力均質(zhì)攪拌。

        2.3 勢(shì)能負(fù)壓聯(lián)合作用下膏體長(zhǎng)距離自流輸送技術(shù)

        對(duì)于膏體充填來講,由于充填料漿濃度高、輸送阻力大,一般需要借助泵壓輸送[8]。謙比希銅礦的東南礦體由于埋藏較深,經(jīng)過多次理論計(jì)算和驗(yàn)證,大膽采用自流輸送,在充填濃度72%、屈服應(yīng)力100 Pa以上時(shí),在自重勢(shì)能和“負(fù)壓虹吸”聯(lián)合作用下,實(shí)現(xiàn)了距離超過2000 m的膏體自流輸送。此外,謙比希東南礦體在680 m鉆孔施工時(shí),棄用南非國際知名鉆孔施工公司技術(shù),采用自主技術(shù),成功解決了深井充填鉆孔通過2個(gè)大含水層一次成

        型施工的技術(shù)難題。為了確保擋墻的安全性,每個(gè)采場(chǎng)充填一定高度需要間隔一定時(shí)間,為了提升充填效率,研制了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多采場(chǎng)快速切換連續(xù)充填裝置,實(shí)現(xiàn)了多個(gè)采場(chǎng)快速切換免洗管連續(xù)輸送技術(shù),大幅提升了礦山充填效率,為礦山高效生產(chǎn)提供了保障。

        2.4 基于膏體充填的緩傾斜復(fù)雜礦體高效開采技術(shù)

        謙比希銅礦東南礦體厚度2.32 m~23.73 m,平均厚度9.63 m,傾角5°~20°[2],屬于典型的緩傾斜復(fù)雜難采礦體,靈活使用多種采礦方法,但礦體高效安全開采的前提在于膏體充填體的力學(xué)性能[9]。鑒于贊比亞水泥價(jià)格高、贊方員工管理難度大,在膏體材料配伍優(yōu)化研究時(shí),盡量簡(jiǎn)化充填材料、降低水泥單耗。系統(tǒng)開展了全尾砂膏體、添加粗骨料膏體、全尾砂+分級(jí)尾砂膏體、添加泵送劑膏體等多種配合比實(shí)驗(yàn),最終選擇全尾砂膏體充填,可以實(shí)現(xiàn)一步驟開采充填灰砂比 1:8、二步驟開采充填灰砂比1:24~1:48。由于謙比希銅礦東南礦體采用可重復(fù)利用的低成本柔性充填擋墻,為了確保擋墻的安全性,研發(fā)了一種采場(chǎng)多次充填間隔時(shí)間確定簡(jiǎn)易裝置,已在現(xiàn)場(chǎng)得到了推廣使用?;诓傻V方法的靈活使用和多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的攻克,最終形成了基于膏體充填的謙比希銅礦緩傾斜復(fù)雜礦體高效開采技術(shù)。

        3 系統(tǒng)工業(yè)試驗(yàn)情況

        3.1 試驗(yàn)思路

        膏體充填系統(tǒng)建成后,在經(jīng)歷單機(jī)和聯(lián)動(dòng)空載試車后,確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),在正式投入使用前,需要首先進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)。在整個(gè)工藝打通、相關(guān)技術(shù)達(dá)標(biāo)穩(wěn)定后,方可進(jìn)行大范圍充填使用。謙比希東南礦體膏體充填系統(tǒng)在井下充填前,由于選礦生產(chǎn)已經(jīng)開始進(jìn)行,地表高濃度排尾工藝已經(jīng)打通。為此,本文工業(yè)試驗(yàn)主要針對(duì)井下充填。

        本次工業(yè)試驗(yàn)思路為“三步走”分步充填,整個(gè)采場(chǎng)分為3次充填完畢,但每次充填的側(cè)重點(diǎn)和目標(biāo)各不相同:首次充填的目的是打通工藝、第二次充填的目的是提升濃度、第三次充填的目標(biāo)是提高強(qiáng)度。充填前需要做好地表、管路和井下充分的準(zhǔn)備工作,比如地表操作流程、管道密封性、采場(chǎng)擋墻結(jié)構(gòu)以及井下通訊等。

        3.2 試驗(yàn)采場(chǎng)

        本次工業(yè)試驗(yàn)選擇與正常生產(chǎn)相似、具有代表性的一個(gè)完整采場(chǎng)進(jìn)行。具體為756水平3號(hào)盤區(qū)的3號(hào)采場(chǎng)(756ML-3MU-3#),該試驗(yàn)采場(chǎng)長(zhǎng)123 m,寬9 m,高度7 m~9 m不等,實(shí)測(cè)空區(qū)體積約7652 m3。如圖3所示。

        圖3 膏體充填工業(yè)試驗(yàn)采場(chǎng)位置

        3.3 試驗(yàn)結(jié)果

        本系統(tǒng)設(shè)計(jì)充填能力 160 m3/h,充填濃度70%~72%,灰砂比為1:8時(shí)的充填體28 d強(qiáng)度為1 MPa。本次工業(yè)試驗(yàn)從準(zhǔn)備到整個(gè)采場(chǎng)充填結(jié)束經(jīng)歷約2個(gè)月,最終實(shí)現(xiàn)了技術(shù)指標(biāo)的全面達(dá)標(biāo)。試驗(yàn)采場(chǎng)3次充填的主要技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)見表1,其中每次充填的深錐底流濃度統(tǒng)計(jì)不少于 10次、間隔時(shí)間不少于 1 h;充填量為采場(chǎng)實(shí)測(cè)值,平均流量為每次充填量與充填時(shí)間的比值;實(shí)際灰砂比為總的水泥消耗量與尾砂干量的比值;為了確保濃度的準(zhǔn)確性、同時(shí)驗(yàn)證濃度計(jì)的可靠性,充填濃度為每次充填時(shí)攪拌槽取樣烘干濃度,每次充填取樣不少于6次;攪拌槽取樣測(cè)量烘干濃度的同時(shí),進(jìn)行28 d單軸抗壓強(qiáng)度測(cè)試。

        如試驗(yàn)思路所述,第一次充填目標(biāo)是打通工藝,由于充填濃度低、水泥添加少,所以28 d強(qiáng)度只有0.18 MPa~0.39 MPa;第二次較第一次充填濃度有了較大提升,但水泥添加沒有達(dá)到設(shè)置的1:8,所以強(qiáng)度為0.45 MPa~0.90 MPa,沒有達(dá)到1 MPa;第三次充填的主要目的是提強(qiáng)度,此次充填時(shí)充填濃度穩(wěn)定在70%~72%,灰砂比與設(shè)置值1:8接近,為此,28 d強(qiáng)度均在1 MPa以上。3次累計(jì)充填7652 m3,充填時(shí)間45 h 10 min,平均充填流量170 m3/h,實(shí)際使用水泥770 t(設(shè)計(jì)水泥1210 t),主要是因?yàn)榍皟纱纬涮顚?shí)際灰砂比小于設(shè)計(jì)的1:8所致。

        表1 工業(yè)試驗(yàn)三次充填主要技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

        經(jīng)歷一個(gè)完整的采場(chǎng)工業(yè)試驗(yàn)之后,該膏體充填系統(tǒng)已在謙比希銅礦東南礦體井下采空區(qū)充填中全面使用,服務(wù)礦山正常生產(chǎn)。

        3.4 試驗(yàn)期間存在的問題

        總體來講,此次工業(yè)試驗(yàn)是成功的,但也發(fā)現(xiàn)了一些問題,比如部分儀表不準(zhǔn)確、井下三通閘閥損壞、擋墻漏漿、通訊故障、深錐底流流量和濃度波動(dòng)、實(shí)際灰砂比小于設(shè)置值、攪拌機(jī)液面低等,通過每次充填不斷的總結(jié)和改進(jìn),上述問題得到了較好的解決,但在今后的充填中也要高度重視,避免類似問題再次出現(xiàn)。

        4 結(jié)論

        (1)簡(jiǎn)要介紹了謙比希銅礦東南礦體膏體充填工藝,概括了謙比希銅礦東南礦體膏體充填系統(tǒng)的4大關(guān)鍵技術(shù),即基于深錐濃密的膏體充填與排尾聯(lián)合處置技術(shù)、細(xì)粒級(jí)全尾砂膏體大能力均質(zhì)攪拌技術(shù)、勢(shì)能負(fù)壓聯(lián)合作用下膏體長(zhǎng)距離自流輸送技術(shù)、基于膏體充填的緩傾斜復(fù)雜礦體高效開采技術(shù)。

        (2)提出了膏體充填系統(tǒng)“打通工藝—提升濃度—提高強(qiáng)度”三步走的工業(yè)試驗(yàn)思路。通過試驗(yàn)采場(chǎng)的分次充填,逐步達(dá)到目標(biāo)濃度和強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)了最后一次充填濃度70%~72%,實(shí)際灰砂比1:8.6的情況下,28 d充填強(qiáng)度1.15 MPa~2.11 MPa。

        (3)中色非洲礦業(yè)有限公司作為我國企業(yè)“走出去”的成功典范,謙比希銅礦東南礦體大流量膏體充填系統(tǒng)成功應(yīng)用是我國膏體技術(shù)“走出國門”的又一次突破。該系統(tǒng)目前已在礦山全面使用,為謙比希銅礦東南礦體產(chǎn)能達(dá)標(biāo)、安全高效開采提供有力支撐。

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