西安市軌道交通集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 朱佳宇
本文為查明CRH3輔助變流器箱體裂紋和風(fēng)扇故障,建立了CRH3動(dòng)車組動(dòng)車輔助變流器的箱體結(jié)構(gòu)有限元模型,確定了箱體的載荷工況和共振頻率,并對(duì)輔助變流器箱體進(jìn)行了疲勞壽命計(jì)算,結(jié)果表明CRH3動(dòng)車輔助變流器箱體存在共振現(xiàn)象,是造成輔助變流器風(fēng)扇損壞以及輔助變流器箱體裂紋的原因。最后提出改變風(fēng)扇速度控制和箱體風(fēng)扇底座加強(qiáng)的解決方案。
2005年中車唐山機(jī)車車輛有限公司以提供樣車和技術(shù)轉(zhuǎn)讓形式引進(jìn)西門子交通技術(shù)集團(tuán)ICE3平臺(tái)動(dòng)車組(CRH3),目前已有198列8編CRH380B,88列CRH380BL 16長(zhǎng)編,80列CRH3C下線運(yùn)營(yíng)。在運(yùn)營(yíng)過程中,輔助變流器故障逐漸增多,嚴(yán)重影響列車運(yùn)行秩序。本文利用有限元分析手段分析輔助變流器故障原因并提出解決措施。
CRH3型動(dòng)車組2008年投入運(yùn)營(yíng),隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),輔助變流器故障率也呈上升趨勢(shì),如圖1所示,其故障類型主要是箱體裂紋和風(fēng)扇失效,如圖2所示,前期嘗試更改逆變控制算法、風(fēng)扇轉(zhuǎn)速控制算法、安裝新型風(fēng)扇等措施,但未解決問題。
圖1 CRH3型動(dòng)車組輔助變流器風(fēng)扇故障率趨勢(shì)
圖2 箱體裂紋
風(fēng)扇高速旋轉(zhuǎn)過程中,由于結(jié)構(gòu)的動(dòng)不平衡等因素導(dǎo)致結(jié)構(gòu)承受周期性的疲勞載荷,雖
輔助變流器箱體裂紋和風(fēng)扇失是由于長(zhǎng)期受到較大交變載荷導(dǎo)致疲勞所致,原因可能是箱體和風(fēng)扇發(fā)生了共振,故而進(jìn)行共振計(jì)算,以驗(yàn)證判斷正確性。然結(jié)構(gòu)應(yīng)力較小,長(zhǎng)時(shí)間高速旋轉(zhuǎn)仍能產(chǎn)生較大的累積損傷,從而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)疲勞斷裂。同時(shí)風(fēng)扇在高低速切換時(shí)經(jīng)過箱體結(jié)構(gòu)的共振頻率,加速結(jié)構(gòu)的裂紋產(chǎn)生,降低實(shí)際使用壽命。針對(duì)輔助變流器風(fēng)扇裂紋問題,進(jìn)行疲勞壽命仿真計(jì)算,由于風(fēng)扇為有源設(shè)備,主要考慮風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)結(jié)構(gòu)的影響。輔變流器風(fēng)扇吊裝結(jié)構(gòu)有限元模型如圖3所示,考慮風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)過程中的動(dòng)不平衡,分別在風(fēng)扇重心位置施加X向和Y向1N單位載荷,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行諧響應(yīng)分析。
圖3 輔變流器風(fēng)扇吊裝有限元模型
諧響應(yīng)計(jì)算結(jié)果如圖4和圖5所示,橫向載荷作用下,在42.5Hz處存在應(yīng)力峰值,最大應(yīng)力0.115MPa??v向載荷作用下,在36Hz和42.5Hz處存在應(yīng)力峰值,最大應(yīng)力0.10MPa。
圖4 橫向單位載荷引起最大應(yīng)力隨頻率變化圖
圖5 縱向單位載荷引起最大應(yīng)力隨頻率變化圖
假設(shè)風(fēng)扇轉(zhuǎn)子質(zhì)量為1kg,低轉(zhuǎn)速為1500轉(zhuǎn)/分鐘,高轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)/分鐘,轉(zhuǎn)子偏心0.5mm,風(fēng)扇每天工作10h,高低速各5h。每年工作300天。參照IIW焊接結(jié)構(gòu)疲勞曲線,如圖6所示,選取FAT36等級(jí)。
圖6 箱體結(jié)構(gòu)S-N曲線
則有,低速偏心載荷為:
1N的橫向力產(chǎn)生0.066MPa,結(jié)構(gòu)的應(yīng)力變化范圍為1.6MPa,疲勞壽命為3.951012轉(zhuǎn),每年累計(jì)損傷3.410-5。
則有,高速偏心載荷為:
1N橫向力產(chǎn)生0.078MPa,結(jié)構(gòu)的應(yīng)力變化范圍為7.7MPa,疲勞壽命為1.53×109轉(zhuǎn),每年累計(jì)損傷0.176。低速損傷相對(duì)于高速損傷可以忽略不計(jì),結(jié)構(gòu)壽命為5.68年,考慮風(fēng)扇高低速切換經(jīng)過結(jié)構(gòu)的共振頻率,實(shí)際使用壽命會(huì)更低。
共振是引起箱體和風(fēng)扇較大交變載荷激勵(lì)的原因,綜合考慮構(gòu)架的結(jié)構(gòu)、計(jì)算精度及計(jì)算量,選取構(gòu)架整體作為共振分析模型。采用十節(jié)點(diǎn)四面體單元Solid92進(jìn)行結(jié)構(gòu)離散,網(wǎng)格數(shù)量決定了計(jì)算結(jié)果的精度和規(guī)模,權(quán)衡兩者的關(guān)系,有限元模型最終離散77022個(gè)單元,157453個(gè)節(jié)點(diǎn),如圖3所示。軸向彈簧和轉(zhuǎn)臂定位節(jié)點(diǎn)處采用40個(gè)Combinl4彈簧單元進(jìn)。分析結(jié)果如圖7所示,當(dāng)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速達(dá)到1900RPM時(shí),箱體與風(fēng)扇發(fā)生共振。
圖7 風(fēng)扇的共振點(diǎn)
上述分析可知風(fēng)扇和箱體共振引起較大交變載荷激勵(lì),從而導(dǎo)致輔助變流器疲勞失效。為了解決共振問題,采取2種解決措施。(1)對(duì)所有CRH3系列動(dòng)車組(CRH3C 80列,CRH380BL 70列)的輔助變流器進(jìn)行風(fēng)扇轉(zhuǎn)速控制算法升級(jí),使主風(fēng)扇的臨界頻率/速度很快通過,主風(fēng)扇在諧振頻率下的工作時(shí)間減小到最短,消除共振影響。(2)箱體結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)(圖8),采用3mm厚不銹鋼板對(duì)風(fēng)扇底座進(jìn)行加強(qiáng)。
圖8 箱體補(bǔ)強(qiáng)結(jié)構(gòu)
有限元仿真分析表明:輔助變流器風(fēng)扇與箱體在列車運(yùn)行時(shí)發(fā)生共振,導(dǎo)致了箱體和風(fēng)扇疲勞失效。基于此提出解決方案,一是改善風(fēng)扇風(fēng)速控制算法,快速跨過共振頻率;二是對(duì)箱體風(fēng)扇底座結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng)。實(shí)踐證明解決措施可行有效。