王 科,段曉苗,白雪峰,劉康飛,張 恒
(中國石油長慶油田分公司第五采油廠,陜西定邊 718600)
抽油機在正常工作時,懸點所承受的載荷根據(jù)其性質(zhì)可分為靜載荷、動載荷、摩擦載荷及抽油過程中產(chǎn)生的其他載荷。
在只考慮靜載荷、動載荷下的抽油機懸點載荷公式[1-3]為:
式中:Pmax-懸點最大載荷,kN;Pmin-懸點最小載荷,kN;A-不同泵掛深度最大載荷系數(shù);s-沖程,m;n-沖次,min-1;Ar-抽油桿截面積,m2;ρr-抽油桿密度,t/m3;ρ1-液體密度,kg/m3;g-重力加速度;Lp-泵深,m;Ap-抽油泵柱塞截面積,m2。
分析計算公式可知,降低抽油桿徑、抽油泵徑和運行沖次是降低抽油機懸點載荷的有效途徑。
2.1.1 提強度降桿徑降載技術(shù)原理分析 通過對姬塬油田不同井深下懸點載荷的計算對比分析看出(見表1),桿柱載荷比例占79%~83%,液柱載荷比例(抽油泵載荷所占比例)為13%~17%,其他載荷占4%。
表1 姬塬油田不同井深下各類載荷所占比例統(tǒng)計表
2.1.2 抽油桿柱質(zhì)量最輕抽油桿柱設計方法 從上節(jié)分析得知,抽油機懸點載荷主要由桿柱載荷、液柱載荷等組成,通過對油田不同井深下抽油機井懸點載荷組成進行計算統(tǒng)計分析得出(見表2,表3),降低桿柱載荷是減小懸點載荷的最有效途徑。
表2 EH 級抽油桿與H 級抽油桿力學性能對比表
由表2 可知,EH、H 級抽油桿比D 級抽油桿有更好的力學性能,在其他參數(shù)一定的條件下,EH、H 級抽油桿的極限下深明顯高于D 級。
由表3 可以看出,同一下泵深度,在滿足抽油桿柱使用強度的條件下,桿柱直徑降低一級桿柱載荷下降25%左右,“提強度、降桿徑”是在保證抽油桿下井后正常生產(chǎn)運行前提下降低抽油機載荷的最有效途徑。
表3 不同桿柱組合下的懸點最大載荷
2.1.3 降桿徑應用效果 地X液量2.17m3,泵深1520m,泵徑32 mm,該井于2015 年6 月1 日優(yōu)化桿徑,截至目前正常生產(chǎn)檢泵1 400 d。降低桿徑后最大載荷下降20.2%,下降9.7 kN,檢泵周期大幅延長(見表4)。
2.1.4 提強度應用效果 為解決深井抽油桿斷問題,2019 年引入EH 級抽油桿技術(shù),EH 級抽油桿采用小桿體大螺紋結(jié)構(gòu),運用表面超音頻感應淬火工藝,提高抽油桿抗拉強度,抗拉強度可達1 050~1 350 MPa。EH級桿與H 級桿相比,抗拉強度提高10%左右,許用應力提高近30%。目前完成4 口井試驗,已正常生產(chǎn)284 d,效果明顯,未發(fā)生桿斷(見表5)。
2.2.1 降低沖次降載原理分析 由理論公式分析可知,降低沖次可以有效降低抽油機動載荷,動載荷由慣性載荷和振動載荷組成。抽油機運轉(zhuǎn)時,驢頭帶著抽油桿柱和液體做變速運動,因而產(chǎn)生抽油桿柱和液柱的慣性力,產(chǎn)生慣性力除與抽油桿柱和液柱的質(zhì)量有關(guān)外,還與沖次的平方成正比。
合理的抽汲參數(shù)是油井高效生產(chǎn)的保障,理論研究與現(xiàn)場試驗均表明,抽汲參數(shù)(沖程、沖次、泵徑、下泵深度以及抽油桿尺寸)對懸點載荷有顯著影響。降低抽油沖次,一方面有效提高了泵的充滿程度提高抽油泵效,降低了抽油機懸點動載荷,減少“液擊現(xiàn)象”產(chǎn)生的沖擊載荷,減少桿柱故障。另一方面減少了管桿間的偏磨,減少了管柱故障。
表4 降桿徑效果統(tǒng)計表
表5 提油桿強度效果跟蹤表
與沖程參數(shù)比較,沖次調(diào)整簡單、易于實現(xiàn),沖次降低,改變以水換油、以電換油的現(xiàn)狀,更適用于姬塬油田低產(chǎn)井。
2.2.2 降低沖次降載效果 2019 年作業(yè)區(qū)共計實施沖次優(yōu)化415 井次,平均泵效提高5.6%,平均最大載荷下降2.3%、下降1.4 kN(見表6)。
通過理論公式分析,其它條件不變,隨著泵徑不斷減小,液柱載荷在不斷減小,最大懸點載荷也不斷減小。
針對日產(chǎn)液小于5 m3堅持使用28 mm 泵,針對頻繁斷脫井、低沉沒度井進行泵徑優(yōu)化。2019 年共實施泵徑優(yōu)化112 井次,平均泵效提高14.1%,懸點最大載荷下降7.9%、下降5.0 kN(見表7)。
油田開發(fā)之后,油井會出現(xiàn)結(jié)蠟的現(xiàn)象。油井井筒結(jié)蠟后會增加油桿上下運動的摩擦阻力,集油管線結(jié)蠟會使管線內(nèi)徑變小增加原油流動阻力使回壓上升,回壓上升會增加液柱載荷。油井清蠟可以降低摩擦載荷和液柱載荷實現(xiàn)降載。
姬塬油田目前主要的清蠟方式是熱力清蠟、化學清防蠟和機械清蠟三種。熱力清蠟是移動熱洗撬自熱熱洗清蠟和蒸汽熱洗清蠟這兩種,效果明顯?;瘜W清蠟主要是井筒投加清蠟劑。2019 年結(jié)合功圖量油載荷曲線變化、修井現(xiàn)場核實、套氣大小情況,分析清蠟方式的適應性,對3 t 以上油井蒸汽熱洗,3 t 以下移動熱洗撬熱洗;2019 年全年完成井筒熱洗2 230 井次,上電流平均下降1.5 A,平均最大載荷下降比例1.5%、下降0.9 kN(見表8)。
表6 降沖次降載提效統(tǒng)計表
表7 降泵徑降載提效統(tǒng)計表
表8 井筒清蠟降載提效統(tǒng)計表
表9 抽油機井降載技術(shù)降低維護性作業(yè)頻次效益測算表
2019 年,抽油機井減載提效技術(shù)在姬塬油田低效井中進行了560 口油井的推廣應用,該技術(shù)實現(xiàn)了井筒供采平衡,“降低懸點載荷、提高充滿程度”為主的低滲油田有桿泵采油管理方法得到了驗證,達到了提高油井泵效、降低管柱和桿柱故障井次、降低生產(chǎn)運行成本的目的,取得了可觀的經(jīng)濟效益。具體表現(xiàn)在節(jié)電、延長設備維修周期、減少時率影響、減少修井污油泥產(chǎn)生量、減少修井維修費用、減少噪聲污染、降低工人勞動強度等幾個方面,從而降低了單井開發(fā)費用,提高了開發(fā)效益。
(1)提高了抽油機井工藝指標:與2018 年相比,減載井泵效由31.0%上升至47.7%,維護性作業(yè)管桿故障井次從2018 年的370 井次減少到272 井次;抽油機懸點最大載荷下降2.60 kN,全區(qū)系統(tǒng)效率由20.4%提高到21.7%。
(2)降低了運行成本,年節(jié)約用電43.5×104kW·h、節(jié)約電費34.8 萬元;降低維護性作業(yè)頻次效益預計170.54 萬元;偏磨油管更換量減少28.7 km,偏磨油桿更換量減少41.4 km,節(jié)約費用228.9 萬元;抽油泵使用量減少84 臺,節(jié)約費用25.2 萬元。
面對目前國際低油價的壓力,抽油機井降載技術(shù)的應用,對于降低采油成本具有顯著的積極意義,為長慶油田實現(xiàn)“低成本、可持續(xù)”發(fā)展提供重要技術(shù)支撐(見表9)。
(1)提高抽油桿強度,運用EH 級高強度降徑抽油桿替換原有的HY 級、HL 級桿,可有效的降低抽油機井懸點載荷,增大油井管柱油流道,減少回壓,減少斷脫頻次。
(2)運用“清防蠟、降沖次、降泵徑、降桿徑提強度”技術(shù)可實現(xiàn)抽油機井降載,這四種技術(shù)在現(xiàn)場應用中懸點最大載荷下降分別為2%、3%、6%、20%,提強度降桿徑、降泵徑是降低懸點載荷的最有效途徑。
(3)抽油機井降載提效技術(shù)可實現(xiàn)低產(chǎn)井提高泵效、降低原油開采成本,實現(xiàn)提質(zhì)增效。