韓志剛
(福州共創(chuàng)環(huán)保技術(shù)有限公司, 福建 福州 350000)
隨著規(guī)模豬場快速發(fā)展,大量豬場廢水在局部地區(qū)集中產(chǎn)生。由于豬場廢水成分復(fù)雜,含有高濃度的有機物、氮等營養(yǎng)物質(zhì),以及重金屬、抗生素等有害物質(zhì)[1],未經(jīng)處理直接排放或者處理不徹底排放,對周邊環(huán)境造成了極大壓力。且非洲豬瘟疫情發(fā)生后,生豬飼養(yǎng)呈現(xiàn)新態(tài)勢,集約化程度進(jìn)一步提高,一批存欄5萬、10萬頭甚至上100頭豬場大量出現(xiàn)。另外,節(jié)水型飼養(yǎng)工藝大面積推廣,沖洗水量大幅度減少,導(dǎo)致豬場廢水濃度大幅度增加,COD高達(dá)20000 mg·L-1,氨氮達(dá)到2000 mg·L-1。另外,隨著中央環(huán)保督查工作的推進(jìn),對大型豬場環(huán)保要求日益提高。目前,對于大型豬場,普遍要求達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084—2021)與《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18596—2001)中最嚴(yán)值。這些因素都給豬場廢水處理帶來極大挑戰(zhàn)。
目前豬場廢水處理多采用固液分離+厭氧處理+好氧處理+深度處理的組合工藝。其中常用的厭氧處理工藝有:上流式厭氧污泥床(UASB)、靜態(tài)顆粒床反應(yīng)器(SGBR)、內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC)、升流式固體厭氧反應(yīng)器(USR)以及黑膜沼氣池等[2-6]。厭氧單元能除去豬場廢水中60%~80%的COD。好氧處理工藝的主要采用A/O及SBR工藝[7-9],豬場廢水厭氧消化,產(chǎn)生的厭氧消化液(沼液),C/N低,處理效果不理想,往往還需要外加碳源和堿度[10-11]。深度處理主要采用混凝沉淀和高級氧化工藝。混凝沉淀運行費用比較低,但是COD去除率不高,只有30%~50%[12]。高級氧化主要采用Fenton工藝,能達(dá)到較好的處理效果,COD去除率能達(dá)到 40%~80%,但是運行費用高[12]。Fenton工藝需要使用雙氧水,雙氧水屬于危險化學(xué)品,存在安全隱患,運輸、儲存和使用都受到嚴(yán)格管制,手續(xù)繁瑣,運輸、儲存和使用受到很大限制。另一種高級氧化技術(shù)是臭氧氧化,能現(xiàn)場制取,使用比較方便,實驗室研究比較多,在豬場廢水處理中的應(yīng)用比較少,并且缺乏實際應(yīng)用的數(shù)據(jù)支撐。
故本文以福建某大型豬場廢水處理改造工程為例,介紹了改造思路,收集了3個多月的調(diào)試運行數(shù)據(jù),探討了固液分離-SBR-A/O-臭氧組合工藝處理豬場廢水效果,并進(jìn)行了運行成本分析,以期為規(guī)?;i場廢水處理工藝優(yōu)化選擇提供科學(xué)依據(jù)。
該養(yǎng)殖場規(guī)劃最大存欄基礎(chǔ)母豬4000頭、哺乳仔豬約10000頭、保育豬約10000頭、育肥豬約25000頭;豬舍采用干清糞+水泡糞清糞模式,豬場實行雨污分流。原工程設(shè)計豬場廢水處理量500 m3·d-1。最終處理出水達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084—2021)中“旱作”主要水質(zhì)排放指標(biāo)和《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18596—2001)中NH3-N和TP指標(biāo),即出水COD≤200 mg·L-1,BOD5≤100 mg·L-1,氨氮≤80 mg·L-1,TP≤8 mg·L-1,pH值 5.5~8.5。
由于該養(yǎng)殖場日排放污水的污染物總量達(dá)到700 m3·d-1,遠(yuǎn)超過了原處理系統(tǒng)的處理能力,運行效果差,出水COD在600 mg·L-1以上,氨氮在500 mg·L-1以上,難以達(dá)到要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。故該養(yǎng)殖場希望在原工程的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級改造,以達(dá)到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。
廢水處理工藝具體流程見圖1,圖中虛線部分為改造新增單元。豬場原水先經(jīng)過預(yù)處理工藝,主要目的是攔截原水中注射器、胎衣、塑料袋及糞渣等大顆粒懸浮物;預(yù)處理出水進(jìn)入?yún)捬跆幚硐到y(tǒng),除去原水中大部分的有機物,并產(chǎn)生可再生能源沼氣收集待利用;厭氧處理出水沼液進(jìn)入好氧處理系統(tǒng),進(jìn)一步去除有機物和氨氮,但由于沼液中堿度不足,所以處理工藝固定向好氧段投加純堿補充堿度消耗;好氧出水再經(jīng)深度處理產(chǎn)生的污泥均經(jīng)脫水后進(jìn)行綜合利用或外運處置。
圖1 處理工藝流程圖(虛線部分為新增單元)
1.2.1 預(yù)處理
預(yù)處理單元原有構(gòu)筑物包括:格柵渠2座,單座規(guī)格:3.5 m×0.6 m×0.6 m;集污調(diào)節(jié)池1座,規(guī)格:13.0 m×18.5 m×4.0 m;初沉池2座,單座規(guī)格:5.3 m×5.3 m×6.0 m;調(diào)配池1座,規(guī)格:5.3 m×1.7 m×6.0 m。
1.2.2 厭氧處理
厭氧處理單元原有構(gòu)筑物包括:黑膜厭氧發(fā)酵塘1座,有效容積約21000 m3;沼氣收集調(diào)節(jié)池1座,規(guī)格:10.6 m×4.5 m×4.7 m,有效容積200 m3;污水中轉(zhuǎn)池1座,規(guī)格:2.2 m×2.2 m×5.5 m,有效容積24 m3;UASB厭氧池2座,單座規(guī)格15.5 m×5.0 m×8.5 m,有效容積約1240 m3。
1.2.3 好氧處理
好氧處理單元原有構(gòu)筑物包括:中間池1座,規(guī)格:13.0 m×5.2 m×3.8 m,有效容積約200 m3;SBR好氧池6座并聯(lián),單座規(guī)格:30.0 m×7.0 m×5.5 m,有效容積約1050 m3;中間池2,規(guī)格:10.85 m×5.0 m×4.0 m,有效容積約190 m3。
1.2.4 深度處理
深度處理單元原有構(gòu)筑物包括:混凝池2座,單座規(guī)格1.2 m×1.2 m×2.5 m,單座有效容積3.0 m3;沉淀池2座,單座規(guī)格:5.3 m×5.3 m×5.5 m,單座有效容積60 m3;催化氧化組合池2座,單座規(guī)格:4.2 m×3.9 m×5.5 m,單座有效容積70 m3;回用水池1座,規(guī)格:2.5 m×1.5 m×5.5 m,最大有效容積約18 m3;接觸消毒池共1座,規(guī)格:2.5 m×4.5 m×5.5 m,最大有效容積51 m3。
1.3.1 預(yù)處理
在預(yù)處理單元增加2套一體化絮凝裝置,可根據(jù)運行情況在此投加絮凝劑,提高初沉池中懸浮物去除效果。
1.3.2 厭氧處理
由于厭氧出水中含有大量懸浮污染物,若不加以去除,易導(dǎo)致后處理單元水泵及管道堵塞,同時會加大后續(xù)生化處理負(fù)荷且影響生化處理效果,采用氣浮工藝可大量去除污水中懸浮污染物,降低后續(xù)處理設(shè)施的處理負(fù)荷。因此增加1套一體化組合氣浮設(shè)備(GF-60T),最大處理量60 m3·h-1。
1.3.3 好氧處理
由于經(jīng)過SBR處理以后,出水COD濃度仍然比較高,大部分是難降解有機物。因此在A/O系統(tǒng)前增設(shè)臭氧接觸池1座,規(guī)格:6.0 m×2.5 m×5.6 m,有效容積70 m3。臭氧具有極強的氧化能力,使得廢水中難生物降解的有機物斷裂成為更小的中間分子產(chǎn)物,從而容易被微生物降解,提高后續(xù)生化處理能力[13-14]。另外還增加A/O系統(tǒng),A池有效容積135 m3,O池有效容積967 m3;新增二沉池1座,規(guī)格:14.5 m×4.0 m×5.6 m,有效容積115 m3。
1.3.4 深度處理
新增中間水池3,規(guī)格4.0 m×2.5 m×5.6 m,有效容積47 m3;利用原有催化氧化組合池改造成臭氧反應(yīng)池2座,單座規(guī)格:4.2 m×3.9 m×5.5 m,單座有效容積70 m3;利用原有催化氧化組合池改造成混凝池4座;利用原有回用水池和接觸消毒池改造成臭氧脫色池2座。第1座規(guī)格:2.5 m×2.5 m×5.5 m,第2座規(guī)格:5.0 m×2.5 m×5.5 m。
2021年3月至5月,每天從該工藝各個處理單元取樣監(jiān)測其pH值,COD,NH3-N變化情況;每天從SBR好氧池和A/O系統(tǒng)取樣檢測污泥SV30變化情況。NH3-N的測定參照標(biāo)準(zhǔn)方法;COD的測定采用儀器法(中國連華科技有限公司);pH值測定采用玻璃電極法;SV30采用沉降法。
2.1.1 各單元出水pH值變化情況
處理工藝各處理單元出水pH值變化情況見圖2。預(yù)處理單元和厭氧出水單元的pH值在7.5~9之間,好氧處理單元出水pH值在5.5~7之間,深度處理單元出水pH值在5.5~6之間。由于固定向好氧池投加純堿以補充好氧階段硝化消耗堿度,出水pH值都能達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084—2021)中“旱作”的限值5.5~8.5。
圖2 各個處理單元出水pH值變化情況
2.1.2 SV30變化情況
好氧系統(tǒng)污泥SV30變化情況如圖3所示。SBR好氧池的污泥SV30最高達(dá)到90%,基本維持在58.5%±6.57%,A/O處理系統(tǒng)的SV30最高達(dá)到50%,基本維持在32.0%±10.5%。好氧系統(tǒng)污泥的沉降性能較好,未發(fā)生明顯污泥膨脹現(xiàn)象。這也說明改造工藝污泥沉降性能良好,可保持穩(wěn)定的出水效果。
圖3 好氧系統(tǒng)SV30變化情況
2.1.3 出水COD濃度變化
各單元出水COD濃度變化情況如圖4所示。預(yù)處理單元,厭氧處理單元,好氧處理單元以及深度處理單元的平均COD去除率分別為28.7%±31.2%,56.3%±30.9%,12.0%±6.3%和2.0%±1.1%,改造工藝的總COD去除率99.1%±0.4%,出水平均COD濃度150±38.6 mg·L-1,出水低于《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084—2021)中“旱作”主要水質(zhì)排放指標(biāo)(COD<200 mg·L-1)(見表2)。改造工藝出水COD濃度與汪文強[15]等,采用常規(guī)生化/物化工藝處理豬場廢水,其處理出水COD濃度在124.3~169 mg·L-1,以及徐曉云[11]等采用厭氧-加原水-間歇曝氣工藝,出水COD濃度107 mg·L-1的處理效果相當(dāng)。
圖4 各處理單元出水COD濃度變化情況
2.1.4 出水氨氮濃度變化
各單元出水氨氮濃度變化情況如圖5所示。預(yù)處理單元,厭氧處理單元,好氧處理單元以及深度處理單元的平均氨氮去除率分別為5.10%±17.8%,-0.753%±22.9%,91.4%±25.7%和12.0%±6.3%。好氧單元去除了豬場廢水中90%左右的氨氮,整個工藝的總氨氮去除率98.1%±10.9%,平均出水氨氮濃度13.3±15.6 mg·L-1,出水濃度遠(yuǎn)低于《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18596—2021)中NH3-N指標(biāo)(80 mg·L-1)(見表2)。處理出水效果要優(yōu)于汪文強[15]等人,采用常規(guī)生化/物化工藝處理豬場廢水,其處理出水NH3-N濃度在124.3~169 mg·L-1。
圖5 各單元出水氨氮濃度變化情況
表2 各單元的COD和NH3-N去除效果
處理工程的運行成本主要分為3部分,一是投加藥劑費用,二是運行電費,三是人工成本。其中處理工藝投加藥劑及其成本見表3。由表3可知,投加藥劑主要包括投加純堿補充好氧硝化池消耗堿度,以及投加聚丙烯酰胺(PAM)和聚合硫酸鐵(PFS)改善污泥脫水性能,以提高出水水質(zhì)。每m3廢水處理藥劑費為共計4.56元,其中,加堿藥劑費2.15元·m-3,初沉池加藥費用0.40元·m-3,厭氧出水氣浮藥劑費0.25元·m-3,混凝池藥劑費0.52元·m-3,污泥脫水藥劑費1.24元·m-3。處理工程日耗電量約為6861.8 kW·h,電費按0.6元·kWh-1計算,每m3廢水處理電費為6.0元。人工成本需求3人,工資每人每月15000元,每m3廢水處理人工費為0.73元,占總處理費6.47 %??傆嬎巹┵M用、電費和人工費,每m3處理工藝運行成本為11.29元·m-3(不含折舊和維修費)。整個工程處理成本要低于汪文強[15]等人的17.8元·m-3,他們采用Fenton高級氧化+化學(xué)混凝為物化單元處理生化出水,雖然物化處理出水COD,P,SS等指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到滿足《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18596—2001),但是,雙氧水投加費用高達(dá)6.73元·m-3,并且使用雙氧水存在安全隱患。
表3 投加藥劑及其成本
由處理性能與運行成本分析可知,經(jīng)改造后,該養(yǎng)殖場排放出水能穩(wěn)定的達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084—2021)中“旱作”主要水質(zhì)排放指標(biāo)和《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18596—2001)中COD和NH3-N 指標(biāo),達(dá)到改造目的。但是改造工藝處理單元較多,處理電費較高(6元·m-3)。并且需要固定向好氧池投加大量純堿以滿足好氧硝化消耗堿度,成本較高(2.15元·m-3),這與多數(shù)組合工藝的現(xiàn)存問題相似,因此下一步應(yīng)考慮降低運行成本。根據(jù)目前已報道研究,主要有兩種方式,一是考慮資源化處置與利用,例如陶冶[16]等人,養(yǎng)殖場采用采用干清糞工藝,干濕分離后糞污制成有機肥銷售。二是優(yōu)化SBR工藝,例如加原水[17-18],促進(jìn)反硝化作用產(chǎn)生堿度補充硝化作用消耗堿度,減少加堿甚至不加堿。三是逐漸馴化短程硝化-厭氧氨氧化自養(yǎng)脫氮污泥,采用自養(yǎng)脫氮工藝,一方面可以節(jié)約曝氣消耗成本,另一方面無需外加堿度及碳源[19-20]。
通過對福建某大型養(yǎng)殖企業(yè)廢水處理工藝改造案例的分析,主要得出以下結(jié)論與改進(jìn)建議。
(1)經(jīng)改造后,COD去除率達(dá)到99.1%,平均出水COD濃度在150 35.6 mg·L-1,平均氨氮去除率達(dá)到98.1%,平均出水氨氮濃度在13.3±15.6 mg·L-1,出水達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084—2021)與《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18596—2001)中最嚴(yán)值。
(2)處理成本為11.29元·m-3,其中運行電費,藥劑投加費和人工成本分別占總運行成本的53.1%,40.4%和6.47%,總運行成本較高。
(3)建議SBR采用加豬場原水促進(jìn)反硝化回補堿度,并逐漸馴化短程硝化-厭氧氨氧化污泥,采用自養(yǎng)脫氮減少曝氣量,降低處理費用。