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        一種插接式增壓器回油管的設(shè)計與應(yīng)用

        2021-02-25 06:10:12崔友強王貴琛張青青侯曉良李文濤
        柴油機設(shè)計與制造 2021年4期
        關(guān)鍵詞:溝槽結(jié)構(gòu)設(shè)計

        崔友強,王貴琛,張青青,侯曉良,李文濤

        (內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室,山東濰坊 261061;濰柴動力股份有限公司,山東濰坊 261061)

        0 引言

        增壓器是柴油機的重要零件[1],因此保證增壓器的潤滑與冷卻至關(guān)重要。增壓器回油管作為增壓器的潤滑油通道[2-5],它的作用是將從增壓器回油口流出的潤滑油輸送到機體、飛輪殼或其他零部件接口,最終讓潤滑油重回油底殼。

        目前,隨著柴油機技術(shù)的發(fā)展越來越快,在保證質(zhì)量的前提下,進一步提高柴油機零部件的拆裝和維修效率至關(guān)重要。但某機型柴油機由于結(jié)構(gòu)空間限制,增壓器回油管難以拆裝,嚴重影響該柴油機的拆裝和維修效率,故研究該問題具有重要意義。

        1 故障現(xiàn)象及原因分析

        對某柴油機進行裝機和維修,發(fā)現(xiàn)其增壓器回油管法蘭內(nèi)部固定螺栓無法使用力矩扳手施加特定扭矩值,技術(shù)人員只能使用開口扳手對法蘭內(nèi)部固定螺栓進行擰緊,如圖1增壓器回油管上法蘭內(nèi)部固定螺栓布置圖(a)~(c)所示。

        增壓器回油管從法蘭出來后有一豎直段,法蘭內(nèi)部固定螺栓擰緊時被回油管豎直段遮擋,扳手無法從外側(cè)直接進行擰緊如圖1(b)所示。因此,內(nèi)側(cè)的固定螺栓需要從內(nèi)側(cè)進行擰緊,但內(nèi)側(cè)被機體與支架之間的空間限制,并且有增壓器進油管的干涉,如圖1(c)所示,力矩扳手無法使用。因此考慮是否可以修改增壓器回油法蘭螺紋孔的位置,通過螺栓孔錯位滿足擰緊方向。

        圖1 增壓器回油管上法蘭內(nèi)部固定螺栓布置圖

        但由于增壓器回油口處法蘭面鑄造毛坯很小,如圖1(d)所示,無法通過修改螺紋孔位置進行錯位布置,故需要設(shè)計優(yōu)化回油管現(xiàn)有結(jié)構(gòu)來解決內(nèi)部螺栓難擰緊問題。

        前期增壓器匹配及性能試驗,增壓器需要頻繁的更換。更換增壓器回油管時發(fā)現(xiàn)增壓器回油管穿插布置在機體與排氣尾管支架之間,布置空間狹小,不便于直接拆卸,影響拆裝機效率,如圖2所示。因此,有必要對增壓器回油管進行設(shè)計優(yōu)化。

        圖2 增壓器回油管整體布置圖

        通過對上述兩個問題的分析,需要對現(xiàn)有增壓器回油管結(jié)構(gòu)進行設(shè)計優(yōu)化,以滿足密封要求,同時解決現(xiàn)有問題,從而提高發(fā)動機的裝機和維修效率。

        2 增壓器回油管結(jié)構(gòu)的設(shè)計

        2.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計

        針對上述增壓器回油管整體難拆裝、增壓器回油口法蘭內(nèi)部固定螺栓無法按照標準力矩38 N·m擰緊的問題,在現(xiàn)有發(fā)動機的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種插接式增壓器回油管結(jié)構(gòu)。

        根據(jù)增壓器回油法蘭內(nèi)徑,設(shè)計回油裝置上法蘭內(nèi)徑尺寸。為了解決目前增壓器回油管法蘭內(nèi)部固定螺栓無法控制力矩的問題,將新型回油管設(shè)計成插接結(jié)構(gòu)(如圖3所示)。內(nèi)六角螺栓將墊片2和上法蘭3預(yù)先和增壓器回油口法蘭1按照規(guī)定的力矩安裝好,有效的避免后期此處因空間限制無法控制力矩的問題。

        圖3 新型插接式增壓器回油管結(jié)構(gòu)圖

        將插接管5設(shè)計為上下對稱結(jié)構(gòu)(如圖4所示),可以有效避免裝錯方向帶來的密封問題。插接管兩端設(shè)計為高低頭形式,豎直安裝時,在上下法蘭出現(xiàn)輕微不對中的情況下,插接管高低頭的設(shè)計可以讓插接管在左右前后方向有一定的調(diào)節(jié)補償量,便于調(diào)整安裝,同時確保密封性能。

        插接管與上法蘭3和下法蘭7都采用O形橡膠圈密封,工作介質(zhì)為潤滑油。原結(jié)構(gòu)試驗可知此處最高潤滑油溫度為140℃。根據(jù)膠圈規(guī)范可以選用材料為KFM,規(guī)格為膠圈截面直徑d1=3.55 mm,內(nèi)徑d2=28 mm的O形橡膠密封圈。同時根據(jù)國標GB/T3452.3要求,設(shè)計插接管對應(yīng)的密封溝槽。上法蘭3為了防止插接管往上提升時超出法蘭厚度,因此設(shè)計為階梯形式。

        為了保障插接管上的膠圈與上下法蘭在有效的配合區(qū)域進行有效密封,在插接管5上對稱設(shè)計限位槽,同時為了便于安裝與拆卸,剩余空間設(shè)計兩個安裝槽,詳細結(jié)構(gòu)如圖4所示。

        圖4 新型插接管結(jié)構(gòu)圖

        下法蘭7與下面支撐鑄件9之間用O形橡膠圈進行密封,工作介質(zhì)為潤滑油。原結(jié)構(gòu)試驗可知此處最高潤滑油溫度為140℃。根據(jù)膠圈規(guī)范可以選用材料為KFM,規(guī)格為膠圈截面直徑d1=3.55 mm,內(nèi)徑d2=37.5 mm的O形橡膠密封圈。利用六角法蘭面螺栓將下法蘭7和鑄件9進行擰緊,下法蘭7設(shè)計為階梯形式,留有一個止口,此處安裝時先將插接管5預(yù)裝到下法蘭7內(nèi)側(cè),直至止口處。由于插接管中間部位留有安裝槽,因此可以利用工具卡住安裝槽將插接管5往上提拔,直至插接管5的限位槽與下法蘭7上平面平齊。6為鋼絲卡箍,鋼絲卡箍將接插管卡在限位槽內(nèi),可以有效的防止了振動和重力作用致使插接管5下滑進而導(dǎo)致插接管密封失效問題的發(fā)生。

        2.2 密封校核

        2.2.1 插接管與上下法蘭之間密封校對

        如圖3所示,插接管與上下法蘭之間利用O形橡膠圈進行密封,插接管上下密封膠圈4與上法蘭3、下法蘭7密封屬于徑向外密封,利用膠圈密封計算公式進行計算。根據(jù)設(shè)計輸入,上法蘭3內(nèi)徑d4=35 mm,插接管外徑d5=34.4 mm,密封溝槽直徑d3=29.6 mm,密封溝槽槽寬b=4.8 mm,密封溝槽槽深t=2.75 mm,密封溝槽槽溝倒角r1=0.3 mm,膠圈內(nèi)徑d1=28 mm,膠圈截面直徑d2=3.55 mm,工作溫度為140℃,材料為FKM。

        壓縮率計算公式:

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        (5)

        (6)

        式中:

        S1——密封圈自由狀態(tài)時截面面積,mm;

        S2——密封圈裝入溝槽后截面面積,mm;

        d2max—d2的基本尺寸加上偏差,mm;

        d2min—d2的基本尺寸加下偏差,mm;

        填充率計算公式:

        (7)

        (8)

        (9)

        式中:

        d2min——d2的基本尺寸加下偏差,mm;

        d2max——d2的基本尺寸加上偏差,mm;

        通過壓縮率計算公式獲得壓縮率k=0.193 2, kmin=0.145 7, kmax=0.236 8,故壓縮率為14.57%~23.68%,滿足壓縮率15%~25%的要求。計算獲得填充率k=0.749 4, kmin=0.680 2, kmax=0.792 3,故填充率為68.02%~79.23%,滿足填充率85%以下的要求,故插接管上下密封膠圈與上下法蘭之間的密封滿足設(shè)計要求。

        2.2.2 下法蘭與鑄件之間密封校對

        如圖3所示,下法蘭7與鑄件9之間利用O形橡膠圈進行密封,下法蘭7與鑄件9之間的密封屬于軸向密封。利用膠圈密封計算公式進行計算,根據(jù)設(shè)計輸入,密封溝槽外徑d7=44 mm,密封溝槽內(nèi)徑d8=34 mm,密封溝槽槽寬b=5 mm,密封溝槽槽深t=2.7 mm,密封溝槽槽溝倒角r1=0.3 mm,膠圈內(nèi)徑d1=37.5 mm,膠圈截面直徑d2=3.55 mm,最高工作溫度為140℃,材料為FKM。通過計算獲得壓縮率k=0.202 2, kmin=0.155 3, kmax=0.245 3,故壓縮率為15.53%~24.53%,滿足壓縮率15%~25%的要求。計算獲得填充率k=0.732 8, kmin=0.659 2, kmax=0.774 7,故填充率為65.92%~77.47%,滿足填充率85%以下的要求,故下法蘭密封膠圈與鑄件之間的密封滿足設(shè)計要求。

        2.2.3 上法蘭與增壓器之間密封校對

        如圖3所示,上法蘭3與增壓器回油口法蘭1之間采用常規(guī)的單層全波涂氟橡膠金屬墊片進行密封,此墊片已成熟應(yīng)用于此處密封結(jié)構(gòu),并且未出現(xiàn)過漏油故障,因此上法蘭與增壓器之間的密封可以滿足設(shè)計要求。

        3 安裝與拆卸工藝順序

        3.1 安裝工藝順序及要求

        (1)先將增壓器和鑄件9安裝好,安裝增壓器回油口法蘭1與回油管上法蘭3平面之間的密封墊片2,如圖5(a)所示。

        (2)用內(nèi)六角螺栓將上法蘭3和墊片2與增壓器回油口法蘭1進行預(yù)先安裝,螺栓按照扭矩38 N·m擰緊,如圖5(b)所示。

        (3)將密封膠圈4裝入插接管5上下對稱的密封溝槽內(nèi),如圖5(c)所示。

        (4)將預(yù)裝好的密封膠圈4和插接管5插入下法蘭7最低端,如圖5(d)所示。

        (5)將橡膠圈8裝在鑄件9密封溝槽內(nèi),如圖5 (e)所示。

        (6)用六角法蘭面螺栓將下法蘭7固定在鑄件9上,螺栓按照扭矩38 N·m擰緊,如圖5(f)所示。

        (7)將扳手插入插接管5中間預(yù)留的安裝槽,往上提拔,使其的限位槽下平面與下法蘭7上平面平齊,如圖5(g)所示。

        (8)將鋼絲卡箍6卡在限位槽內(nèi),使其對插接管進行上下方向的限位,如圖5(h)所示。

        圖5 新結(jié)構(gòu)安裝順序

        (9)按照扭矩38 N·m對四顆螺栓進行復(fù)緊,然后用白色記號筆劃線。

        (10)安裝完畢,檢查插接管是否為豎直狀態(tài),禁止存在肉眼可見的傾斜。

        3.2 拆卸工藝順序及要求

        (1)將鋼絲卡箍6拆卸,如圖5( h)所示。

        (2)將扳手插入插接管5中間預(yù)留的安裝槽,往下按壓,不能用力過猛,防止膠圈劃傷,直至插接管上平面與上法蘭的下平面有一定間隙,如圖5 (f)所示。

        (3)將下法蘭兩顆固定螺栓拆卸,如圖5(d)所示。

        (4)將插接管5、下法蘭7以及兩個密封膠圈,一起拆卸,如圖5(d)所示。

        (5)墊片2、上法蘭3和兩顆固定螺栓可以和增壓器一起拆卸,如圖5( b)所示。

        (6)將拆完的零部件放到規(guī)定的拆檢區(qū)。

        4 試驗驗證

        將設(shè)計優(yōu)化后的插接式增壓器回油管結(jié)構(gòu)按照裝機順序安裝于某柴油機?,F(xiàn)場查看并咨詢工藝工程師和現(xiàn)場技術(shù)人員,他們反饋相較原結(jié)構(gòu)受到空間限制,扳手扭轉(zhuǎn)角度小,導(dǎo)致安裝節(jié)奏比較慢,安裝時間長,影響裝機效率。新型插接式增壓器回油管結(jié)構(gòu)雖然子件數(shù)量和安裝步驟多于原結(jié)構(gòu),但是不受到安裝空間的限制,可以利用扳手直接安裝,并且子件之間裝配操作比較便捷。因此新型插接式增壓器回油管結(jié)構(gòu)的安裝節(jié)奏快,總安裝時間減少很多。

        將新型插接式增壓器回油管結(jié)構(gòu)安裝于某柴油機后,在實驗室臺架上,按照額定工況,跑性能試驗。試驗結(jié)束后,檢查分析回油管結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)此結(jié)構(gòu)密封完好,未發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象,如圖6所示。

        圖6 優(yōu)化后增壓器回油管結(jié)構(gòu)試驗圖

        試驗結(jié)果表明:新型插接式增壓器回油管結(jié)構(gòu)滿足密封要求,同時有效地解決了增壓器回油管整體難拆裝、增壓器回油口法蘭內(nèi)部固定螺栓無法按照標準力矩38 N·m擰緊的問題,提高了工作效率。

        5 結(jié)論

        針對某柴油機增壓器回油管整體難拆、增壓器回油法蘭內(nèi)部固定螺栓無法控制力矩的問題,新設(shè)計一種插接式增壓器回油管。

        (1)試驗結(jié)果表明:優(yōu)化后的增壓器回油結(jié)構(gòu)密封正常,有效解決了增壓器回油口法蘭內(nèi)部固定螺栓無法控制力矩及回油管整體難拆卸的問題,有效提高了裝機和維修效率。

        (2)該研究結(jié)果為新型增壓器回油管的設(shè)計及應(yīng)用提供參考,同時為日后類似問題的解決提供了理論依據(jù)。

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