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        深孔預(yù)裂對采空區(qū)瓦斯抽采效果的影響研究

        2021-02-23 05:06:50吉曉波高亞斌李敬鈺郭樂宏李午明
        中國礦業(yè) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:支架

        吉曉波,王 飛,高亞斌,李敬鈺,郭樂宏,李午明

        (1.太原理工大學(xué)安全與應(yīng)急管理工程學(xué)院,山西 太原 030024;2.山西省煤礦安全研究生教育創(chuàng)新中心,山西 太原 030024;3.山西潞安集團潞寧煤業(yè)有限公司,山西 寧武 036706)

        我國地域廣闊,煤層開采條件復(fù)雜多樣,隨著煤層開采強度和開采跨距的增加,采空區(qū)上覆堅硬巖層來壓強度和來壓步距逐步增大[1-2]。一方面,強烈的動力破斷對綜采面液壓支架造成沖擊,進而引發(fā)各種次生災(zāi)害;另一方面,采空區(qū)形成大面積無裂隙懸頂,給鉆孔和巷道瓦斯抽采造成很大困難[3-5]。我國學(xué)者在預(yù)防此類災(zāi)害方面做了大量工作,李重情等[6]基于小撓度理論得出初次來壓步距,并證實頂板弱化后對瓦斯抽采率有明顯的提升作用;賈瑞榮等[7]針對博斯坦礦利用薄板理論得出頂板破斷步距,優(yōu)化了頂板深孔預(yù)爆參數(shù);譚毅等[8]采用數(shù)值模擬、現(xiàn)場勘測技術(shù)研究了淺部煤層堅硬頂板條件下導(dǎo)水裂隙帶的發(fā)育高度,為堅硬頂板采空區(qū)瓦斯抽采提供了借鑒;李迎富等[9]運用相似模擬實驗,通過力學(xué)結(jié)構(gòu)模型導(dǎo)出支架失穩(wěn)時臨界阻力計算公式,指出強制放頂后可降低來壓強度。

        預(yù)先弱化是處理堅硬頂板的常見方式,但針對其和采空區(qū)瓦斯治理相互影響規(guī)律研究較少,本文以潞寧煤礦堅硬頂板大跨度工作面的地質(zhì)條件為工程背景,研究了深孔爆破后的來壓步距,以及來壓前后對鉆孔、瓦斯抽采系統(tǒng)抽采量的影響規(guī)律。

        1 工程背景

        潞寧煤礦24102工作面埋藏深度為353~484 m,工作面平均走向長度為2 601 m,傾向長236 m,煤層平均厚度為3.28 m,煤層平均傾角5°。工作面采用走向長壁式一次采全高綜合機械化采煤方法,頂板管理為超前深孔強制預(yù)裂頂板、全部垮落法。工作面的直接頂為3.0~7.3 m的泥巖,層理發(fā)育,易分化破碎,老頂主要為細(xì)粒砂巖,呈層狀、細(xì)粒結(jié)構(gòu),成分以石英為主,裂隙不發(fā)育。2號煤層為Ⅱ級自燃煤層,煤塵具有爆炸性。為治理采空區(qū)瓦斯,在工作面風(fēng)巷上幫施工高位鉆孔、在風(fēng)巷下幫布置插管,兩趟Φ325 mm瓦斯抽采管路沿風(fēng)巷回風(fēng)聯(lián)巷與總回Φ630 mm負(fù)壓主管路連接。

        2 正??缏鋽?shù)值模擬

        FLAC3D軟件目前普通用于采礦工程以解決巖土問題[10]。根據(jù)潞寧煤礦的地質(zhì)資料以及上下巖層的物理參數(shù)建立數(shù)學(xué)模型,將模型共劃分為18個煤巖層,頂部施加7.0 MPa豎向壓應(yīng)力,模型尺寸設(shè)置為:400 m×270 m×146 m,走向長度為400 m,傾向長度為270 m,豎直方向高度為146 m。模型共劃分86 400個單元、92 988個節(jié)點,初始模型及部分巖層參數(shù)見圖1和表1。按10 m的步距對2號煤層開挖,煤層開挖后頂板沿走向的塑性變形如圖2所示。

        圖1 24102工作面的網(wǎng)格模型

        表1 煤層頂板參數(shù)

        由圖2可知,煤層開挖的前10 m上覆巖未發(fā)生明顯的變化,當(dāng)開采到20 m后直接頂開始受到拉伸破壞,出現(xiàn)跨落現(xiàn)象;當(dāng)開挖到40 m時老頂開始出現(xiàn)剪切破壞,且隨著開采面的繼續(xù)推進,上覆巖老頂剪切破壞和拉伸破壞的面積開始逐步橫向增加,推到60 m時破碎發(fā)育完全,且老頂出現(xiàn)大面積的跨落,說明此時老頂初次來壓。工作面繼續(xù)推進上覆巖層的破碎區(qū)主要沿著橫向發(fā)展進而周期性跨落。由此認(rèn)為,老頂?shù)某醮蝸韷翰骄酁?0 m,且根據(jù)煤礦開采初期對該礦上覆巖層的礦壓分析,確定弱化前的老頂初次來壓步距為64 m[10]。

        3 堅硬頂板深孔爆破研究

        3.1 深孔爆破治理瓦斯原理

        如圖3所示,深孔爆破的過程是能量沿著爆孔中心向外圍輻射的過程,在外加能量的作用下原有平衡狀態(tài)被打破。貼近爆孔的巖石圈所承受沖擊壓力超過巖石強度,巖石發(fā)生剪切和拉伸破壞,破壞后產(chǎn)生的巖石碎塊在重力和爆轟氣流的作用下被剝離,形成內(nèi)部中空區(qū);能量經(jīng)過一次衰減后仍足以將深部巖層壓斷,但爆轟氣流無法對破斷巖塊形成有效的拋擲作用,進而轉(zhuǎn)變?yōu)橄嗷フ尺B的破碎巖塊;隨著爆破能量被沿途巖石的吸收,沖擊波與爆轟氣體的能量都有大幅度的減弱,沖擊波只沿著抗剪切能力較弱的節(jié)理面?zhèn)鬟f,致其產(chǎn)生大量裂縫;而外層只是受到微小的動力擾動,不足以克服巖石的內(nèi)聚力,因此形成震動區(qū)[12]。

        圖2 煤層開挖后頂板塑性圖

        圖3 深孔爆破原理圖

        在順槽、工作面頂板施工若干深孔進行爆破后,相鄰炮孔間形成相互貫通的裂縫,上覆巖體蓄積的勢能得到釋放且集中應(yīng)力重新分布,導(dǎo)致煤層頂板強度降低。隨著工作面向前推進,頂板逐漸形成中間強度低的懸臂梁,在重力的作用下,巖梁發(fā)生破斷跨落[13-14]。如圖4所示,深孔爆破后加速裂隙的發(fā)展,上覆巖在跨落后形成直觀的“三帶”分布,采空區(qū)內(nèi)瓦斯由于密度較輕,瓦斯升浮蓄積到裂隙帶內(nèi),形成的大量裂隙為采空區(qū)瓦斯抽采提供了通道。

        圖4 預(yù)裂后頂板跨落示意圖

        3.2 深孔爆破現(xiàn)場研究

        由前文對2號煤層開挖模擬研究可知,24102工作面回采后采空區(qū)頂板必然會出現(xiàn)大面積懸頂。綜合考慮礦井實際條件,炮孔布置如圖5所示,切眼深孔爆破主要布置39個炮孔,分別為A炮孔、B炮孔、C炮孔、D1炮孔~D14炮孔、E1炮孔~E16炮孔、G炮孔、H炮孔、M1炮孔、M2炮孔、N1炮孔、N2炮孔。其中,A炮孔、B炮孔、C炮孔、D1炮孔~D14炮孔、G炮孔、H炮孔布置在切眼靠近老塘側(cè),距切眼靠老塘側(cè)煤墻距離≤500 mm,E1炮孔~E16炮孔布置在距D排孔1 m的平行線上。A炮孔位置在運巷中線處,A炮孔與B炮孔孔口間距7.5 m,B炮孔、C炮孔、D1炮孔~D14炮孔孔口間距15 m,G炮孔與D14炮孔孔口間距5 m、G炮孔與H炮孔孔口間距4 m,H炮孔孔口距風(fēng)巷上幫2.1 m;E1炮孔~E16炮孔孔口間距15 m,E1炮孔與運巷下幫間距17.5 m,E16炮孔與E15炮孔間距14.5 m、與風(fēng)巷上幫3.7 m;M1炮孔、M2炮孔和N1炮孔、N2炮孔分別布置在運巷、風(fēng)巷超前支護段內(nèi),沿著巷道中線間距7.5 m且平行于兩巷并向老空方向鉆進,炮孔各參數(shù)見表2。 現(xiàn)場選用Φ42 mm的鉆桿超前工作面煤層壁40 m打眼,在工作面每推進3刀的位置處裝藥爆破,爆破完切眼炮孔后相繼爆破風(fēng)巷和運巷孔,每次爆破3個炮孔,每個炮孔采用連續(xù)偶合方式裝藥,雙雷管、雙導(dǎo)索引爆,炮孔用炮泥連續(xù)密實封堵。

        圖5 深孔爆破炮孔布置圖

        表2 深孔爆破炮孔參數(shù)

        工作面推進過程中,沿工作面傾向從進風(fēng)側(cè)依次選取10號支架、80號支架、150號支架,分析支架載荷隨采動距離的變化規(guī)律,如圖6所示。根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗將支架載荷的均值與其1~2倍均方差的和作為老頂來壓的判別依據(jù)[15],其中,圓點標(biāo)記點即為來壓節(jié)點。

        隨著24102工作面推進距離的增加,頂板懸掛長度逐漸加大,10號支架載荷出現(xiàn)無規(guī)律波動,開采到33 m后10號支架載荷第一次出現(xiàn)了急劇增加,在36 m處達到最大值24 MPa,老頂初次來壓,在后續(xù)的39~50 m 10號支架載荷變化平緩,在54 m處10號支架載荷值到達低谷,63 m后10號支架載荷快速上升,進入下一個來壓周期,平均周期來壓為26 m;工作面推進190 m的過程中,80號支架相繼出現(xiàn)6次來壓,平均來壓步距為24 m;而根據(jù)150號支架載荷判斷,工作面推進33 m后頂板初次來壓,在繼續(xù)推進190 m的過程中出現(xiàn)了5次周期來壓,來壓步距為15~32 m。

        采取深孔預(yù)裂頂板后,工作面傾向上來壓并不同步,老頂初次來壓步距減小為31~45 m,縮減為放頂前的1/2;來壓步距的變化對采空區(qū)瓦斯抽采有著直接的影響。

        3.3 深孔爆破對瓦斯治理的影響

        圖7為高位鉆孔瓦斯抽采數(shù)據(jù)隨時間變化規(guī)律圖,其中,圖7(a)為新切眼采煤階段采取深孔爆破放頂時采空區(qū)高位鉆孔抽采瓦斯數(shù)據(jù)圖,圖7(b)為舊切眼采煤階段未采取深孔爆破放頂時采空區(qū)高位鉆孔抽采瓦斯數(shù)據(jù)圖。

        24102工作面新切眼開采到7 d時,工作面推進35 m左右,老頂初次來壓,且由圖7(a)知,此時為鉆孔瓦斯?jié)舛群土髁孔兓霓D(zhuǎn)折點。在此之前,鉆孔瓦斯?jié)舛?、流量均偏低,且鉆孔流量變化幅度較??;頂板跨落后,采空區(qū)氣體在負(fù)壓作用下從大量發(fā)育良好的裂隙流向高位鉆孔,此時鉆孔瓦斯?jié)舛群土髁慷加写蠓鹊奶嵘晕笥陧敯宄醮蝸韷旱臅r間。 在老頂跨落之后的3~4 d內(nèi)鉆孔抽采濃度和抽采純流量達到最大值,分別為11%、0.34 m3/min,比來壓前分別增加了1.8倍、5.6倍,而鉆孔混合流量由于后期抽采管路負(fù)壓有所調(diào)節(jié),最大值與純流量和瓦斯?jié)舛炔⒉煌健?隨著采動時間的推移,鉆孔終孔逐漸進入采空區(qū)后方的壓實區(qū),在空間位置和瓦斯儲量上都不利于瓦斯抽采,此時單個鉆孔瓦斯?jié)舛染S持在1.5%左右,瓦斯純流量在0.07 m3/min波動。對比圖7(a)和圖7(b)可知,采空區(qū)高位鉆孔瓦斯?jié)舛群土髁孔兓厔莼疽恢?,先上升后下降;而未采取深孔預(yù)裂時高位鉆孔抽采瓦斯量明顯偏低,且抽采最佳時間點滯后于采取深孔預(yù)裂措施。

        圖6 支架載荷變化規(guī)律

        24102工作面針對采空區(qū)瓦斯治理采用了高位鉆孔和插管抽采相結(jié)合的方法,為對比研究堅硬頂板預(yù)裂后對兩者瓦斯治理效果的影響,分別在新舊切眼采煤階段統(tǒng)計了為期21 d的回風(fēng)巷瓦斯流量、插管抽采瓦斯流量、裂隙帶抽采瓦斯流量以及瓦斯治理占比,得到了工作面瓦斯數(shù)據(jù)變化曲線(圖8)。

        結(jié)合圖6和圖8(a)知,24102工作面初次來壓前,采空區(qū)上方存在一定面積的懸頂,工作面支架載荷最大達到30 MPa,此時采空區(qū)插管在瓦斯治理中起著關(guān)鍵作用,瓦斯抽采量是高位鉆孔的3~10倍,瓦斯治理中抽采占比40%。煤層開采到第7 d,頂板出現(xiàn)第一次跨落,來壓后采空區(qū)空間的急劇縮小和頂板裂隙的發(fā)育為瓦斯抽采提供了條件,抽采管路和巷道中瓦斯流量隨之急劇增加,風(fēng)巷瓦斯流量最高達到了7 m3/min,高位鉆孔抽采量最高達6 m3/min,且超過插管抽采并保持較高抽采量,此時瓦斯抽采占比首次超過風(fēng)排瓦斯量。工作面隨后推進的過程中,高位鉆孔瓦斯抽采量呈下降趨勢,但總體抽采量高于插管,在瓦斯抽采中占據(jù)主導(dǎo)地位,而插管抽采瓦斯量維持在1.50 m3/min。工作面推進至16 d后頂板第二次周期來壓,且高位鉆孔、插管和風(fēng)巷瓦斯量同步增加,插管抽采量增加梯度偏小,風(fēng)巷和高位鉆孔瓦斯流量增加至2倍,抽采量在瓦斯治理中占比達60%。對比圖8(b),在舊切眼采煤階段未采取深孔爆破預(yù)裂頂板時,風(fēng)巷較長時間段處于高瓦斯流量狀態(tài),瓦斯抽采占比隨著時間的推移有所提高,但整體瓦斯抽采效率相對較低,維持在25%~40%。

        圖7 高位鉆孔抽采瓦斯變化規(guī)律

        圖8 新舊切眼采煤階段瓦斯變化曲線

        4 結(jié) 論

        1) 根據(jù)潞寧煤礦2號煤層頂板參數(shù),F(xiàn)LAC3D模擬結(jié)果表明采空區(qū)頂板初次來壓的步距為60 m,與現(xiàn)場基本吻合,對煤礦安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重威脅。

        2) 基于深孔爆破和采空區(qū)高位鉆孔抽采瓦斯原理,在工作面切眼及進回風(fēng)巷布置若干爆破孔,對工作面傾向不同位置處的支架載荷研究結(jié)果表明,大跨度工作面不同位置處來壓步距不同步,且頂板初次來壓步距為31~45 m,來壓步距的縮短在頂板裂隙的形成上起到了促進作用,對采空區(qū)高位鉆孔治理瓦斯起到了關(guān)鍵性的作用。

        3) 現(xiàn)場研究表明,采取深孔預(yù)裂措施對采空區(qū)高位鉆孔和插管抽采均具有促進作用,而對高位鉆孔抽采影響幅度更大,來壓后高位鉆孔瓦斯抽采濃度和流量分別增加了1.8倍、5.6倍,在工作面瓦斯治理中,以抽采瓦斯為主,且其占比提高到了60%,對潞寧煤礦24102工作面瓦斯治理起到了良好的效果。

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