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        濱湖選煤廠煤泥廢棄化工藝改造

        2021-02-23 02:03:44靳家成
        選煤技術(shù) 2021年5期

        梁 輝,靳家成,徐 賓,任 虎,李 強(qiáng)

        (1.棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 濱湖煤礦,山東 滕州 277515;2.中國礦業(yè)大學(xué) 化工學(xué)院,江蘇 徐州 221116)

        棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司濱湖煤礦是該集團(tuán)自主設(shè)計、自主施工、自主安裝的一座現(xiàn)代化礦井。井田面積為44 km2,地質(zhì)儲量為7 574萬t,可采儲量為3 899萬t,為高發(fā)熱量氣肥煤。目前與濱湖煤礦配套的濱湖選煤廠入選能力為1.20 Mt/a,小時入選原煤量約為230 t。該廠生產(chǎn)采用塊煤無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選+粗煤泥回收+細(xì)煤泥浮選的聯(lián)合分選工藝。濱湖煤礦16層煤質(zhì)特性整體粒度偏細(xì),0.50~25 mm粒級的煤泥含量較高。2021年山東能源集團(tuán)提出選煤廠“煤泥廢棄化”的技術(shù)目標(biāo),要求選煤廠煤泥產(chǎn)品灰分達(dá)到75%以上,使煤泥成為廢棄物,不再作為產(chǎn)品銷售,從而最大程度的提高精煤回收率,提升經(jīng)濟(jì)效益。由于煤炭機(jī)械化開采程度的不斷提高,細(xì)粒煤的產(chǎn)量越來越多,同時我國主流的煤炭分選設(shè)備從以前的跳汰機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)橹亟橘|(zhì)旋流器,這使得煤炭在分選加工過程中的粉碎程度大大增加,導(dǎo)致細(xì)顆粒煤的含量進(jìn)一步加大,因此如何有效地處理這些<0.5 mm粒級的細(xì)顆粒煤成為煤炭生產(chǎn)中面臨的重要問題[1-5]。目前,我國絕大多數(shù)選煤廠采用濕法選煤,且要求洗水閉路循環(huán),選煤廠煤泥含量一般在20%~30%之間[6-8]。對于細(xì)粒級煤泥最有效、合理的處理方法就是采用浮選方法從煤泥水中分選出高質(zhì)量的精煤[9]。為了提高選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益,選煤廠都必須認(rèn)真面對并妥善解決煤泥的分選問題[10-14]。生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),跳汰機(jī)的有效分選下限在1~2 mm粒級以上,重介質(zhì)水力旋流器的有效分選下限在0.25~2 mm粒級之間,浮選機(jī)的有效分選上限可以達(dá)到0.25 mm[15]。為實(shí)現(xiàn)濱湖選煤廠“煤泥廢棄化”的目標(biāo),對選煤廠的煤泥處理工藝系統(tǒng)進(jìn)行定量診斷,并對各產(chǎn)品性質(zhì)進(jìn)行分析,為選煤廠工藝流程的優(yōu)化和合理確定精煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供了有力的技術(shù)支持,對提高選煤廠綜合效益具有重要的指導(dǎo)意義和現(xiàn)實(shí)意義。

        1 煤泥處理系統(tǒng)存在的問題

        濱湖選煤廠的浮選入料來自精煤泥分級旋流器溢流和底流經(jīng)過高頻篩后的篩下水,高頻篩篩上物經(jīng)過煤泥離心機(jī)脫水后形成粗精煤泥產(chǎn)品。最終尾煤泥來自浮選尾煤和中矸煤泥分級旋流器溢流。采集精煤泥分級旋流器、高頻篩、中矸煤泥分級旋流器的入料和產(chǎn)品,采樣后的礦漿經(jīng)沉降、過濾、烘干,得到試驗(yàn)所用干煤樣。參照 GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》對各樣品進(jìn)行濕法篩分試驗(yàn)。經(jīng)過技術(shù)診斷,得到的粗煤泥回收環(huán)節(jié)中各主要設(shè)備的運(yùn)行情況。

        1.1 精煤泥分級旋流器

        精煤泥分級旋流器入料中>0.25 mm粒級灰分為11.79%,高于精煤灰分要求(<8%)。底流中>0.25 mm粒級產(chǎn)率為64.39%,灰分達(dá)到18.87%,遠(yuǎn)高于精煤灰分要求。溢流中>0.074 mm粒級的灰分僅為3%左右,同時溢流“跑粗”情況并不明顯。產(chǎn)品粒度特性曲線和底流分配曲線如圖1所示。

        由圖1可知,精煤泥分級旋流器的分配粒度在0.069 mm時,分級效率為59.15%,溢流和底流中的錯配物含量分別為22.45%和18.40%,整體來說分級效率較低,產(chǎn)品錯配比較嚴(yán)重。

        圖1 精煤泥分級旋流器產(chǎn)品粒度特性曲線和底流分配曲線

        1.2 高頻篩

        高頻篩篩上物中>0.25 mm粒級產(chǎn)率為66.39%,灰分為18.22%,遠(yuǎn)高于精煤灰分要求;<0.25 mm粒級產(chǎn)率為33.61%,說明高頻篩的脫泥效果不佳,進(jìn)一步拉高了篩上物灰分。高頻篩篩下物中>0.25 mm粒級產(chǎn)率為44.34%,說明篩下“跑粗”非常嚴(yán)重,這可能是造成浮選效果差、尾煤泥灰分偏低的重要原因。高頻篩產(chǎn)品粒度特性曲線和底流分配曲線如圖2所示。

        由圖2可知,高頻篩的分配粒度在0.052 mm時,篩分效率為24.97%,篩上物和篩下物中的錯配物含量分別為10.96%和64.07%。整體而言,高頻篩的分級效率極低,分配粒度遠(yuǎn)小于篩孔尺寸(0.35 mm),尤其是篩下物的錯配物含量高達(dá)60%以上,說明高頻篩已經(jīng)無法對浮選入料進(jìn)行截粗。

        圖2 高頻篩產(chǎn)品粒度特性曲線和底流分配曲線

        1.3 中矸煤泥分級旋流器

        中矸煤泥分級旋流器溢流中0.5~0.045 mm粒級灰分在25%左右,這部分中低灰顆粒主要來自中煤磁選尾礦,隨溢流進(jìn)入濃縮機(jī)后,造成最終煤泥發(fā)熱量偏高。中矸煤泥分級旋流器溢流中>0.25 mm粒級產(chǎn)率為9.78%,溢流“跑粗”現(xiàn)象并不明顯。中矸煤泥分級旋流器產(chǎn)品粒度特性曲線和底流分配曲線如圖3所示。

        圖3 中矸煤泥分級旋流器產(chǎn)品粒度特性曲線和底流分配曲線

        由圖3可知,中矸煤泥分級旋流器的分配粒度在0.068 mm時,分級效率為59.76%,溢流和底流中的錯配物含量分別為22.53%和17.71%,整體來說分級效率較低,產(chǎn)品錯配比較嚴(yán)重。

        通過對工藝流程的定量技術(shù)診斷,可以看出,精煤泥分級旋流器分級粒度為0.069 mm,溢流和底流中的錯配物含量分別為22.45%和18.40%,錯配物含量較多,分級效率僅為59.15%。同時,精煤泥分級旋流器在分級的同時,具有一定的分選作用,造成底流中>0.25 mm粒級灰分高,溢流中>0.25mm粒級灰分低。高頻篩的分配粒度為0.052 mm,篩分效率僅為24.97%;篩上物中有較多高灰細(xì)泥(<0.25 mm粒級產(chǎn)率為33.61%),篩下顆?!芭艽帧笔謬?yán)重,其中>0.25 mm粒級產(chǎn)率為44.34%,這部分粗顆粒進(jìn)入浮選作業(yè)中會造成浮選的“跑粗”現(xiàn)象,加重浮選柱的工作負(fù)荷,惡化浮選效果。中矸煤泥分級旋流器溢流中0.25~0.045 mm粒級灰分為25%,這部分中低灰顆粒主要來自中煤稀介質(zhì)磁選后的尾礦,隨溢流進(jìn)入濃縮機(jī)后,造成尾煤泥發(fā)熱量偏高。

        2 工藝技術(shù)改造

        針對濱湖煤礦選煤廠尾煤灰分偏低、發(fā)熱量偏高的問題,通過定量技術(shù)診斷,其主要原因在于兩個方面:一是浮選入料中>0.25 mm粒級低灰粗顆粒偏多,這部分粗顆粒通過浮選難以得到有效分選,最終進(jìn)入到尾煤中;二是中矸煤泥分級旋流器溢流中存在一部分中低灰的細(xì)顆粒,進(jìn)入到尾煤泥后也會導(dǎo)致尾煤泥灰分偏低。因此,根據(jù)選煤廠現(xiàn)有的工藝流程,為了提高尾煤泥灰分和精煤回收率,制訂了以下改進(jìn)措施:

        (1)將高頻篩更換為篩分效率更高的疊層高頻細(xì)篩。疊層高頻細(xì)篩是一種高效精細(xì)分級設(shè)備,適用于細(xì)粒物的精細(xì)分級[11,16],其具有高頻率、低振幅的振動特點(diǎn)和高彈性聚氨酯精細(xì)篩網(wǎng),有利于物料松散和分層,促使小于分級粒度物料的分離和透篩,分級效率最高可達(dá)80%以上[17]。選用疊層高頻細(xì)篩對浮選入料隔粗已經(jīng)成功在選煤廠中進(jìn)行應(yīng)用,例如邢臺礦區(qū)使用疊層高頻細(xì)篩優(yōu)化浮選入料的粒度,減輕了浮選系統(tǒng)的負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)了細(xì)粒煤的高效分級[2]。通過加強(qiáng)浮選入料隔粗,并加強(qiáng)浮選柱的操作管理,降低浮選柱的分選壓力,提高細(xì)煤泥的分選效果,提高浮選尾煤灰分。

        (2)將中煤磁選機(jī)尾礦打入到精煤泥桶,然后通過粗煤泥回收和浮選系統(tǒng)回收其中的低灰顆粒,使現(xiàn)有中矸煤泥旋流器單獨(dú)處理矸石磁選尾礦,提高最終煤泥灰分。將這部分物料進(jìn)行進(jìn)一步的分選,將其中的低灰顆粒進(jìn)行回收,可以增加精煤產(chǎn)率。

        2.1 疊層高頻細(xì)篩的選型

        經(jīng)過測試,目前所用的高頻篩入料濃度為867 g/L,流量為55 m3/h,可計算得到干煤泥量為47.68 t/h。據(jù)此選擇疊層高頻細(xì)篩型號為FY-HVS-2520。改造采用的FY-HVS型五疊層高頻細(xì)篩結(jié)構(gòu)主要由五孔分礦箱、給料器、篩箱、接料器(篩上及篩下)、機(jī)架、噴水裝置、振動電機(jī)以及激振排等構(gòu)成。篩網(wǎng)為芳綸增強(qiáng)聚氨酯精細(xì)篩網(wǎng),整張一次性生產(chǎn)成型,內(nèi)置芳綸骨架,增強(qiáng)拉伸強(qiáng)度和承載負(fù)荷能力,篩孔準(zhǔn)確不變形、不扭曲。對五疊層高頻細(xì)篩整臺篩機(jī)外部進(jìn)行噴涂處理,內(nèi)部過流部位采用天然耐磨橡膠處理,礦漿與鋼板沒有直接接觸的部位,提高防腐耐磨性能;懸掛式剪切橡膠彈簧,單側(cè)設(shè)11個橡膠彈簧,單臺共22個,對篩箱組合起支撐及減振作用;篩箱表面采用耐磨聚氨酯涂層全覆蓋、并呈多層布置形式,上部篩網(wǎng)在激振排、篩箱復(fù)合振動的作用下,每一層篩箱可單獨(dú)給料從而實(shí)現(xiàn)布料均衡,篩下物、篩上物單獨(dú)出料互不干擾;開孔率為42%,使用過程中不易出現(xiàn)堵孔;篩機(jī)通過兩次減震(一次減震通過機(jī)架與篩箱間橡膠減震彈簧實(shí)現(xiàn);另外一次通過地基基礎(chǔ)與機(jī)架間橡膠減震彈簧實(shí)現(xiàn)),從而降低設(shè)備運(yùn)行過程中對地基基礎(chǔ)載荷,降低對地基要求。FY-HVS型五疊層高頻細(xì)篩技術(shù)參數(shù)如下:

        篩面面積/m2

        8.76

        篩面尺寸/(mm×mm)

        1 250×702

        處理能力/(t·h-1)

        50

        篩孔尺寸/mm

        0.3

        篩網(wǎng)開孔率/%

        >42

        篩面傾角/(°)

        17.5

        功率/kW

        1.8

        2.2 中煤磁選尾礦流程改造

        在中煤篩下水進(jìn)入中矸桶前增加閥門和三通,另一路進(jìn)入精礦桶。在原中矸旋流器底流管道增加三通,分別進(jìn)入中煤篩和矸石篩,達(dá)到中矸分離目的。按照中煤泥量是精煤泥量的10%計算,中煤泥占全樣產(chǎn)率為2.20%,中煤泥的小時處理量為5.06 t。中煤泥進(jìn)入精煤泥系統(tǒng)后,精煤泥分級旋流器、擬更換的疊層高頻細(xì)篩、煤泥離心機(jī)以及旋流微泡浮選柱仍可以滿足處理量的要求以及中煤泥進(jìn)入精煤泥系統(tǒng)后的處理要求。

        3 改造效果及效益測算

        3.1 改造效果分析

        通過本次煤泥浮選工藝優(yōu)化,基本解決了浮選入料粒度分級的問題,使浮選效果得到很大的改善,并實(shí)現(xiàn)了對中煤泥中低灰精煤的有效回收。通過加強(qiáng)浮選入料隔粗并優(yōu)化浮選柱的操作參數(shù),可以實(shí)現(xiàn)對入浮煤泥的高效分選,在浮選精煤灰分不超標(biāo)的同時,大幅提高浮選尾煤灰分。浮選尾煤灰分由原來的58.71%提高至80%以上,使浮選精煤產(chǎn)率達(dá)到60%以上。在保障精煤質(zhì)量的同時,提高了綜合精煤回收率,促進(jìn)了煤炭資源的高效充分利用。最終煤泥的綜合灰分可以達(dá)到75%以上,達(dá)到廢棄化的標(biāo)準(zhǔn)。

        根據(jù)中煤磁尾的篩分與浮沉試驗(yàn)結(jié)果,中煤磁選尾礦中>0.25 mm粒級產(chǎn)率為24.65%,灰分18.58%,與現(xiàn)有的粗精煤泥灰分接近。中煤磁選尾礦<1.5 g/cm3密度級累計產(chǎn)率為48.98%,灰分為9.33%,可通過粗煤泥回收和浮選系統(tǒng)回收其中的低灰精煤,這樣可以提高精煤回收率,并降低尾煤泥發(fā)熱量。預(yù)計中煤泥通過粗煤泥分選和浮選系統(tǒng)可回收的精煤產(chǎn)率為40%左右,綜合精煤回收率可提高約0.88%。

        通過本次定量技術(shù)診斷,對煤泥處理工藝進(jìn)行優(yōu)化和改造,基本解決了浮選入料“跑粗”的問題,使浮選效果得到很大的改善,并實(shí)現(xiàn)了對中煤泥中低灰精煤的有效回收,提高了尾煤泥灰分。使煤泥可以實(shí)現(xiàn)廢棄化處理,在保障精煤質(zhì)量的同時,提高了綜合精煤回收率,促進(jìn)了煤炭資源的高效充分利用。同時,經(jīng)過工藝優(yōu)化,縮短了煤泥在系統(tǒng)內(nèi)的滯留時間,使整個工藝系統(tǒng)簡單高效,為今后生產(chǎn)管理提供了極大方便。

        3.2 改造效益測算

        表1、表2分別為2020年7月與2021年7月選煤廠產(chǎn)品產(chǎn)率和產(chǎn)量對比結(jié)果。

        表1 產(chǎn)率對比結(jié)果Table 1 Comparison of yields of products(July 2020—July 2021) %

        表2 產(chǎn)量對比結(jié)果Table 2 Comparison of outputs of products(July 2020—July 2021) 萬t

        由于生產(chǎn)工藝的改變,對所生產(chǎn)的精煤水分會產(chǎn)生一定的影響。2021年7月份相比于2020年7月生產(chǎn)的精煤,全水超過10%的有4.43萬t。按全水份11%計算,超1%。按照2021年7月入選原煤量計算,與2020年7月相比:新增精煤收入為11.62×2.34%×987=275.66萬元;水分超標(biāo)減少收入為4.43×1%×987=43.72萬元;洗混煤(即中煤)減少的收入為11.62×1.08%×379=47.53萬元;煤泥減少的收入為11.62×9.98%×14.13=16.39萬元。因此,去煤泥化新增月收入為275.66-43.72-47.53-16.39=168.02萬元。

        由此可見,經(jīng)過去煤泥化改造,將尾煤泥廢棄化處理,增加的精煤收入遠(yuǎn)高于減少的煤泥收入,每月可為選煤廠增加約168萬元的收益,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

        4 結(jié)語

        針對精煤泥旋流器和高頻篩“跑粗”現(xiàn)象嚴(yán)重,浮選柱對粗顆粒分選效果差,導(dǎo)致粗顆粒進(jìn)入浮選尾煤,使其灰分降低,中矸煤泥分級旋流器錯配比較嚴(yán)重,部分低灰顆粒進(jìn)入溢流,最終進(jìn)入煤泥造成了煤泥灰分低,發(fā)熱量高的問題,濱湖選煤廠對選煤工藝流程和工藝設(shè)備進(jìn)行改造,將高頻篩更換為疊層高頻細(xì)篩,減少篩下物中粗顆粒的錯配。將中煤磁尾打入到精煤泥桶,通過粗煤泥回收系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)回收其中的低灰顆粒,提高最終煤泥灰分。改進(jìn)后的工藝可以實(shí)現(xiàn)煤泥的廢棄化處理。不僅促進(jìn)了煤炭資源的高效綜合利用,同時可以為選煤廠帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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