徐勤慶
摘 ?要:在寬厚板軋制過程中,軋機入出口導衛(wèi)盒裝置對軋線的暢通起著重要的作用。軋機導衛(wèi)盒滑道及滑板磨損嚴重,直接影響軋機導衛(wèi)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,導致鋼板軋制異常。本文對滑道副的結構進行研究優(yōu)化改進,實現滑板短時間內定期更換,保障設備精度。此滑道副結構在類似設備結構中,有較高的借鑒意義。
關鍵詞:寬厚板軋機;導衛(wèi)系統(tǒng);滑道副;結構優(yōu)化改進
1前言
萊鋼4300mm寬厚板生產線精軋機是往復式可逆軋機,精軋機的精度決定著鋼板的軋制精度與質量,而軋機入出口導衛(wèi)盒的穩(wěn)定性與鋼板軋制穩(wěn)定性、鋼板軋制質量息息相關。
精軋機入出口各有一套導衛(wèi)系統(tǒng)裝置,導衛(wèi)盒采用螺旋千斤頂提升系統(tǒng)連接在支撐輥平衡梁上;南北兩側牌坊上各有一個滑道,導衛(wèi)盒在滑道的約束下,上下動作。在鋼板正常軋制過程中,每次擺位,導衛(wèi)盒隨著支承輥平衡梁上下滑動。導衛(wèi)盒的下部為導板裝置和高壓水除鱗系統(tǒng),導板裝置分為切水板和導衛(wèi)盒底部護板,切水板與上工作輥剝離板搭接。
軋機導衛(wèi)盒滑道磨損后,無法及時更換滑板,造成滑道副間隙過大,直接影響切水板的穩(wěn)定性;如果切水板脫槽,直接影響鋼板表面質量,造成鋼板劃傷,甚至是損壞軋機工作輥玻璃板及軋機工作輥。
2現有結構
軋機導衛(wèi)盒滑道副主要由3部分組成:滑道、滑板、滑鍵,滑鍵焊接在導衛(wèi)盒本體上,滑道利用18顆M42*110和M42*200內六角螺栓固定在軋機牌坊凹槽內,4塊滑板利用M16*35薄頭內六角螺栓固定在滑道上,每塊銅滑板上有7顆固定螺栓,滑道內東西兩側各有上下2塊銅滑板。
滑道內銅滑板為易磨損件,當磨損量達到一定程度時,就會磨損M16*35固定螺栓,然后出現銅滑板斷裂等情況,會嚴重影響導衛(wèi)盒穩(wěn)定性,因此需要定期更換銅滑板。
從上圖中可以看出,拆除滑板,需要拆除M16*35固定螺栓,而此固定螺栓布局在滑道里側,故只能在滑道里側拆除。
然而滑道內口間距僅為250mm,空間十分狹小,拆卸M16*35固定螺栓十分困難。雖然軋機導衛(wèi)盒可以隨著支承輥平衡梁,在導衛(wèi)盒滑道內上下滑動,但是導衛(wèi)盒滑道下方是機架輥鎖緊裝置,即使拆卸導衛(wèi)盒拐臂銷軸后,導衛(wèi)盒最低落在機架輥鎖緊裝置凸臺上,導衛(wèi)盒滑道中的上銅滑板僅露出6顆螺栓,仍有2顆M16*35固定螺栓無法拆除;如果將支承輥平衡和導衛(wèi)盒螺旋千斤頂提升到最高位,也就是更換機架輥時提升的最高位,下銅滑板僅露出4顆螺栓;另外導衛(wèi)盒上方受到軋機上方平臺、軋機橫梁、高壓水管路、液壓管路的限制,在脫開螺旋千斤頂的條件下,下銅滑板仍有2顆螺栓無法露出進行拆除。
故無論導衛(wèi)盒是在最高位還是在最低位,滑道中間總有4顆滑板螺栓是無法拆除的。因此要拆除更換滑板,只能拆除整套導衛(wèi)盒及其他附屬設備,如軋機橫梁、導衛(wèi)盒提升裝置、液壓管路、高壓水管路等設備,需耗時一周甚至9天左右時間。
通過資料查詢及現場調研,濟鋼4300寬厚板精軋機導衛(wèi)盒滑道為分體式結構,通過高強螺栓將3個零件固定在一起,但是導衛(wèi)盒經過鋼板翹頭沖擊,高強螺栓出現拉長甚至斷裂,滑道副間隙過大問題同樣存在;另外一些鋼廠與我方軋機導衛(wèi)盒滑道副結構一致,同樣存在類似問題。
3 改造滑板固定方式及滑板結構
目前滑板螺栓是在滑道內側緊固的,滑道螺栓孔為底絲沉孔,可以將螺栓改為在滑道外面進行緊固。
(1)滑道改造
制作新的滑道,M42*110滑道固定螺栓孔尺寸及位置保持不變,僅改造滑板固定螺栓孔,將底絲螺紋孔改為通孔,為保持滑板具有互換性、并且不與油孔干涉,重新布局螺栓孔的位置。
(2)滑板改造
制作新的滑板,將原來滑板上通孔螺栓孔改為底絲螺紋孔,變與螺栓固定,M16*35內六角螺栓改為M16*170外六角螺栓,另外螺栓孔的位置根據滑道上螺栓孔的位置進行重新布局,由原來7顆螺栓改為8顆螺栓,布局為對稱結構。
為保障滑板螺栓固定強度,采取在銅滑板內鑄造冷鐵的方式,成為螺栓與鋼的連接。此件為在鑄造時,將鋼板鑄造在內部,然后進行螺栓孔加工,特別注意鑄造時鋼板位置精度。
此銅滑板中鑄造鋼件螺母的結構形式,增強緊固強度,是一種比較新穎的方式。
4現場效果驗證
經過檢驗,通過調整導衛(wèi)盒和支撐輥平衡的高度,可以拆卸所有滑板螺栓,并進行更換滑板,方便快捷。
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