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        某機組大修后啟動階段二回路水化學控制策略

        2021-02-15 08:34:20張振宇
        電站輔機 2021年3期
        關鍵詞:除氧器給水泵凝結水

        張振宇,何 慶,閆 明

        (1.中核核電運行管理有限公司 浙江 嘉興 314300;2.中國核動力研究設計院第一研究所 四川 成都 610213)

        0 引 言

        二回路水質控制是電廠大修啟動階段水質控制的重點與難點。大修期間二回路系統(tǒng)設備開口多,檢修內容復雜,需高度關注大修期間會影響水質的技改工作、維修及在役檢查工作和啟動階段二回路水質狀況,為正常運行期間的水質狀況打下好的基礎(以某1 000 MW機組為例)。如圖1所示:

        圖1 二回路系統(tǒng)流程圖

        為保障機組安全穩(wěn)定運行,實現年度發(fā)電量目標,滿足電網發(fā)電的需要,保障疫情過后開復工的需求。在確保大修質量的基礎上,各機組大修目標工期會根據大修進度提前完成。在機組大修過程中,二回路設備開口多,在役系統(tǒng)檢查等多少會有輔助化學材料使用后的殘留物。如果啟動階段未進行大流量連續(xù)沖洗或沖洗時間不足,會造成機組啟動期間伴隨功率提升水質出現惡化。延長了水質處理時間,制約機組功率提升進度。優(yōu)化二回路啟動階段工作(比如:精處理ATE混床的分離與再生的優(yōu)化、建立大修期間相關設備保養(yǎng)的計劃、窗口的制定等),以確保證水質正常。

        1 二回路水質差原因分析

        大修期間,由于二回路系統(tǒng)設備需要開口檢修,使用的化學品與檢修輔助材料比正常運行期間要多,包括:密封膠、密封墊片、焊接材料、除銹劑、潤滑脂等。這些化學品往往都含有硫、氯、鈉、硅等成分,有的含量還較高,如沖洗時間不足,伴隨啟動時逐步提升的機組功率,在高溫高壓下殘留物會發(fā)生分解,釋放出鈉、氯、硫酸根,超出控制值。

        2 二回路水質差危害分析

        二回路的水質直接關系到蒸汽發(fā)生器運行的可靠性,這是由于在蒸汽發(fā)生器運行過程中存在著一些化學反應,會產生氫氧化合物(游離苛性物質),它的過量濃集就會使蒸汽發(fā)生器管子因晶間應力腐蝕而損壞。如:Na+鈉離子:鈉離子可以隱藏在縫隙中并形成高堿性環(huán)境,氫氧化鈉的產生會引起銦科鎳合金的堿性應力腐蝕。Cl-氯離子:氯化物可以在縫隙中形成酸性物質,會加速金屬的腐蝕,特別是有氧存在時。SO42-硫酸根:會對結構材料形成晶間腐蝕,可使SG傳熱管發(fā)生點腐蝕。鐵:是主要的腐蝕產物和轉移物,腐蝕產物在傳熱管或限流區(qū)沉積會降低傳熱效率和形成垢下腐蝕,所以要盡可能的減少腐蝕產物的產生和轉移。[3]Na+、Cl-、SO42會導致蒸汽發(fā)生器傳熱管腐蝕以及其它設備上產生應力腐蝕裂紋,因此必須在機組啟動階段將這些化學參數指標控制在期望值以下。

        3 二回路水質控制策略:

        3.1 二回路啟動后精處理ATE混床的分離與再生的優(yōu)化

        正常失效高速混床的陰/陽樹脂,由值班人員在PLC控制畫面上,人工啟動樹脂再生程序,將高速混床的樹脂轉移至體外的樹脂分離塔內,樹脂經反復擦洗、水力分層后,陰樹脂轉入陰再生塔進堿(3.5%~ 5.5%NaOH)再生,陽樹脂轉入陽再生塔進酸(3.5% ~ 5.5%H2SO4)再生,陰/陽樹脂經反復清洗合格后,轉入樹脂貯存塔混合備用。(工藝運行方式無特殊改進)

        需采取措施:

        3.1.1 避免大修期間維修或在役檢查使用多量的油性物質后,造成ATE樹脂油污染的情況,在分離過程中觀察到樹脂抱團、分離末期仍有樹脂漂浮、懸浮、聚團現象,污染后的樹脂,陰陽聚團,難以分離,形成一定程度的交叉污染,是混床出水Na+偏高的主要原因。制定以去除樹脂油污染的操作工藝,并制定專門的再生方案。[1]

        3.1.2 建議應盡量增加分離層厚度,延長擦洗、正洗時間確保陰陽樹脂有效分離

        3.2 建立大修期間相關設備保養(yǎng)的計劃、窗口的制定

        3.2.1 根據大修工期及容器可具備的保養(yǎng)時間決定是否進行保養(yǎng),若容器保養(yǎng)時間小于3天或人孔門不打開,則不進行保養(yǎng)。

        3.2.2 由于氮氣具有窒息風險,出于安全考慮,容器干保養(yǎng)均使用壓空氣源;

        3.2.3 由設備管理相關部門牽頭在大修前組織相關部門進行專項討論,制定二回路保養(yǎng)計劃和方案,確保大修期間二回路容器保養(yǎng)得到有效實施。從工業(yè)安全、實施可操作性等角度考慮,短期的保養(yǎng)優(yōu)先采用壓空吹掃的方式進行保養(yǎng),要求濕度小于60%或不大于環(huán)境濕度[2]以達到抑制腐蝕、優(yōu)化水質的目的,依大修安排、設備檢修時間、重要性、材質等進行分類,優(yōu)化保養(yǎng)計劃。

        3.3 優(yōu)化二回路啟動期間各階段的水質規(guī)范

        3.3.1 二回路整體沖洗環(huán)路:

        沖洗環(huán)路1:高加給水系統(tǒng)AHP的水通過凝結水系統(tǒng)CEX→高加給水系統(tǒng)AHP→主給水流量控制系統(tǒng)ARE返回凝結水系統(tǒng)CEX

        沖洗環(huán)路2:除氧器系統(tǒng)ADG的水通過凝結水CEX→低壓給水系統(tǒng)ABP→除氧器系統(tǒng)ADG利用除氧器系統(tǒng)ADG泵返回凝結水系統(tǒng)CEX

        沖洗環(huán)路3:給水加熱器輸水回收系統(tǒng)ACO疏水水箱沖洗與循環(huán)

        沖洗環(huán)路4:汽水分離再熱器系統(tǒng)GSS疏水水箱沖洗與循環(huán)

        3.3.2 二回路循環(huán)沖洗

        關鍵:沖洗范圍要不留死角在條件具備的情況下,凝汽器應盡可能早的進水,進行換水、循環(huán)沖洗并取樣分析鐵離子含量水質合格才能進入下一循環(huán)沖洗,逐步進行;

        經過循環(huán)沖洗、換水,二回路系統(tǒng)鐵離子含量小于500μg/kg后,盡早投運精處理ATE系統(tǒng),以便在盡可能短的時間內降低其它雜質離子的含量。

        精處理系統(tǒng)ATE投運后,取樣分析凝結水系統(tǒng)CEX、除氧器系統(tǒng)ADG或高加給水系統(tǒng)AHP:

        期望值:Na+<1 μg/kg;Cl-<3 μg/kg;SO42-<3 μg/kg

        一般冷態(tài)水質很容易合格,大修期間未出現過制約,難點在于除氧器系統(tǒng)ADG熱態(tài)。

        步驟:第一罐熱水直接排空至常規(guī)島廢液收集系統(tǒng)SEK、后續(xù)根據取樣結果:

        如果除氧器鐵離子大于1 000 μg/kg ,則需要將本罐除氧水排空,再次進行制水操作;

        如果除氧器鐵離子小于1 000 μg/kg ,則將除氧器內的熱水排入真空狀態(tài)下凝結水系統(tǒng)CEX并通過精處理系統(tǒng)ATE全流量凈化,直至冷態(tài)水質合格。

        除氧器水質合格后,進行高加給水系統(tǒng)AHP的含氧水置換,接下來就可以供水給蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)APG

        重要泵前后管道的沖洗(三臺電動主給水泵系統(tǒng)APA泵與三臺凝結水系統(tǒng)CEX泵)

        對凝結水系統(tǒng)CEX泵進出管道進行沖洗;特別是切換備用泵運行。

        對電動主給水泵系統(tǒng)APA泵進出管道進行沖洗;特別是切換備用泵運行。

        除氧器系統(tǒng)ADG或高加給水系統(tǒng)AHP:Fe<100 μg/kg, 允許啟動電動主給水泵系統(tǒng)APA泵。

        3.3.3 二回路除氧階段

        啟動除氧循環(huán)泵對ADG除氧器進行熱力除氧時,添加聯氨進行化學除氧,使二回路溶解氧含量盡快小于100 μg/kg。

        蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)APG供水切換前主給水流量控制系統(tǒng)ARE水質控制

        在蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)APG給水由輔助給水系統(tǒng)ASG切換至啟動給水泵系統(tǒng)APD之前,需對啟動給水泵系統(tǒng)APD水質進行監(jiān)測。

        在啟動給水泵系統(tǒng)APD(輔助給水系統(tǒng)ASG)切換至主給水流量控制系統(tǒng)ARE之前,需往主給水添加氨與聯氨。

        當主給水流量控制系統(tǒng)ARE(除氧器系統(tǒng)ADG或凝結水系統(tǒng)CEX)滿足下列規(guī)范時,蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)APG供水可以由啟動給水泵系統(tǒng)APD(輔助給水系統(tǒng)ASG)切換到主給水流量控制系統(tǒng)ARE運行,切至主給水流量控制系統(tǒng)ARE后,將蒸汽發(fā)生器系統(tǒng)APG非再生式熱交換器001RF切換至再生式熱交換器002RF,并提高排污流量至70t/h(最大排污流量),排污水回收至凝結水系統(tǒng)CEX。[4]

        pH:9.4~10.0 ; λ+:<1.0μS/cm

        Na+:<1μg/kg; Cl-:<3μg/kg

        SO42-:<3μg/kg; O2:<100μg/kg

        汽水分離器疏水和高加疏水回收

        機組功率50%FP前,汽水分離器疏水、高加疏水回收到凝汽器,回收到凝汽器的疏水,通過精處理系統(tǒng)ATE全流量處理可以得到凈化而不影響給水水質,功率升到50%FP后再將疏水切到除氧器系統(tǒng)ADG。

        整個功率提升期間,隨著功率的上升運行人員應提高精處理系統(tǒng)ATE處理流量(精處理系統(tǒng)ATE流量應始終保持比凝結水流量大100t/h以上)。

        3.4優(yōu)化啟動階段二回路沖洗方式,盡快達到可以投精處理系統(tǒng)ATE的標準

        3.4.1 大修期間二回路會潛在影響水質的輔助化學材料使用量控制(包括在役檢查和焊接材料等),或做好這些輔助化學材料使用殘留物后的除鹽水擦洗工作;

        3.4.2 對于大修期間增設的技改系統(tǒng)與設備,提前做好新系統(tǒng)設備的沖洗排放工作,使雜質提前釋放;

        3.4.3 加強二回路各系統(tǒng)的循環(huán)沖洗,先設備,再小系統(tǒng)、中系統(tǒng)、大系統(tǒng)沖洗,多沖洗排放沖洗范圍要不留死角,備用泵、備用管路及時切換連續(xù)沖洗;

        4 結束語

        啟動階段的二回路沖洗應確保大流量、高流速連續(xù)沖洗、沖洗時間要充足,尤其注意泵用管路設備的無死角沖洗。對于技改等新增設備的清洗予以關注,加強啟動階段二回路各系統(tǒng)水質檢測,尤其是疏水水質避免導致水質惡化。

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