孫君建,關(guān)風(fēng)一,趙春榮,宋文雷,崔 浩
(1.國家電投集團東北電力有限公司,遼寧 沈陽 110181;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006;3.國家電投集團東北電力有限公司大連發(fā)電有限公司,遼寧 大連 116000)
2011年新的大氣污染物排放標準出臺,電廠鍋爐作為氮氧化合物產(chǎn)生的主要源頭,迫切需要改造低氮燃燒器。某電廠1號鍋爐通過低氮燃燒器來降低爐膛出口氮氧化合物,但改造后鍋爐出現(xiàn)再熱蒸汽溫度偏低的問題。針對該問題經(jīng)熱力計算,在燃燒器區(qū)域敷設(shè)20 m2衛(wèi)燃帶,敷設(shè)位置如圖1所示。
近年來,煤炭市場日益緊張,鍋爐燃煤開始進行煙煤摻燒,給鍋爐運行帶來一系列問題,因此該電廠2號鍋爐未進行敷設(shè)衛(wèi)燃帶改造。本文以該電廠2臺鍋爐為研究對象,進行對比分析,綜合評估敷設(shè)衛(wèi)燃帶對機組運行的影響。
圖1 衛(wèi)燃帶布置
某電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式。鍋爐設(shè)計煤種為褐煤;采用中速磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),四角切圓均等配風(fēng)直流燃燒器;采用熱一次風(fēng)對制粉系統(tǒng)進行干燥和輸送,經(jīng)三分倉空氣預(yù)熱器加熱進入磨煤機;5臺MPS-2中速磨煤機對應(yīng)擺動式直流燃燒器的5層一次風(fēng)噴口;100%負荷時4臺磨煤機運行,1臺備用。為了有效降低氮氧化合物排放,在各角燃燒器的上方,布置2層燃盡風(fēng)口。鍋爐設(shè)計參數(shù)見表1,鍋爐設(shè)計煤質(zhì)參數(shù)見表2。
爐膛上部布置墻式輻射再熱器和大節(jié)距的過熱器分隔屏和后屏以增加再熱器和過熱器的輻射特性。再熱器布置于上爐膛前墻和兩側(cè)墻,分隔屏沿爐寬方向布置4片,后屏沿爐寬方向布置20片。
再熱蒸汽溫度采用典型擺動燃燒器調(diào)節(jié),通過燃燒器上下擺動調(diào)節(jié)爐膛火焰中心的位置,從而調(diào)節(jié)布置在上爐膛的壁式輻射再熱器及布置在折焰角上部的屏式再熱器的吸熱量,保證再熱蒸汽溫度。低負荷時通過改變爐膛出口過量空氣系數(shù)調(diào)節(jié)再熱蒸汽溫度;再熱器入口布置事故噴水減溫器,在事故工況時可以對再熱器進行保護。
表1 鍋爐設(shè)計參數(shù)
表2 鍋爐設(shè)計煤質(zhì)參數(shù)
衛(wèi)燃帶在我國燃用劣質(zhì)煤的電廠應(yīng)用非常廣泛,尤其是“W”型火焰鍋爐。國內(nèi)學(xué)者對衛(wèi)燃帶技術(shù)研究頗多,包括在衛(wèi)燃帶的位置及材料選取等方面。
龔光彩[1]等對四角切圓鍋爐進行數(shù)值模擬,分別對6種衛(wèi)燃帶布置方式進行燃燒工況模擬,得出在爐膛內(nèi)合理布置衛(wèi)燃帶有利于提高煙氣溫度及煤粉顆粒著火;有利于大屏、后屏等過熱器與煙氣的換熱,特別是在燃燒器區(qū)域布置衛(wèi)燃帶效果更顯著。
陳冬林[2]等提出可調(diào)衛(wèi)燃帶技術(shù),用衛(wèi)燃帶解決機組根據(jù)煤種和負荷變化所帶來的不適應(yīng)問題。通過及時調(diào)整衛(wèi)燃帶面積及位置來改變主蒸汽溫度參數(shù),衛(wèi)燃帶適應(yīng)性大大提高。
閆順林[3]等針對300 MW煤粉鍋爐因煤質(zhì)變差引起的過熱及再熱蒸汽溫度低、燃盡率低等問題,提出在下方燃燒區(qū)域布置衛(wèi)燃帶的改造方案。通過改造前后模擬,分析衛(wèi)燃帶對鍋爐內(nèi)煙氣溫度分布、結(jié)渣特性、焦炭燃盡率等影響,解決當前鍋爐運行中存在的問題。
馮文會[4]等針對已經(jīng)敷設(shè)衛(wèi)燃帶的機組進行拆除的影響研究。鍋爐拆除衛(wèi)燃帶后,爐膛主燃燒區(qū)域溫度大幅下降,特別是上層爐膛溫度下降最為明顯;爐膛熱負荷降低,可有效治理鍋爐高溫腐蝕、結(jié)焦、爐膛出口氮氧化物質(zhì)量濃度偏高問題。對于因燃燒較高揮發(fā)分混煤而導(dǎo)致爐內(nèi)溫度過高的機組,拆除衛(wèi)燃帶是有效解決鍋爐結(jié)焦的方法。
通過以上學(xué)者對衛(wèi)燃帶相關(guān)方面的研究得出以下結(jié)論。
a.在爐膛水冷壁區(qū)域合理布置衛(wèi)燃帶,可降低工質(zhì)在爐膛內(nèi)的吸熱量,提高爐膛出口煙氣溫度,進而提升再熱蒸汽溫度[5-7]。
b.在燃燒區(qū)域布置衛(wèi)燃帶,減少該區(qū)域吸熱量,有利于鍋爐低負荷的穩(wěn)燃性。
c.當燃用灰熔點低、含有堿金屬的煤時,在衛(wèi)燃帶區(qū)域易于結(jié)焦。
d.不同的煤質(zhì)及不同負荷變化下,衛(wèi)燃帶的位置及面積應(yīng)及時改變才能滿足蒸汽參數(shù)要求。
a.敷設(shè)衛(wèi)燃帶前后再熱蒸汽溫度對比分析
1號鍋爐敷設(shè)衛(wèi)燃帶前后的主要運行參數(shù)如表3、表4所示。
表3 1號鍋爐敷設(shè)衛(wèi)燃帶前鍋爐各負荷運行參數(shù)
表4 1號鍋爐敷設(shè)衛(wèi)燃帶后鍋爐各負荷運行參數(shù)
敷設(shè)衛(wèi)燃帶前,鍋爐燃用霍林河褐煤。在290 MW負荷時,主蒸汽溫度為538 ℃,再熱蒸汽溫度為534 ℃;在240 MW負荷時,主蒸汽溫度為537 ℃,再熱蒸汽溫度為533 ℃;在195 MW負荷時,主蒸汽溫度為538.9 ℃,再熱蒸汽溫度為520 ℃。
敷設(shè)衛(wèi)燃帶后,在300 MW負荷時,主蒸汽溫度為537.7 ℃,再熱蒸汽溫度為539.9 ℃;在240 MW負荷時,主蒸汽溫度為539.7 ℃,再熱蒸汽溫度為527.5 ℃;在210 MW負荷時,主蒸汽溫度為540 ℃,再熱蒸汽溫度為506.8 ℃。
敷設(shè)衛(wèi)燃帶后,再熱蒸汽溫度依舊低于設(shè)計值,在中低負荷時低至510 ℃,說明敷設(shè)衛(wèi)燃帶對再熱蒸汽溫度提升影響較小,再熱蒸汽溫度沒有明顯提升。
b.2臺鍋爐再熱蒸汽溫度對比分析
近年來,鍋爐煤質(zhì)發(fā)生變化,2臺鍋爐在衛(wèi)燃帶布置上存在差異,2臺鍋爐燃用褐煤摻燒煙煤時的運行參數(shù)如表5、表6所示。
表5 1號鍋爐各負荷段運行參數(shù)
由表5可知,在300 MW負荷時,再熱蒸汽溫度為543.9 ℃;在225 MW負荷時,再熱蒸汽溫度為534.4 ℃;在144 MW負荷時,再熱蒸汽溫度為538.2 ℃。與燃用褐煤對比,再熱蒸汽溫度明顯提高。
表6 2號鍋爐各負荷段運行參數(shù)
由表6可知,在300 MW負荷時,再熱蒸汽溫度為547.36 ℃;在225 MW負荷時,再熱蒸汽溫度為533.1 ℃;在150 MW負荷時,再熱蒸汽溫度為530.51 ℃。再熱蒸汽溫度呈對流特性,隨著鍋爐負荷降低而減低。
當鍋爐燃用褐煤摻燒煙煤時,在50%負荷時再熱蒸汽溫度均可達530 ℃,而且2臺鍋爐再熱蒸汽溫度偏差較小,說明敷設(shè)衛(wèi)燃帶對再熱蒸汽溫度的影響較小,受煤質(zhì)及燃燒器等因素影響較大。
以鍋爐原設(shè)計煤質(zhì)為基準,對鍋爐敷設(shè)衛(wèi)燃帶前后進行熱力計算,結(jié)果如表7所示。
表7 各級受熱面進出口煙溫及蒸汽溫度 單位:℃
由表7可知,在敷設(shè)衛(wèi)燃帶后,爐膛出口煙溫提升3.8 ℃,前屏再熱器出口煙溫提升1.6 ℃,在其他邊界條件不變的情況下,敷設(shè)衛(wèi)燃帶對再熱蒸汽溫度影響很小,該結(jié)論與1號、2號鍋爐再熱蒸汽溫度對比的結(jié)論相符。
a.敷設(shè)衛(wèi)燃帶對再熱蒸汽溫度的影響較小,再熱蒸汽溫度受煤質(zhì)及燃燒器等因素影響較大。
b.鍋爐在燃用低質(zhì)尤其是含有堿金屬的煤時不要敷設(shè)衛(wèi)燃帶,已經(jīng)敷設(shè)衛(wèi)燃帶的建議拆除,否則運行不當會發(fā)生爐膛水冷壁結(jié)焦、水冷壁高溫腐蝕、氮氧化物生成量增加等問題。
c.拆除衛(wèi)燃帶對再熱蒸汽溫度產(chǎn)生的不利影響,可以采用燃燒器垂直擺角或者煙氣再循環(huán)來解決[8-9]。