國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司華南分公司 趙平生
國家管網(wǎng)華南分公司所屬一10KV變電所多次發(fā)生電容器投用后保險熔斷故障,某日,專業(yè)人員對II段高壓電容器檢修后,分別投用II段、I段高壓電容器時,因I段高壓電容器出現(xiàn)內(nèi)部故障造成上游變電所跳閘而全站失電,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)上游供電局電源諧波超標是導致故障停電的主要原因?,F(xiàn)將故障和處理過程介紹如下,供同行參考。
國家油氣管網(wǎng)集團有限公司華南分公司所屬一10KV變電所,為單電源供電,變電所內(nèi)單母線兩段供電,兩段母線均有高壓電容器(如圖1)。
圖1 變電所一次系統(tǒng)圖
某日,專業(yè)人員完成II段高壓電容器的檢修后,先投用I段高壓電容器,1#進線功率因素為0.96,I段電容器投用正常。斷開I段高壓電容器后,合上II段高壓電容器組斷路器,II段高壓電容器B相保險熔斷,對應的接觸器隨即跳閘。重新合上I段電容器開關,電容器出現(xiàn)異響,持續(xù)5至6s后,I段電容器柜跳閘,同時變電所全部停電,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1#進線無電。
圖2 B相對電纜頭擊穿
圖3 開關柜側板灼燒痕跡
圖4 進線三項母排有放電痕跡
對外供電線路及變電所高壓母線進線絕緣測試,未發(fā)現(xiàn)異常。打開1#高壓電容器柜,檢查發(fā)現(xiàn)電容器柜進線電纜B項電纜頭擊穿(如圖2)、開關柜側板有灼燒現(xiàn)場(如圖3)、進線三相母排有放電痕跡(如圖4)、電容器B相保險燒斷。
造成高壓電容器保險燒斷、變電所停電的原因可能有以下幾個方面:一是一次系統(tǒng)絕緣不合格、發(fā)生對地短路或相間短路。二是高壓電容器熔斷器選型不合理。三是諧波電流過大,造成保險燒斷。下面就這幾個方面的原因展開分析排查。
對進線和變電所高壓母線絕緣測試無異常,說明外供電系統(tǒng)無接地、變電所內(nèi)一次設備絕緣良好,排除系統(tǒng)接地或三相短路的原因。
變電所內(nèi)每段母線配置有容量為500kvar的無功補償裝置,每組無功補償裝置內(nèi)的200kvar容量和300kvar容量的裝置可分開投切,額定電壓為10kV,Y型接法,電抗率為6%,兩之路熔斷器器規(guī)格分別為16A和26A。
根據(jù):
可知,200kvar容量和300kvar容量電容器支路的額定電流分別為11.5A和17.3A,熔斷器的選型符合規(guī)范要求。
根據(jù):
可知,每組內(nèi)電容的等效基波容抗分別為500Ω(200kvar)和333.33Ω(300 kvar),電抗器的等效基波電感為30Ω(200kvar)和20Ω(300 kvar)。電容器的接線示意圖和等值電路圖如下圖5:
圖5 電容器接線圖和等值電路圖
圖5中,UK為K次諧波電壓,KZS為系統(tǒng)阻抗,KXl為電容器串聯(lián)電抗器K次諧波感抗,為電容器K次諧波容抗。
流過無功補償裝置的K次諧波電流為:
圖6 各次諧波下的電容器支路阻抗值
由圖6可知,串聯(lián)6%電抗率的無功補償裝置在4次諧波和5次諧波之間形成一個最低阻抗點。當無功補償裝裝置電容值發(fā)生衰減時,諧振點將向5次諧波移動,當系統(tǒng)供電存在5次諧波時,將會有大電流通過電容器,造成熔斷器熔斷。用電能質量分析儀測量,外供電出現(xiàn)間斷性諧波超標的情況,最高時達到35%。啟用發(fā)電機時,電容器能正常投用也印證了外供電系統(tǒng)存在較大的5次諧波。
檢查發(fā)現(xiàn),無功補償裝置的高壓熔斷器缺少內(nèi)消弧管(如圖7),當熔斷器內(nèi)部熔絲過流熔斷產(chǎn)生電弧時,因缺少消弧管,無法立即將電弧熄滅,熔絲熔斷后,尾部的繃緊彈簧將熔斷器帶著電弧彈開,電弧與進線電纜及柜體側板形成通路而出現(xiàn)三相短路,造成進線停電。
圖7 高壓熔斷器無內(nèi)消弧管
針對變電所無功補償裝置存在的問題,開展了一下幾個方面的處理:一是聯(lián)系供電局,協(xié)調處理諧波較高的問題;二是更換了新的電容器和電抗器;三是更換合格的帶有內(nèi)消弧管的熔斷器。整改之后無功補償裝置未再發(fā)生熔斷器熔斷問題。