牛澤斌
(山西晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè),山西 長(zhǎng)治 046605)
晉城煤業(yè)集團(tuán)趙莊煤業(yè)5313 工作面,主采煤層為3#煤層,煤層平均厚度為3.6 m,為穩(wěn)定可采煤層。工作面內(nèi)可能存在隱伏性陷落柱、小斷層,節(jié)理、裂隙發(fā)育,煤層產(chǎn)狀急劇變化,煤層變薄等地質(zhì)異?,F(xiàn)象。正因?yàn)槿绱耍?313 工作面回采過程中下端頭剩余大量的三角煤,整個(gè)工作面的煤炭資源損失量約達(dá)15 萬(wàn)t。
為了增加煤炭資源的回收率,減緩工作面采掘接替緊張的實(shí)際問題[1-2],該礦井在工作面下順槽實(shí)施超前開挖巷道底板回收底煤,減小采煤機(jī)回采過程中需要變坡的角度,從而降低端頭三角煤損失量。因此,礦方考慮在頂部采用高水材料充填工藝[3-5],即在充填體下方打上單體柱作為支撐,從而順利使工作面在端頭處落底,進(jìn)而充分回收煤炭資源。本文對(duì)巷道頂部袋式充填工藝進(jìn)行了研究,并在現(xiàn)場(chǎng)成功應(yīng)用。
由于順槽巷道頂板充填體積約5400 m3,材料消耗大,充填部分對(duì)材料強(qiáng)度要求高,需要全面考慮成本、施工可行性、強(qiáng)度等因素,材料的性能要求如下。
(1)盡量提高水灰比減小材料用量,并且能夠在保證充填體較好的受力特性的同時(shí),最大程度的降低材料使用成本。
(2)充填體強(qiáng)度應(yīng)大于1.4 MPa。巷道位置在煤層頂板,工作面向前推進(jìn)過程中需要用單體支柱托住充填體,如果強(qiáng)度過低,容易造成單體支柱壓碎充填體,影響護(hù)頂效果。
(3)混合漿有一定流動(dòng)時(shí)間?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)施分段充填,混合輸漿管路長(zhǎng)度不小于60 m,確保漿液混合均勻,因此混合漿需要有20 min 左右流動(dòng)性。
(4)混合漿凝固快,強(qiáng)度增長(zhǎng)快?;旌蠞{在20 min 后快速初凝,凝固之后強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)快速增長(zhǎng),7 d 內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度。
因此,根據(jù)充填材料的性能需求,決定采用雙液高水充填材料,材料的性能見表1。
表1 不同水灰比材料性能參數(shù)
根據(jù)上述材料的性能需求,選擇充填材料水灰比為3.5:1 最為適宜。
充填系統(tǒng)如圖1。將兩個(gè)定量水箱懸掛于巷道頂板或兩幫,保證定量水箱排水口高于攪拌桶。通過改進(jìn)高速渦流制漿充填系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了定量加水、攪拌和泵送一體化功能,減少了設(shè)備數(shù)量,簡(jiǎn)化了操作步驟。
圖1 充填系統(tǒng)示意圖
兩臺(tái)高速制漿機(jī)分兩側(cè)布置,出漿口朝向待充巷道。從高速制漿機(jī)排漿口接輸漿管路(Φ65 消防水管),長(zhǎng)度8 m,接入混合三通,從三通出口連接混合管路至充填點(diǎn)與橡膠管連通,混合管長(zhǎng)度不少于30 m。
回采巷道頂板袋式充填技術(shù)在5313 工作面下順槽巷道實(shí)施,如圖2,距巷道底板3.5 m 處搭設(shè)充填體支撐平臺(tái),支撐平臺(tái)由單體支柱、木板、鋼絲網(wǎng)、π 型梁、圓木、鋼管等組成。
原計(jì)劃施工設(shè)計(jì)中,未考慮充填體平臺(tái)搭建后工人施工問題和充填漿液膨脹后膜袋的穩(wěn)固問題,因此前三次施工均失敗。在總結(jié)三次施工經(jīng)驗(yàn)后,在第四次施工時(shí)對(duì)充填工藝做了以下改進(jìn):(1)增大充填袋寬度和高度,將鋼絲網(wǎng)連接處鐵絲露頭朝向巷道幫面,并且在錨桿露頭處纏繞充填材料包裝袋;(2)在直徑DN65 鋼管嵌套入直徑DN100的風(fēng)水管,增加檔桿剛度。分三次充填,每次充填高度0.8~1.2 m,待前次充填漿液初凝后再進(jìn)行下一次充填,起到減小漿液對(duì)充填袋側(cè)面壓力的作用。
圖2 充填體支撐平臺(tái)示意圖
最終頂部袋式充填成功實(shí)施,從施工平臺(tái)搭建,到膜袋合理的尺寸改進(jìn),最后到充填體的穩(wěn)固措施等多方面優(yōu)化了頂部袋式充填的施工工藝。現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)物圖如圖3。
圖3 頂部袋式充填施工實(shí)物
施工結(jié)束后,為了檢驗(yàn)充填體強(qiáng)度的合理性以及充填效果,在5313 運(yùn)輸巷中充填體下方的單體柱上安裝應(yīng)力計(jì)如圖4,觀測(cè)單體柱的應(yīng)力,進(jìn)而為后續(xù)工作展開提供指導(dǎo)。
通過對(duì)單體柱工作阻力觀測(cè)可知,單體柱最小工作阻力12.3 MPa,最大工作阻力25.7 MPa,超前支承壓力峰值處于工作面前方7~9 m 處,影響范圍45 m。測(cè)點(diǎn)距工作面20~45 m 時(shí),單體柱工作阻力緩慢增加,但增量不大。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,應(yīng)力峰值處充填體完整性好,并未出現(xiàn)大變形的情況,充填體強(qiáng)度足夠。
圖4 單體柱壓力觀測(cè)布置示意圖
不同充填體下單體柱壓力相差較大,可能原因有:(1)單體柱初始工作壓力不同,當(dāng)工作面來(lái)壓時(shí),單體柱壓力隨之增加,造成單體柱壓力差別大;(2)落底后巷道內(nèi)底板遺留煤體分布不均造成巷道底板軟硬程度不同,當(dāng)巷道頂板巖體應(yīng)力增加時(shí),單體柱出現(xiàn)不同程度的插底現(xiàn)象,單體柱壓力同樣會(huì)出現(xiàn)較大不同;(3)巷道不同位置,頂板壓力不同,充填體凝固程度不同,壓縮量不同,頂板巖體應(yīng)力傳遞到單體柱的力有較大差別。
為觀察5313 工作面回采巷道充填段圍巖變形情況,在工作面軌道巷內(nèi)布置測(cè)站。為保證數(shù)據(jù)的可靠性,從工作面軌道巷中超前工作面40 m,每間隔10 m 布置1 組巷道表面位移觀測(cè)點(diǎn),共布置了3組測(cè)點(diǎn)進(jìn)行觀測(cè),在兩幫中間位置用紅漆在錨桿托盤上標(biāo)記點(diǎn)A、B。
按照監(jiān)測(cè)方案對(duì)工作面軌道巷內(nèi)的表面位移監(jiān)測(cè)斷面進(jìn)行了布置后,結(jié)合工作面推進(jìn)情況,定期下井對(duì)巷道表面位移變化進(jìn)行觀測(cè)和記錄,并對(duì)其進(jìn)行匯總和整理,得出巷道頂?shù)装逡平考皟蓭鸵平颗c監(jiān)測(cè)斷面距工作面距離之間的關(guān)系,繪制出的巷道兩幫移近量曲線如圖5。
由圖5 分析可得出:
(1)超前工作面30 m 以外,巷道兩幫移近量幾乎不受采動(dòng)影響,22~30 m 處巷道兩幫變形速度緩慢增加,0~22 m 巷道變形速度處于快速增長(zhǎng)階段。
(2)距離工作面越近,巷道圍巖受采動(dòng)影響越大,巷道兩幫移近量越明顯,巷道變形速度越快,故超前工作面0~30 m 為采動(dòng)影響區(qū),應(yīng)加強(qiáng)支護(hù)。
(3)從上圖可以發(fā)現(xiàn)巷道兩幫整體變形量較小,最大變形量196 mm,對(duì)工作面正?;夭蓻]有影響,主要原因除了與巷道圍巖在充填支護(hù)前經(jīng)歷過較大變形有關(guān),還說明充填體控制巷道圍巖變形效果明顯。
圖5 巷道兩幫移近特征
工作面推進(jìn)到第一個(gè)充填袋時(shí),充填體并沒有發(fā)生斷裂,產(chǎn)生隨采隨落的現(xiàn)象。工作面推進(jìn)到第一個(gè)充填體長(zhǎng)度的3/4 時(shí),充填體向采空區(qū)方向有一定傾斜,工作面完全過充填體后,第一個(gè)充填體傾斜垮落,由于下方存在木垛支撐物,充填體不能完全著地,搭接在巷幫上。第二個(gè)充填體垮落情況與第一個(gè)相同。到第三個(gè)充填體時(shí),充填高度較大,單位長(zhǎng)度上充填體自重應(yīng)力較大,并且充填體強(qiáng)度較低,充填體能隨著工作面隨采隨落,且能夠完全觸底,垮落效果符合預(yù)期情況??傮w來(lái)說,經(jīng)過優(yōu)化后的施工工藝能夠完全滿足工程需求。
(1)分析了袋式充填材料的性能需求,選擇雙液充填材料水灰比為3.5:1;通過改良制漿系統(tǒng)提高了充填系統(tǒng)的充填效率,并通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)優(yōu)化了施工工藝。
(2)巷道頂部袋式充填在5313 工作面應(yīng)用后,通過觀測(cè)單體柱的應(yīng)力變化及充填體形態(tài)發(fā)現(xiàn),位于應(yīng)力最大處單體柱上充填體完整性良好。同時(shí)收集回采過程中巷道兩幫變形量,巷道兩幫最大移近量為196 mm,巷道沒有明顯破壞現(xiàn)象,工作面順利回采。