穆恩弘
(晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)金成礦山建筑工程有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
岳城煤礦回風(fēng)立井延深段掘進(jìn)工作面,地面位于岳城礦工業(yè)廣場(chǎng)以南,地面標(biāo)高812~848 m,開口位置位于東翼回風(fēng)大巷內(nèi)回風(fēng)立井正下方,回風(fēng)立井延深段設(shè)計(jì)總長為51.888 m,中心線沿傾角90°向下進(jìn)行施工?;仫L(fēng)立井延深段為圓形斷面,斷面毛直徑為7.2 m,凈直徑為7.0 m,毛斷面積40.69 m2,凈斷面積38.47 m2。根據(jù)實(shí)際地質(zhì)測(cè)量,在進(jìn)行施工的過程中需要穿過的煤巖層依次為K7砂巖、K6 石灰?guī)r、5#煤層、K5 石灰?guī)r、7#煤層、細(xì)粒砂巖、8-1#煤層、8-2#煤層、細(xì)粒砂巖,地質(zhì)結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜。在施工時(shí)采用現(xiàn)有的一次打眼同時(shí)爆破和錨桿永久支護(hù)的方案,極易導(dǎo)致巷道低結(jié)構(gòu)強(qiáng)度區(qū)域在爆破中產(chǎn)生整體坍塌,不僅導(dǎo)致需要額外清理塌陷區(qū)域,而且還存在著極大的安全隱患,同時(shí)極大地增加了支護(hù)作業(yè)的工作量,無法滿足岳城煤礦回風(fēng)立井的施工周期需求。
結(jié)合岳城礦回風(fēng)立井施工區(qū)域的實(shí)際地質(zhì)情況,提出了分次裝藥分次爆破成巷[1]及錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)方案。通過區(qū)分不同區(qū)域的實(shí)際地質(zhì)穩(wěn)定狀態(tài),合理設(shè)置爆破孔及裝藥量,在確保爆破效率的情況下提升了爆破安全性,而且采用錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)方案,降低了支護(hù)作業(yè)工作量,提升了支護(hù)效率。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明,該方案能夠?qū)⑹┕ば侍嵘?4.2%以上,一次爆破成功率提升7.6%,將支護(hù)周期降低31.1%,施工安全性得到極大優(yōu)化。
打眼采用全斷面一次打眼,打眼設(shè)備為YT-28型風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)[2],以工作面壓風(fēng)管路為鉆機(jī)的動(dòng)力源。為了保證鉆進(jìn)過程中的連續(xù)性,每班需要配備至少3 臺(tái)鉆機(jī),兩用一備,避免出現(xiàn)異常。鉆進(jìn)時(shí)采用了中空巖鉆桿,鉆頭直徑統(tǒng)一為43 mm,鉆桿的長度可根據(jù)煤礦井下的地質(zhì)情況選擇。在地質(zhì)條件堅(jiān)硬的地方選擇長度為2.2 m 的長鉆桿,在地質(zhì)條件松軟的地方選擇長度為1.5 m 的短鉆桿,滿足不同地質(zhì)條件下的鉆進(jìn)安全性需求。
在循環(huán)進(jìn)度為1.2 m 的情況下,第一次爆破設(shè)計(jì)炮眼96 個(gè)。其中,輔助眼72 個(gè),眼距為500 mm,眼深1.5 m,角度90°,每眼裝藥量設(shè)計(jì)為3 卷;周邊眼24 個(gè),眼距500 mm,眼深1.5 m,角度82°,每眼裝藥量設(shè)計(jì)為3 卷。第一次爆破設(shè)計(jì)最大裝藥量為57.6 kg。
第二次爆破設(shè)計(jì)炮眼69 個(gè),其中輔助眼50 個(gè),眼距500 mm,眼深1.5 m,角度90°,每眼裝藥量設(shè)計(jì)為3 卷;周邊眼19 個(gè),眼距500 mm,眼深1.5 m,角度82°,每眼裝藥量設(shè)計(jì)為3 卷。第二次爆破設(shè)計(jì)最大裝藥量為41.4 kg。
循環(huán)進(jìn)度1.2 m 情況下回風(fēng)立井延深段炮眼布置及爆破聯(lián)線結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 炮眼布置及爆破聯(lián)線結(jié)構(gòu)示意圖
爆破時(shí)采用分次裝藥分次爆破成巷的方法。第一次爆破時(shí),將第二次爆破炮眼用炮棍、鍬把等堵住,再用廢舊皮帶進(jìn)行覆蓋保護(hù)。第一次爆破完成后,將皮帶上的矸石清理干凈,移除皮帶,再進(jìn)行吹眼裝藥爆破作業(yè)。炸藥采用三級(jí)煤礦許用乳化炸藥,其規(guī)格為:Ф35 mm×180 mm,重200 g/卷,全串聯(lián)連線方式。雷管采用8#三米腳線的毫秒延期電雷管,正向爆破,爆破采用FD200D(B)型發(fā)爆器。
該爆破方案的優(yōu)點(diǎn)在于能夠根據(jù)井下不同的地質(zhì)情況進(jìn)行合理的爆破孔的設(shè)置,避免了一次打眼同時(shí)爆破時(shí)出現(xiàn)的塌方,靈活性高,而且一次爆破合格率達(dá)到了97%以上。
回風(fēng)立井段由于需穿過9 層不同結(jié)構(gòu)的地層,不同區(qū)域?qū)χёo(hù)需求差異性較大,傳統(tǒng)的依靠錨桿支護(hù)的方案穩(wěn)定性好但支護(hù)強(qiáng)度過剩[3],而且支護(hù)效率低,支護(hù)成本高,因此在對(duì)多種支護(hù)方案進(jìn)行對(duì)比后,選擇了錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)方案[4]。
錨桿采用MSGLW-400-22/2200 mm 高強(qiáng)度螺紋鋼錨桿,托盤采用配套15 mm×150 mm×10 mm 拱形高強(qiáng)度托盤。錨桿布置方式為矩形布置,每排布置29 根錨桿,間距為800 mm,排距為900 mm。錨桿安設(shè)角度為垂直于巷道輪廓線安設(shè)。錨桿錨固方式為樹脂加長錨固,錨固長度不小于1208 mm,采用一支規(guī)格為MSK2335(先放)和一支規(guī)格為MSZ2360(后放)的樹脂錨固劑,錨桿錨固力不小于120 kN,預(yù)緊力矩不小于350 N·m(煤層中不小于250 N·m),錨桿螺母以外外露長度不大于50 mm,不小于10 mm。
網(wǎng)片采用JW10/50×50-1.2×10 型的經(jīng)緯網(wǎng),10#鉛絲編織而成,網(wǎng)孔規(guī)格為50 mm×50 mm,網(wǎng)片采用搭接形式,搭接長度為100 mm,并用16#雙股聯(lián)網(wǎng)絲每隔100 mm 一道聯(lián)緊,并且扭結(jié)圈數(shù)不少于2 圈。
在施工過程中,首先采用敲幫問頂?shù)姆桨笇?duì)支護(hù)區(qū)域進(jìn)行安全檢查,然后利用中空麻花鉆進(jìn)行支護(hù)錨桿孔的打孔作業(yè),對(duì)鉆孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量,滿足要求后逐次放入MSK2335 錨固劑和MSZ2360 錨固劑,然后在孔內(nèi)設(shè)置錨桿,利用錨桿將錨固劑推入到錨桿孔的底部,同時(shí)對(duì)錨固劑進(jìn)行攪拌處理,然后再進(jìn)行錨桿布設(shè)和錨網(wǎng)連接。該方案不僅具有錨桿支護(hù)的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,而且適當(dāng)?shù)睾喕酥ёo(hù)結(jié)構(gòu),顯著提升了支護(hù)效率和穩(wěn)定性。錨網(wǎng)支護(hù)的整體結(jié)構(gòu)如圖2。
圖2 錨網(wǎng)支護(hù)整體結(jié)構(gòu)示意圖
該方案在岳城煤礦投入應(yīng)用以來表現(xiàn)出了極高的應(yīng)用靈活性和穩(wěn)定性。井下分次裝藥分次爆破成巷的方法確保一次爆破合格率達(dá)到了97%以上,比傳統(tǒng)爆破方案提升了7.6%,而且在爆破過程中的安全性高,未出現(xiàn)過爆破導(dǎo)致的塌方事故。錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)的方案,支護(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,支護(hù)周期從最初的37 h,降低到了目前的25.5 h,將支護(hù)周期降低了31.1%。整個(gè)回風(fēng)立井的施工效率比優(yōu)化前提升了4.2%以上,頂板的支護(hù)穩(wěn)定性得到了較大的提升。優(yōu)化前后頂板的變形量如圖3。
圖3 優(yōu)化前后頂板變形量變化示意圖
由圖3 可知,優(yōu)化后頂板的最大變形量在第10 d 后達(dá)到最大,約為45 mm;優(yōu)化前的最大變形量在第25 d 時(shí)達(dá)到最大,約為240 mm。優(yōu)化后的變形量比優(yōu)化前降低了81.25%,達(dá)到穩(wěn)定后的天數(shù)縮短了60%,支護(hù)安全性和穩(wěn)定性均得到了巨大的提升。
針對(duì)回風(fēng)立井施工區(qū)域地質(zhì)條件復(fù)雜、施工效率低,井筒易出現(xiàn)塌陷的異常,從爆破方案及井筒支護(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化入手,提出了分次裝藥分次爆破成巷及錨網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)方案,一次爆破合格率達(dá)到了97%以上,顯著提升了支護(hù)效率和穩(wěn)定性,施工效率提升24.2%以上,一次爆破成功率提升7.6%,將支護(hù)周期降低31.1%,施工安全性得到極大優(yōu)化。