趙厚春 秦 鵬 徐 超
(山東省天安礦業(yè)集團有限公司,山東 曲阜 273100)
星村煤礦采用立井多水平開拓方式,典型的深井開采,主采3 煤層采用條帶走向長壁后退式采煤方式,綜采低位放頂煤采煤回采工藝,自然垮落法管理頂板。
3306 工作面位于-1196 m 水平、三采區(qū)東翼,采用“U”型全風壓通風系統(tǒng),上順槽進風、下順槽回風,終采線外通過運煤巷連接兩順槽;原始巖溫超過31℃;煤塵爆炸指數(shù)38.7%,有煤塵爆炸性,二級重大危險源;Ⅱ類自燃煤層,最短自然發(fā)火期為65 d,三級重大危險源,火災重大安全風險。
3306 工 作 面2019 年1 月31 日 至2 月13 日 春節(jié)期間停工13 d,采取注氮與監(jiān)測分析的預防性密閉防火管理技術。
該礦具有快速封閉的設備設施(上、下順槽預先構筑防火門)、液態(tài)氮氣氣化注氮防滅火系統(tǒng)、均壓降低漏風壓差的條件、安全監(jiān)控系統(tǒng)、束管監(jiān)測系統(tǒng)、與專業(yè)救援隊伍簽訂的協(xié)議、兼職救護隊和專門防滅火隊伍等,可實現(xiàn)快速密閉防火和啟封。
2.1.1 快速封閉資源現(xiàn)狀
綜放工作面通風系統(tǒng)形成后,即按設計在上、下順槽開門口附近構筑了防火門墻,儲備了足夠數(shù)量的封閉防火門的材料。防火門墻選在距全風壓不大于5 m 的位置,避免封閉后產(chǎn)生盲巷,也可作為工作面結束后密閉的墻體。
裝備2ZBQ-16/10 氣動泵及其附屬設施,對巷道周邊及墻面噴涂LFM 輕型噴漿材料,提高封閉質量。與封閉區(qū)連通的軌道、運輸設施等拆除或落地掩埋,防止導入雜散電流。
2.1.2 氮氣防滅火系統(tǒng)
裝備MYQ-1 型惰氣防滅火系統(tǒng),汽化器汽化氮氣能力1400 m3/h,外接容積31.7 m3的低溫液體儲罐,外購液態(tài)氮的純度大于99.99%;注氮管路為專用管路,工作面生產(chǎn)前即在兩順槽安裝完畢,并隨工作面回采調整管路出口,保證了注氮強度、純度和合理的氮氣出口。
2.1.3 均壓防火技術
采用礦井總風量調節(jié)和局部風量調節(jié),主要通風機調節(jié)方式為電動機變頻調節(jié),操作簡單。進風聯(lián)絡巷設有調節(jié)風門可增阻調節(jié),運煤巷之間的風門打開后實現(xiàn)封閉區(qū)均壓。
2.1.4 可靠的監(jiān)測手段
裝備KJ66X 安全監(jiān)控系統(tǒng)和JSG-7 型束管監(jiān)測系統(tǒng),在工作面密閉墻外設置甲烷、溫度、氧氣、一氧化碳等傳感器實時監(jiān)測氣體變化,兩順槽各設置4 路單支束管,采樣分析。
2.1.5 啟封密閉隊伍
密閉啟封由簽訂協(xié)議的專業(yè)救援隊伍負責,礦兼職救護隊和專門防滅火隊伍協(xié)助。
(1)工作面為先俯采后仰采,低洼處設有臨時水倉。該工作面除生產(chǎn)和防火注漿水外自然涌水量極少,沒有水災風險。
(2)火災風險分采空區(qū)、工作面、順槽3 部分。采空區(qū)存在火災重大安全風險,工作面存在火災較大安全風險,順槽存在火災一般安全風險,預防的重點在工作面采空區(qū)。
(3)生產(chǎn)期間采空區(qū)及工作面瓦斯檢測,甲烷濃度低于0.10%,存在瓦斯一般安全風險。采空區(qū)封閉后氧氣濃度低于10%,啟封恢復通風排放瓦斯,進入檢查時存在瓦斯較大安全風險。
(4)工作面三機及供電設備,封閉區(qū)注氮后相對濕度降低,支架液壓系統(tǒng)關閉,電氣設備從變電所停電掛牌,機電存在一般風險。單軌吊機車停在封閉區(qū)外,煤流系統(tǒng)停止運行,運輸辨識為低風險。
(5)停工后沒有采動影響,頂板和沖擊地壓辨識為一般風險。
(6)在拆除密閉時,使用的工具存在物體打擊安全風險,使用登高叉梯存在高處墜落風險,拆除墻體存在粉塵職業(yè)病危害等風險,辨識為低風險。
(1)1 月31 日夜班開始維護工作面、電氣設備,端頭施工隔離墻,留設注氮出口,運順防火墻處皮帶落地,兩順槽防火墻處拆除單軌吊梁,工作面停電,調整監(jiān)控設備等。
(2) 1 月31 日早班礦組織驗收,人員撤離后在上下順槽入口拉設警戒,嚴禁人員進入,兩順槽同時用防火門板、風筒布施工密閉,主要通風機降低運行頻率。
(3)風量不足時,打開運煤巷風門(停止風門狀態(tài)傳感器運行),噴涂完畢后在兩順槽開門點設置柵欄及警示標志。
(4)關閉3306 軌道順槽聯(lián)絡巷風門,風量不低于最低風速和稀釋有毒有害氣體計算的需風量為宜。
(5)工作面最大限度地注氮氣。
(6)根據(jù)監(jiān)測分析結果,調整注氮出口、頻次和注氮量。
(7)封閉區(qū)監(jiān)測到的甲烷濃度最大值0.19%,氧氣濃度低于10%,一氧化碳濃度降低,無自然發(fā)火征兆。
(8)啟封前一天停止注氮。
3306 工作面封閉期間束管、注氮管路、密閉墻及主要調節(jié)設施布置示意圖如圖1。
圖1 3306 工作面封閉期間布置示意圖
(1)2 月11 日早班成立指揮部,地面總指揮為總工程師,現(xiàn)場指揮為通防副總工。站崗警戒,停電掛牌,瓦斯檢查,參加人員準備完畢,匯報調度室、指揮部。
(2)主要通風機提高頻率,打開上順槽聯(lián)絡巷風門增加系統(tǒng)風量,恢復密閉墻外供水,并對附近巷道灑水滅塵。
(3)采用全風壓限量排放法,礦山救護隊先啟封下順槽密閉,匯風流瓦斯不超限的情況擴大到人員進入的空間;然后撤出,在運煤巷上風側設置警戒,并設專人檢查瓦斯。
(4)采取同樣的方法拆除上順槽,先開一小口,檢查上順槽密閉內及下順匯風口甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧氣等氣體無異常后繼續(xù)拆除,同時逐步關閉運煤巷風門。
(5)恢復通風且穩(wěn)定30 min 以上,檢查回風流氣體符合規(guī)程要求后,進入檢查,進風溫度23~25 ℃,回風溫度26~30 ℃,工作面轉載機處氧氣大于19%,回風隅角氣體無瓦斯積聚但空氣干燥。
(6)檢查完畢無異常匯報總指揮,恢復通風工作面結束,撤除警戒。通防工區(qū)、綜采工區(qū)進入檢查,逐步恢復各系統(tǒng),瓦斯檢查員全面巡查一遍,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。
(7)監(jiān)控中心恢復監(jiān)控系統(tǒng),通防工區(qū)調整工作面風量恢復到封閉前的狀態(tài)。
(8)對采空區(qū)注防火劑,超前煤體二次預處理。
(1)從工作面上、下順槽檢測點氧氣和一氧化碳濃度變化趨勢可以看出(圖2、圖3):封閉后采空區(qū)及順槽頂板煤體內一氧化碳氣體涌出濃度增加,隨著注氮量、封閉空間壓力增加,氧氣、一氧化碳濃度呈下降趨勢,火災風險降低;氧氣濃度低于7%時能夠起到防火惰化作用。
圖2 3306 工作面封閉期間氧氣濃度變化曲線
圖3 3306 工作面封閉期間一氧化碳濃度氣體變化曲線
(2)從2 月7 日進風到回風各檢測點氧氣濃度變化可以看出(圖4):氧氣濃度從進風側密閉內開始逐漸升高,下順槽密閉內外氧氣濃度較高,上順槽密閉內氧氣濃度最低。主要原因:封閉前沿進風巷道溫度逐漸增加,工作面俯采,封閉后空氣處于停滯狀態(tài),氮氣出口溫度較低,出現(xiàn)類似于火災時風流逆退的現(xiàn)象,靠近底板氣體進入、頂板返回,但由于動力不足而運順始終變化不大。
通過封閉前、啟封后頂煤鉆孔取樣分析(地點從進風到回風依次編號)(圖5),在順槽氧氣濃度降低時一氧化碳濃度整體呈下降趨勢,頂煤火災風險無變化。
圖4 3306 工作面封閉期間氧氣濃度變化趨勢
圖5 3306 上下順槽頂煤鉆孔一氧化碳濃度變化對比
(1)從檢測數(shù)據(jù)分析,在低氧狀態(tài)下惰化了煤體氧化,一氧化碳濃度值下降,在低氧環(huán)境下火災風險降低。說明綜放工作面采取封閉注氮防火管理技術可行、安全可靠、實施簡單、經(jīng)濟合理。
(2)KJ66X 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、JSG-7 束管監(jiān)測系統(tǒng)對工作面實時監(jiān)測,結合現(xiàn)場檢查和采取人工取樣地面氣體分析,綜合分析研判火災風險,適時調整注氮出口、時間和流量,在預防火災隱患的同時降低防火成本,做到有的放矢。
(3)綜放工作面封閉注氮后空氣干燥,對三機設備基本無影響,對支護金屬網(wǎng)銹蝕變化影響較小。綜放工作面涌水量、瓦斯涌出量等危險辨識準確,巷道低洼處積水深度小于0.5 m,封閉區(qū)甲烷濃度小于0.2%,氧氣濃度在10%以下。
(4)人工取樣系統(tǒng)以往采用布置束管,人工多次握壓取樣氣球膽,沖洗礦用采樣氣球膽才能完成。若束管距離較長再用取樣氣球膽抽氣壓力明顯不足,現(xiàn)場適當改造QBK 氣動隔膜泵代替,解決了采樣負壓不足和時間較長的問題。
(5)采取主要通風機降頻、均壓防火技術,減少了均壓巷道過風量,降低了工作面兩端的壓差、漏風量。
(6)封閉注氮防火管理技術的實施過程,對綜放工作面火災風險管控、隱患治理、火災處置具有借鑒意義。