胡楠
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江 鶴崗 154100)
氣控閥主要由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥體組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)是氣控閥的推動裝置,以壓縮空氣為動力源,借助于電/氣閥門定位器、轉(zhuǎn)換器、電磁閥、保位閥等附件驅(qū)動推桿產(chǎn)生相應(yīng)的位移,帶動閥芯動作,進(jìn)而改變閥芯與閥座間的流通面積,達(dá)到調(diào)節(jié)壓力、流量等參數(shù)的目的[1]。當(dāng)氣控閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)的附件出現(xiàn)故障時,若想更換任何附件都必須斷開氣源,而大部分氣控閥為關(guān)鍵設(shè)備,閥門處于事故位置時,工廠通常面臨停車風(fēng)險,對于大型化工企業(yè)可能面臨數(shù)以百萬的損失。閥門廠商提供的數(shù)據(jù)顯示,由于氣路附件故障導(dǎo)致閥門出現(xiàn)問題排在故障率首位[2]。
在2019年1月15日,某公司氨分離罐液位控制閥定位器突然出現(xiàn)故障,該閥關(guān)閉,導(dǎo)致氨分離罐液位上漲,若液位持續(xù)上漲會觸發(fā)聯(lián)鎖關(guān)閉入口切斷閥、停冷氨泵,進(jìn)而導(dǎo)致酸脫裝置停車及后系統(tǒng)停車。氣控閥控制流程如圖1所示。
圖1 氣控閥控制流程示意
但由于該閥未設(shè)計手輪機(jī)構(gòu),所以閥門無法手動打開,檢修人員首先斷開儀表氣源管,接臨時膠管將閥門頂開。然后尋找相同類型帶手輪閥門,拆卸手輪安裝到該閥上。最后更換定位器,完成調(diào)試工作。雖然最后成功地處理了該次故障,但是檢修耗時2 h,檢修難度大,特別在北方的冬季。
對于無手輪氣控閥檢維修時難度大,耗時長的問題,為了快速應(yīng)對突發(fā)狀況,縮短檢修時間,設(shè)計一種能夠?qū)崿F(xiàn)在線更換故障附件的氣路。當(dāng)附件出現(xiàn)故障時,通過氣路切換,使氣控閥自動控制變?yōu)槭謩涌刂疲收细郊芍苯硬鹦?,不影響氣控閥使用,等新附件安裝后,可將氣路切換到自動控制模式,實現(xiàn)在線更換工作[3],避免由于附件故障造成工廠停運(yùn)。通過改造使無手輪氣控閥在附件故障狀態(tài)下,也能進(jìn)行開關(guān)、調(diào)節(jié)動作,處理時間控制在30 min以內(nèi)。
氣控閥實現(xiàn)在線更換方法如下:
1)實現(xiàn)自動到手動的切換。
a)通過增加開關(guān)球閥將氣控閥氣路附件進(jìn)行隔離,當(dāng)附件出現(xiàn)故障時,關(guān)閉進(jìn)出所有附件的總進(jìn)口和總出口球閥,打開旁通球閥,實現(xiàn)由過濾減壓閥直接控制氣控閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣源壓力[4]。
b)過濾減壓閥可以輸出穩(wěn)定的氣源壓力,當(dāng)氣源壓力和氣控閥彈簧壓力平衡,或者同時調(diào)節(jié)上下氣缸的過濾減壓閥達(dá)到平衡時,此時氣控閥會穩(wěn)定在一個位置,不會移動。
c)利用卡套密封的有效性,可保證故障附件在維修的1~2 d內(nèi)氣控閥不會出現(xiàn)位置偏差,利用這段時間足夠完成附件更換工作[5]。
2)實現(xiàn)手動到自動的切換。
a)當(dāng)氣控閥氣路附件回裝完畢后,先將遠(yuǎn)程控制信號調(diào)整到當(dāng)前閥位值,然后關(guān)閉旁通球閥,由于管線內(nèi)殘余氣源壓力,氣控閥短時間內(nèi)不會有大的波動,這時迅速打開附件的總進(jìn)、出口的球閥,實現(xiàn)自動控制[6]。
b)在投用期間氣控閥可能會出現(xiàn)小范圍的動作,但基本不會影響工藝的指標(biāo)。
c)將過濾減壓閥氣源壓力調(diào)整到氣控閥門的工作范圍,完成該閥投用工作。
為了更好地驗證設(shè)計思路,特選用現(xiàn)場1臺簡單氣路附件的氣控閥,改造前的氣控閥氣路附件如圖2所示。
圖2 改造前的氣控閥控制流程示意
改造后的氣控閥氣路附件如圖3所示。
圖3 改造后的氣控閥控制流程示意
通過試驗?zāi)M事故,當(dāng)定位器出現(xiàn)故障或者接口出現(xiàn)漏氣且在線緊固不能正常工作時,首先關(guān)閉定位器前后A/B球閥,打開旁路球閥,調(diào)節(jié)過濾減壓閥的壓力大小并調(diào)整到工藝需求位置,拆卸定位器,處理故障點(diǎn),處理好后將定位器回裝,重新開啟A/B球閥,關(guān)閉旁路球閥,將過濾減壓閥調(diào)整到正常工作壓力[7]。觀察整個過程氣控閥均能滿足工藝要求。
使用在線更換優(yōu)化措施后,閥門性能顯著提升,具體有以下幾方面:
1)節(jié)約成本。如按照通過外加手輪方式實現(xiàn)閥門手自動切換,該方法成本較高,以現(xiàn)場1臺常規(guī)氣控閥為例,新增1臺手輪機(jī)構(gòu)需要人民幣3 000~7 000元,而進(jìn)口氣控閥更為昂貴,而文中所述方法改造成本不到人民幣1 000元[8],若多臺氣控閥完成改造則節(jié)約的經(jīng)濟(jì)效益更可觀。
2)節(jié)約空間。外加手輪通常占用較大空間,部分處于空間狹小的氣控閥不適合增加手輪,通過該設(shè)計占用空間小,基本不需擴(kuò)張空間,便于維修。
3)操作簡便。各閥門廠商手輪樣式獨(dú)特,都有各自的使用方法,較為復(fù)雜,通常由技術(shù)人員開展培訓(xùn)后方能操作[9],但應(yīng)用筆者提出的氣路改造方案,任何操作人員都能完成,而且所有類型閥門都通用。
4)效益回報高。對于工廠氣控閥,大部分為關(guān)鍵設(shè)備,一旦出現(xiàn)問題,不能及時調(diào)整閥位,基本面臨停車的風(fēng)險,對于大型化工企業(yè)每次停車造成的損失都數(shù)以百萬元,通過該項氣路改造可實現(xiàn)附件故障在線處理,避免該類閥門失控,能夠保證生產(chǎn)正常運(yùn)行,為后續(xù)的處理故障留有時間[10]。
通過采用增加氣控閥氣路附件措施,解決了在線更換氣控閥故障附件問題。不但節(jié)約了大量維修成本,而且操作簡易,大幅提高人員工作效率。特別適合解決現(xiàn)場氣控閥附件故障或氣路漏氣不能處理等諸多問題,為儀表技術(shù)人員提供參考和借鑒。