賈立彬
(漳州旗濱玻璃有限公司 漳州 363401)
錫槽是浮法玻璃成形的重要設(shè)備,錫槽外殼密封需要不斷地改進完善,同時錫槽腔內(nèi)通入保護氣體(N2及 H2)阻擋氧氣入內(nèi)與錫液反應(yīng),錫槽產(chǎn)生錫渣,需要清理又要做好錫渣箱周邊密封技術(shù)。利用浮法玻璃生產(chǎn)線冷修改造機會,根據(jù)錫槽運營8年中,平時記錄的生產(chǎn)問題的積累,針對錫槽流道結(jié)構(gòu)、錫槽拉邊機水包、在線鍍膜器高溫區(qū)、電加熱功率熱點分布及其錫槽監(jiān)控自動化系統(tǒng)控制等問題,在冷修改造中一一解決,提高錫槽運行效率與使用壽命。
眾所周知,熔窯、錫槽、退火窯是玻璃企業(yè)三大熱工設(shè)備,錫槽是三大熱工設(shè)備之一,也是浮法玻璃生產(chǎn)的核心部位,整個錫槽是一個密閉罩殼的環(huán)境下生產(chǎn)浮法玻璃。浮法玻璃成形原理[1]將設(shè)計制造玻璃的各種原料稱量混合后,投入熔窯,經(jīng)過熔化、澄清并冷卻至1 100~1 000 ℃的玻璃液,通過與錫槽連接的流道連續(xù)流入錫槽內(nèi)并漂浮在相對密度大的錫液表面上,由玻璃自身重力、表面張力,借助于拉邊機以及其過渡輥臺拉力的共同作用下,玻璃液在錫液面上鋪開、攤平、拉?。ɑ蚍e厚),形成上下表面平整的玻璃基片,在錫槽尾部外過渡輥臺及與之連接的退火窯傳動輥的牽引下,進入退火窯退火冷卻消除應(yīng)力,進入冷端自動化切割系統(tǒng)。一般玻璃熔窯運行8年后,需要停機冷修,錫槽也隨之冷修,利用冷修機會,可以針對拉邊機系統(tǒng)、錫槽流道結(jié)構(gòu)、錫槽電加熱分布、在線鍍膜操作區(qū)域及錫渣箱及其控制系統(tǒng)進行設(shè)計改造,全面提升玻璃板面質(zhì)量。
設(shè)計優(yōu)化了能夠?qū)λ催M行過濾、調(diào)節(jié)水流量、顯示出水口水溫度、并提供溫度偏高或者流量偏低自動報警的拉邊機冷卻系統(tǒng)。拉邊機波紋管與邊封連接方式改造,方便安裝與拆卸,增加波紋管與機桿間的密封。
將水包統(tǒng)一整改成懸掛式,水包滾輪調(diào)整至軌道梁上表面,高溫區(qū)設(shè)三對疊插水包(疊插1 500 mm),中溫區(qū)設(shè)置兩對對插式水包,低溫區(qū)布置單插水包,錫槽循環(huán)水改為上進水的方式,錫槽循環(huán)水管安裝在軌道之上,地面干凈整潔。見圖1。
圖1 錫槽冷卻水包布置示意圖
原材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的閘板,在使用一段時間后,出現(xiàn)了較大的變形,如再繼續(xù)使用,就容易卡在蓋板之間及造成流量的波動,影響生產(chǎn)穩(wěn)定性。一是流道溫度比較高,材料在高溫下發(fā)生熱變形(原閘板為Cr20Ni80材質(zhì),熱膨脹系數(shù)約為18×10-6℃-1;二是閘板過薄,上游玻璃液的壓力易造成閘板向錫槽方向彎曲。
現(xiàn)采用熱變形量更小的鑄鋼材質(zhì)(熱膨脹系數(shù)約為11×10-6℃-1,并減小閘板高度(900 mm減為700 mm),增加閘板厚度(平均厚度約為60 mm),改善閘板受力效果明顯。
邊封長度由300 mm加長至350 mm,錫槽邊封全部新型保溫密封材料重新制作。錫槽頂蓋磚及吊掛件全部拆除更換,收縮段后的下部隔墻結(jié)構(gòu)保留;錫槽頂蓋的胸墻高度由700 mm降到640 mm,大幅度降低能耗。
錫槽渣箱,位于錫槽與退火窯的過渡系統(tǒng),錫渣箱,由上罩體、下箱體、石墨擦錫裝置和過渡輥及其傳動系統(tǒng)組成。上罩體內(nèi)設(shè)置有多道可升降的調(diào)節(jié)擋簾,擋簾下端盡量接近玻璃上表面;下箱體內(nèi)部設(shè)置多道隔板;過渡輥底部設(shè)置石墨擦錫裝置,石墨塊盡量接近過渡輥。玻璃帶經(jīng)過由錫渣箱內(nèi)三根過渡輥逐步抬離錫液面從錫槽出來進入退火窯切割系統(tǒng)。
2.5.1 原錫渣箱
原錫渣箱長期處于500~600 ℃的工況下,上罩體和調(diào)節(jié)擋簾受熱變形無法升降,下箱體的隔板受熱膨脹變形劃傷過渡輥,石墨擦錫裝置的U形導(dǎo)槽受熱膨脹變形,石墨塊底部頂升機構(gòu)長期受熱失效,導(dǎo)致石墨塊卡死或抱輥,在生產(chǎn)中出現(xiàn)了不少問題。由于錫渣箱后端很難完全密封,外界空氣進入錫槽造成錫液氧化,使得玻璃底面沾錫嚴重影響玻璃質(zhì)量。
2.5.2 新型錫槽渣箱結(jié)構(gòu)
新型錫槽渣箱結(jié)構(gòu)見圖2。新型錫槽渣箱采用氣體冷卻的結(jié)構(gòu)設(shè)計,解決了渣箱在長期高溫工況下的結(jié)構(gòu)變形和部件失效問題;采用氣幕密封的方式提高渣箱的密封性能。錫槽渣箱設(shè)備設(shè)計改造重點在于密封,阻止外部空氣進入錫槽。
圖2 新型錫槽渣箱結(jié)構(gòu)示意圖
具體措施:
(1)在上罩體的矩形鋼管骨架和石墨擦錫裝置的U型導(dǎo)槽內(nèi)都通入冷卻氣體,防止上罩體的鋼管骨架受熱膨脹變形阻卡調(diào)節(jié)擋簾的升降,防止石墨擦錫裝置的U型導(dǎo)槽受熱膨脹變形阻卡石墨塊的調(diào)節(jié)與更換。
(2)上罩體的矩形鋼管骨架和石墨擦錫裝置的U型導(dǎo)槽上配鉆微孔,冷卻氣體從微孔內(nèi)噴出形成氣幕,阻止外部空氣進入錫槽,提高渣箱的密封性。
(3)在過渡輥下設(shè)計帶有微孔的矩形鋼管,通入冷卻氣體形成氣幕吹掃清潔過渡輥,并阻隔空氣進入錫槽。
錫槽電加熱重新排布分區(qū),電加熱功率由4 709.7 kW減少至4 428.75 kW。測點按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,具體測點與數(shù)量調(diào)整見表1。
表1 錫槽電加熱測點及數(shù)量匯總 單位:個
從表1可以看出,600 t/d浮法玻璃生產(chǎn)線,在錫槽擋坎處的電加熱分布較稀疏,導(dǎo)致底磚下部的結(jié)合水殘留量遠高于其他地方,錫槽加錫后由于底部溫度的上升,使殘留的結(jié)合水進一步分解,而石墨擋坎浮起后形成的縫隙為氣體的積聚提供條件,很容易產(chǎn)生槽底泡。因此,在排布電加熱時,需要調(diào)整石墨擋坎上部的電加熱分布,使此處底磚在烤槽時能夠更加充分均勻地加熱,減少底部結(jié)合水的殘留,從而減少槽底泡的產(chǎn)生。
由于傳統(tǒng)的外窺工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)存在很多觀測上的局限性,近年來推出的高溫內(nèi)窺式工業(yè)電視因其監(jiān)控探頭伸入錫槽內(nèi)部,具有觀察角度好、視場角大等優(yōu)點,可以清晰地觀察整個玻璃板的運行情況、拉邊機的工作狀況等,可以用少量的高溫內(nèi)窺式工業(yè)電視監(jiān)控錫槽玻璃生產(chǎn)過程的全貌,為優(yōu)化浮法玻璃錫槽的工藝提供有效的手段[2]。
通過設(shè)計外窺與內(nèi)窺技術(shù)組合系統(tǒng),滿足錫槽自動化管理要求。
(1)內(nèi)窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)
內(nèi)窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)由CCD光電攝像系統(tǒng)、現(xiàn)場控制系統(tǒng)及遠程監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,見圖3。
圖3 錫槽內(nèi)窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)示意圖
光電攝像系統(tǒng)包括:光學(xué)系統(tǒng)C定焦或變焦鏡頭;高分辨率CCD攝像機;溫度系統(tǒng)流量傳感器;控制電路?,F(xiàn)場控制系統(tǒng)主要包括現(xiàn)場控制箱及其連接電纜、冷卻水包及導(dǎo)軌支架。現(xiàn)場控制箱主要由現(xiàn)場監(jiān)視器、攝像頭溫度數(shù)顯表、變焦控制電路、超溫報警保護、低水流量報警系統(tǒng)以及用于接收傳感器信息、傳送實時視頻圖像和報警信號至中央控制室、接收并執(zhí)行中央控制室的相關(guān)操作指令的接口電路組成。冷卻水包由水冷卻和氣冷卻兩部分組成,保證光電攝像系統(tǒng)工作的環(huán)境溫度小于45 ℃。遠程監(jiān)視器采用上、下、左、右四種切換圖像畫面方式。
(2)外窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)
外窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)由高清晰度進口黑白攝像機、高溫針孔鏡頭、不銹鋼水氣保護罩、工業(yè)專用彩色液晶顯示器、視頻電纜及控制電纜組成,見圖4。
圖4 錫槽外窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)圖
內(nèi)窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)與外窺式高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)圖相結(jié)合的設(shè)計模式[3],可以監(jiān)察浮法玻璃基片在錫槽內(nèi)部的相對位置、對拉邊機運行情況等成形生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控。操作人員可以根據(jù)監(jiān)視器上顯示的玻璃帶、拉邊機、擋邊輪的工況,及時調(diào)整拉邊機的位置與錫槽溫度等工藝參數(shù),在中央控制室根據(jù)系統(tǒng)所顯示的錫槽工況直接操作推棒,以防止玻璃甩板,確保生產(chǎn)運行的穩(wěn)定。
通過浮法錫槽冷修改造,解決了拉邊機調(diào)節(jié)水流量問題、解決了錫槽渣箱受熱變形密封性差問題、解決了錫槽腔內(nèi)實時高溫電視監(jiān)控系統(tǒng)問題等。尤其錫槽冷修改造后,提升了錫槽生產(chǎn)運行效率,實現(xiàn)了有效控制拉邊機脫邊、玻璃面沾錫、玻璃漂浮擺板以及玻璃斷板等在線監(jiān)視控制能力,阻止了生產(chǎn)事故發(fā)生,降低了錫液消耗量與員工的勞動強度,經(jīng)濟效益與社會效益顯著。