於立峰 沙建飛 孫佳和
浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司
隨著電力行業(yè)改革的不斷深化,廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)等政策的逐步實施,在節(jié)能減排越來越受到關(guān)注的今天,降低發(fā)電廠的廠用電率,以降低發(fā)電成本提高上網(wǎng)電力競爭力已成為各發(fā)電廠努力追求的經(jīng)濟目標。節(jié)電就意味著降低成本、提高利潤,也意味著企業(yè)在激烈競爭的市場經(jīng)濟中先行一步。
在火力發(fā)電廠中,水泵電機是重要的廠用電負荷,約占廠用電的二分之一。目前,我國火電廠中的水泵大多數(shù)為定速驅(qū)動的,采用泵的出口閥門來調(diào)節(jié)流量,存在嚴重的節(jié)流損耗。尤其在機組變負荷運行時,由于水泵的運行偏離高效點,使電機運行效率降低,浪費了大量的電能。降低廠用電直接關(guān)系著發(fā)電廠的經(jīng)濟效益,而在廠用電負荷中,水泵的用電量約占廠用電的50%,這些設(shè)備都是長期連續(xù)運行和長時間處于低負荷及變負荷運行狀態(tài),其節(jié)能潛力巨大。本文結(jié)合浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱蘭電公司)凝泵變頻改造的案例,分析變頻改造在高壓水泵電機中的應(yīng)用。
火力發(fā)電廠中,廠用水泵電機均為異步電機,由電機學(xué)可知,異步電動機的轉(zhuǎn)速與頻率的關(guān)系如式(1):
其中,n為電機轉(zhuǎn)速,f為頻率,P為電機極對數(shù),s為異步電機轉(zhuǎn)差率。
水泵是典型的變轉(zhuǎn)矩負載,變轉(zhuǎn)矩負載的特性是轉(zhuǎn)矩隨速度的上升而上升,水泵電機的軸功率與其流量、揚程之間的關(guān)系式如下:
由此可以得到水泵壓力和流量的關(guān)系曲線見圖1,電機功率與速度關(guān)系曲線見圖2。
圖1
圖2
由公式(1)可知電動機的轉(zhuǎn)速與電源頻率f成正比,當改變電源頻率時,即可改變電動機轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)調(diào)速的目的。由公式(2)可知,水泵電動機的軸動力(輸出功率)與轉(zhuǎn)速的3次方成正比。所以,改變轉(zhuǎn)速可以降低電機的功率,達到節(jié)能的目的。
由于功率與轉(zhuǎn)速的3次方成正比,理論上電機轉(zhuǎn)速降低10%,功率即可下降約27%,有良好的節(jié)能效果。
目前,火力發(fā)電廠中的6 kV風(fēng)機、水泵絕大部分電機都是異步電機,國內(nèi)外經(jīng)過長期的研究和探索,常用的異步電機的節(jié)能改造技術(shù)有變頻改造、變極改造、永磁改造等。
變頻改造通過加裝高壓變頻器對水泵電機轉(zhuǎn)速進行調(diào)速控制,這種方法需要增加變頻設(shè)備。變頻調(diào)速為無級調(diào)速,調(diào)速范圍廣,適用于各類交流電動機,節(jié)能效果好,變頻調(diào)速與其它調(diào)速方案相比,具有以下優(yōu)點:
1)電機輸出轉(zhuǎn)矩特性基本上保持了原來固有特性,轉(zhuǎn)差率小,啟動轉(zhuǎn)矩大;
2)頻率變化大,調(diào)節(jié)范圍寬,且能實現(xiàn)無級調(diào)速以及可以方便實現(xiàn)自動化控制系統(tǒng)(如DCS系統(tǒng)等)的通訊;
3)可恒功率調(diào)速,也可恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速;
4)直接與DCS聯(lián)系,可便于通過變頻器內(nèi)置的PID功能實現(xiàn)閉環(huán)控制。
以蘭電公司為例,該公司每臺機組配置2臺容量為2 200 kW的凝結(jié)水泵,正常運行方式為1用1備,其調(diào)節(jié)方式采用凝結(jié)水母管調(diào)節(jié)閥門調(diào)節(jié)除氧器水位的方式。凝結(jié)水的流量與汽輪機的負荷有直接關(guān)系,由于凝結(jié)水泵采用定速運行,出口流量只能由控制閥門跟隨機組負荷調(diào)節(jié),節(jié)流損失大、出口壓力高、管損嚴重、系統(tǒng)效率低,存在較大的節(jié)能空間。
由于控制閥門為電動機械調(diào)整結(jié)構(gòu),線性度和調(diào)節(jié)品質(zhì)差、自動投入率低,加之凝結(jié)水的長期沖蝕導(dǎo)致閥門使用壽命短,現(xiàn)場維護量大,造成各種資源的極大浪費。該公司于2009年對#4機凝結(jié)水泵進行了變頻控制改造,通過實際論證凝泵變頻控制的可行性,并于2011年5月實現(xiàn)了全廠凝結(jié)水泵的變頻自動控制,以求取得效益最大化。
隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)、自動控制技術(shù)和微電子技術(shù)的不斷進步和控制手段的日趨完善,高壓變頻技術(shù)變得漸漸成熟,采用變頻調(diào)速節(jié)能在技術(shù)上完全可行。同時,由于變頻調(diào)速技術(shù)帶來的巨大的節(jié)能效果和操作方便性,對水泵電機的變頻改造也顯得十分必要。
蘭電公司4臺600 MW超臨界機組在變頻改造前,每臺發(fā)電機組配有兩臺凝結(jié)水泵,正常發(fā)電時一臺凝結(jié)水泵運行,一臺凝結(jié)水泵熱備用。一旦運行中的水泵發(fā)生故障,系統(tǒng)就會自動啟動備用泵,從而保證系統(tǒng)的連續(xù)運行。
由于每臺機組配置兩臺容量為2 200 kW的凝結(jié)水泵,正常運行方式為1用1備,因而設(shè)計變頻改造時采用“一拖二”的方式,即兩臺凝結(jié)水泵電機共用一臺變頻器,平時一臺泵變頻運行,而另一臺泵工頻熱備用。改造后,一段6 kV電源仍然供一臺水泵,在原真空開關(guān)QF1和QF2后面加入凝結(jié)水泵1的變頻器進出口閘刀QS1、QS2及旁路閘刀QS3和凝結(jié)水泵2的變頻器進出口閘刀QS4、QS5及旁路閘刀QS6,兩臺泵共用一臺變頻器。其中QF1、QF2、凝泵電機M為現(xiàn)場原有設(shè)備。QS2和QS3之間、QS5和QS6之間存在完全機械互鎖;QS1和QS4之間、QS2和QS5之間均存在電氣閉鎖和邏輯閉鎖關(guān)系,防止變頻器輸出側(cè)與6 kV電源側(cè)短路等嚴重事故,一次系統(tǒng)接線見圖3。
圖3 蘭電凝泵一次系統(tǒng)圖
由于是“一拖二”方式,因此,只能允許一臺水泵變頻運行。
1)A泵變頻運行
QS1和QS2合閘,QS3分閘,QS4和QS5分閘,QS6合閘。此時合上QF1,變頻器帶A泵變頻運行。B泵處于工頻狀態(tài)。當A泵運行到最大轉(zhuǎn)速還未滿足工況要求時,自動以工頻方式啟動B泵,調(diào)節(jié)凝泵閥門,系統(tǒng)穩(wěn)定后,A泵可以轉(zhuǎn)入調(diào)速運行;當A泵調(diào)速運行有故障時,可以通過故障信號自動將A泵以工頻方式啟動,調(diào)節(jié)凝泵閥門。
2)B泵變頻運行
QS4和QS5合閘,QS6分閘,QS1和QS2分閘,QS3合閘,此時合上QF2,變頻器帶B泵變頻運行;分開QF2,變頻器停運,B泵停運。A泵處于工頻狀態(tài)。
3)工頻運行或備用
QS3和QS6合閘,QS1和QS2、QS4和QS5分閘,此時變頻器停運,A和B泵工頻運行或備用。
根據(jù)GB/T 14285—2006《繼電保護和安全自動裝置技術(shù)規(guī)程》要求,2 MW及以上的電動機,或2 MW以下,但電流速斷保護靈敏系數(shù)不符合要求時,可裝設(shè)縱聯(lián)差動保護,縱聯(lián)差動保護應(yīng)防止在電動機自啟動過程中誤動作。
由于凝泵電機額定功率為2 200 kW,在工頻運行時應(yīng)當配置差動保護,保障電機的安全運行。然而,變頻改造后,電機變頻運行情況下,經(jīng)過長期的現(xiàn)場運行經(jīng)驗,轉(zhuǎn)速在額定轉(zhuǎn)速的70%~90%,以最大的可能轉(zhuǎn)速1 350 r/min考慮,由公式(2)可知電機的輸出功率為額定功率的75%左右,輸出功率為1 650 kW,小于2 000 kW,因此,在變頻運行方式下,凝泵電機可不配置差動保護。因此,采用工頻運行方式先投入差動保護,變頻運行時退出差動保護是合理可行的。
蘭電公司4臺機組凝結(jié)水泵自完成了變頻器改造,凝結(jié)水泵系統(tǒng)運行正常。蘭電公司4臺機組容量相同,所有重要輔機設(shè)備工作方式相同。因此采取變頻改造前后數(shù)據(jù)對比的方法,隨機選取#3機組運行的凝結(jié)水泵進行了電流和電量的統(tǒng)計,見表1和表2。
表1 電量情況統(tǒng)計
表2 電流情況統(tǒng)計
從表2數(shù)據(jù)可以看出,在同一負荷工況下,凝泵的運行電流相差較大,尤其低負荷時更為明顯。由此說明采用變頻調(diào)速后負荷越低,節(jié)能效果越好。
分析表1、表2中的數(shù)據(jù),可以得出變頻后節(jié)電率較高,從表1中的6天數(shù)據(jù)可見,節(jié)電率可達到27%,見表3。
表3 節(jié)電率分析
表3數(shù)據(jù)抄錄時間的負荷為全年平均負荷,以#3機為例,根據(jù)表1數(shù)據(jù)可知,日平均節(jié)電量:
考慮到機組正常的停機檢修時間,機組按每年300天運行時間計算,年平均節(jié)電為:
按照0.4元/kWh的上網(wǎng)電價計算,變頻改造后一年產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益為:
參照該公司每臺機組凝泵變頻改造的費用,不到一年的時間就能收回成本,帶來十分可觀的經(jīng)濟效益。
同時,變頻調(diào)速實現(xiàn)了電機軟啟動,減少了電機的啟動沖擊和機械磨損,延長了電機的使用壽命,同時有利于降低廠用電率,降低機組發(fā)電煤耗,帶來良好的安全效益、社會效益和環(huán)境效益。
蘭電公司4臺機組凝結(jié)水泵通過變頻改造后,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟效益和社會、環(huán)境效益,該公司還將繼續(xù)把變頻技術(shù)應(yīng)用于其它主要輔機中去,在提高自動調(diào)節(jié)品質(zhì)的同時達到節(jié)能降耗的目的,提高企業(yè)的綜合競爭力。