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        燃煤鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化技術研究與工程實踐

        2021-01-29 11:58:30楊福成
        山東電力高等專科學校學報 2020年6期
        關鍵詞:測量優(yōu)化系統(tǒng)

        楊福成

        (神華國華(北京)燃氣熱電有限責任公司,北京 100024)

        0 引言

        目前,SCR脫硝技術是火電廠燃煤鍋爐脫除NOx的主要技術手段。在實際運行過程中,普遍存在煙氣流場紊亂、NOx分布不均、測量不準的問題,進而造成NOx排放波動大、NH3逃逸超標等一系列問題,降低了環(huán)保設備的運行質量,影響了機組的經(jīng)濟性和安全性。過量的逃逸NH3會影響飛灰質量,降低其可用性,污染環(huán)境;與煙氣中的SO3和水蒸氣反應形成硫酸氫銨,堵塞、腐蝕空氣預熱器冷端換熱元件及下游設備[1-5]。

        近些年,各地在GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》的基礎上,出臺了更加嚴格的地方污染物排放標準,例如河北省頒布的DB 13/2209—2015《燃煤電廠大氣污染物排放標準》規(guī)定,現(xiàn)有及新建單臺出力 65 t/h以上(除層燃爐、拋煤機爐外)燃煤發(fā)電鍋爐氮氧化物排放限值調整為50 mg/m3。各發(fā)電公司陸續(xù)進行了超低排放環(huán)保改造,主要是采用低氮燃燒器改造或脫硝系統(tǒng)改造的方法,但上述問題并未得到徹底解決。

        本文以某電廠燃煤鍋爐為研究對象,介紹了一種新的技術路線及工程應用實例,通過對SCR脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化,實現(xiàn)了穩(wěn)定控制NOx排放、降低NH3逃逸的目標。

        1 設備概況和運行現(xiàn)狀

        1.1 設備概況

        某電廠燃煤鍋爐于2014年完成低氮燃燒器改造,并加裝SCR脫硝系統(tǒng)。該機組脫硝系統(tǒng)為高塵布置,煙道布置在省煤器之后、空氣預熱器之前。煙氣流經(jīng)省煤器后分兩路進入SCR系統(tǒng)A側和B側反應器,還原劑NH3由噴氨格柵注入煙道,與煙氣混合后進入反應器催化劑區(qū)域,將NOx還原為N2和H2O,經(jīng)過處理后的煙氣進入回轉式空氣預熱器、靜電除塵器、引風機和脫硫系統(tǒng),最后經(jīng)煙塔排入大氣。

        1.2 運行現(xiàn)狀

        在機組運行負荷300 MW工況下,利用網(wǎng)格法對脫硝系統(tǒng)運行情況進行測試,出入口測點位置如圖1所示。

        圖1 SCR脫硝系統(tǒng)及測點布置示意圖

        SCR反應器入口A側和B側測點流速分布如圖2所示,A側與B側的試驗煙氣平均流速相同,均為11.8 m/s,但其分布情況略有不同,A側流速最大值為16.3 m/s,最小值為6.8 m/s;B側流速最大值為14.1 m/s,最小值為 7.2 m/s,兩側流速相對標準偏差分別為19.99%和14.21%。

        SCR反應器入口A側和B側的NOx濃度分布如圖 3所示,其平均濃度分別為 129.9 mg/m3與106.2 mg/m3,相對標準偏差分別為58.84%與66.24%,濃度偏差均較大。A側和B側NOx濃度具有相近的分布規(guī)律,近爐側NOx濃度均大于遠爐側。

        圖2 A側和B側入口速度分布

        圖3 A側和B側入口NOx濃度分布

        SCR反應器出口A側和B側的NOx平均濃度分別為 48.7 mg/m3與 17.8 mg/m3, 兩側出口平均濃度相差較大。A側和B側NOx濃度的相對標準偏差分別為23.36%與47.33%,其具體分布如圖4所示。

        圖4 A側和B側出口NOx濃度分布

        2 原因分析

        通過測試可知,煙道流場存在較大的不均勻性。目前SCR系統(tǒng)出入口布置的CEMS儀表均為單點測量,試驗期間NOx表盤值A側入口為215.22 mg/m3,B側入口為245.52 mg/m3,與實測值存在較大的偏差??梢?,單點取樣測量無法準確反映煙氣中NOx含量及其分布情況。

        實際運行數(shù)據(jù)顯示,脫硝出口NOx波動大,尤其是在機組負荷變動及啟停磨煤機時,容易出現(xiàn)瞬時值超標。運行人員需通過加大噴氨量降低NOx均值,造成了NH3逃逸的增加。

        因閥門本身的線性不好或日常缺少手動閥門的開關和線性檢查,使得閥門的靈敏性降低或閥門堵塞,影響噴氨系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

        根據(jù)SCR反應器出入口NOx及含氧量的試驗數(shù)據(jù),計算A側與B側的理論氨耗量分別為20.05 Nm3/h與 22.80 Nm3/h; 表盤顯示 A 側與 B 側的氨耗量分別為 28.28 Nm3/h與 37.11 Nm3/h,分別超過理論氨耗量的41%和62%,系統(tǒng)運行時存在明顯的過量噴氨現(xiàn)象。氨逃逸儀表未反映出實際的氨逃逸數(shù)值。

        3 優(yōu)化措施

        針對現(xiàn)有SCR脫硝系統(tǒng)運行中存在的問題,除采取對脫硝催化劑進行活性檢測及磨損情況檢測等常規(guī)監(jiān)督措施外,提出如下解決方案:

        1)對現(xiàn)有SCR脫硝反應器入口煙道流場進行模擬分析,并根據(jù)分析結果對入口煙道前的導流裝置進行改造,提高反應器入口流場和NOx濃度分布的均勻性。

        2)對噴氨格柵調節(jié)閥進行自動化改造。

        3)對SCR反應器出口NOx分區(qū)噴氨控制進行優(yōu)化改造,實現(xiàn)多點測量、分區(qū)控制。4)在SCR反應器出口加裝新型氨逃逸測量裝置。5)對噴氨控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,實現(xiàn)總量控制和分區(qū)精細化控制。

        3.1 煙道流場模擬分析及優(yōu)化

        3.1.1 原模型結構

        原模型 CFD (Computational Fluid Dynamics,簡稱CFD)結構示意圖如圖5所示。除整流格柵外原脫硝系統(tǒng)共有5組導流板,參考測試報告的數(shù)據(jù),系統(tǒng)入口設置20個分區(qū)以表征入口濃度不均勻分布。

        圖5 原模型CFD結構示意圖

        3.1.2 原模型CFD模擬結果

        圖6 原模型模擬系統(tǒng)流線示意圖

        圖6為原模型模擬系統(tǒng)流線示意圖。圖7(a)為系統(tǒng)入口、噴氨格柵前和催化劑入口前NOx分布云圖,原脫硝系統(tǒng)的導流裝置對NOx無明顯混流作用,導致催化劑表面NOx分布仍有明顯偏差。圖7(b)為催化劑入口前NH3濃度分布云圖,催化劑表面NH3分布均勻性較差。圖7(c)為催化劑截面上氨氮比分布云圖,氨氮比可以反映脫硝反應的進行程度,該值大于1說明NH3比NOx多,反應器對應出口處會有逃逸氨。催化劑上游入口共3個分區(qū),從內側向外側依次分別記為分區(qū)1、分區(qū)2和分區(qū)3,表1匯總了上述各流場參數(shù)指標在這3個分區(qū)內的統(tǒng)計結果。

        圖7 原模型系統(tǒng)氨氮分布云圖

        表1 原模型CFD模擬系統(tǒng)各流場參數(shù)指標匯總結果

        3.1.3 流場優(yōu)化方案

        結合脫硝系統(tǒng)煙道布置特點,將整個脫硝系統(tǒng)煙道沿深度方向分為3個區(qū)域,通過一系列混合措施,保證NOx和NH3在催化劑入口前各區(qū)域是均勻的且各區(qū)域的氨氮比接近。具體方案:將原擴口出口處導流板的水平段縮短加密,后面布置第一組混合器,實現(xiàn)各分區(qū)內的氣體混合擾動;將噴氨格柵向下平移4.2 m,后面布置第二組混合器;調整豎直段上部彎頭原導流板的直段角度;將反應器上部原第5組導流板布置完善。流場優(yōu)化后系統(tǒng)結構如圖8所示。

        圖8 流場優(yōu)化后系統(tǒng)結構示意圖

        圖9、圖 10(a)(b)和(c)分別為優(yōu)化后系統(tǒng)流線、NOx、NH3和氨氮比分布云圖,較原系統(tǒng)而言,各項指標的均勻性大幅提高。流場優(yōu)化后上述各指標的結果如表2所示。

        3.2 增設NOx分區(qū)同步測量系統(tǒng)

        排放量快速準確的測量是實現(xiàn)NOx排放量精準控制的前提,因此需實時測得SCR出口各分區(qū)的NOx分布,利用分區(qū)調節(jié)閥調整噴氨量。新型的測量系統(tǒng)利用同步測量、分時輪測的原理實現(xiàn)分區(qū)同步測量。同時,根據(jù)流場模擬整定的結果,將煙道截面進行合理分區(qū),為分區(qū)控制奠定基礎。

        圖9 優(yōu)化后系統(tǒng)流線示意圖

        圖10 優(yōu)化后系統(tǒng)氨氮分布云圖

        表2 流場優(yōu)化后系統(tǒng)各流場參數(shù)指標匯總結果

        3.3 改造噴氨格柵調節(jié)閥門

        針對噴氨格柵入口的噴氨手動調節(jié)閥門線性差的問題,將手動閥門全部更換為調節(jié)線性好的自動調節(jié)閥門,既解決了閥門線性差的問題,也實現(xiàn)了噴氨格柵單路支管噴氨量的實時調節(jié)。結合SCR反應器出口NOx測量系統(tǒng)的分區(qū),重新調整噴氨格柵的布置,實現(xiàn)閥門分區(qū)與測量分區(qū)一一對應,使每一支管的噴氨量與分區(qū)測量的NOx相對應,便于后續(xù)進行分區(qū)控制。

        3.4 加裝新型氨逃逸測量裝置

        目前常規(guī)煙氣系統(tǒng)氨逃逸儀表有原位對穿式、傳統(tǒng)抽取式、滲透管式等,但普遍存在測量精度低、取樣易失真、取樣管易堵塞等問題。對運行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),目前燃煤鍋爐氨逃逸數(shù)值與噴氨量的對應關系存在不合理性,說明現(xiàn)有儀表不能準確測量氨逃逸的真實數(shù)值。因此,將原氨逃逸儀表更換為新型原位取樣式測量儀表。該儀表基于TDLAS理論和吸收式光譜理論,具有精度高、防吸附和自動校準的優(yōu)點,測量的絕對誤差小于0.076 mg/Nm3,相對誤差小于2%。

        3.5 增設精細噴氨控制系統(tǒng)

        SCR出口NOx波動大的主要原因是入口NOx頻繁大幅波動,而控制系統(tǒng)反饋和前饋測量滯后嚴重,NOx噴氨反應慢,常規(guī)的PID控制無法很好地解決該問題,因此采用了入口NOx軟測量+總量控制+分區(qū)均衡控制的方案,控制原理如圖11所示。

        入口NOx的軟測量是通過大量的實測數(shù)據(jù)間接獲得,克服NOx儀表測量反應遲緩的問題。依據(jù)NOx產生的工藝流程,分析其與鍋爐中輸入的燃料量、風量以及各種燃燒工況等之間的因果關系,采取人工神經(jīng)網(wǎng)絡和較易泛化的多元線性回歸模型進行預測。入口NOx的測量結果對軟測量的修正擬合是長期的,需要連續(xù)24 h采樣的硬測量結果進行印證和修正,以遞歸出一個較及時準確的軟測量結果,將該結果作為噴氨控制的前饋,可以大幅提高噴氨控制的調節(jié)品質。

        圖11 噴氨總量控制原理圖

        針對SCR脫硝催化劑不同區(qū)域老化磨損情況不同、入口NOx分布不均、噴氨量不均等原因造成的SCR反應器出口NOx分布不均問題,利用NOx分區(qū)同步測量系統(tǒng)測得的分區(qū)NOx數(shù)據(jù),微調各噴氨支管的噴氨量,可實現(xiàn)各分區(qū)出口NOx的分布均勻性。

        4 優(yōu)化前后結果對比

        4.1 流場優(yōu)化效果測試

        燃煤鍋爐流場優(yōu)化后,在機組負荷為350 MW、175 MW和280 MW時的T-01、T-02和T-03工況下進行了測試,各工況下分別測試SCR進口、出口NOx及O2濃度。同時,在每臺SCR反應器出口煙道截面沿寬度方向選取代表點進行氨逃逸濃度采樣。各考核工況下的試驗結果如表3所示。

        表3 試驗結果匯總表

        在T-01、T-02和T-03工況下,SCR脫硝裝置A側和B側反應器進口NOx濃度相對標準偏差、反應器出口NOx濃度相對標準偏差較原型均有大幅下降,SCR進口和出口NOx濃度分布均勻性較改造前明顯改善。

        4.2 NOx總量控制與分區(qū)均衡控制系統(tǒng)運行效果

        圖12 脫硝系統(tǒng)運行變化趨勢圖

        脫硝出口NOx波動如圖12所示,在精細噴氨系統(tǒng)尚未調試投運前,A側、B側及總排出口NOx濃度波動明顯,平均值控制在25 mg/m3情況下,最高達到 60 mg/m3,最低至 0 mg/m3附近,存在氨量過噴現(xiàn)象。

        NOx總量控制優(yōu)化投運后,A側、B側及總排出口NOx濃度波動迅速減弱,波動范圍控制在±5 mg/m3附近,但此時A側、B側出口測量值與煙囪總排口NOx測量值差值約為10mg/m3。出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因為SCR出口NOx分布不均勻,而總排口CEMS測點均為單點測量,其代表性較差,導致測量值與實際排放值存在差距。當A側和B側NOx濃度控制在25 mg/m3時,總排出口僅為15 mg/m3,遠低于環(huán)保要求值。

        分區(qū)均衡控制調試后,A側、B側的NOx測點數(shù)據(jù)與總排出口測點值迅速靠近,說明SCR區(qū)域NOx濃度分布的均勻性得到明顯改善,使得A側、B側CEMS儀表值能夠表征實際NOx濃度;A側、B側與總排出口NOx濃度均能夠控制在25 mg/m3左右,且運行時無需根據(jù)總排出口值反復調節(jié)A側、B側出口NOx濃度設定值,NOx波動范圍進一步下降至±3 mg/m3左右。

        5 結語

        CFD模擬煙道流場優(yōu)化技術可以有效解決脫硝系統(tǒng)入口NOx分布不均的問題,為精準噴氨奠定控制基礎;采用NOx軟測量作為前饋的噴氨總量控制可以大幅降低NOx的波動,有效降低NOx超標和氨逃逸;分區(qū)噴氨均衡控制可以有效消除脫硝系統(tǒng)出口NOx分布不均問題。工程實踐證明,通過采用煙道流場優(yōu)化、噴氨總量控制、分區(qū)同步測量、分區(qū)控制的技術路線,可以解決NOx排放波動大、氨逃逸超標等問題。同時,由于NOx排放得到穩(wěn)定精準控制,可以在原有催化劑條件下,進一步降低NOx排放總量,減少環(huán)境污染。

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