王東,楊家旺
(中交天航濱海環(huán)保浚航工程有限公司,天津 300450)
重型自航絞吸式挖泥船 天鯤號 被譽為 造島神器 大國重器,本船配有龐大的液壓系統(tǒng),采用集中泵控方式,配有三臺一拖二力士樂A20V0520 HS4P大流量變量柱塞液壓泵和一臺A11VO95LRD變量柱塞應(yīng)急泵,為橫移錨絞車、系駁絞車、裝駁絞車、鋼樁臺車等系統(tǒng)提供液壓動力。本船橫移起錨絞車選用650kn液壓卷筒絞車,該絞車由兩臺Hagglunds CA50雙速馬達驅(qū)動,彈簧自閉式帶式剎車。絞車額定速度(第一層):15m/min,橫移錨凈重13t。在天鯤號挖泥試驗過程中出現(xiàn)了絞車兩馬達損壞故障,本文就此次故障原因和系統(tǒng)改造進行分析。原理圖見圖1。
橫移起錨絞車由P2管路供油。在正常工作時,相應(yīng)的油泵為M1電機帶動的2號主油泵,而剎車油缸和離合器油缸則由P6管路供油。
絞車放纜步驟為:(1)反向建壓,防止馬達溜車:S1213得電,使用8%小流量建壓,直到系統(tǒng)壓力為110bar,S1213失電;(2)當系統(tǒng)壓力達到110bar,打開剎車;(3)油路接通,馬達運行:電磁閥S1214和S1215先得電,同時泵的流量按照設(shè)定斜坡(5s)逐漸增加達設(shè)定速度所需要流量;(4)油路關(guān)閉,馬達停止:泵的流量按照設(shè)定斜坡(5s)逐漸減低至零,然后電磁閥S1214和S1215同時失電;(5)關(guān)閉剎車。
圖1 天鯤號橫移起錨絞車液壓原理圖
操作人員描述:由于橫移錨在海底泥中掩埋,陷入過深,在起錨過程中系統(tǒng)壓力到達額定值230bar后收攬速度為0。操作人員操作反向放纜,如此反復(fù)操作才將錨起出;在下錨過程中,錨即將著地時出現(xiàn)無法放纜現(xiàn)象,收攬現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)馬達有異響。
通過挖泥控制系統(tǒng)視頻回放發(fā)現(xiàn)以下幾點:(1)起錨過程中收攬A口壓力230bar,絞車收攬速度為0,切換為放纜操作參數(shù)正常;(2)在某次由收攬動作切換至放纜動作時,放纜繩速出現(xiàn)兩秒鐘46.2m/min的異常高速,且出繩時液壓主泵壓力僅為5.9MPa怠速壓力,馬達控制閥塊檢測工作壓力為0MPa,此后不久,便發(fā)現(xiàn)絞車故障,此為明顯的馬達倒拉現(xiàn)象;(3)由收攬到放纜切換過快時出現(xiàn)帶式剎車一直處于打開狀態(tài)。
結(jié)合視頻回放和操作人員描述,可以肯定的是馬達的損壞是由于超速和吸空造成的。
(1)馬達超速的原因:現(xiàn)場記錄到絞車最高速度達46.2m/min,根據(jù)絞車參數(shù)計算得到馬達的對應(yīng)轉(zhuǎn)速為291.96rpm,而Hagglunds馬達的額定轉(zhuǎn)速為200rpm,已超速嚴重。
液壓系統(tǒng)采用了定值溢流閥作為負載背壓而不是平衡閥,放纜背壓閥設(shè)定壓力為110bar,此值為13噸錨重量×1.8倍安全系數(shù)換算為系統(tǒng)壓力值。在收攬工況下S1213得電,P壓力作用于A口,同時,壓力作用于放纜回油電磁閥S1215的P口。收攬至速度為0時,A口壓力為額定工作壓力230bar,快速轉(zhuǎn)為放纜,由于此處的壓力已經(jīng)高于110bar,不再執(zhí)行反向建壓動作,剎車油缸由于低溫、回油管徑較小、收放纜切換過快等多因素疊加,此時,剎車處于打開狀態(tài),放纜電磁閥S1214/S1215得電,設(shè)定值110bar的溢流閥受到230bar的壓力沖擊立即溢流,馬達A口回油到T,馬達向放纜方向超速轉(zhuǎn)動直到繃緊的起錨鋼絲繩泄力到作用于A口的壓力降低至110bar。
造成絞車被高速倒拉的另一個主要因素是 倒拉蓄能,絞吸式挖泥船的橫移錨是通過一個長40m的鋼架拋錨桿拋至遠離船體的位置,在橫移起錨絞車工作至額定拉力65t時,近80m的起錨鋼絲、40m的拋錨桿都存在變形,同時,在絞車的拉力下船體也存在大角度的橫傾。鋼絲和拋錨桿的變形及船體的傾斜都是一種蓄能,這種蓄能在放纜時需要較長的纜繩放出才能釋放,這是造成馬達持續(xù)超速近2s的主要原因。
(2)馬達吸空原因:現(xiàn)場記錄到馬達超速瞬間馬達進油口壓力降至0MPa,同時,根據(jù)控制邏輯可以看出,馬達在被倒拉時閥組油路已經(jīng)連通,但泵的流量根據(jù)斜坡輸出,流量不足以滿足1890L/min的流量要求,馬達被吸空。
此次馬達的故障非偶然現(xiàn)象,系統(tǒng)修復(fù)后必須進行相應(yīng)的改造才能保障馬達的安全使用。綜合分析馬達故障的最根本原因是系統(tǒng)為了滿足大流量穩(wěn)定性的需求,采用了定壓溢流閥作為負載的背壓閥,而不是常規(guī)的平衡閥。為了降低改造成本,盡快恢復(fù)船舶運轉(zhuǎn),本船提出了利用挖泥控制系統(tǒng)進行操作邏輯改造,控制邏輯對放纜進行兩種工況的判斷:一種為重載工況:放纜時回油電磁閥前壓力≥150bar,此時,馬達回油電磁閥不得電,馬達通過230bar安全閥進行緩慢回油,釋放 倒拉蓄能;另一種為正常工況:放纜時回油電磁閥前壓力<150bar,馬達執(zhí)行正常放纜,150bar與110bar間的差值不足以造成馬達超速和吸空。
前提操作條件邏輯判斷:
反向建壓,防止馬達溜車:S1213得電,使用10%小流量建壓,直到馬達收攬方向進油口壓力為110bar,S1213失電。
剎車打開:當馬達收攬方向進油口壓力達到90~130bar范圍(若超過130bar需要等待壓力降低到90~130bar),然后,剎車電磁閥S1209得電(注意:S1209保持得電,直至得到失電命令或馬達收攬方向進油口壓力低于90ba才關(guān)閉剎車),打開剎車。
工況判斷:如果檢測到馬達收攬方向進油口壓力<150bar,執(zhí)行工況一(正常放纜操作)。如果檢測到馬達收攬方向進油口壓力≥150bar,執(zhí)行工況二(重載操作)。
工況一步驟:(1)油路接通:S1215得電1s后,然后,S1214電磁閥得電,正常放纜;(2)流量增大,馬達運行:當電磁閥S1209、S1214和S1215全部得電后,泵的流量從10%按照設(shè)定斜坡(5s)逐漸增加達設(shè)定速度所需要流量;(3)油路關(guān)閉,馬達停止:泵的流量按照設(shè)定斜坡(5s)逐漸減低至零,然后,電磁閥S1214和S1215同時失電;(4)剎車關(guān)閉。
工況二步驟:(1)油路接通:放纜方向進油側(cè)電磁閥S1214得電打開,S1215保持失電(泵保持10%的流量輸出,以便主動緩慢放攬釋放鋼絲繩的張緊和船體傾斜);(2)油路關(guān)閉,馬達停止:泵的流量按照設(shè)定斜坡(5s)逐漸減低至零,然后,電磁閥S1214失電和S1215保持失電;(3)關(guān)閉剎車。
系統(tǒng)改造后,通過實際的使用驗證達到了改造目的,系統(tǒng)能夠準確地判斷工況,執(zhí)行重載操作,有效釋放 倒拉蓄能 。但由于控制邏輯的復(fù)雜和重載工況下耗時較長,影響施工效率,另外,馬達在重載工況下實際回油壓力超過230bar,長期此工況使用也會降低馬達的使用壽命。