徐 良
(山西晉神沙坪煤業(yè)有限公司,山西 河曲 036500)
我國許多大型煤田厚煤層普遍發(fā)育[1],針對厚煤層的開采方法主要包括綜采放頂煤、分層開采和一次采全高采煤法。其中分層開采效率較低,生產(chǎn)成本較高;綜采放頂煤設備復雜,更適合于5~15 m的厚煤層開采; 大采高一次采全高采煤法對4~7 m的厚煤層開采獨具優(yōu)勢[2-3]。但是大采高工作面由于煤墻出露面積較大,也存在煤墻、頂板管理困難以及周期來壓破壞力強、液壓支架控制困難等問題[4-7]。本文以山西晉神沙坪煤礦18204 工作面為例,對大采高工作面存在的問題進行分析,并提出優(yōu)化方案。
沙坪煤礦18204 工作面主采8#煤層,該煤層整體呈單斜構造,傾向北西,該工作面位于一水平北部,系走向長壁回采工作面,走向長1 583 m,傾向長195 m。工作面煤層厚度4.5~5.3 m,平均5.0 m,煤層傾角超過40°,煤層結構簡單,偶見一層夾矸,夾矸厚度平均0.25 m。煤層偽頂不發(fā)育,直接頂為泥巖- 砂質(zhì)泥巖,厚度2.5 m,基本頂為中砂巖,厚度7.2 m,煤層直接底為砂質(zhì)泥巖,厚度2.1 m,基本底為細砂巖,厚度3.3 m。采用綜合機械化一次采全高回采工藝,全部垮落法管理頂板,采高5 m。
18204 工作面煤層賦存穩(wěn)定,生產(chǎn)條件較好,日循環(huán)最高回采8 刀,平均日回采4.5 m,日產(chǎn)量平均為6 581 t,最高產(chǎn)量紀錄為8 235 t,月平均采出量183 610 t,采出率93%。但是由于其采高較大,且煤層節(jié)理裂隙發(fā)育,回采期間出現(xiàn)了很多問題,對工作面安全產(chǎn)生造成不利影響。
1)煤墻片幫、漏頂。18204 工作面采掘揭露斷層7 條,煤層節(jié)理、裂隙較發(fā)育,尤其構造影響區(qū)域更為明顯,由于采高較大,在回采期間工作面煤墻產(chǎn)生較為嚴重的片幫冒頂現(xiàn)象。在回采前期,片幫漏頂長度近40 架,片幫最嚴重的區(qū)域空頂深度大于3 m,空頂面積最大約15 m2。
工作面回采期間,溜子經(jīng)常出現(xiàn)被壓死的現(xiàn)象,最嚴重時導致6 天無法按計劃正?;夭?。煤墻片幫情況見圖1。
圖1 煤墻片幫情況
2)支架不穩(wěn)。18204 工作面大面積的片幫漏頂,使液壓支架接頂不牢、初撐力不足,導致支架發(fā)生失穩(wěn)、下滑等情況,降低了支架穩(wěn)定性。若不及時采取措施,容易出現(xiàn)工作面大面積倒架、咬架事故,影響工作面正?;夭?。
3)切眼滾矸現(xiàn)象較多。工作面在回采期間,經(jīng)常出現(xiàn)大塊矸石滾落,嚴重影響工作面回采安全。
綜上所述,在工作面回采期間存在的主要問題是片幫冒頂、支架不穩(wěn)和滾矸,應針對這些問題采取相應的安全措施。
對大采高工作面圍巖和液壓支架的穩(wěn)定性進行分析,結合工作面實際生產(chǎn)地質(zhì)條件,采用ZY8000/24/50D型支撐掩護式支架、MG500/1200-3.3D雙滾筒采煤機和SGZ1000/1400 型刮板輸送機進行配套。采用液壓支架優(yōu)化軟件優(yōu)化18204 大采高液壓支架的結構參數(shù),一是使液壓支架的立柱均支撐于頂梁上,且垂直于頂板,提升其支撐強度,使支撐力向頂梁后側合理轉移,增加切頂性能;二是優(yōu)化液壓支架的掩護梁,改為斷面可變的整體箱結構,并加強前后連接桿和頂梁結構,在主肋處焊接4 塊加強板,提高承載性能;三是18204 工作面所采煤層比較松軟,為增加底座的受力面積,將其設計為整體形式,同時將支架底部改為弧形結構,減少支架的移架阻力,防止鉆底;四是增設立柱,提高工作阻力,更好的抵御頂板來壓期間的頂板下沉,有效防范工作面煤墻片幫,提高液壓支架穩(wěn)定性。
根據(jù)18204 工作面生產(chǎn)技術條件和裝備條件,結合工作面地質(zhì)條件,優(yōu)化18204 工作面的回采工藝。
(1)18204 工作面為大采高一次采全高工作面,對上端頭留設三角煤,斜切進刀,上行挑頂清煤,下行割煤,從下往上鄰架操控移動支架,全部垮落法管理頂板,控制控頂距在4.711~5.511 m之間。
(2)充分利用推溜桿側千斤頂,調(diào)整為向上傾斜,防止刮板輸送機下滑;利用千斤頂調(diào)整工作面的偽仰斜角度,控制在4°范圍內(nèi),使運輸巷超前回風巷最大距離小于8 m,這樣更有利于控制煤墻片幫情況。工作面?zhèn)窝鲂鼻闆r見圖2。
圖2 工作面?zhèn)窝鲂鼻闆r
(3)單體柱配合鉸接梁加強支護,單體柱均采用防倒措施,利用直徑8 mm鋼絞線纏繞單體柱一圈,采用保險扣與鉸接梁相連,相鄰柱體捆綁防倒繩,防止出現(xiàn)倒柱。
為了降低液壓支架荷載,減少動載系數(shù),需要對頂板垮落步距進行控制,減小頂板冒落面積,緩解周期來壓對工作面產(chǎn)生的沖擊[6]。本次采用切眼老頂深孔預裂、采空區(qū)老頂深孔探測和上下巷頂板深孔切頂綜合技術方案。在上、下巷采用雙側布孔方式,每組布設鉆孔3 個,分別為輔助老頂孔、老頂切斷孔以及端頭切斷孔。
在上、下巷超前切眼100 m處,各布置一組切斷孔,布設間距為100 m。為了對采空區(qū)上方老頂切斷情況進行檢測,在下巷煤墻20 m頂板處,向采空區(qū)側布置1 個查驗鉆孔,對老頂破壞情況進行檢測。堅硬頂板弱化方案見圖3。
圖3 堅硬頂板弱化方案
18204 工作面煤墻產(chǎn)生大面積片幫的原因主要包括:煤體力學性質(zhì)和礦山壓力等[7],通過現(xiàn)場實際勘查,提出如下控制措施。
(1)煤層注水。煤層注水可以提高煤體的塑性,提高煤墻成型條件,減少片幫現(xiàn)象的發(fā)生。本次煤層注水在工作面煤墻側開展,共設計兩排,排間距2 m,單排注水孔距5 m,上排孔距頂1.5 m,下排孔距底1.5 m,上下兩排交錯施工。注水孔孔徑42 mm,孔深10 m,注水壓力控制在2 MPa以上,孔口采用1.2 m的橡膠膨脹膠囊自動封孔器進行封孔,連接直徑為10 mm的高壓注水膠管進行注水。工作面每回采5 m注水一次,注水時間不得低于30 min,一般為注水鉆孔四周影響范圍內(nèi)煤墻出汗為止。
(2)采用波雷因材料對煤墻進行加固,充分利用上、下端頭的鉆孔和瓦斯抽放鉆孔進行超前注漿加固。加固后不影響工作面正常回采,同時能夠對工作面內(nèi)地質(zhì)構造破碎帶進行改造,提高煤層的承載性能,減少片幫發(fā)生。
(3)采用礦壓監(jiān)測設備,對工作面礦壓開展動態(tài)檢測,分析頂板周期來壓時間,提前進行預測工作,采取有針對性的防范措施。
1)工作面通過三機配套、優(yōu)化回采工藝、弱化堅硬頂板、煤層注水、注漿加固綜合措施后,18204大采高工作面在回采期間,工作面回采率提高至95%,有效減少煤墻片幫、漏頂現(xiàn)象,工作面液壓支架未出現(xiàn)倒架、咬架情況,改善了工作面的生產(chǎn)環(huán)境,提高了生產(chǎn)效率。
2)隨著煤礦設備的發(fā)展,重型裝備的應用,厚煤層大采高一次采全高工藝將越來越多的應用于生產(chǎn)中,但是隨著工作面采深的增加,開采難度會逐漸增大,因此需要對實際生產(chǎn)條件進行分析,采取針對性的控制措施,確保工作面安全高效回采。