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        抽油機井提效管理方法與實踐

        2021-01-23 02:06:38鐘意大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠
        石油石化節(jié)能 2021年1期
        關(guān)鍵詞:沖次檢泵單耗

        鐘意(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

        在節(jié)能降耗和低油價的形勢下,相比大范圍的技術(shù)改造措施,降低抽油機井舉升能耗的方法,從管理方面入手效果來得簡單快捷。抽油機井占總機采井?dāng)?shù)的85%以上,因其結(jié)構(gòu)簡單、故障率低、管理方便等優(yōu)勢為目前采用主要舉升設(shè)備[1],但受到運行參數(shù)、沉沒度、泵徑等因素影響,傳動損失大,系統(tǒng)效率低,所以針對正常運轉(zhuǎn)的抽油機井,采取參數(shù)管理和整體優(yōu)的措施提升效益很有必要。

        1 參數(shù)運行現(xiàn)狀

        以系統(tǒng)效率測試和參數(shù)運行控制圖分析結(jié)果為基礎(chǔ)[2],針對投產(chǎn)時間超過3 年、近期無增產(chǎn)措施、水驅(qū)開發(fā)方式井或聚驅(qū)井后續(xù)水驅(qū)產(chǎn)量穩(wěn)定的抽油機井平均運行參數(shù)情況統(tǒng)計見表1:統(tǒng)計3 953 口井平均日產(chǎn)液24.06 t、泵徑53.39 mm、沖程2.79 m、沖次4.97次/min、下泵深度933 m、動液面688 m、泵效48.84%,正常運轉(zhuǎn)的抽油機井系統(tǒng)效率為24.98%,百米噸液單耗1.24 kWh??梢钥闯?,抽油機井平均單井系統(tǒng)效率較低,70%以上的能耗都在傳動過程中損失[3],問題井單耗數(shù)據(jù)與平均值偏離較大,但主要的能耗構(gòu)成仍然是正常井。

        2 提效管理方法分析

        生產(chǎn)井運行狀態(tài)可以分為參數(shù)偏大、偏小、正常三種情況。前兩種井,動液面矛盾比較突出,且井?dāng)?shù)較少,問題易發(fā)現(xiàn)并得到及時處理。

        參數(shù)正常井?dāng)?shù)量多、規(guī)模大,挖潛空間大。以六型機為例,沖程2.5 m,沖次區(qū)間為6~9 次/min的井有327 口,在動液面、能耗、其他參數(shù)相對合理的情況下,通過分析地下和地面參數(shù),仍然具有一定的節(jié)能潛力。此類井一般具有“產(chǎn)量穩(wěn)定、泵效高、電動機效率高”等特點,但通過分析地面和地下參數(shù)[4],仍有調(diào)整空間。據(jù)分析,應(yīng)用現(xiàn)有的節(jié)能措施針對正常生產(chǎn)井實施提效管理可分兩種情況:一種情況是針對沖次大于或等于7 次/min,產(chǎn)量相對較高,且適合全年連續(xù)生產(chǎn),泵可換大、沖次可下調(diào)的井,實施換大泵調(diào)小參數(shù),減少抽油機循環(huán)次數(shù)[3],從而降低傳動損耗。另一種情況是針對沖次6~7次/min的高含水的間抽潛力井,實施換大泵間抽,冬季連抽,其余時間間抽,提高舉升效率[5]。但是,換泵必須通過生產(chǎn)井作業(yè)才能實現(xiàn),且費用較高,一口井普遍在2 萬元以上。如果為了優(yōu)化參數(shù)節(jié)能采取主動作業(yè)的方式,必然會大幅度降低措施效益[6],甚至出現(xiàn)投入高于產(chǎn)出的情況。因此,需要密切跟蹤此類井的生產(chǎn)情況,結(jié)合作業(yè)時間采取換泵調(diào)小參數(shù)措施。

        表1 抽油機井平均運行參數(shù)情況統(tǒng)計

        3 措施應(yīng)用效果

        實例一:針對高沖次小泵徑井實施換大泵徑降沖次連抽措施,以某區(qū)塊X 井為例,該井由于泵況問題需要檢泵作業(yè)。查詢連續(xù)兩年的X 井示功測試和功率曲線見圖1、圖2,正常生產(chǎn)過程中:沖程為2.5 m、沖次8次/min、泵徑38 mm、桿徑19 mm,產(chǎn)量波動區(qū)間為19.11 t,理論排量為32.6 t/d,泵效為58.62%,產(chǎn)量比較穩(wěn)定;載荷利用率66.34%,電動機額定功率為27 kW,平均消耗功率6.29 kW,舉升單耗8.12 kWh/t,且未來一年無增產(chǎn)措施計劃。

        圖1 X井示功測試

        圖2 X井功率曲線

        因此,可結(jié)合檢泵作業(yè)時機,進(jìn)行整體優(yōu)化。通過泵徑上調(diào)至44 mm、沖次下調(diào)為6 次/min,理論排量為32.85 t/d。測試對比調(diào)整前后產(chǎn)液量平穩(wěn)時泵效、有功功率曲線,優(yōu)化后日產(chǎn)液18.63 t,泵效57.15%,消耗功率5.96 kW,單耗7.58 kWh/t,產(chǎn)量和泵效基本無變化,消耗功率下降0.33 kWh,日節(jié)電量7.92 kWh,節(jié)電率5.1%,達(dá)到了節(jié)能降耗的效果,優(yōu)化后X 井示功測試和功率曲線見圖3、圖4。

        圖3 優(yōu)化后X井示功測試

        圖4 優(yōu)化后X井功率曲線

        根據(jù)該井實際情況,更換44 mm 泵后,不用更換桿徑;且目前絕大多數(shù)抽油機井配套變頻調(diào)速設(shè)備[7],無需換更換電動機皮帶輪,只有作業(yè)和泵成本。結(jié)合檢泵時機,檢泵費用不計入措施成本[8];38 mm 泵與44 mm 泵差12.8 元,增加費用可以忽略不計。在節(jié)電效果方面,以日節(jié)電7.92 kWh 為例,年可創(chuàng)效1 842 元,且抽油機循環(huán)次數(shù)減少了1/4,有利于延長抽油機使用壽命。

        實例二:針對高沖次小泵徑井實施換大泵徑降沖次間抽措施,以某區(qū)塊Y 井為例,該井由于泵況問題需要檢泵作業(yè)。正常生產(chǎn)過程中:沖程為2.5 m、沖次6.5 次/min、泵徑38 mm、桿徑19 mm,產(chǎn)量波動區(qū)間為14.21 t,含水率95.47%,理論排量為26.49 t/d,泵效為53.64%,產(chǎn)量比較穩(wěn)定;載荷利用率51.36%,電動機額定功率為22 kW,平均消耗功率5.31 kW,舉升單耗8.96 kWh/t,且未來一年無增產(chǎn)措施計劃。

        結(jié)合檢泵作業(yè)時機,進(jìn)行整體優(yōu)化。通過泵徑上調(diào)至44 mm、沖次下調(diào)為5 次/min,理論排量為27.38 t/d。測試對比調(diào)整前后產(chǎn)液量平穩(wěn)時泵效、有功功率曲線[9],優(yōu)化后日產(chǎn)液14.08 t,泵效51.42%,消耗功率5.06 kW,舉升單耗8.61 kWh/t,產(chǎn)量和泵效基本無變化,消耗功率下降0.37 kWh,日節(jié)電量7.92 kWh,節(jié)電率4.2%,達(dá)到了節(jié)能降耗的效果。根據(jù)生產(chǎn)需求,該井自2020年3月下旬開始轉(zhuǎn)為間抽生產(chǎn)[10],通過液面恢復(fù)曲線和開井生產(chǎn)壓力曲線,間抽制度設(shè)置為停2 h 抽24 h,實施間抽措施后日產(chǎn)量13.81 t,相對于連抽液量降低0.27 t,日耗電量下降10.19 kWh,考慮作業(yè)時間、水處理、人工等費用,綜合效益每天增加8.64 元,全年效益增加3 153元。

        4 結(jié)論

        1)針對高沖次小泵徑,泵效和系統(tǒng)效率相對較高的井,按照大泵徑低沖次的原則,實施換大泵徑降沖次優(yōu)化措施,能夠在保障產(chǎn)量不變的情況下,節(jié)電率可達(dá)到5%,節(jié)電效果明顯,且沖次降低減少抽油機循環(huán)次數(shù),延長檢泵周期。

        2)針對高沖次小泵徑,沉沒度較低的井,實施換大泵徑降沖次措施,同時在溫度較高的季節(jié)采取間抽措施,實現(xiàn)了單井效益每天增加8.64元。

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