張彥龍,李慶振,張忠福,任 濤,孫海坤,王 哲,
晏 武,李 毅,張明慶
(日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,山東 日照276806)
RH循環(huán)脫氣工藝由德國蒂森鋼鐵公司于1958年開發(fā)成功,迄今已有100多臺(tái)RH設(shè)備用于不同的生產(chǎn)目的。RH設(shè)備之所以自20世紀(jì)80年代以來需求越來越多,是由于對(duì)生產(chǎn)高質(zhì)量鋼的要求越來越高,因而越來越多的鋼廠在煉鋼生產(chǎn)流程中采用了RH工藝。
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱日鋼)RH工序?yàn)殡p處理位五工位、雙頂升、真空室交替使用、整體吊換型式,并在待機(jī)位進(jìn)行真空室更換操作。
自投用以后,RH爐共發(fā)生6次因真空室底部漏氣引起的非計(jì)劃下線事故,漏氣點(diǎn)位置集中發(fā)生在真空室底部中心鋼結(jié)構(gòu)焊縫及浸漬管法蘭焊縫位置。漏氣事故的發(fā)生,極大的縮短了浸漬管的使用壽命,對(duì)耐材造成了浪費(fèi)同時(shí)對(duì)生產(chǎn)造成了影響。
日鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷變化,經(jīng)過RH處理的品種鋼比例日益增多,而漏氣現(xiàn)象的發(fā)生降低了RH爐的作業(yè)率,為保證RH爐生產(chǎn)的延續(xù),特對(duì)漏氣問題展開了攻關(guān)研究。
國內(nèi)一般鋼廠工藝路線:轉(zhuǎn)爐—RH精煉—鑄機(jī)。這種生產(chǎn)工藝鋼包內(nèi)帶渣量小,鋼渣厚度約50 mm,鋼渣為氧化性渣。日鋼RH精煉生產(chǎn)工藝比較特殊,RH工序在LF工序后,RH精煉主要起到脫氣,去除夾雜作用。
該工藝路線因先過LF精煉,鋼渣量大,鋼渣厚度約500 mm,如圖1浸漬管沾渣量大。浸漬管耐材部分高度740 mm。浸漬管插入鋼水穿過渣層后,連接法蘭已經(jīng)接觸渣層,導(dǎo)致法蘭容易變形開裂。
圖1 下線浸漬管沾渣及生產(chǎn)中渣液面
為脫去鋼水中硫,LF造渣為還原性性渣,同時(shí)為了保證鋼水的溫降小,造渣量大,具體渣料成分見表1。
表1 LF造渣渣料 kg
同時(shí)還原性渣中CaO比例約占50%,RH真空室浸漬管外部澆注料材質(zhì)為剛玉料,Al2O3占比90%以上,根據(jù)相圖,CaO和Al2O3在一定溫度和比例條件下,容易生成低熔點(diǎn)化合物。
在LF—RH工藝條件下,LF承擔(dān)升溫主要任務(wù),RH工序到站溫度大于1 620℃,為RH工序處理溫降留出空間。冶煉時(shí)間20~25 min,在高溫,冶煉時(shí)間長的條件下,浸漬管澆注料的侵蝕速度大大加快。如噴補(bǔ)維護(hù)不及時(shí)或維護(hù)不到位的情況下,部分鋼結(jié)構(gòu)裸露,容易出現(xiàn)沙眼、孔洞,從而產(chǎn)生漏氣。
1.2.1 浸漬管與下部槽連接處法蘭變形
浸漬管褲襠部位法蘭外檐下垂嚴(yán)重,經(jīng)測(cè)量4號(hào)槽法蘭外側(cè)與內(nèi)側(cè)相差30 mm,內(nèi)側(cè)外檐比外側(cè)外檐低45 mm,砌筑過程中測(cè)量循環(huán)管靠近中心部分與包底底45 mm,5號(hào)槽與4號(hào)槽基本類似,如圖2法蘭各位置變形并不一致,當(dāng)浸漬管法蘭與其對(duì)接時(shí)外側(cè)最大縫隙10 mm。此問題出現(xiàn)后與其他鋼廠RH爐進(jìn)行對(duì)比確認(rèn)未遇到此現(xiàn)象,根據(jù)技術(shù)人員分析與法蘭使用鋼材有關(guān),使用一段時(shí)間后再次焊接,焊接處出現(xiàn)炸裂性裂紋重要原因。
圖2 法蘭變形測(cè)量
當(dāng)法蘭長期高溫并多次切割,法蘭分子結(jié)構(gòu)改變,變脆,尤其經(jīng)常切割部位更為嚴(yán)重,在焊接過程中,表面雖然融化連接良好,但在使用過程中褲襠部位長期蓄熱受高溫影響,產(chǎn)生的熱應(yīng)力在焊縫處釋放,法蘭與焊縫處形成撕裂性、炸裂紋,最終形成漏氣點(diǎn)。
1.2.2 下部槽鍋底變形
RH爐在使用一段時(shí)間后,受耐材重力與溫度影響,下部槽底部中心會(huì)出現(xiàn)不同程度下垂,導(dǎo)致浸漬管安裝后形成外八字形狀,一般出現(xiàn)在500次后比較明顯,800次進(jìn)行底部更換,使用期限基本在10個(gè)月至12個(gè)月。
經(jīng)分析與下部槽底部風(fēng)冷設(shè)計(jì)有關(guān),冷卻氣體管道圍繞底部四周吹,中間區(qū)域長期蓄熱,承受鋼水高溫烘烤,得不到有效冷卻,長期使用過程中冷熱交替,產(chǎn)生如圖3八字變形,也容易產(chǎn)生開裂漏氣。
圖3 下部槽鍋底變形
在滿足工藝的前提下,減少LF爐渣料,從而減少鋼包內(nèi)的總渣量,詳見表2。降低鋼渣厚度到300mm,浸漬管插入鋼水后,保證底部和鋼渣的距離。用鋁粒代替氟化鈣進(jìn)行化渣,減輕對(duì)浸漬管的侵蝕。
表2 改進(jìn)后LF造渣渣料 kg
檢查所有真空室底部變形問題,對(duì)不滿足生產(chǎn)要求(真空室底部呈現(xiàn)外八字)的更換真空室底部。同步改進(jìn)真空室底部風(fēng)冷管道,使冷卻氣體對(duì)著底部中心吹,降低易變形區(qū)域的溫度。
更換浸漬管連接處法蘭部分,與相關(guān)鋼廠進(jìn)行對(duì)標(biāo),了解法蘭使用鋼材材質(zhì)及厚度。加強(qiáng)焊縫檢查力度,砌筑之前檢查鋼結(jié)構(gòu)焊接情況是否有開焊情況,一旦發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)處理,加強(qiáng)修磨、增加焊接次數(shù),將風(fēng)險(xiǎn)降低最低。
改風(fēng)冷時(shí)需將擋渣板進(jìn)行拆卸,拆卸后基本作廢,需重新制作擋板板。同時(shí)改進(jìn)擋渣板安裝角度問題,檔渣板連接方式由硬連接改為軟連接。
延長浸漬管耐材部分長度,由740 mm延長至890 mm,使下部槽底部距離鋼渣液面的高度增加至600 mm,減輕了鋼渣對(duì)下部的烘烤。
改進(jìn)真空室底部耐材砌筑方式,四周向中間砌筑的方式導(dǎo)致底部中心位置和門切磚多(見圖4),磚縫多。作業(yè)規(guī)程修訂為中間向四周砌筑,減少中心位置磚縫。
圖4 原真空室底部砌筑方式
原噴補(bǔ)車操作通道狹窄,影響噴補(bǔ)作業(yè),噴補(bǔ)車通道加寬300~500 mm,方便人員對(duì)浸漬管進(jìn)行維護(hù)。同時(shí)及時(shí)清理浸漬管外部積渣。改進(jìn)浸漬管噴補(bǔ)制度,每爐生產(chǎn)結(jié)束后,操作工檢查插入管使用情況,檢查內(nèi)容包括插入管厚度、長度變化、插入管內(nèi)外耐材受損情況。
每班接班前操作人員檢查插入管內(nèi)耐材受損情況(見113頁圖5),內(nèi)部有無掉磚,環(huán)流氣管有無堵塞。噴補(bǔ)作業(yè)前操作工檢查噴補(bǔ)料是否夠用,供水供氣是否正常。
圖5 真空室噴補(bǔ)車通道與浸漬管檢查
真空室耐材更換過后檢漏一次,抽真空的極限真空度達(dá)到200 Pa,防止在生產(chǎn)過程漏氣導(dǎo)致的下線。
1)RH真空室漏氣工藝原因是鋼渣量大,厚度高,對(duì)真空室底部烘烤嚴(yán)重,同時(shí)還原性性渣加大了對(duì)真空室浸漬管的侵蝕。
2)RH真空室漏氣設(shè)備原因是法蘭材質(zhì)選用問題以及底部風(fēng)冷設(shè)計(jì)不當(dāng)。
3)通過采取上述措施真空室漏氣現(xiàn)象不再發(fā)生,浸漬管平均壽命由45次上升至105次。