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        轉(zhuǎn)爐抑制回磷技術(shù)研究

        2021-01-22 12:50:28孟義春午億土牛嘉佳劉國番李慶平
        山西冶金 2020年6期
        關(guān)鍵詞:脫氧劑磷量渣中

        孟義春,李 寧,午億土,牛嘉佳,劉國番,李慶平

        (首鋼長治鋼鐵有限公司,山西 長治046031)

        一般情況下磷為鋼中有害元素,鋼材中磷含量高時,鋼的塑性和沖擊韌性降低,同時使得鋼材的焊接性能與冷彎性能變差,而且磷在鋼中與碳、硅、硼一樣,均是對脆性轉(zhuǎn)變溫度影響最壞的元素[1-2]。因此,轉(zhuǎn)爐冶煉過程中脫磷是其的主要任務(wù)之一,諸多學(xué)者對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的脫磷機理研究已經(jīng)很成熟,并廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中[3-5]。在實際生產(chǎn)中,轉(zhuǎn)爐冶煉終點磷含量已經(jīng)符合出鋼要求,但在成品鋼中磷含量超標(biāo)的現(xiàn)象仍時有發(fā)生,造成磷廢。磷超標(biāo)主要是由于轉(zhuǎn)爐在出鋼過程中發(fā)生了回磷所致。

        1 工藝裝備及原輔料條件

        1.1 工藝裝備條件

        首鋼長治鋼鐵有限公司(以下簡稱長鋼)現(xiàn)有3座80 t轉(zhuǎn)爐(其中1座為頂?shù)讖?fù)吹,其余2座為頂吹轉(zhuǎn)爐),2座80 tLF精煉爐和4臺連鑄機(1臺四機四流H型坯,1臺五機五流150 mm×150 mm小方坯,2臺六機六流150 mm×150 mm小方坯)。轉(zhuǎn)爐沒有下渣檢測和滑板擋渣等控制回磷的設(shè)備。

        主要產(chǎn)品:低合金系列(HRB400E、HRB500E、MG335、MG500);普鋼系列(Q235、Q195、HPB300D);異型坯(Q235B、Q355B);優(yōu)質(zhì)碳素鋼(20號-70號);焊線鋼(ER50-6、ER70S-6)。

        1.2 原輔料條件

        長鋼高爐原料結(jié)構(gòu)復(fù)雜,鐵水中w[P]較高(0.12%~0.15%),鐵水條件如表1所示。

        轉(zhuǎn)爐吹煉造渣材料主要為石灰、鐵礦石、輕燒白云石等。具體化學(xué)成分如表2所示。

        表1 長鋼鐵水成分和溫度

        表2 主要輔料成分 %

        長鋼采用高磷礦進(jìn)行冶煉,導(dǎo)致鐵水w[P]平均0.134%,轉(zhuǎn)爐冶煉45號鋼采用單渣法,轉(zhuǎn)爐一倒終點w[P]平均0.022%,轉(zhuǎn)爐平均脫磷率83.33%。

        2 理論研究

        在吹氧的作用下,會使?fàn)t渣中FeO含量不斷升高,在鋼-渣界面上發(fā)生如下脫磷反應(yīng)[6]:

        式中:K為脫磷反應(yīng)化學(xué)平衡常數(shù);T為鋼水溫度。

        從式(1)可以看出,脫磷反應(yīng)隨著鋼水溫度的升高,K值明顯降低,說明脫磷反應(yīng)是強放熱反應(yīng)。從脫磷的熱力學(xué)及動力學(xué)角度來分析,脫磷反應(yīng)的有利條件為:適當(dāng)?shù)牡蜏?、高堿度、適當(dāng)高的FeO含量和大渣量。冶煉末期若溫度控制過高,會抑制脫磷反應(yīng)的正向進(jìn)行,出現(xiàn)回磷。另外,出鋼過程中,一旦出現(xiàn)下渣,鋼渣與包內(nèi)加入的脫氧劑發(fā)生氧化反應(yīng),使得鋼中的氧以及渣中FeO含量降低,脫氧產(chǎn)物SiO2等進(jìn)入爐渣使?fàn)t渣堿度降低,這一過程會發(fā)生如下反應(yīng)。

        渣中FeO與脫氧劑作用:爐渣與脫氧產(chǎn)物作用:

        渣中P2O5與脫氧劑的作用:

        最終導(dǎo)致中前期從鋼液中脫除進(jìn)入爐渣中的磷重新被還原回到鋼液當(dāng)中,造成回磷。

        3 影響因素

        3.1 45號鋼生產(chǎn)數(shù)據(jù)

        通過對45號鋼生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)分析,冶煉過程磷含量控制如圖1。

        圖1 鋼水磷含量變化圖

        圖1 所示為補吹爐次鋼水磷元素含量變化圖。平均出鋼回磷量0.001 3%,平均成品比爐后精煉磷高0.000 4%。

        出鋼回磷的原因是,補吹后渣中FeO含量升高,導(dǎo)致固磷相C2S-C3P被FeO與較高的溫度分解,另外渣中FeO變高使鋼渣變稀,易出鋼下渣。

        圖2 為一倒?fàn)t次出鋼過程回磷情況,從圖2中可以看出,平均出鋼回磷量0.001 4%,平均成品比爐后精煉高0.000 4%。

        轉(zhuǎn)爐終點脫磷率平均83.33%,補吹后脫磷率一般在88%左右。

        圖2 一倒?fàn)t次鋼水磷含量變化圖

        圖3 所示為不同終點條件下,前期w(CO)隨吹煉時間的變化關(guān)系。當(dāng)終渣R=3.2~3.5,出鋼溫度在1 660~1 680℃范圍內(nèi)時,為保證脫磷率達(dá)到85%以上,在吹煉至175 s前,w(CO)需控制在10%以下。當(dāng)終渣R<3.2,出鋼溫度在1 650~1 660℃范圍內(nèi)時,為保證脫磷率達(dá)到85%以上,在吹煉至200 s前,CO體積分?jǐn)?shù)需控制在10%以下即可。

        圖3 不同終點條件下w(CO)隨吹煉時間的關(guān)系

        3.2 出鋼溫度的影響

        為了考察出鋼溫度對回磷量的影響,對冶煉45號鋼不同出鋼溫度的回磷情況進(jìn)行了回歸統(tǒng)計,如圖4所示。從圖4中可以看出,若使回磷量可控制在0.002%以內(nèi),出鋼溫度需控制在1 668℃以下內(nèi)。因此,結(jié)合冶煉45號鋼出鋼溫度要求,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度控制目標(biāo)設(shè)定為(1 660±5)℃。

        圖4 出鋼溫度與回磷的關(guān)系

        3.3 下渣量影響

        從圖5可以看出隨著鋼包下渣量的增多,鋼水的回磷量直線升高。主要是由于轉(zhuǎn)爐在出鋼過程中高磷相的爐渣會流入鋼包,爐渣在鋼流的沖擊下與脫氧合金充分接觸,使?fàn)t渣中的磷重新還原到鋼水中,導(dǎo)致回磷。

        圖5 渣厚對回磷的影響

        這一過程會發(fā)生如下反應(yīng)。

        渣中FeO與脫氧劑作用:

        爐渣與脫氧產(chǎn)物作用:

        渣中P2O5與脫氧劑的作用:

        最終導(dǎo)致中前期從鋼液中脫除進(jìn)入爐渣中的磷重新被還原回到鋼液當(dāng)中,造成回磷。

        統(tǒng)計回歸結(jié)果顯示,將回磷量控制在0.002%以內(nèi),其鋼包渣厚至少需控制在75 mm以內(nèi)。

        按目前渣中w(P2O5)=2.60%測算,下渣量為75 mm時,渣中磷含量達(dá)到0.021%,渣中磷含量回到鋼液中的量為渣中總w[P]的10%。

        3.4 終渣TFe對回磷的影響

        從圖6可以看出隨著終渣TFe含量的升高,鋼水的回磷量逐步大幅升高。其原因是低FeO終渣的渣相中C2S-C3P固磷相的比例很高,其外觀形貌為片狀,而鐵酸鈣相與鐵的氧化物相所占比例相比高FeO終渣的渣相較低。

        圖6 終渣TFe對回磷的影響

        渣中含有較高的FeO時,固磷相中所含的Si-Ca相被分解為熔點較低的硅酸鐵與硅酸鈣,在轉(zhuǎn)爐終點溫度較高的情況下,此兩項相為液相。其機理如圖7所示,轉(zhuǎn)爐終渣所含的C2S[C3S(3CaO·SiO2)]混合相是主要的固磷相,當(dāng)渣中FeO含量升高時,F(xiàn)eO會使C2S(C3S)固磷相分解,形成鐵酸鈣、磷酸鐵、硅酸鐵等低熔點渣相,或者同時發(fā)生固磷相由大顆粒的形態(tài)分解為小顆粒的形態(tài),磷元素在固磷相分解過程中重回鋼液,發(fā)生回磷現(xiàn)象。

        從圖6可以看出,為了控制磷量在0.002%以內(nèi),終渣w[TFe]需控制在12.1%以內(nèi)。

        圖7 渣中FeO對固磷相的影響

        4 結(jié)論

        通過對45號鋼影響回磷的因素進(jìn)行分析,從裝入結(jié)構(gòu)、出鋼溫度、下渣量和終渣TFe含量等方面進(jìn)行分析,可以得到以下結(jié)論:

        1)在冶煉45號鋼時,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度控制在(1 660±5)℃比較合適,回磷量可控制在0.002%以內(nèi)。

        2)將回磷量控制在0.002%以內(nèi),其鋼包渣厚至少需控制在75 mm以內(nèi)。

        3)為了控制w(P)在0.002%以內(nèi),終渣w[TFe]需控制在12.1%以內(nèi)。

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