侯 瑞
(上海汽車變速器有限公司,上海 201807)
花鍵聯(lián)接因傳遞轉(zhuǎn)矩大、定心精度高等特點,被廣泛應(yīng)用于變速箱齒軸裝配中[1]。但由于其結(jié)構(gòu)特殊,需內(nèi)/外花鍵配合聯(lián)接,故許多裝配線在該工位仍采用人工對齒,即人工將內(nèi)/外花鍵預(yù)配合后,再進行壓裝[2]。此外,花鍵的壓裝多采用熱壓方式[3],溫度可達160 ℃,操作工不得不戴厚重的隔熱手套進行操作。這不僅存在燙傷的安全隱患,更影響了裝配的節(jié)拍,遏制住了變速箱裝配線全面自動化的發(fā)展。
而在變速箱裝配線上,伺服壓機系統(tǒng)因其特有的“伺服電機+絲杠”結(jié)構(gòu),使生產(chǎn)的速度和質(zhì)量得到大大地提升,提高了壓裝精度及對壓裝過程的實時監(jiān)控,使生產(chǎn)更加可控,故近年來被廣泛運用[4]。其中,軸承、油封、定位銷、齒輪等關(guān)鍵部件的安裝,均由伺服壓機完成[5]。
因此,基于上述問題,本研究結(jié)合實際項目對伺服壓機進行應(yīng)用設(shè)計,介紹了采用伺服壓機進行齒軸花鍵壓裝的方法,分析了對齒過程、參數(shù)設(shè)置等,以期為變速箱裝配線的自動化發(fā)展提供參考。
汽車傳動具有載荷大、不平穩(wěn)等特點,要求傳動齒輪有較高的安裝精度和足夠強度。因此,加工有花鍵的齒輪軸在變速箱的生產(chǎn)中運用廣泛[6]。本項目選用某型號油電混合變速箱的輸出軸作為研究對象,其詳情如圖1 所示。從圖中可以看出,齒輪軸3 處加工有漸開線花鍵,用以安裝3 個擋位的變速齒輪。選取中間的花鍵作為研究對象,其參數(shù)為模數(shù)1、齒數(shù)36、壓力角30°。
圖1 輸出軸示意圖
以往的齒軸壓裝為人工預(yù)先將內(nèi)/外花鍵配合好,再進行壓裝作業(yè)[7]。與該壓裝方式不同,花鍵對齒壓裝的關(guān)鍵在于“一邊對、一邊壓”。這需要在壓裝過程中既有豎直的壓裝力,又有旋轉(zhuǎn)力。
德國Promess公司[8]的一款伺服壓機(型號REMAP)正好具備這種能力,其在傳統(tǒng)伺服壓機的基礎(chǔ)上增加了旋轉(zhuǎn)功能,且將二者通過同一個控制器控制,方便了編程與控制。
具備上述條件,使得實現(xiàn)花鍵自動對齒壓裝成為了可能。
花鍵的對齒過程是一個概率事件:壓機可能在第一次壓裝時就直接成功對齒;也可能需要多次調(diào)整才能對齒成功。因此,對齒的過程必須經(jīng)過合理的設(shè)計并優(yōu)化,限制對齒次數(shù),確保在節(jié)拍不浪費的前提下成功對齒并壓裝。
根據(jù)花鍵參數(shù)和伺服壓機的功能,設(shè)計的對齒過程流程圖如圖2所示。線性移動的壓機每試壓1 次失敗后,將回升并旋轉(zhuǎn)一定角度,然后再次試壓,如此反復(fù)n次直至壓裝成功,否則壓裝失敗并報警。
圖2 對齒過程流程圖
以齒輪內(nèi)花鍵的下端面為對象,設(shè)其移動至花鍵上端面的位移為S,在試壓壓力F1下的位移為S1,試壓壓力F2下的位移為S2,且F2>F1,花鍵壓裝變形量ΔS。則對齒原理可表示為:
1.4.1 參數(shù)及分析
根據(jù)該工位的結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝位置及零件尺寸,測得齒輪內(nèi)花鍵的下端面壓至花鍵上端面時位移S為270 mm;輸出軸及齒輪材料均為20MnCr5,泊松比為0.3,抗拉強度Rm為1 482 MPa,屈服強度δs為1 232 MPa。
為了便于計算,初步將試壓壓力F1設(shè)為1 kN,試壓壓力F2設(shè)為3 kN。由于花鍵齒數(shù)為36,且齒端面帶有2 ×15°的倒角,則每個齒的受力分析如圖3所示。
圖3 花鍵受力分析圖
從受力計算可以得出,在試壓壓力F2的作用下,齒面所受分力為Fx=3 000 ×cos15°=2 897.8 N,F(xiàn)y=3 000 ×sin15°=776.5 N。
為了驗證試壓壓力的設(shè)定是否合理,通過有限元Ansys軟件,進一步分析花鍵在試壓時的應(yīng)力及應(yīng)變[9]。受力仿真分析后的結(jié)果如圖4~5所示。
通過上述分析可以看出,在試壓壓力F2的作用下,變形量ΔS約為8 ×10-6mm,即試壓壓力F1和F2對花鍵均不會造成明顯的變形。因此,可以采用F1和F2的設(shè)定值。
根據(jù)以往經(jīng)驗,當(dāng)花鍵對齒成功且壓入力為3 kN時,其從開始對齒到成功對齒的位移差足SΔ滿足SΔ>0.2 mm,故取SΔ=0.4 mm。則式(1)可變?yōu)椋?/p>
圖4 花鍵部分應(yīng)變云圖
圖5 花鍵部分應(yīng)力云圖
1.4.2 旋轉(zhuǎn)角度
從上節(jié)可知,輸出軸的花鍵參數(shù)為:模數(shù)m為1,齒數(shù)z為36。則齒距P=m×π=1 ×3.14=3.14 mm,相鄰齒頂(或齒根)間夾角α=360°÷z=10°。
設(shè)左/右轉(zhuǎn)動方向為θL和θR,則對齒的轉(zhuǎn)動角度條件為:
由于伺服壓機的單位旋轉(zhuǎn)角度為(1% ×1 round),即轉(zhuǎn)動3.6°,故對應(yīng)花鍵的實際單位旋轉(zhuǎn)位移SΔθ=3.14 ×10° ÷3.6°=1.13≈1 mm。為防止該工位的夾具與托盤發(fā)生干涉碰撞,伺服壓機只能被允許旋轉(zhuǎn)約1/4周,即對應(yīng)花鍵的旋轉(zhuǎn)位移Sθ=1/4 ×z
×P≈28 mm。
若設(shè)定以相同角度θ旋轉(zhuǎn),則當(dāng)首次試壓產(chǎn)生“死點情況”時,即內(nèi)/外花鍵正好處于齒頂中心“軸向共面”的情況,則可能造成長時間對齒失敗。因此,旋轉(zhuǎn)的角度將采用等差數(shù)列的形式,每次增加單位旋轉(zhuǎn)角度3.6°,以避免出現(xiàn)死點情況。以1 mm的旋轉(zhuǎn)位移為首項,則最小循環(huán)次數(shù)s可由下式求得:
從上式可求得,最小循環(huán)次數(shù)s=6.9,即7次。
由于REMAP型伺服壓機帶有兩套伺服電機,分別執(zhí)行線性和旋轉(zhuǎn)的移動,如圖6 所示,因此需要分開編程。根據(jù)上章的過程設(shè)計和參數(shù)計算,伺服壓機的程序具體編制如圖7所示。
圖6 REMAP型伺服壓機
圖7 對齒程序
其中,輸入/輸出信號與西門子PLC S7-300 進行交互,實現(xiàn)啟/停、合格、報警、實時反饋等信號的交互。此外,當(dāng)旋轉(zhuǎn)程序執(zhí)行7 次轉(zhuǎn)動后,開始了反向轉(zhuǎn)動,如圖8 所示。這是由于現(xiàn)場驗證時,發(fā)現(xiàn)齒輪加熱需要8 s 左右時間,允許壓機進行反向的對齒,提高了對齒的成功率。
圖8 對齒程序的流程示意圖
本項目進行了約2 個月的驗證性生產(chǎn)。驗證過程中,除第1個月因齒輪的內(nèi)花鍵尺寸存在差異性進行調(diào)整、壓裝力更改等突發(fā)問題外(程序參數(shù)調(diào)整后解決),未出現(xiàn)明顯的不穩(wěn)定情況。
據(jù)現(xiàn)場班組統(tǒng)計,設(shè)備對齒的合格率達98%以上(2 880套中出現(xiàn)47 套失?。?,初步證明了設(shè)計的合理性與有效性。現(xiàn)場設(shè)備情況如圖9 所示,圓圈處為關(guān)鍵對齒機構(gòu)。
圖9 設(shè)備情況
本文介紹了變速箱裝配線上齒軸花鍵自動對齒的方法,包括對齒的過程設(shè)計、參數(shù)計算、有限元分析、程序編制等。驗證結(jié)果表明,采用試壓位移差對比和按等差數(shù)列增加角度的旋轉(zhuǎn)方式的對齒方法,達到了預(yù)期的裝配效果,經(jīng)現(xiàn)場統(tǒng)計成功率達98%;同時,為裝配線實現(xiàn)更高自動化提供了一定的參考。