朱秀梅
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司 烏魯木齊石化分公司,烏魯木齊 830019)
CEMS即固定污染源排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),國(guó)內(nèi)稱之為煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。CEMS用于監(jiān)測(cè)外排煙囪中污染物的排放濃度。
CEMS由顆粒物監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、氣態(tài)污染物監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、煙氣排放參數(shù)測(cè)量子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集傳輸與處理子系統(tǒng)4部分組成,如圖1所示[1]。
氣態(tài)污染物排放限值以其折算值計(jì),氣態(tài)污染物折算值計(jì)算需要引入煙氣參數(shù)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)中的氧氣測(cè)量值,具體計(jì)算公式為:氣態(tài)污染物折算值=氣態(tài)污染物干值×(21—6)/(21—氧氣測(cè)量值)[2]。由以上計(jì)算公式可知,氧氣測(cè)量值升高,氣態(tài)污染物折算值勢(shì)必會(huì)增大,一旦氧氣測(cè)量值升高到空氣中氧含量(約20.6%)后,氣態(tài)污染物折算值將比實(shí)際測(cè)量的干值高出37.5倍,出現(xiàn)儀表指示超標(biāo)的無(wú)效數(shù)據(jù),造成在政府環(huán)保監(jiān)測(cè)平臺(tái)上的氣態(tài)污染物數(shù)據(jù)顯示排放超標(biāo)。
表1 CEMS主要分析方法、采樣及預(yù)處理方式統(tǒng)計(jì)表Table 1 Statistical table of main analysis methods, sampling and pretreatment methods of CEMS
目前,國(guó)內(nèi)在用CEMS氣態(tài)污染物(二氧化硫、氮氧化物)主要的測(cè)量方法有:紫外差分吸收法、非分散紅外法、紫外熒光法/化學(xué)發(fā)光法,每種分析方法配套不同的采樣分析方式及預(yù)處理方式,具體統(tǒng)計(jì)分析見(jiàn)表1。
本公司熱電廠CEMS采用的是非分散紅外法測(cè)量氣態(tài)污染物、氧電池法測(cè)量煙氣中的氧含量,對(duì)應(yīng)的采樣方式及預(yù)處理系統(tǒng)采用的是完全抽取式、冷—干法[3]。這種預(yù)處理系統(tǒng)是將工藝煙道內(nèi)的煙氣通過(guò)幾十米長(zhǎng)度不等的一體化采樣伴熱管線后抽取到分析站房?jī)?nèi),進(jìn)行除水、除塵、降溫處理后煙氣進(jìn)入分析測(cè)量單元(U23),在U23內(nèi)進(jìn)行二氧化硫、氮氧化物、氧氣的監(jiān)測(cè)[3]。具體預(yù)處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
4.1.1 氧含量頻繁異常
對(duì)2020年12月以前的熱電廠CEMS故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)故障后引起氣態(tài)污染物指示超標(biāo)后果的,其中有80%是由于氧含量測(cè)量值升高造成的。因氧含量的測(cè)量值最終參與氣態(tài)污染物及顆粒物折算值的計(jì)算,所以一旦氧氣測(cè)量值高就會(huì)引起外排污染物折算值誤顯示超標(biāo)。故氧含量頻繁異常是熱電廠CEMS存在的主要問(wèn)題之一。
圖1 CEMS系統(tǒng)組成圖[1]Fig.1 CEMS System composition diagram[1]
圖2 預(yù)處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖[3]Fig.2 Structure diagram of pretreatment system[3]
氧含量頻繁異常的原因:采樣預(yù)處理系統(tǒng)堵塞,系統(tǒng)憋壓,空氣倒吸入測(cè)量?jī)x表內(nèi),導(dǎo)致氧含量測(cè)量升高。通過(guò)本文第2及第3部分的分析介紹可見(jiàn),熱電廠氧氣測(cè)量是在煙氣小屋內(nèi)的U23上完成的,氧氣到達(dá)測(cè)量部件的過(guò)程經(jīng)過(guò)了復(fù)雜的采樣預(yù)處理系統(tǒng)。首先,煙氣通過(guò)幾十米的一體化集成采樣伴熱管線到達(dá)測(cè)量?jī)x表,一體化集成采樣伴熱管線內(nèi)有¢6和¢8兩根聚四氟乙烯采樣、標(biāo)定管、一根伴熱帶,伴熱溫度大于120℃。采樣、標(biāo)定管及伴熱帶外有保溫層及電纜膠皮層,采樣伴熱管線外徑40mm[3]。連續(xù)堵塞均出現(xiàn)在電廠3號(hào)爐脫硫出口,與4、5號(hào)爐脫硫出口進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)4、5號(hào)爐脫硫出口的采樣管線是在2018年夏季敷設(shè)的,而3號(hào)爐脫硫出口的采樣管線是在2018年11月敷設(shè)的,施工時(shí)環(huán)境溫度低,管線低溫下硬度比較大,低溫環(huán)境敷設(shè)容易造成一體化采樣伴熱管敷設(shè)過(guò)程中有折痕,煙氣中的硫酸銨容易在折痕處結(jié)晶聚集堵塞管線。
4.1.2 二氧化硫經(jīng)?;亓?/p>
二氧化硫經(jīng)常回零的原因:基于非分散紅外法的分析儀表檢出下限值相對(duì)較高,在目前電廠污染物超低排放的環(huán)境下,污染物排放濃度比較低,低出了儀表的檢出限值,所以經(jīng)常測(cè)不到氣態(tài)污染物數(shù)據(jù);加之完全抽取式冷—干法對(duì)煙氣進(jìn)行預(yù)處理,冷—干過(guò)程及煙氣中有液態(tài)冷凝水,二氧化硫極易溶于水,造成被測(cè)二氧化硫氣體溶于水或被硫酸銨吸附后損失,導(dǎo)致二氧化硫測(cè)量結(jié)果偏低或回零。
4.1.3 二氧化硫長(zhǎng)時(shí)間回零后,突然升高甚至超標(biāo)
二氧化硫長(zhǎng)時(shí)間回零后,突然升高甚至超標(biāo)的原因:熱電廠煙氣脫硫裝置采用的是濕式氨法脫硫(FGD)工藝,是基于堿性脫硫劑(NH3)與酸性SO2之間的化學(xué)反應(yīng),經(jīng)過(guò)復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)最終生成硫酸銨,硫酸銨會(huì)夾雜在煙氣中吸附煙氣中的二氧化硫,吸附的過(guò)程中就表現(xiàn)為二氧化硫測(cè)量值長(zhǎng)時(shí)間回零的現(xiàn)象;吸附聚集到極限濃度后二氧化硫再次被釋放,釋放過(guò)程就表現(xiàn)為二氧化硫測(cè)量值突然升高甚至超標(biāo)的現(xiàn)象。
4.2.1 針對(duì)采樣預(yù)處理系統(tǒng)堵塞,導(dǎo)致氧含量測(cè)量升高問(wèn)題,采取的有效解決方案
1)由于硫酸銨易溶于水,所以為解決硫酸銨結(jié)晶堵塞儀表的采樣管線的有效手段是每周至少一次用除鹽水加壓后潤(rùn)洗采樣管線一次,根據(jù)工況變化加大潤(rùn)洗頻次。
2)將一體化采樣管伴熱管內(nèi)¢6和¢8兩根聚四氟乙烯管線作用互換,將¢8管線用于采樣、¢6管線用于標(biāo)定,通過(guò)增加采樣管線的內(nèi)徑,增大流通能力,解決3號(hào)爐脫硫出口¢6采樣管線存在折痕堵塞問(wèn)題。
3)敷設(shè)備用采樣管,當(dāng)出現(xiàn)采樣管線不暢或者加熱失效后及時(shí)切換到備用管線,避免造成長(zhǎng)時(shí)間環(huán)保數(shù)據(jù)異常。
4.2.2 針對(duì)二氧化硫經(jīng)?;亓愫投趸蜷L(zhǎng)時(shí)間回零后突然升高甚至超標(biāo)問(wèn)題,采取的有效方案
1)在煙氣被冷凝前,引入濃度為5%的磷酸來(lái)抑制SO2的溶解及被銨鹽吸附。
煙氣冷凝除水過(guò)程,SO2會(huì)在液態(tài)水中溶解,發(fā)生平衡反應(yīng)為:SO2+H2O<=>H++ HSO3-。若煙氣中存在NH3,則NH3在液態(tài)水中會(huì)變成NH4+和OH-,與H+反應(yīng),會(huì)增加SO2的溶解度。因此,對(duì)于常規(guī)的冷凝除水方法,SO2的損失非常大,但是若在冷凝器之前加入磷酸,則冷凝器中增加了大量的 H+,一方面可以抑制SO2的溶解,另一方面與溶液中的OH-反應(yīng)吸收NH3。從這一原理出發(fā),目前電廠的CEMS采用在冷凝器之前增加磷酸滴定,可以在一定程度上避免二氧化硫溶于水及被硫酸銨吸附、釋放過(guò)程造成的二氧化硫回零和回零后突然升高的問(wèn)題。但要求維護(hù)人員及時(shí)了解根據(jù)工藝NH3逃逸的量,根據(jù)NH3逃逸量及時(shí)調(diào)整磷酸濃度及加入量。
2)硫酸銨易溶于水,每周至少一次用除鹽水加壓后潤(rùn)洗采樣管線一次,避免硫酸銨結(jié)晶聚集吸附二氧化硫。
1)徹底解決采樣預(yù)處理系統(tǒng)堵塞、泄漏引起氧測(cè)量指示偏高,最終導(dǎo)致污染物排放折算值超標(biāo)問(wèn)題,長(zhǎng)期的技術(shù)解決策略是改變氧氣測(cè)點(diǎn)位置。將目前的氧氣測(cè)量在CEMS預(yù)處理系統(tǒng)后,改到氧氣測(cè)量在CEMS預(yù)處理系統(tǒng)前,即將氧氣測(cè)量?jī)x表安裝在煙道上,只將氧測(cè)量值的4mA~20mA信號(hào)傳輸?shù)紺EMS中進(jìn)行顯示和參與計(jì)算。這樣氧檢測(cè)過(guò)程徹底拋開(kāi)CEMS采樣及預(yù)處理環(huán)節(jié),采樣預(yù)處理系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞、泄漏等問(wèn)題后不會(huì)影響到氧氣的測(cè)量值,徹底消除因采樣管線堵塞、泄漏引起的氧含量升高,最終造成的顆粒物及氣態(tài)污染物折算值超標(biāo)。此方案需要給地方環(huán)保部門(mén)備案,地方環(huán)保部門(mén)同意后方可現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施改造工作。建議儀表生產(chǎn)廠商考慮在設(shè)備出廠時(shí)將氧氣測(cè)量放在煙囪上,進(jìn)行原位測(cè)量,并完成系統(tǒng)的環(huán)保認(rèn)證工作。
2)針對(duì)電廠氨法脫硫這種特殊的工況,徹底解決二氧化硫經(jīng)常回零和二氧化硫長(zhǎng)時(shí)間回零后突然升高問(wèn)題,長(zhǎng)期的技術(shù)解決策略是重新對(duì)測(cè)量?jī)x表進(jìn)行選型。否則,即使加大維護(hù)頻次,一旦工況變化,隨時(shí)都有預(yù)處理堵塞引起環(huán)保數(shù)據(jù)異常的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),由于測(cè)量原理及氨法脫硫工況煙氣中水、硫酸銨吸附二氧化硫等問(wèn)題存在,在目前超低排放實(shí)際污染物濃度比較低的情況下,二氧化硫測(cè)量長(zhǎng)時(shí)間回零問(wèn)題始終無(wú)法避免。
超低排放煙氣中污染物監(jiān)測(cè)的相對(duì)適合方法是紫外熒光法/化學(xué)發(fā)光法配合稀釋抽取的取樣方式測(cè)量。紫外熒光法/化學(xué)發(fā)光監(jiān)測(cè)精度極高,檢出下限可達(dá)ppb級(jí),可以解決超低排放工況下非分散紅外法檢測(cè)下限高,長(zhǎng)時(shí)間測(cè)不到二氧化硫問(wèn)題;此外,這種方法的線性范圍非常廣,應(yīng)用中意味著可以有多重量程和很大的量程比,同時(shí),這種方法是用潔凈的儀表風(fēng)對(duì)煙氣進(jìn)行稀釋處理后進(jìn)行測(cè)量的,可以有效避免煙氣中夾帶的水汽、煙塵、氣溶膠等物質(zhì)堵塞預(yù)處理系統(tǒng),相對(duì)適用于超低排放的工況,但是如果煙氣中顆粒物含量較高,要慎重選擇,防止顆粒物堵塞稀釋采樣探頭。