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        粘膠短纖維生產(chǎn)4.5米精煉機托輥更換方案探索研究

        2021-01-14 13:08:59胡軍玲
        科學(xué)與生活 2021年15期
        關(guān)鍵詞:托輥

        摘要:介紹了唐山三友集團粘膠短纖維三公司第十、十一生產(chǎn)線精煉機托輥的結(jié)構(gòu)及不同位置特點,更換方案的選擇設(shè)計、具體應(yīng)用操作步驟及實施效果。

        關(guān)鍵詞:托輥;空間狹小;普通位置托輥;對柱托輥;固定導(dǎo)軌;滑動式小車

        化纖三公司第十、十一生產(chǎn)線的建成投產(chǎn),標(biāo)志著化纖公司整體實力的進一步提升,其大產(chǎn)業(yè)化精煉機有效寬度4.5米為行業(yè)首創(chuàng),是1-5線的1.46倍,6-9線的1.2倍,同時各種組成部件隨之優(yōu)化改進,輥體相應(yīng)加粗加長加重,平時生產(chǎn)中檢修更換最多的是托輥,目前1-9線檢修,輥體輕,主要為人工使用吊裝帶更換,隨著生產(chǎn)線的加大,單體設(shè)備的加大加重,這種簡易的吊裝,人工勞動強度大,安全性低,已不能滿足需要。重新摸索研究新的檢修方法,勢在必行。

        1.輥體結(jié)構(gòu)特點

        三公司精煉機托輥結(jié)構(gòu)為中間厚壁管,外陳一層耐酸堿腐蝕的膠板,兩端圓鋼軸頭與之烘裝在一起,直徑由原來的300mm加粗到420mm,輥體總長5400mm,重量達到2.4噸,其上有Φ650上壓輥,壓輥與托輥間為輸送纖維的精煉機網(wǎng)帶,一側(cè)為精煉機立柱,另一側(cè)有支撐網(wǎng)帶托架的小立柱,下面左右是集液槽,前后有氣缸、軸承座、減速機等,運行中,在托輥與壓輥上下間的網(wǎng)帶載一定厚度帶有酸堿浴液的纖維,通過氣缸使壓輥向下施壓,減速機帶動托輥與壓輥相向轉(zhuǎn)動使網(wǎng)帶上纖維中的浴液得到在線擠壓、清洗,擠出液體落于下面的集液槽中。托輥長期在高壓及腐蝕液體中運轉(zhuǎn),表面陳膠層較容易與碳鋼本體分離脫落,這時就要及時檢修更換避免造成纖維產(chǎn)品質(zhì)量的不均勻。托輥立面結(jié)構(gòu)位置附圖1示意。各部件結(jié)構(gòu)緊湊,操作空間狹小。

        現(xiàn)狀1:普通位置托輥:南北方向距離大于輥體長度,空間位置充足,輥體可直接整體橫向南北移出。

        思路1:根據(jù)三公司精煉機普通位置托輥的結(jié)構(gòu)、位置特點,設(shè)計固定導(dǎo)軌,單體移動輥體的方案,繪制圖紙進行移動演示,對空間位置按實際比例進行模擬,不影響各部件相對位置的前提下,設(shè)計工裝胎具滑動式小車,輔助完成。附圖3托輥移動示意圖。

        實施方案1:

        步驟1.1:停車后,掀開精煉機上蓋,氣缸抬起上面大壓輥,松開網(wǎng)帶張緊輥,使網(wǎng)帶松開,利用精煉機上方的縱向吊軌用吊裝帶捆綁托輥兩端軸頭,托輥向上連帶網(wǎng)帶吊起,拆除下軸承支座。

        步驟1.2:將設(shè)計制作好的固定式托架導(dǎo)軌橫向進入精煉機,兩端借用原軸承支座的螺栓孔安裝固定在精煉機兩側(cè)的橫梁上,將設(shè)計制作的兩件托輥滑動式小車,兩端各為2個軸承滾輪安裝到托架導(dǎo)軌兩側(cè),半圓弧支架與輥體外圓配套使輥體穩(wěn)穩(wěn)固定于小車中,注意托架上要襯上一層橡膠板,防止輥體磕碰保護外陳膠層及橫向竄動,同時精調(diào)整兩件托架導(dǎo)軌的間距,保證托輥滑動小車整體移動不卡頓、不脫軌。胎具示意位置附圖4。

        步驟1.3:托輥下降高度與網(wǎng)帶分離,臥于托輥小車的半圓弧支架中,托輥牽引端軸頭捆綁鋼絲繩,隨滑動式小車整體配合3噸手拉葫蘆進行橫向移動,精煉機外側(cè)軌道采用承插式延長,避免焊接帶來的應(yīng)力與變形,同時減小整體式導(dǎo)軌重量,方便裝拆,設(shè)計制作移動式接輥平臺,使機內(nèi)外導(dǎo)軌跨過檢修平臺,連貫成整體軌道,托輥從精煉機內(nèi)滑出到平臺后,用預(yù)先等待的3噸叉車,從高處運下,經(jīng)安全通道放置到指定存放區(qū)域。

        步驟1.4:新輥體的回裝與舊輥體的拆除步驟相反,注意期間注意輥體的保護,避免磕碰。

        自制工裝卡具有一定的安全風(fēng)險,為此我們查找資料對結(jié)構(gòu)進行了嚴(yán)格的整體計算校核強度和撓度,有效保證檢修的安全快捷。

        將主要承重托架導(dǎo)軌進行剛度和強度的計算示例如下:

        已知托架導(dǎo)軌為Q235材質(zhì),選用16號熱軋工字鋼,跨度4500mm,作用在單導(dǎo)軌上的力P=12000N,將托架導(dǎo)軌的受力情況簡化為中間均等分受兩個力的簡支梁,設(shè)定a=50cm,b=50cm。

        托架導(dǎo)軌的撓度計算:

        根據(jù)《機械設(shè)計手冊》P1-131

        托架導(dǎo)軌的最大撓度:

        撓度與長度之比:

        0.6419/450=1/701<(1/1000~1/500)

        綜上,撓度與長度比在允許范圍之內(nèi),托架導(dǎo)軌滿足剛度要求。

        托架導(dǎo)軌的強度計算

        根據(jù)《機械設(shè)計手冊》P1-131

        托架導(dǎo)軌的最大彎矩:

        Mp=Pa=12000×50=600000N

        查《機械設(shè)計手冊》P3-114

        16號工字鋼的X方向截面系數(shù)W=Wx=141cm3

        δmax=Mp/W=600000/141=4255.3N/cm2

        δmax=4255.3N/cm2≈42.6MPa

        托架導(dǎo)軌采用Q235鋼材,基本許用應(yīng)力為190MPa

        許用應(yīng)力:

        δp=δjp/K ? ? ? 其中K為折減安全系數(shù),一般選1.3

        δp=δjp/K=190MPa/1.3=146.2MPa

        綜上,δmax≈42.6MPa<δp=146.2MPa,導(dǎo)軌滿足強度要求。

        通過計算校核,所選托架導(dǎo)軌16號工字鋼在精煉機托輥檢修更換中滿足剛度和強度要求,選用安全合格。

        現(xiàn)狀2:對柱托輥更換:正對前方有2000mm寬承重柱,且軸頭距柱子只有3870mm,小于輥子長度,無法直接橫向南北移出,更換難度加大,如圖2。

        思路2:托輥向精煉機上方抬起移出精煉機后,再將托輥向一邊移動到一定空間,使輥體橫向移出。

        實施方案2:斷開精煉機網(wǎng)帶向上移出精煉機,拆除大壓輥與下托輥分別縱向移動到柱子旁邊位置,然后橫向整體移出。

        實施方案缺陷2:向上移出需解除斷開精煉機網(wǎng)帶,由于三公司網(wǎng)帶寬度大,承載重,網(wǎng)帶拉伸變形較大,網(wǎng)帶拆裝都會困難,此方案需將上面完好的大壓輥也一同拆裝,工作量加大一倍以上,且現(xiàn)精煉機上方只有縱向吊軌,橫向移出,只能人工操作斜拉,人工勞動強度大且安全上不允許。

        思路3:整體設(shè)計采用往氣缸一邊移動1米以上距離,足夠使輥體可以橫向移出,再采用普通輥體方案1移出輥體。

        實施方案3:

        步驟3.1:停車后,將氣缸右側(cè)的整體式小立柱附圖5改進為上下螺栓連接分體式附圖6,并在原有基礎(chǔ)上增加一根網(wǎng)帶托架橫撐(上),網(wǎng)帶托架橫撐(上)與小立柱(上)連接、原有網(wǎng)帶托架橫撐(下)與小立柱(下)連接,小立柱(上)、(下)連接,運行時網(wǎng)帶上纖維運行重量大,上、下橫撐共同托起網(wǎng)帶托架支撐。

        步驟3.2:更換下托輥時,掀開精煉機上蓋,抬起上面大壓輥,輥向上吊起,拆除下軸承支座,托輥下降高度與網(wǎng)帶分離。

        步驟3.3:氣缸放下上壓輥,拆除氣缸,并將橫撐(下)與小立柱(下)拆除,空載不帶料,承重輕,用網(wǎng)帶托架橫撐(上)與小立柱(上)對網(wǎng)帶托架進行支撐,留出托輥縱向平移空間,下托輥縱向右移到距原托輥位置約1米處。

        步驟3.4:插入固定式托架導(dǎo)軌,托架借助小立柱與精煉機橫梁連接孔進行固定安裝,托輥滑動式小車安裝到托架上調(diào)整好,以下更換步驟和方案1相同。

        2.實施效果

        通過對不同位置托輥檢修方案的現(xiàn)場分析、試驗論證及實際應(yīng)用,成功實現(xiàn)了三公司精煉機大型壓輥順利安全檢修,降低了工人勞動強度,提高了檢修效率。

        參考文獻

        1.成大先主編.《機械設(shè)計手冊》.第四版.北京.化學(xué)工業(yè)出版社.2002年1月.1-131,3-114

        作者簡介:

        胡軍玲,女,1977年6月,漢族,河北工業(yè)大學(xué)機械設(shè)計制造及其自動化,唐山三友集團遠達纖維有限公司,主任工程師,機電工程師,主要從事機械制造工作。

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