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        焦?fàn)t氣制甲醇合成催化劑使用分析

        2021-01-14 11:42:32孫雪融山東源泉盛德新材料科技有限公司靳騰騰山東華魯恒升化工股份有限公司
        環(huán)球市場(chǎng) 2020年33期
        關(guān)鍵詞:合成塔產(chǎn)水量氫化

        孫雪融 山東源泉盛德新材料科技有限公司 靳騰騰 山東華魯恒升化工股份有限公司

        一、工藝簡(jiǎn)介

        壓縮合成氣(壓力5.4MPa,溫度60℃,總硫含量小于0.1×10-6),通過(guò)兩個(gè)串聯(lián)的氣-氣熱交換器,在220℃以上的溫度交換來(lái)自塔的熱氣C并進(jìn)入甲醇合成塔的頂部。甲醇合成塔是盤管和管的立式反應(yīng)器,管內(nèi)有合成催化劑。當(dāng)合成氣進(jìn)入催化劑床時(shí),CO,CO2和H2反應(yīng)形成甲醇和水。通過(guò)調(diào)節(jié)鼓壓力來(lái)控制催化劑床溫度。來(lái)自塔的氣體通過(guò)氣體-氣體熱交換器進(jìn)行熱交換,氣體溫度降至97℃,然后冷卻至40°后進(jìn)入凈水塔的底部以分離氣液C經(jīng)蒸發(fā)。將甲醇吸入氣體中形成烯醇水,然后從塔中排出。來(lái)自洗滌塔底部的粗甲醇通過(guò)液位調(diào)節(jié)閥降低到0.46MPa,然后送到氣罐。溶解在粗甲醇中的氣體用作轉(zhuǎn)化系統(tǒng)燃?xì)?,粗甲醇被送至甲醇調(diào)節(jié)器。

        最初生產(chǎn)的LNG生產(chǎn)過(guò)程使用低溫制冷來(lái)冷卻焦炭氣中的甲烷以生產(chǎn)LNG,LNG分離后的富氫進(jìn)入PSA為用戶生產(chǎn)氫。主壓縮機(jī)單元設(shè)計(jì)為蒸汽驅(qū)動(dòng),蒸汽發(fā)電的好處要好得多。在生產(chǎn)LNG時(shí),能否可以在不使用LNG前端系統(tǒng)的情況下使用PSA直接提取氫,考慮到甲醇合成系統(tǒng)的壓力基本符合富氫氣體的條件,純化氣體中的氫含量為68%~72%,這是基于正常的純化量而增加的天然氣,可立即達(dá)到外部氫氣供應(yīng)量12000m3/h的狀態(tài),因此,在投資少,運(yùn)行成本低的情況下,可實(shí)現(xiàn)氫氣供應(yīng),低負(fù)荷甲醇生產(chǎn)和最大化公司的經(jīng)濟(jì)利益。

        二、合成系統(tǒng)運(yùn)行情況

        (一)合成催化劑還原方案

        1.還原目的

        合成塔催化劑在還原后變得有活性,因此必須在使用前還原合成塔催化劑。在低溫條件下,主要還原氧化銅。氧化銅還原是放熱反應(yīng),反應(yīng)方程為:

        2.低氫還原操作及指標(biāo)要求

        (1)二合一打開(kāi)壓縮機(jī),并用合格的N2更換系統(tǒng)。當(dāng)O2<0.2%時(shí),在保證風(fēng)速(1000~3000h-1)的前提下,以所需的減壓壓力(0.5~0.6MPa)加載系統(tǒng)。循環(huán)氮?dú)獠?zhǔn)備加熱。

        (2)根據(jù)預(yù)設(shè)的加熱程序,打開(kāi)蒸汽提取器并升高溫度。當(dāng)溫度升至約65℃時(shí),請(qǐng)注意產(chǎn)水量。之后,每半小時(shí)排干水,仔細(xì)稱重并進(jìn)行記錄。當(dāng)溫度為65~80℃時(shí),催化劑將開(kāi)始逐漸釋放CO2。根據(jù)分析結(jié)果,在提供塔壓的前提下,采用連續(xù)填充和連續(xù)排放的方法,將系統(tǒng)的CO2含量控制在3%以下,并去除催化劑中的物理水分。

        (3)當(dāng)催化劑完全除去物理水并達(dá)到170℃時(shí),可以按照預(yù)設(shè)的加熱還原程序進(jìn)行氫化和還原,每半小時(shí)排干水,仔細(xì)稱重并記錄下來(lái)。

        (4)已經(jīng)采用連續(xù)氫化方法,并且氫化量從小到小逐漸增加。通過(guò)調(diào)節(jié)氫化量和加熱速率來(lái)控制產(chǎn)水量,以控制還原過(guò)程。必須控制氫化量和加熱速率以防止“飛溫”。

        (5)整個(gè)還原過(guò)程需要溫度穩(wěn)定升高并產(chǎn)生均勻的水,直到還原趨勢(shì)結(jié)束。

        (6)在還原過(guò)程中每半次分析反應(yīng)器入口和出口處的氣體組成,并進(jìn)行記錄。當(dāng)出水異常時(shí),可隨時(shí)取樣分析,并及時(shí)調(diào)整加氫量和溫度。

        (7)在還原過(guò)程中,必須嚴(yán)格遵循“不升高氫而升高溫度,而不升高溫度而升高氫”的原理。

        (8)嚴(yán)格控制還原的溫度和壓力,保持氣體成分的穩(wěn)定性和循環(huán)量。當(dāng)產(chǎn)水量明顯減少時(shí),溫度可能會(huì)適當(dāng)升高。當(dāng)產(chǎn)水量高時(shí),氫的分散和加熱速度或恒溫會(huì)減慢。

        (9)當(dāng)溫度升至230℃時(shí),氫濃度逐漸增加,而當(dāng)水的產(chǎn)量逐漸減少直至基本消失時(shí),則可以認(rèn)為是還原的結(jié)束,并且在溫度2小時(shí)后將變成滿負(fù)荷生產(chǎn)。

        3.還原結(jié)束標(biāo)志

        (1)總的還原水產(chǎn)水量與理論產(chǎn)水量基本一致,總產(chǎn)水量約為催化劑重量的14%-16%(當(dāng)還原氣體中含有CO時(shí),該產(chǎn)水量小于此值)。

        (2)合成塔入口和出口的氫濃度相等。

        (3)在230的恒定溫度下,塔中氫的濃度增加,催化劑床中的溫度沒(méi)有增加,可以認(rèn)為還原已結(jié)束。

        (4)采用以焦炭氣為原料氣的低壓甲醇合成工藝。在催化劑還原過(guò)程中,還原氣體主要是氫氣和一氧化碳。根據(jù)催化劑還原原理,在氫氣補(bǔ)充的初始階段,CO在還原反應(yīng)中優(yōu)先。

        (二)合成加大馳放氣量運(yùn)行情況

        根據(jù)下游生產(chǎn)氫氣12000m3/h的需求,人為地合成甲醇合成提純氣量21000~23000m3/h,合成系統(tǒng)壓力控制在4.5~4.8MPa,塔的出口溫度合成225~239℃,外部氫氣供應(yīng)壓力為2.7MPa;由于上述生產(chǎn)條件的長(zhǎng)期變化,催化劑的總碳轉(zhuǎn)化率從最初的95%降低到80%,單程CO轉(zhuǎn)化率從最初的55%提高到30%。如下:

        (1)進(jìn)入塔的氣體的氫碳比開(kāi)始時(shí)為6~7,到2018年7月降至3~3.5。進(jìn)入塔的氣體的氫碳比很長(zhǎng)時(shí)間一直很低,加速活動(dòng)分解;

        (2)催化劑運(yùn)行2年零6個(gè)月后,銅晶粒增加,比表面積減小,吸入的毒物增加,活性降低,這是正常的衰減;

        (3)新鮮氣中 CO2含量由開(kāi)車初期6%~7%增長(zhǎng)至目前8%~9%,CO2含量偏高,不利于甲醇合成;

        (4)清洗氣體的初始體積為8000~10000m3/h,系統(tǒng)壓力為5.4~5.5MPa,清洗氣體的體積增加至21000~23000m3/h,系統(tǒng)壓力為4.5~4.8MPa,低壓不利于甲醇合成。

        三、結(jié)語(yǔ)

        在確保氫氣的外部供應(yīng)的前提下,增加洗滌氣體的流速還會(huì)導(dǎo)致甲醇合成中有效氣體成分的損失,而降低系統(tǒng)壓力會(huì)影響甲醇的生產(chǎn)和收率。隨著催化劑利用時(shí)間的延長(zhǎng),轉(zhuǎn)化率降低并且甲醇產(chǎn)量降低。結(jié)合上下游設(shè)備的操作,建立科學(xué)合理的互連連接,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)備的組合靈活操作,并確定如何合理地操作,從而可以根據(jù)不同產(chǎn)品的收益最大化收益。

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