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        雙介質(zhì)核桃殼濾器濾料防漏失技術(shù)與應(yīng)用

        2021-01-14 00:47:28
        石油化工建設(shè) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:核桃殼篩管濾料

        徐 銘

        中海石油(中國)有限公司渤中作業(yè)公司 天津 300450

        油田開采環(huán)境復(fù)雜,生產(chǎn)水處理系統(tǒng)包括多種處理設(shè)備,其中核桃殼過濾器主要用于過濾斜板、氣浮等不能自然上浮的物質(zhì),如細(xì)分散乳化油、懸浮物等。過濾階段水流自上而下沖洗,反洗的時(shí)候通過機(jī)械強(qiáng)力攪拌、加大排量水沖洗的方式清洗濾料。

        1 設(shè)備結(jié)構(gòu)組成與存在問題

        根據(jù)油田需要,設(shè)置不同數(shù)量的核桃殼過濾器,濾器內(nèi)部自下而上依次填充粒徑在規(guī)范內(nèi)的礫石、核桃殼。罐內(nèi)有攪拌器、上篩管、下篩管。在反洗的時(shí)候?qū)⒐摅w導(dǎo)出生產(chǎn)流程,關(guān)閉所有閥門,啟動(dòng)攪拌機(jī)攪拌5min,反復(fù)清洗閥門口,啟動(dòng)反洗水泵反沖洗[1]。

        使用初期,設(shè)備過濾的水中含油量與懸浮物質(zhì)固體含量均小于5mg/ L,在長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行中,設(shè)備的處理量不斷增加導(dǎo)致效果降低,更換濾料可以顯著改善過濾效果,但僅能維持半年。后期檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部存在大量核桃殼濾料,濾料大量漏失。根據(jù)實(shí)際調(diào)查發(fā)現(xiàn),濾料漏失是設(shè)備過濾效果變差的主要原因。

        2 濾料漏失的原因分析

        2.1 設(shè)備結(jié)構(gòu)故障

        設(shè)備連接位置不牢固會(huì)出現(xiàn)漏失情況。設(shè)備連接位置常使用焊接形式固定,點(diǎn)焊時(shí)設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)性能不良、內(nèi)部的篩管端蓋鋼板厚度不佳、封閉區(qū)域無法拓展使用范圍從而降低抗壓能力,會(huì)造成連接位置變形。

        2.2 運(yùn)行工藝故障

        漏失現(xiàn)象與反洗效果不良有緊密關(guān)系,局部應(yīng)力集中會(huì)出現(xiàn)濾料漏失情況。設(shè)備過濾時(shí),水中的油污和懸浮固體顆粒被攔截在濾層表面,過濾孔徑逐漸被附著物撐大,導(dǎo)致過濾困難。在上游加入清水劑、懸浮劑會(huì)產(chǎn)生絮凝作用,在絮凝作用下會(huì)出現(xiàn)油滴粘連情況,導(dǎo)致孔徑粗粒化。油滴粒徑變大后,在系統(tǒng)內(nèi)和其他濾料之間的連接越來越緊密,與濾料的接觸面積增大,油田的蠟質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青等物質(zhì)也會(huì)附著在材料上,很難清洗,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致濾料重量加重,篩管壓力增大。濾料板結(jié)后,黏結(jié)力大導(dǎo)致濾層部分的孔隙、縫隙變大,布水不合理在過濾和反洗中形成優(yōu)勢(shì)通道,導(dǎo)致底部篩管局部應(yīng)力不集中,篩管末端、端蓋連接處存在薄弱點(diǎn),很容易出現(xiàn)變形情況。

        2.3 濾料級(jí)配

        墊層礫石單一、承托作用無法發(fā)揮時(shí),會(huì)出現(xiàn)濾料漏失現(xiàn)象。礫石層的主要作用是防止過濾時(shí)濾料從集水系統(tǒng)流失,在反沖洗的過程均勻布水。

        3 工程概述

        油田使用的老核桃殼過濾器存在濾料流失問題,在油田停產(chǎn)改造期間,在水工藝艙內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量濾料,污水艙內(nèi)有少量的濾料,凈水緩沖罐中未發(fā)現(xiàn)濾料,證明濾料均從反洗出口進(jìn)如水工藝艙。因此,停產(chǎn)改造期間組織更換了A、E、F 罐的濾料,B、C、D 未更換。油田恢復(fù)生產(chǎn)后,A、E、F 投用一段時(shí)間的效果較差,除油效率低;B、C、D 的除油效果更差,而且反洗用水量大。新加的3 個(gè)核桃殼過濾器效果非常好,因此申請(qǐng)更換B、C、D 三個(gè)罐的濾料[2]。

        工作人員開蓋檢查C 罐,發(fā)現(xiàn)濾料嚴(yán)重污染,但無濾料流失;D 罐濾料污染,漏失部分濾料,濾料面在上玻璃孔以下;B 罐的濾料流失嚴(yán)重,已接近底部。

        檢查頂部排污口:排污時(shí)可能會(huì)有上部漂浮的濾料漏失,但是漏失量不會(huì)太大。檢查上部篩管:篩管間隙非常細(xì)密,篩管保持完好,沒有漏失點(diǎn);篩管法蘭無松動(dòng),存少量細(xì)顆粒的濾料漏失,不可能大量漏失。進(jìn)行底部篩管:底部篩管細(xì)密,通過檢查無穿孔變形情況,在底部篩管的漏失可能性很小。最后發(fā)現(xiàn),中心筒和攪拌電機(jī)軸承間隙存在銹蝕與漏失情況,詳細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)中心筒(配水筒)與攪拌電機(jī)軸承之間存在極大間隙,B、C、D 罐中B 罐(漏失最嚴(yán)重)的間隙最大,銹蝕嚴(yán)重,后續(xù)調(diào)查證明該處出現(xiàn)漏失的可能性最大。

        (1)中心筒內(nèi)部加裝護(hù)套、隔離濾料漏失通道;有效隔離中心筒和攪拌軸承,徹底解決密封套脫落后核桃殼濾料漏失的難題;一定程度上緩沖攪拌軸承反洗時(shí)偏心震動(dòng);

        (2)將頂部的中心水筒加分配篩管,改造為和底部篩管相同的平行結(jié)構(gòu)形式;

        (3)核桃殼濾器排污管線可能存在少量漏失,建議在罐頂排污口處加裝篩網(wǎng),要求材質(zhì)有一定強(qiáng)度,避免變形[3]。

        4 反沖洗工藝的優(yōu)化

        增設(shè)助洗劑加注流程可以顯著改善反洗效果。根據(jù)部分油廠實(shí)際情況,在反沖洗水泵入口位置增設(shè)助洗劑加注流程可以提高反沖洗效果,通過物理與化學(xué)的方式促進(jìn)濾料再生,提高反沖洗能效降低板結(jié)可能;反沖洗時(shí),設(shè)置連鎖控制邏輯可以降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度。

        調(diào)整反洗參數(shù)。反沖洗強(qiáng)度會(huì)影響最終的效果,低強(qiáng)度反沖洗不會(huì)讓濾料完全流化,強(qiáng)度高會(huì)引起反作用,因此選擇合適的反沖洗強(qiáng)度進(jìn)行沖洗很重要。

        延長(zhǎng)沖洗時(shí)間。動(dòng)態(tài)觀察不同反洗時(shí)間的除油率。在改進(jìn)中,應(yīng)重視結(jié)構(gòu)優(yōu)化,如改變篩管末端、蓋端連接方式來提高連接強(qiáng)度,其次優(yōu)化反洗工藝。

        承托層級(jí)配優(yōu)化。按照油田的實(shí)際情況,普遍使用四層法填裝承托,現(xiàn)場(chǎng)效果良好,后續(xù)更換濾料時(shí)可以為罐體的施工提供合理建議,有利于更好發(fā)揮承托的作用。

        5 結(jié)語

        新時(shí)期油田開采內(nèi)容復(fù)雜,油田核桃殼過濾濾料漏失的原因較多,在實(shí)際管理內(nèi)容中,應(yīng)針對(duì)細(xì)節(jié)進(jìn)行合理分析,做好細(xì)節(jié)管理,針對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的問題提出對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施,為解決出現(xiàn)問題提供合理方案,從而提高設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)降本增效。

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