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        精細(xì)調(diào)節(jié)與系統(tǒng)節(jié)能的探索研究

        2021-01-12 08:49:40宋仁委李圣君呂云辰
        氮肥與合成氣 2021年1期
        關(guān)鍵詞:電耗汽包給水泵

        宋仁委,李圣君,呂云辰

        (河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司, 河南新鄉(xiāng) 453731)

        某合成氨公司在項(xiàng)目改造過程中,出現(xiàn)了鍋爐設(shè)計(jì)負(fù)荷與實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷不匹配,導(dǎo)致運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)的情況。通過精細(xì)化調(diào)節(jié),使鍋爐給水與鍋爐用水最大程度地保持一致,對(duì)于公司節(jié)能降耗具有重要意義。

        1 項(xiàng)目概況

        該合成氨公司共有180 t/h鍋爐3臺(tái),運(yùn)行方式為2開1備,考慮到排污、內(nèi)漏等損失為4%,單爐用水質(zhì)量流量約170 t/h。鍋爐給水泵共有4臺(tái),運(yùn)行方式為2開2備,平均每臺(tái)鍋爐給水泵負(fù)荷約為170 t/h[1]。經(jīng)調(diào)查,目前鍋爐給水泵運(yùn)行情況見表1,給水管線運(yùn)行參數(shù)見表2[2-3]。

        表1 鍋爐給水泵數(shù)據(jù)調(diào)查表

        2 存在的問題

        (1) 鍋爐給水泵設(shè)計(jì)體積流量偏大。鍋爐最大蒸發(fā)體積流量為180 m3/h,考慮排污、內(nèi)漏等各項(xiàng)損失,最大用水體積流量為190~200 m3/h,而鍋爐給水泵設(shè)計(jì)體積流量為240 m3/h,明顯偏大。

        表2 給水管線參數(shù)調(diào)查表

        (2) 鍋爐給水泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程偏大。鍋爐給水泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程為1 600 m,實(shí)際原始打壓可達(dá)到17 MPa[4]以上,除去給水管線損失,仍有較大的余量。經(jīng)過鍋爐給水泵改造后,1#、4#給水泵去葉輪,2#、3#給水泵上變頻器后該問題有所改善,但還有節(jié)能的空間。

        (3) 給水管線設(shè)計(jì)參數(shù)高。該給水管線管道材質(zhì)為20G,由表2可以看出給水管線的運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)參數(shù)。

        (4) 工藝指標(biāo)設(shè)定值高。經(jīng)查該合成氨公司水汽車間操作規(guī)程,鍋爐給水壓力指標(biāo)為13~16 MPa,在指標(biāo)控制下,操作彈性較小。

        (5) 給水調(diào)節(jié)余量偏大。目前給水調(diào)節(jié)閥組開度一般控制在52%左右,調(diào)節(jié)閥前后壓差保持在3.3 MPa左右,阻力損失較大。經(jīng)與調(diào)節(jié)閥供應(yīng)商聯(lián)系,調(diào)節(jié)閥組實(shí)際阻力較小,在保證流量的情況下調(diào)節(jié)閥前后壓差可以控制在0.8 MPa以內(nèi)。

        3 改造方案設(shè)計(jì)

        3.1 給水母管壓力確定

        經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),鍋爐運(yùn)行中汽包壓力一般保持在9.7~10.0 MPa,給水調(diào)節(jié)閥閥后壓力一般保持在10.0~10.2 MPa可保證鍋爐正常上水。鍋爐給水需要考慮的損失主要有主管線阻力損失、變換高溫凝液預(yù)熱器阻力損失、高溫加熱器阻力損失、調(diào)節(jié)閥組阻力損失、位差損失、省煤器阻力損失等。經(jīng)調(diào)查計(jì)算,各段阻力損失情況如下:

        (1) 管線阻力損失:熱回收工段至鍋爐給水平臺(tái)管線長度約817 m,阻力損失12 m;共有80個(gè)90°彎頭,2個(gè)45°彎頭,阻力損失16 m;130 ℃水密度為0.934 6 g/cm3,管線阻力損失為0.267 MPa。

        (2) 變換高溫凝液預(yù)熱器阻力損失:變換工段用差壓表實(shí)際檢測(cè),變換高溫凝液預(yù)熱器實(shí)際壓降為0.055 MPa。

        (3) 高溫加熱器阻力損失:由于鍋爐給水經(jīng)變換高溫凝液預(yù)熱器加熱后溫度達(dá)到180 ℃,所以高壓加熱器一般不投運(yùn),給水走近路,故不考慮高溫加熱器阻力。

        (4) 調(diào)節(jié)閥組阻力損失:經(jīng)與閥門供應(yīng)商聯(lián)系,在保證給水流量的情況下,調(diào)節(jié)閥組阻力可以控制在0.8 MPa以下,本次計(jì)算按0.8 MPa考慮。

        (5) 位差損失和省煤器阻力損失:經(jīng)多次查鍋爐操作界面,給水閥后壓力與汽包壓力差一般保持在0.3 MPa左右。

        綜上,給水系統(tǒng)的阻力損失合計(jì)為1.422 MPa,即給水母管壓力達(dá)到11.5 MPa即可為鍋爐上水。為安全起見,保留0.5 MPa的調(diào)節(jié)余量,將給水母管壓力設(shè)定為12 MPa。

        3.2 試驗(yàn)方案

        鍋爐給水泵變頻調(diào)節(jié)試驗(yàn)的關(guān)鍵在于保證給水調(diào)節(jié)閥后壓力不低于10.2 MPa,同時(shí)控制調(diào)節(jié)閥組開度與鍋爐給水泵變頻頻率。在保證給水體積流量(200 m3/h)的前提下,可保證調(diào)節(jié)閥自身阻力不高于0.8 MPa,并制定了流量系數(shù)與閥門開度關(guān)系(見表3)。

        表3 流量系數(shù)與閥門開度關(guān)系表

        由表3可以看出:在閥前壓力11 MPa,閥門開度72.75%時(shí),即可過水150 m3/h,滿足鍋爐正常用水需求;在閥前壓力11 MPa,閥門開度84.95%時(shí),可過水200 m3/h ,滿足鍋爐最大用水需求,此時(shí)閥門開度還有上調(diào)空間。優(yōu)化方案為:

        (1) 當(dāng)閥前壓力高于12 MPa時(shí),調(diào)整給水泵頻率和調(diào)節(jié)閥組開度,使調(diào)節(jié)閥組閥前壓力每次調(diào)低0.5 MPa,并維持汽包水位,穩(wěn)定0.5 h。

        (2) 當(dāng)閥前壓力低于12 MPa時(shí),調(diào)整給水泵頻率和調(diào)節(jié)閥組開度,使調(diào)節(jié)閥組閥前壓力每次調(diào)低0.3 MPa,并維持汽包水位,穩(wěn)定0.5 h。

        (3) 當(dāng)調(diào)節(jié)閥組開度達(dá)到75%或閥前壓力低于11.5 MPa,調(diào)節(jié)試驗(yàn)停止,記錄變頻器調(diào)節(jié)頻率。維持汽包水位,穩(wěn)定12 h。

        (4) 固化給水泵變頻器頻率,鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),通過調(diào)整調(diào)節(jié)閥組來維持汽包水位;當(dāng)鍋爐負(fù)荷大幅度調(diào)整時(shí),調(diào)節(jié)給水泵變頻器頻率維持汽包水位。

        (5) 搜集給水泵運(yùn)行數(shù)據(jù),計(jì)算平均電耗,對(duì)比調(diào)整前后電耗數(shù)據(jù),計(jì)算節(jié)能率。

        4 試驗(yàn)前后數(shù)據(jù)分析

        記錄降壓試驗(yàn)后1個(gè)月(2019-06-26—2019-07-25)的電耗數(shù)據(jù),與降壓試驗(yàn)前1個(gè)月(2019-04-01—2019-04-30)的電耗數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見表4。

        表4 試驗(yàn)前后1個(gè)月電耗數(shù)據(jù)對(duì)比表

        按給水質(zhì)量流量350 t/h,年運(yùn)行時(shí)間8 000 h計(jì),電價(jià)按照0.56元/(kW·h)計(jì)算,調(diào)節(jié)前每年2#、3#高壓鍋爐給水泵電耗約為886.6萬kW·h,調(diào)節(jié)后每年2#、3#高壓鍋爐給水電耗約為1 506.4萬kW·h,年經(jīng)濟(jì)效益為347.1萬元。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過優(yōu)化調(diào)節(jié),鍋爐給水泵運(yùn)行壓力降低至12.5 MPa左右,工頻給水泵噸水平均電耗由6.33 kW·h降低至5.92 kW·h,節(jié)能效果明顯。

        按給水質(zhì)量流量350 t/h,年運(yùn)行時(shí)間8 000 h計(jì),調(diào)節(jié)前每年鍋爐給水電耗1 506.4萬kW·h,調(diào)節(jié)后每年鍋爐給水電耗886.6萬kW·h,年節(jié)電619.8萬kW·h。用電成本按0.56元/(kW·h)計(jì),年經(jīng)濟(jì)效益347.1萬元。

        對(duì)于合成氨系統(tǒng)來說,技術(shù)改造一般需要在系統(tǒng)停車的時(shí)候進(jìn)行,具有很大的限制。該試驗(yàn)從設(shè)計(jì)值和運(yùn)行值的差異來進(jìn)行系統(tǒng)的平衡,通過調(diào)節(jié)的方式實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)能量的優(yōu)化,為合成氨系統(tǒng)節(jié)能改造提供了一種簡(jiǎn)便可行的操作手段。

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