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        某燃機電廠高旁閥內漏故障分析及處理

        2021-01-12 03:01:32吳靜沛朱偉雄
        科技創(chuàng)新與應用 2021年2期
        關鍵詞:內漏閥座密封面

        吳靜沛,朱偉雄

        (杭州華電半山發(fā)電有限公司,浙江 杭州310015)

        引言

        某燃機電廠一期現(xiàn)有三套STAG 109FA 單軸聯(lián)合循環(huán)機組,單臺機組額定功率390MW,由PG9351FA 型燃氣輪機、D10 型三壓再熱系統(tǒng)的雙缸雙流式汽輪機、390H 型氫冷發(fā)電機和三壓再熱帶冷凝器除氧的自然循環(huán)余熱鍋爐組成。其高壓蒸汽管道及旁路系統(tǒng)中的高壓旁路調節(jié)閥采用國外CCI BTG 制造的VLB125-BTC 型氣動調節(jié)閥。目前三臺機組已運行15 年,近年來在機組/閥門檢修后,高壓旁路調節(jié)閥均在一段時間內出現(xiàn)了嚴重內漏情況,閥門解體后發(fā)現(xiàn)閥芯在啟停若干次后就出現(xiàn)吹損沖刷情況,且由于閥座經多次研磨后,堆焊層大部研磨減薄。高旁閥內漏嚴重影響機組的熱效率[1]、增加了發(fā)電能耗;內漏還會導致其閥后管道溫度一直超標,給管道的正常運行帶來一定的安全隱患;同時由于閥門維修周期長、費用高,給機組運行的經濟性帶來不利影響。為解決該問題,通過多方考察研究,最終決定對高壓旁路閥的閥芯、閥座改造和更換。

        1 閥門內漏原因分析

        高旁閥是汽輪機高壓旁路系統(tǒng)中最重要的構成部分,高旁閥由于其工作特點,極易發(fā)生振動、內漏等故障缺陷[2-4],參照類似故障產生的原因,針對本文提到的高旁閥內漏故障,從以下幾個方面對該缺陷產生原因進行分析。

        1.1 運行工況分析

        機組啟動過程中,當余熱鍋爐的高壓過熱蒸汽壓力值達到底線壓力3.9MPa 時,高旁閥開始以底線壓力為標的值的旁路壓力控制,將多余的高溫蒸汽經減溫后排向凝汽器。隨著高壓主汽控制閥逐漸打開,高壓蒸汽流入汽機,高旁閥關閉。在其后的正常運行過程中,高旁閥一直關閉,閥前為高壓主蒸汽的溫度/壓力參數(574.9℃/10.4MPa),閥前閥后有較大的溫度/壓力差值,閥門工作工況較為惡劣。

        1.2 運行方式分析

        燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組由于啟停速度快、能源利用率高、調峰能力強等特點,非常適合于電網調峰調度。2016 年度,#3 機組共點火啟動高達178 次,涵蓋冷態(tài)、溫態(tài)及熱態(tài)啟動。高旁閥在機組啟動過程中,主汽管道內蒸汽帶水,有大量高速濕蒸汽沖刷在閥芯上,當蒸汽中夾帶部分水珠或異物時,對閥芯沖刷非常大,往往啟機一次就已經將閥門密封線沖刷損壞。在閥門關閉前,由于水滴或異物的高速沖擊,已經導致了高旁閥密封線的損壞,造成內漏,這也是導致高旁閥內漏最主要的原因。

        1.3 結構分析

        高旁閥芯未采用足夠保護方式,導致濕蒸汽或異物直接沖刷在閥芯上,并且其閥籠開口排列方式設計不夠合理,進而閥芯容易受到吹損,尤其閥門開度在25%以內的沖蝕痕跡非常明顯。同時閥門采用預啟閥結構,但是并不帶有蝶形彈簧,閥門定心位置較差,盡管預啟閥通流面積較小,但是在小閥芯研磨不好的情況下仍會產生泄漏。

        圖1 閥芯密封面結構升級改造前后對比

        圖2 升級后的調節(jié)閥閥芯(左)、閥座(右)

        2 改型方案

        2.1 閥芯升級改造

        原有結構濕蒸汽在閥門開啟過程中沖刷密封面,閥門密封性能破壞,為提高閥芯的抗沖刷能力,閥芯參考一種防止密封面沖刷結構[5],在外部加增保護套,改型后濕蒸汽通過孔板后沖刷在保護套上,避免閥門濕蒸汽直接沖刷在閥芯,有效保護了閥芯。升級改造前后的閥芯密封面結構對比如圖1 所示,升級完成后的閥芯閥座詳見圖2。

        改進閥芯采用先導式結構,閥門在開關過程中將先導閥打開,閥芯上裝有彈簧,從而使閥門通過平衡孔保證閥芯上下腔壓力平衡,閥門啟閉力量小,在閥門關閉時,閥芯在執(zhí)行機構推力作用下,克服彈簧頂力,預啟閥密封面與閥芯密封面貼合,關閉了平衡孔通道,從而使平衡孔不產生泄漏,其剖面圖見圖3 所示。

        2.2 閥座升級改造

        閥門閥座為具有退讓槽的特殊設計,保證保護套不會影響閥門凡爾線閉合。閥座采用F91 基體堆焊司太立硬質合金,并保證閥座硬度高于閥芯硬度。

        3 實施效果

        2017 年初按照上述方案對#3 機高旁閥進行升級改造,切割去除原有閥座,更換升級后的閥芯,焊接新的閥座。修理后經過10 次啟停機,監(jiān)測顯示閥后溫度狀態(tài)正常,全年#3 機共點火啟動94 次,從未發(fā)生內漏問題。為此,在2017 年#2 機組A 修期間增加了#2 機高旁閥升級改造項目,同樣獲得了良好的效果。截止目前為止,在機組啟停頻繁的情況下未發(fā)生原來的問題,#2、#3 機組啟停次數見圖4。

        圖3 升級后閥芯剖面圖

        圖4 #2、#3 機組啟動次數統(tǒng)計

        4 結束語

        (1)改型后的閥芯采用保護套的方式避免了濕蒸汽直接沖刷在閥芯上,極大提高了閥芯的使用壽命,延長了檢修周期,提高了機組熱效率。

        (2)鑒于目前燃機運行方式導致的機組點火啟動次數頻繁,對公司剩下的其他機組高壓蒸汽旁路壓力調節(jié)閥相繼進行升級改造。

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