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        硫醇甲基錫錫原料制備工藝探索和實踐

        2021-01-11 07:33:22羅江波
        云南化工 2020年12期
        關(guān)鍵詞:水份硫醇甲基

        羅江波

        (云南錫業(yè)錫化工材料有限責任公司,云南 紅河 661400)

        硫醇甲基錫是聚氯乙烯熱加工過程中的一種高效熱穩(wěn)定劑,其穩(wěn)定性、透明性、用量、兼用型等獲得了市場廣泛的認可[1]。硫醇甲基錫是云南錫業(yè)錫化工材料有限責任公司的主要產(chǎn)品。隨著硫醇甲基錫產(chǎn)銷量的穩(wěn)步提升,如何進一步降低能耗、提高生產(chǎn)效率、降低勞動強度是目前面臨的難題。調(diào)查發(fā)現(xiàn),硫醇甲基錫錫原料制備工序存在勞動強度大、電耗高、直收率低等問題。為此對硫醇甲基錫錫原料制備工藝進行改進。

        1 原制備錫原料存在問題

        1.1 勞動強度大

        錫錠經(jīng)熔錫鍋高溫熔化注入水中冷卻成型,成型過程中帶入大量水,經(jīng)真空濾水,用烤箱烘烤干燥水份。所有過程中物料的搬運均是人力搬運、轉(zhuǎn)移,勞動強度非常大。

        1.2 水份極不穩(wěn)定

        原有錫原料制備在烘烤過程中,存在上下層烘烤不均勻的情況,不僅會影響后續(xù)生產(chǎn)的收率,而且后續(xù)生產(chǎn)要求嚴禁水份進入,否則會產(chǎn)生毒害性物質(zhì)三甲基氯化物。烘烤后錫原料仍然含有少量的水份。

        1.3 烘干過程能耗大

        錫原料制備時的能耗主要由兩部分組成,一是錫錠的熔化,二是物料的烘干[2]。據(jù)統(tǒng)計,生產(chǎn)一噸錫原料電耗約為50kWh。

        1.4 部分錫粉被氧化

        錫粉在烘烤過程中,存在受熱不均勻的情況,使部分錫粉被氧化,導(dǎo)致烷基化反應(yīng)引發(fā)過程緩慢,收率下降等。

        2 原料生產(chǎn)工藝的選擇和對比

        2.1 錫錠經(jīng)熔錫鍋熔化后直接流入反應(yīng)釜中[3]

        在每個錫化合成釜旁邊增加一個小型熔錫鍋,錫錠在熔錫鍋里高溫融化后直接流入反應(yīng)釜中。該生產(chǎn)工藝與原有錫原料制備相比,減少了烘烤過程,相比能耗低,錫原料不存在與水接觸;車間整個生產(chǎn)區(qū)域空間位置緊湊,難以安裝,且廠區(qū)要求設(shè)備設(shè)施防爆,增加設(shè)備會增加危險性;生產(chǎn)率低,只適合小規(guī)模生產(chǎn)流程,難以滿足大產(chǎn)量的需求。

        2.2 采用刨床制備錫原料

        刨刀對錫錠進行刨削。該生產(chǎn)工藝能耗低,錫原料不存在與水接觸,不需要進行烘烤;刨出的錫原料形態(tài)不一,影響后續(xù)工序反應(yīng);生產(chǎn)率低下,只適合小規(guī)模生產(chǎn)流程,難以滿足大產(chǎn)量需求。

        2.3 采用模具成型制備錫原料

        錫錠經(jīng)融化后,澆入指定模具中冷卻成型。該生產(chǎn)工藝與原有錫原料制備相比不與水分接觸,不需要進行烘烤;錫原料形態(tài)均勻一致,有利于后續(xù)烷基化反應(yīng);能滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求。

        通過對錫原料制備的不同生產(chǎn)工藝進行對比可見,采用熔錫澆鑄成型制備錫原料具有容易實現(xiàn),且能滿足大規(guī)模產(chǎn)量的需求。

        3 錫澆鑄模具的選擇對比

        采用成型模具1、模具2、模具3制備錫原料,將每種形態(tài)的錫澆鑄為重量20g/件,分別抽取了3條產(chǎn)能相近的生產(chǎn)線,分別用不同形態(tài)的錫原料同時進行烷基化反應(yīng),分析其不同形態(tài)對烷基化反應(yīng)的影響,通過實驗性生產(chǎn)對比,結(jié)果如表1所示。

        表1 不同形態(tài)原料生產(chǎn)情況對比表

        4 模具3規(guī)格尺寸選擇對比

        用不同錫半球模具制作成模具3-1、模具3-2和模具3-3的三種規(guī)格尺寸。分別用不同形態(tài)的錫原料同時進行反應(yīng)。驗證結(jié)果如表2所示。

        表2 模具3規(guī)格尺寸生產(chǎn)對比表

        由表1看出,選擇模具3對錫化反應(yīng)最有利。

        通過以上對比驗證,模具3-2制備的錫原料完全能滿足錫化反應(yīng)的生產(chǎn)工藝要求,且效果最佳。

        5 錫原料模具3-2澆鑄設(shè)備的選擇和配置

        按錫化工序?qū)嶋H生產(chǎn)情況,錫原料模具3-2澆鑄設(shè)備生產(chǎn)能力為0.2t/h。計算出需要的錫原料模具3-2澆鑄機數(shù)量為2臺。

        配置主要工藝分為熔化和澆鑄成型、冷卻定型,然后根據(jù)生產(chǎn)需要進行稱量裝袋即可。

        6 新工藝生產(chǎn)錫原料實踐

        6.1 人員方面

        勞動強度降低,不需要人工進行撈錫和搬錫,具備降低人員配備的空間。

        6.2 設(shè)備配置方面

        新工藝生產(chǎn)錫原料具有體積小,與原有的生產(chǎn)設(shè)備相比較,減少了水循環(huán)工藝設(shè)備、真空濾水設(shè)備和真空干燥設(shè)備,節(jié)約生產(chǎn)場地面積。

        6.3 水份含量方面

        由于新工藝生產(chǎn)錫原料不使用水,錫原料更干燥,水份含量為零,取消了水分的分析化驗環(huán)節(jié)。

        7 結(jié)語

        通過對硫醇甲基錫錫原料制備工藝的探索和實踐,錫化反應(yīng)采用新工藝生產(chǎn)錫原料后,錫化釜磨損更輕、反應(yīng)更平緩,提高了錫的直收率,降低了勞動強度;避免原錫原料制備工藝造成水份進入烷基化反應(yīng)體系中和錫原料氧化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響;減少了三甲基氯化物的生成量,使產(chǎn)品中的有毒物質(zhì)含量大幅度降低,產(chǎn)品的穩(wěn)定性得到了提升;能耗明顯下降,為甲基錫的提質(zhì)提級、節(jié)能降耗打下了堅實的基礎(chǔ)。

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